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1、 HYPERLINK xxxx/ 2号主变变A相损损坏事故故调查报报告书事故单位位名称:河北国国华定洲洲发电有有限责任任公司 220055年10月26日一、事故故名称: 2号号主变AA相损坏坏事故 二、事故故等级: 一般般设备事事故 事故故类别:设备备事故三、事故故起止时时间:20005年10月19日19时39分至20005年11月3日0时一三分四、主设设备情况况:1、2号号主变主主要参数数:型号:DDFP-24000000/5000 3XX2400 MVVA电压等级级:5255/22.55%/220KVV短路阻抗抗:Uk=144%额定容量量:3XX2400MVAA接线方式式:Y/-111中性

2、点接接地方式式:直接接接地冷却方式式:ODDAF生产日期期:20033年3月月生产厂家家:中国国保定天天威变压压器有限限公司2、2号号机组开开关主要要参数:型号:LLW122-5000额定电压压:5000KVV额定电流流:3一一五0AA额定(短短路)开开断电流流:500KA额定频率率:500HZ生产日期期:20003年年01月月生产厂家家:沈阳阳开关厂厂3、2号号发电机机主要参参数:型号:QQFSNN-6000-22额定容量量:6667MVVA额定功率率:6000MWW额定电压压:200KV额定电流流:1992455A额定频率率:500HZ功率因数数:0.9(滞滞后)定子绕组组接线方方式:YY

3、 Y冷却方式式:水氢氢氢励磁方式式:静态态励磁空载励磁磁电流:14800A空载励磁磁电压:一三99V额定励磁磁电流:41445A额定励磁磁电压:4077V生产日期期:20003年年6月生产厂家家:上海海汽发公公司4、线路路保护配配置:厂厂清线配配置RCCS-9901AA线路保保护装置置、CSSL1001A线线路保护护装置、MCD-H1光光纤电流流纵差线线路保护护装置、远方就就地判别别装置CCSI1125AA,开关配置置RCSS9211保护装装置,故故障录波波器BEEN550000。5、发变变组保护护配置:发变组组配置两两套美国国GE公司司最新开开发的UUR-通通用继电电器系列列。包括括G600

4、-发电电机管理理继电器器、T660-变变压器管管理继电电器、FF35-馈线管管理继电电器、转子子接地保保护装置置PJGG1、发变组组故障录录波器LLBDMGRR1000022。五、事故故前工况况:1、2号号机组采采用发电电机-变变压器-线路组组接线方方式,出出线开关关为50012,通过厂厂清线接接入清苑苑变电站站,清苑苑站采用用3/22接线方方式,厂厂清线接接入清苑苑站50052、50553开关关。5000KVV#2主主变中性性点为死死接地方方式。2、50012开开关20003年年9月112日开开始安装装至20003年年9月114日安安装完毕毕。20004年年05月月22日日 50012开开关

5、传动动及试验验良好,20004年007月007日传传动50012开开关良好好,2号机机组20004年年9月110日完成1168小小时试运运后投入入商业运运行,开开关动作作32次次。20005年年05月月22日日至20005年006月007日550122开关由由热备用用转检修修,2号号机机组组小修期期间预试试及传动动19次次。此次次事故前前A相开开关动作作51次次,自投投运以来来开关运运行一直直未见异异常。3、20005年年10月月17日日,公司司申请22号机组停停机处理理11瓦瓦振动大大的设备备隐患,经河北省省调度同同意10月117日晚晚19:36分分2号机组停停机,10月月19日日一五:08

6、分分检修工工作完毕毕,经调度度同意锅锅炉点火火启动。事故前前5000kV厂厂清线运运行正常常,50012开开关在断位,50112-11、50012-2刀闸闸在合位。六、事故故发生、扩大和和处理情情况:1、20005年年10月月19日日一五:08分分2号锅炉点火火;一八:35分分主汽压压力6.5MPPa,主汽汽温度3378,再热热汽温3353,凝汽汽器真空空4.22KPaa,调节节级温度度2577,主机机偏心度度32微米米,高缸缸差胀0.3337微微米,低低缸差胀胀2.4435微微米,缸缸胀177.一八八mm,主机润润滑油温温度266.322,2号汽汽轮机具具备冲车车条件,开始冲冲转。2、200

7、05年年10月月19日日19:10分分2号汽汽轮机转转速30000rrpm定定速;请请示省调调同意22号机准准备并网网;运行就就地检查查50112开关关三相均均无异常常;值长令令合入5501116刀刀闸,22号机准准备并网网。3、20005年年10月月19日日19:35分分机组起励正常常,发电电机出口口电压正正常;19:38分分启动自动动准同期装装置并网网,19:39分分一三.60225秒550122开关非非全相保保护出口口动作跳跳开B、C相,19:40分分29.47779秒线线路保护护动作、19:40分30.9788秒发变组组保护动动作;就地检检查#22主变AA相喷油油,压力力释放阀阀动作,

8、检检查B、C相无无异常。4、20005年年10月月19日日19:45分分2号炉炉MFTT动作停停炉,20:30分分2号机机转速到到零,投投盘车;申请省省调同意意2号发发变组转转检修,断开5501116刀刀闸,合上5501116117地刀刀。5、保护护动作检检查情况况:2号号机组两套发发变组差差动保护护动作、两套主主变差动动保护动动作、主主变重瓦瓦斯保护护动作、两套电电压制动动过流保保护动作作、两套定定子接地地保护动动作;厂厂清线RRCS9901AA零序加加速动作作、50012开开关RCCS9221保护护动作、50112开关关非全相相保护动动作、系系统和发发变组故故障录波波器启动动录波。6、事故

9、故发生后后国华公公司、河河北省电力力公司、河北省省电力研研究院领领导和专专家连夜夜赶到现现场,会同保定定天威变变压器厂厂家、定定电公司司领导和和电气专专业人员员对事故故原因组组织分析析,制定定#2主主变A相相损坏后后处理方方案,分分析更换换备用相相对系统统、发电电机、变变压器的的影响,立即成立立主变、开关、发电机机三个抢抢修小组组。7、#22发电机机抽转子子对定子子进行如如下检查查:槽楔楔紧度、槽口、端部、端部紧紧固件、引水管管、连接接线、出出线套管管,检查查未见异异常。对对转子进进行如下下检查:护环槽槽楔检查查、转子子大齿、小齿、大齿月月牙槽、转子护护环与槽槽楔搭接接处,检检查未见见异常。发

10、电机进进行了如如下试验验:定子子绕组直直阻测量量、定子子绕组绝绝缘、定定子绕组组直流耐耐压、定定子绕组组交流耐耐压、转转子直阻阻、转子子绝缘、转子耐耐压、转转子交流流阻抗、定子水水压试验验、定子子端部模模态试验验、联轴轴器螺栓栓探伤、转子气气密、整整体风压压,以上上试验全全部合格格。8、变压压器检查查情况:事故发发生后对对主变AA相高低低压绕组组进行绝绝缘测试试,对地地绝缘均均为零,取本体体油样、取瓦斯斯气进行行色谱分分析,乙乙炔等指指标严重重超标,变压器器油目视视呈黑色色并有大大量碳化化杂质。排油后后打开人人孔,进进行内部部检查,发现围围屏拉带带全部断断裂,箱箱底有许许多炭化化的纸屑屑,低压

11、压侧下铁铁轭上有有许多铁铁珠,面面对主变变油箱右右侧壁外外加强筋筋焊缝有有两处开开裂。10月月24日日返厂,目前正正在解体体进一步步检查中中。9、#22主变AA相按河河北省电力研研究院计计算结果果,更换后后不影响响系统和和发电机机安全运运行。更更换后河河北省电力研究究院进行行了如下下试验:油中溶溶解气体体色谱分分析、油油的击穿穿电压、油的高高温介损损、油中中含水量量、油中中含气量量、绕组组直流电电阻、绕绕组绝缘缘电阻、吸收比比或极化化指数、绕组的的介质损损耗因数数、电容容型套管管的介质质损耗因因数(ttg)和电容容值、绕绕组泄漏漏电流、绕组电电压比及及极性、绕组变变形测量量、局部部放电试试验,

12、以上试试验全部部合格。10、扩扩大范围围检查,对2号号主变BB、C相、高厂厂变、脱脱硫变、励磁变变、封闭闭母线进进行检查查和试验,未见异异常,试试验结果果全部合合格。11、对对50112开关关A相液压机构构一级阀阀的阀套与撞撞杆及盖盖板孔与与阀套装装配间隙隙、阀杆杆的灵活活性、阀阀的清洁洁度进行行检查,发现AA相合闸闸一级阀阀撞杆卡卡滞不动动作,已已进行更更换;同同时对AA相开关关二级阀阀和灭弧弧室进行行检查,未见异异常;扩扩大范围围检查BB、C相相液压机机构一级级阀套与与撞杆配配合间隙隙,都在在设计范范围标准准内,动作灵活没没有卡滞滞现象,其它部部件均满满足要求求。12、220055年11月

13、2日日11:45分分2号锅炉炉点火,19:46分分电气整整套启动动试验开开始,220055年11月3日0:一一三分#2机组组并网成成功。七、事故故原因及及扩大原原因分析析:1、事故故直接原原因分析析:2号机组组并网过过程中,当自动准同期装装置发出出50112开关关合闸命命令后,A相开关关拒合,随后AA相开关关发生合闸闸延迟,分后即即合的跳跳跃故障障是导致致本次22号主变变A相损损坏的直直接原因因。事故故过程如如下:1.1、同期合合闸:10月119日119:339分111.66秒,#22机组利利用自动动准同期期装置同同期并网网,合550122开关,结果为为A相未未合上,B、CC相合闸闸成功,19

14、:39分分一三.60225秒550122开关非非全相保保护正确确动作跳跳开B、C相。1.2、A相第第一次合合闸:19:440分229.335844秒50012开开关A相相合闸,在合合闸后主主变高压压侧A相相出现冲冲击电流流,高压压侧A相相电流最大峰峰值1004255A(二次值值4.117A),电流最大大有效值值为59958AA,故障持续续时间1142ms,波波形见附附件一图1。发电机机机端AA相电流流最大峰峰值一五五一五225A(二次次值300.3005A),电流流最大有有效值为643345AA(二次次值12 AA),C相电流流最大峰峰值14480一一五A(二次值值29.6033A),电流最最

15、大有效效值为6657005A,故障障持续时时间1442mss,波形形附件一一图3。19:440分229.447799秒厂清清线RCCS-9901AA线路保保护装置置零序加加速保护护正确动作作、50012断断路器保保护装置置A相、三相跟跟跳动作作,50012开开关A相相19:40分分29.49114秒跳开,整个过过程中交交流分量量变化不不大,直直流分量量逐渐衰衰减。119:440分229.552844秒对侧侧清苑站站50552、550533开关AA相跳开开,线路路A相失失电。1.3、A相第第二次合合闸:19:440分229.995099秒50012开开关A相相第二次次偷合闸闸,由于于线路AA相无

16、电电压,发发电机及及系统无无故障电电流,但但线路产产生过电电压,电电压峰值值为7771.335kVV。约1.33s后即即19:40分分30.81442秒清清苑站550533开关重重合闸,在合闸闸同时主主变高压压侧A相相出现冲冲击电流流,再一一次对变变压器造造成冲击击。主变压压器高压压侧A相相电流最最大峰值值99775A(二次次值3.99AA),电流流最大有效效值为449633A,故故障持续续时间1100mms,波波形见附附件四图图1。发发电机机机端A相相电流最最大峰值值1430010AA(二次次值288.6002A),电流流有效值值549995AA(二次次值100.9999A),C相电流流最大

17、峰峰值14458990A(二次次值299.1778A),电流流最大有有效值5546440A(二次次值100.9228A),故障持续续时间1110mms,波波形附件件一图44。110 ms后对侧清清苑站开开关跳开开,高压压侧故障障电流逐逐渐衰减减;跳开开后线路路产生过过电压,过电压压峰值为为7777.800kV。19:40分分30.92994秒厂厂清线RRCS-9011A线路路保护装装置零序序加速保保护动作作,19:40分分30.94332秒跳跳开50012开开关A相相,高压压侧故障障电流消消失,线线路三相相失电,故障电电流持续续1299 ms; 19:440分30.9788秒两套主主变差动动保

18、护、发变组组差动保保护动作作,关闭闭主汽门门,跳开开灭磁开关关;发电机机电压逐逐渐下降降,故障障电流逐逐渐消失失,1.3s后后发电机机电流降降到额定定电流以以下。在变压器器故障电电流逐渐渐消失过过程中,变压器器低压侧侧对地绝绝缘为零零,两套套定子接接地保护护正确动作作,当时时中性点点电压为为30.8VV。在此期间间,负序序电流峰峰值为300029AA,负序序电流保保护元件件启动,起动时时间为22.1ss,见附附件一图图5。1.4、A相第第三次合合闸:19:440分331.556522秒50012开开关A相相第三次次自动合合闸。由由于对侧侧开关已已跳闸,发电机机已灭磁磁,所以以本次合合闸未对对变

19、压器器造成进进一步冲冲击。2、事故故根本原原因分析析:2.1、事故发发生后,电厂专业业人员会会同沈阳阳高压开开关厂技术人人员,国华公公司、河北省省电力公公司生技技处和调通中中心、河河北省电力研研究院、国华电力力技术中中心的专专家共同同在现场场检查模模拟事故故状况,对断路路器进行行了远方方操作,重复出出现了AA相断路路器合闸闸延迟,分后即即合的跳跳跃现象象,又对对A相断断路器现现场进行行断开电电气回路路后的手动操操作,仍仍然重复复出现分后后即合的的跳跃现象象,说明明A相断断路器机机构存在在问题。2.2、现场对对电磁铁铁线圈进进行外观观检查良良好,直阻测测试(合合闸线圈圈直阻558、分闸闸线圈11

20、:2.2、分闸闸线圈22:2.5)符合要要求,未未发现问问题。进进一步检检查电磁磁铁与一一级阀之之间的脱脱扣装置置未见异异常。2.3、对A相相液压机机构一级级阀进行行检查,分闸一一级阀撞撞杆动作作灵活,合闸一一级阀撞撞杆卡滞滞不动作作。合闸闸一级阀阀解体后后拆下撞撞杆和套套,发现现撞杆和和套工作作表面卡卡涩,没有涂涂抹真空空硅脂,造成撞撞杆运动动时摩擦擦力增大大,撞杆有有磨损痕痕迹,上上端镀铬铬层磨损损较重,镀铬层层脱落露露出镀铜铜的颜色色。检查套内内壁也有有磨擦痕痕迹,进一步步仔细检检查发现现套内中中间位置置有大约约2mmm 宽半半圆周的的凸台。2.4、对A相相套和撞杆杆的测量并并与图纸纸对

21、比数数据:套的内孔孔设计尺尺寸: 内孔77+0.05 +0.00 材材料:00Cr一一八Nii9棒料料测量套内内孔上、中(凸凸台部位位)、下下,分别别为:上:77.022 中中:6.9985 下:7.00一五中间凸台台的位置置尺寸不不符合图图纸要求求超差0.00一五mmm,与与套自身身的上、下尺寸寸比较差差值达00.0335-00.0330mmm。接着对合合闸一级级阀撞杆杆进行测测量。撞杆图纸纸尺寸:镀后7-0.01 -0.05 材料:35CCrMOO技术要求求:1、硬度 HS660770 2、镀铬 CCRH测量结果果为: 6.998,尺尺寸符合合要求。2.5、在分析析套内孔孔凸台产产生的原原

22、因时,又发现现在凸台台的中间间部位有有缺陷,对该套套从中间间剖开后后进行外外观检查查发现确确实存在在一条面面积约为为0.55 mmm2 mmm的缺缺陷,为为了进一一步确认认材质是是否满足足设计要要求,把把撞杆和和套送“国家有有色金属属质量监监督检验验中心”对材质质、硬度度及镀铬铬层进行行检验。结果为为:撞杆硬度度HV6686、6833、6889,符符合设计计要求,该撞杆杆表面镀镀铬。撞杆材质质原设计计为355CrMMo,检验结结果符合合材质要求求。套材质原原设计为为0Crr一八NNi9,检验结结果不符符合原材材质设计计要求。2.6、合闸一一级阀撞撞杆和套套卡滞的的原因分分析由于套的的原材料(0

23、Crr一八NNi9棒棒材)有有缺陷在在车刀加工时时产生让让刀,因因而,在在车后使使得套的的内孔产产生凸台台,造成加工工尺寸超超差,在套内凸台处处与撞杆杆间的配配合间隙隙仅为00.005mmm。由由于装配配间隙小小,不满足足设计(0.011-0.1mmm)要求求、零件件表面加加工粗糙糙且套与与撞杆装装配时未未涂抹真真空硅脂脂以上三三个因素素,在撞撞杆、套套相互运运动时撞撞杆镀层层受到套套内凸台台刮磨,刮磨下下来的镀镀层粉末末积存在在套与撞撞杆的环环隙中,累积到到一定量量时最终终导致撞杆、套套卡滞不动动。2.7、开关延时时合闸及及分后即即合产生生跳跃现象象的分析析合闸指令令下达后后,电磁磁铁动作作

24、,合闸闸电磁铁铁连杆在在弹簧力力的作用用下撞击击合闸撞撞杆并脱脱扣,但但由于合合闸一级级阀撞杆杆与套卡卡滞,合合闸一级级阀杆没没有立即即动作,经过延延时在弹弹簧力的的作用下下,合闸闸一级阀阀动作打打开一级级阀口,高压油油进入二二级阀上上腔,二二级阀动动作实现现合闸操操作,造造成了合合闸延迟迟现象。合闸后正正常动作作是凸轮轮机构转转动使合合闸一级级阀杆复复位封闭闭一级阀阀口,但但在合闸操操作的后后半程由由于合闸闸一级阀阀的撞杆杆与套卡卡滞,一一级阀未未可靠复复位,合合闸一级级阀口未未完全关关闭仍与与高压油油相通,这样使使得在保保护动作作发出分闸闸指令后后分闸一一级阀动动作,二二级阀上上腔高压压油

25、瞬间间卸压,断路器器分闸,分闸的的同时分分闸一级级阀复位位,但由由于合闸闸一级阀阀口未完完全关闭闭,使得得高压油油又进入入二级阀阀上腔再再次合闸闸操作,这样就就造成开开关多次次分合操操作,产产生跳跃跃现象。最后随着着开关动动作的振振动,在在弹簧力力的作用用下,合合闸一级级阀完全全复位,合闸一一级阀阀阀口关闭闭,完成成分闸操操作。50122开关合合闸一级级阀撞杆杆和阀套套卡滞是是本次事事故的根根本原因因。2.8、主变AA相损坏坏的原因因需专家家进一步步评估。八、事故故损失情情况:(少发电电量、少少送电量量;设备备损坏情情况、直直接经济济损失、损坏设设备修复复时间等等)1、电量量损失:机组停运运3

26、400.566小时,机组满满出力为为6000MW,月度平平均负荷荷率为777.445,综合厂厂用电率率为6.95,故电电量损失失约计为为:3440.556h600MMW77.45一五五82558.22 MWWh2、启动动损失:启动用燃燃油量为为1066.4吨吨,损失失为:1106.4t34998.222元/t37.22万万元3、主变变A相返返厂损坏坏情况正正在解体体进一步步确认中中,修复复费用专专家评估估确认后后上报。九、事故故暴露出出来的问问题:1、设备备问题50122开关AA相合闸闸一级阀阀撞杆和和套卡滞滞,属于于厂家开关关机构制制造装配配原始缺缺陷,合合闸一级级阀的套套加工粗粗糙,零零部

27、件的的加工尺尺寸偏差差大不符符合设计计标准要要求,厂厂家对零零部件装装配前检检验把关关不严,撞杆和和套装配配间隙超超标,套内表表面光洁洁度不负负荷设计计要求,没有涂涂抹真空空硅脂。2、管理理问题:(1)由由于设备备投运后后未到检检修周期期,厂家作业业指导书书要求液压压机构336年年解体检检查,小小修中未未对液压压机构进进行解体体检查,验收交交接时未未能及时时发现设设备缺陷陷,反映映出设备备管理存存在漏洞洞,对开开关的危危险源辨辨识不全全面,未未能正确确评估设设备的风风险。(2)对对设备的的全过程程管理重重视不够够,基建建生产一一体化理理解不深深。(3)专专业技术术人员对对50112开关关内部结

28、结构掌握握深度不够够,综合合判断故故障危险险点能力力有待提高高。(4)对对调度给给定的重重合闸方方式未进进行细致致的风险险评估,对特殊殊方式下下重合闸闸投退的的风险仍仍需论证证并与调调度部门门达成一一致意见见。十、防范范/整改改措施:序号防范措施施责任部门门责任人完成时间间将开关的的三套一一级阀的的撞杆和和套全部部拆下,分别测测量尺寸寸并计算算工差配配合间隙隙是否满满足要求求,经制制造厂家家和专家家共同确确认将工工差配合合间隙由由原来图图纸设计计标准的的0.00100.1mmm提高高到0.040.110mmm,并将将不满足足该标准准的全部部进行更更换设备部赵文航20055.100.255分、合

29、闸闸一级阀阀装配时时,撞杆杆和套之之间必须须涂抹真真空硅脂脂保证润润滑良好好设备部赵文航20055.100.266根据LLW1225000罐式式六氟化化硫断路路器检修修作业指指导书的规定定并结合合现场机机组的大大、小修修周期及及春秋检检情况重重新制定定检修周周期、检检修项目目和质量量标准设备部赵文航20055.100.299机构液压压油每年年取样化化验一次次,保证证油质质质量标准准,如不不合格及及时更换换设备部赵文航结合每年年大、小小修进行行并网前规规程没有有明确规规定对并并网开关关进行传传动,鉴鉴于本次次故障,并网前前申请对对开关进进行传动动,以保保证并网网前开关关动作处处于完好好状态。发电

30、部值长每次并网网前鉴于本次次故障,每次并并网前向向调度申申请将对对侧开关关重合闸闸退出,并网正正常后投投入设备部张立港每次并网网前专业人员员加强对对5000KV和和2200KV开开关理论论学习和和检修培训训,提高高检修技技能设备部赵文航20055.111.300扩大范围围检查2220KKV升压压站断路路器,从从设计、安装、试验、检修管管理上查查清目前前设备的的状况,对液压压系统可可能存在在的隐患患进行分析析和评估估设备部赵文航20055.111.300十一、事事故调查查组成员员名单(单位/部门、职务、职称):姓 名名单 位位职 务务职称张艳亮国华定电电副总经理理李建定国华定电电总经理助助理张俊

31、珍国华技术术中心电气专业业部经理理魏国平河北电力力研究院院总工教授级高高工张洪范沈阳高压压开关厂厂总工教授级高高工聂凤来国华盘山山外聘专家家袁 丁丁安健环部部经理江涛安健环部部安健环高高级主管管王玉卿发电部经理助理理李智华设备部主任工程程师张立港设备部协调工程程师赵晓亮设备部发变组保保护孙蓟光设备部电气主管管赵文航设备部协调工程程师韩俊升安健环部部电气主管管十二、附附件清单单(包括括图纸、资料、原始记记录、笔笔录、试试验和分分析计算算资料、事故照照片录像像等):附件一:故障录录波图附件二:50112A开开关合闸闸一级阀阀撞杆和和套图片片附件三:50112开关关一级阀阀原始测测量数据据表附件四:

32、事故过过程中开开关及保保护动作作顺序表表附件五:继电保保护动作作评价附件六:线路开开关重合合闸说明明 国国华公司司所属及及控股发发电公司司名称: 河河北国华华定洲发发电有限限责任公公司 主管领领导签发发: 报告日日期: 20005年 10月 26日附件一:故障录录波图;1、系统统故障录录波器录录波图2、系统统录波器器全过程程开关量量录波器器录波图图3、第一一次冲击击发变组组故障录录波器录录波图4、第二二次冲击击发变组组故障录录波器录录波图5、第二二次冲击击发变组组保护录录波图6、差动动保护、断路器器、灭磁磁、重瓦瓦斯开关关动作顺顺序图1.发变变组故障障录波器器通道注注释通道1为为发电机机机端A

33、A相电压压通道2为为发电机机机端BB相电压压通道3为为发电机机机端CC相电压压通道5为为发电机机机端AA相电流流通道6为为发电机机机端BB相电流流通道7为为发电机机机端CC相电流流通道333为主变变高压侧侧A相电电压通道344为主变变高压侧侧B相电电压通道355为主变变高压侧侧C相电电压通道377为主变变高压侧侧A相电电流通道K11为50012开开关A通道K880为第第II套套主变差差动通道K883为第第II套套发变组组差动通道K664发电电机灭磁磁开关通道K446主变变重瓦斯斯2.发电电机G660-II保护装装置波形形注释F1-IIA为发发电机机机端A相相电流F2-IIB为发发电机机机端B相

34、相电流F3-IIC为发发电机机机端C相相电流F5-VVA为发发电机机机端A相相电压F6-VVB为发发电机机机端B相相电压F7-VVC为发发电机机机端C相相电压NEUTTRL I_22Magg为发电电机负序序电流FCB-NC ONN为发电电机灭磁磁开关断断开脉冲冲附件二:50112A开开关合闸闸一级阀阀撞杆和和套图片片:1、故障障撞杆图图片2、开关关合闸一一级阀零零部件装装配图3、50012AA开关合合闸一级级阀的套套切开后后图片:4、合闸闸一级阀阀装配图图附件三:50112开关关一级阀阀原始测测量数据据表相别名称测量位置置(单位位:mmm)最小间隙隙上(0)中(600)下(900)A相合闸闸一

35、级阀阀套+0.00一五-0.00一五+0.0020撞杆(胶胶圈前)-0.002-0.002-0.0020.0005撞杆(胶胶圈后)-0.002-0.002-0.0020.0005A相分闸闸一级阀阀套+0.0045+0.0040+0.0053撞杆(胶胶圈前)-0.0025-0.0025-0.00250.0665撞杆(胶胶圈后)-0.0025-0.0025-0.00250.0665B相合闸闸一级阀阀套+0.004(+0.0055)+0.00一五+0.001撞杆(胶胶圈前)-0.0005-0.00一五-0.00一五0.0225撞杆(胶胶圈后)-0.0020-0.0030-0.00200.033B相分

36、闸闸一级阀阀套+0.004(+0.0055)+0.004+0.004撞杆(胶胶圈前)-0.002-0.002-0.0020.066撞杆(胶胶圈后)-0.002-0.002-0.0020.066C相合闸闸一级阀阀套+0.0020+0.00一五+0.0012撞杆(胶胶圈前)-0.001-0.001-0.0010.0222撞杆(胶胶圈后)-0.001-0.001-0.0010.0222C相分闸闸一级阀阀套+0.0030+0.0030+0.0025撞杆(胶胶圈前)-0.00一五-0.0020-0.00一五0.044撞杆(胶胶圈后)-0.0020-0.0020-0.00200.0445注:分合合闸一级级

37、阀套与与撞杆配配合间隙隙不满足足0.0040.10mmm的全全部更换换。附件四:事故过过程中开开关及保保护动作作顺序表表系统故障障录波器器发变组故故障录波波器备注时间动作名称称时间动作名称称蓝色字体体为清苑苑站动作作行为119.339.111.66865550122 CC相合闸自动准同同期并网网时,BBC相开开关合上上,A相相开关未未合。约约1.99秒机构构的非全全相保护护动作,跳开550122开关。219.339.111.66931150122 BB相合闸闸319.339.一一三.66025550122非全相相动作419.339.一一三.66920050122 CC相跳闸闸19.339.一一

38、三.669250122 CC相跳闸闸519.339.一一三.66941150122 BB相跳闸闸19.339.一一三.669450122 BB相跳闸闸619.440.229.33584450122 A相相合闸19.440.229.355650122A相合合闸第一次冲冲击开始始719.440.229.4744系统保护护II(50112操作作相跳闸闸接点)819.440.229.4474系统保护护I919.440.229.447799901AA AA相跳闸闸定洲电厂厂RCSS-9001零序序加速保保护第一一次动作作1019.440.229.447944901AA CC相跳闸闸1119.440.22

39、9.448000901AA BB相跳闸闸1219.440.229.44914450122 AA相跳闸闸19.440.229.449150122 AA相跳闸闸第一次冲冲击结束束一三19.440.229.449444921 A相相跳闸1419.440.229.449455921 B相相跳闸一五19.440.229.449477921 C相相跳闸1619.440.229.552844对侧50053开开关 AA相跳闸闸清苑站RRCS-9011纵联保保护动作作1719.440.229.99509950122 AA相合闸闸19.440.229.994950122 AA相合闸闸一八19.440.330.88

40、1422对侧50053AA相重合合清苑站550533开关RRCS-9211重合闸闸动作第二次冲冲击开始始1919.440.330.8827负序定时时限启动动2019.440.330.9926系统保护护II2119.440.330.9926系统保护护I2219.440.330.992944901AA CC相跳闸闸定洲电厂厂RCSS-9001零序序加速保保护第二二次动作作2319.440.330.993100901AA BB相跳闸闸2419.440.330.993144901AA AA相跳闸闸2519.440.330.994一五五对侧50053开开关三相相跳闸清苑站RRCS-9011零序加加速保护

41、护动作第二次冲冲击系统统侧电流流消失2619.440.330.99432250122 AA相跳闸闸19.440.330.994650122 AA相跳闸闸2819.440.330.9978主变差动动II2919.440.330.9980主变差动动I3019.440.330.9986发变组差差动I3119.440.330.9990发变组差差动III3219.440.331.0057灭磁开关关跳闸发电机灭灭磁3319.440.331.1106主变重瓦瓦斯3419.440.331.2258电压制动动过流III3519.440.331.3361电压制动动过流II3619.440.331.55652250

42、122A相合合闸19.440.331.556650122 AA相合闸闸50122第三次次自行非非同期合合闸3719.440.332.9922定子零序序过电压压3819.440.332.9931主变差动动II返返回3919.440.332.9933主变差动动I返回回4019.440.332.9934发变组差差动I返返回4119.440.332.9935发变组差差动III返回4219.440.332.9948电压制动动过流III返回回4319.440.332.9949电压制动动过流II返回4419.440.332.9948负序定时时限返回回4519.440.333.44769950122非全相相动

43、作4619.440.334.447395%定定子接地地I4719.440.334.447895%定定子接地地II4819.440.336.9903 主变重瓦瓦斯返回回4919.440.441.3352定子接地地返回5019.440.446.443150122 AA相跳闸闸5119.440.552.4497主变重瓦瓦斯动作作附件五:继电保保护动作作评价继电保护护保护动动作评价价在定洲电电厂侧550122 A相相两次自自行非同同期合闸闸时,单单相非同同期并列列产生线线路零序序电流。经分析析,因线线路保护护采用线线路侧TTV,厂厂清线定定洲电厂厂线路保保护侧感感受反方方向。厂清线RRCS-9011A

44、线路路保护装装置动作作评价第一次冲冲击:定定洲电厂厂侧50012 A相偷偷合,清清苑站550522/50053在在合位;线路零零序超过过了线路路保护零零序后加加速段定定值,定定洲电厂厂侧RCCS-9901零零序后加加速(不不带方向向)保护护动作,三相跳跳闸,同同时向对对侧发允允许信号号。RCS-9011A线路路保护装装置包含含有纵联联变化量量方向、纵联零零序方向向、工频频变化量量阻抗、三段接接地和相相间距离离,以上上保护方方向指向向线路,保护可可靠不动动作。第二次冲冲击:定定洲电厂厂侧50012 A相偷偷合在先先,然后后,清苑苑站50052受受RSCC9221控制制,重合合A相,定洲电电厂RC

45、CS9901保保护零序序加速动动作。电电厂侧判判为三相相重合,零序加加速延时时为1000mss;清苑苑站为单单相重合合,零序序加速延延时为660mss。厂清线CCSL-1011A线路路保护装装置保护护动作评评价厂清线CCSL1101保保护零序序后加速速经方向向闭锁,保护感感受反方方向,保保护可靠靠不动作作。厂清线MMCD-H1线线路保护护装置动动作评价价MCD-H1线线路保护护装置为为光纤电电流纵差差保护,对于单单相非全全相运行行的异常常情况,纵联电电流差动动保护不不反映,因此两两侧MCCD差动动保护未未动作。50122开关保保护装置置动作评评价开关第一一次A相相合闸时时,重合合闸未充充好电,

46、当收到到保护动动作信号号后,保保护沟通通三跳、A相跟跟跳、三三相跟跳跳动作出出口。两次故障障时间分分别为1148mms、1100mms,失失灵保护护时间定定值为00.3ss,所以以失灵保保护未动动作。#2主变变、发变变组差动动保护动动作评价价50122开关AA相第一一次偷合合闸,在在合闸后后主变高高压侧AA相出现现冲击电电流,发发电机机机端A相相和C相相电流变变大,从从主变压压器星角角结构和和保护构构成来分分析,该该电流对对于主变变差动和和发变组组差动来来说是穿穿越性的的,差动动电流基基本为零零,制动动电流最最大,差差动保护护不动作作。50122开关AA相第二二次偷合合闸,最最初由于于线路AA

47、相无电电压,合合闸时无无冲击电电流,发发电机及及主变高高压侧无无故障电电流。清苑站550533开关重重合闸,在合闸闸后主变变高压侧侧A相出出现冲击击电流,再一次次对变压压器造成成冲击。在合闸闸后主变变高压侧侧A相出出现冲击击电流,发电机机机端AA相和CC相电流流变大,从主变变压器星星角结构构和保护护构成来来分析,该电流流对于主主变差动动和发变变组差动动来说是是穿越性性的,差差动电流流基本为为零,制制动电流流最大,差动保保护不动动作。该冲击电电流持续续1100ms后后,对侧侧清苑站站RCSS-9001A线线路保护护零序加加速动作作,跳开开50553开关关三相,线路BB、C相相失压,A相为为电厂侧

48、侧2主主变高压压侧残压压;高压压侧故障障电流消消失,第第二次冲冲击的系系统侧电电流结束束,故障障电流持持续1229mss。22主变高高压侧AA相电流流由于厂厂清线两两侧跳开开而消失失后,2主变低压压侧即发发电机端端电流随随即继续续维持,幅值与与此前相相当,只只是不见见此前的的衰减的的直流分分量,分分析应为为:清苑苑侧50053开开关跳开开的同时时,定洲洲2主主变高压压侧A相相电压在在残压的的基础上上发生过过电压,峰值为为7777.800kV,2主主变高压压侧A相相避雷器器动作、A相绕绕组对地地绝缘破破坏,故故障由“单相非非同期并并列”演变为为“主变高高压侧绕绕组单相相接地”。主变变差动和和发变

49、组组差动感感受到的的动作电电流大于于启动值值,两套套主变差差动于119:440分330.9978秒秒和199:400分300.9880秒动动作出口口,两套套发变组组保护于于19:40分分30.9866秒和119:440分330.9990秒秒动作出出口;119:440分331.0057秒秒发电机机灭磁开开关跳开开。五、#22发电机机电压制制动过流流保护动动作评价价50122开关AA相第一一次偷合合闸,发发电机电电压制动动过流保保护启动动,该保保护为反反时限动动作特性性,由于于时间较较短保护护未动作作。清苑站550533开关重重合闸后后,发电电机电压压制动过过流保护护于199:400分300.8337秒启启动。由由于本次次故障电电流持续续时间较

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