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文档简介

内冷水的腐蚀原因分析及主要控制措施,内冷水系统的腐蚀原因分析内冷水系统事故原因发现。由此可见,研究如何优化运行和改造发电机内冷水系统,使系统水质各项指标长期处于最佳范围,以解决现有技术中存在冷却水pH偏低、腐蚀性强、电导率不稳定、铜离子超标、安全性差等问题,这是当前内冷水系统面临的主要任务。内冷水处理系统的运行情况不理想,存在的问题主要有:pH值偏低;电导率偏高;Cu2+含量超标;水质不稳定。其中最主要的问题是pH值偏低。内冷水的水质控制标准如所示,其中主要监督pH(25),DD(25),含铜量。为了控制内冷水的pH值,采用加碱办法进行纯水微碱化。但存在技术上难以实施,pH值难以精确调控,微碱性纯水的缓冲性很小,易受空气中CO2,SO2等酸性气体的影响,电导率也难以控制等问题。这也是微碱化防腐技术目前未能在工业上普遍应用的根本原因。因此,研究和开发一种简便易行、精确控制pH值的微碱化技术及其应用工艺,是微碱化防腐技术推广应用的关键问题。内冷水中有一定浓度的铜、铁等杂质离子(g/L级),将一定量的内冷水通过(RNa+RH+ROH)型混床,理论上能将东莞康明斯发电机

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nyads6ki交换能力位于Na+以前的杂质离子不断转换为Na+和H+,其他阴离子(离子交换顺序位于OH以前)不断被转化为OH.因此,依靠内冷水中本身存在的微量铁、铜等杂质离子,通过连续的循环运行,就能将pH升高到微碱性(pH=7.58.5),基本保持DD稳定,有效减缓铜线棒的酸性腐蚀。试验过程2005年下半年,开始在5号机组内进行冷水系统试验。在小混床内填装阳、阴树脂比例为112的RNa/RH/ROH型混合树脂,小混床进出口阀门均为手动截门。试验过程如下:(1)分别再生出氢型、钠型阳树脂、氢氧型阴树脂,用除盐水冲洗至出水DD小于2s/cm备用;(2)小混床内按112的比例装入适量RH,RNa,ROH型树脂,并混合均匀;(3)投入小混床,小混床流量可根据内冷水水质用进出口手动门进行适当调整,补充水采用除盐水;(4)跟踪监测内冷水水质变化状况。在系统存在泄漏、取样、RH/RNa/ROH型小混床流量波动、补充水的电导率发生变化、不同机组内冷水流量不一致等因素时,都会不同程度地影响内冷水电导率和pH值。实际运行中发现,在系统泄漏和取样量、RH/RNa/ROH型小混床流量、补充水的电导率基本不变的条件下,随着运行时间的

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