每日问题异常点_第1页
每日问题异常点_第2页
每日问题异常点_第3页
每日问题异常点_第4页
每日问题异常点_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

日期,设备,线别,故障类别,故障内容,故障原因,对策,结案,问题补充及反馈

3/11,上料机,TP9,品质异常,上料机破片三枚,,厂家暂未找出对策,NG,

3/11,前清洗,TP9,动作异常,入口基板破片检知,玻璃传送至前清洗入口时撞到边导轮使传感器误判,厂家已调试OK,OK,

3/11,前清洗,TP9,动作异常,基板传送至前清洗入口传送时,玻璃振动发出声音,玻璃撞到入口段人机界面侧边导轮所致,厂家调整边导轮后测试OK,OK,

3/11,涂布机,TP9,传送异常,玻璃在涂布台面上传送导轮转动,玻璃不走,中间自由轮过高,厂家调整涂布机台面自由轮后跑片OK,OK,

3/11,显影机,TP9,品质异常,风刀吹不干净,,厂家暂未调整,NG,

3/11,后烘烤,TP9,破片,玻璃在入口传送处破片,此玻璃上有水渍导致顶Pin上升时使玻璃发生破片,将玻璃取走,无尘布擦拭水渍,OK,,

3/11,下料机,TP9,程序异常,下料机玻璃蓝下降过程中前面玻璃因程序误启动传送至玻璃蓝,导致玻璃蓝卡板,,厂家修改软体增加互锁状态后观察OK,OK,

3/11,下料机,TP9,其它,玻璃在玻璃蓝内参差不齐,,要求厂家进一步整改,NG,

3/11,前清洗,TP11,其它,前清洗入口一水管漏水,,厂家用焊枪修复,OK,

3/11,显影机,TP11,温度异常,显影A槽温度单元跳闸,实际温度高于设定问题,厂家将设定温度高于实际设定值,并将空气开关重启后OK,OK,

3/11,前清洗,TP11,温度异常,前清洗温度单元报警导致停机,但实际温度并未超过设定温度值,将总电源关机重启后OK,OK,

3/11,显影机,,其它,要求厂家将信号线包裹起来,以免发生误电操作,,厂家暂未调整,NG,

3/12,显影机,,其它,要求厂家将信号线包裹起来,以免发生误电操作,,厂家答复明天会进行包裹信号线,NG,已添加OK

3/12,显影机,TP9,品质异常,风刀吹不干净,,因TP9线未跑片,厂家回复明天进行处理,NG,OK

3/12,前清洗,TP10,泄漏,管道漏水,,厂家进行修复,OK,

3/12,显影机,TP10,泄漏,显影槽管道漏水,,厂家进行修复,OK,

3/12,后烘烤,TP10,信号异常,因两根信号线脱落导致无输出信号,,厂家修复OK,OK,

3/12,上料机,TP11,动作异常,玻璃进入前清洗入口振动幅度过大,,厂家未解决,NG,

3/12,上料机,TP11,动作异常,横移超过右极限报警,,关机重启,原点复位后OK,OK,出现两次,要求厂家处理

3/12,前清洗,TP11,卡板,风刀处卡板,机械式传感器位置过低且螺丝松动,误报警,厂家调整传感器高度后观察OK,OK,

3/12,前清洗,TP11,品质异常,风刀吹不干净,,厂家调试OK,OK,

3/12,前烘烤,TP11,动作异常,横移搬臂整列压力过大导致玻璃轻微变形,,厂家暂未处理,NG,厂家处理处理OK

3/12,前烘烤,TP11,动作异常,横移下降逾时报警,厂家设置参数有误,厂家修改系统内部参数后OK,OK,

3/12,显影机,TP11,其它,显影1槽缺少两个喷嘴,与中压喷淋槽喷淋管堵塞导致喷淋不均,,厂家明天对其处理,NG,已修复OK

3/13,前清洗,TP11,动作异常,玻璃传送至前清洗入口卡板,上料机至前清洗入口玻璃易撞到两边边导轮,且前清洗导轮与上料机传送导轮排布不均,厂家调整导轮使导轮利于传送,后测试OK,OK,

3/13,前清洗,TP11,动作异常,前清洗出口基板破片检知,出口导轮撞到两边边导轮所致,厂家调整OK,OK,

3/13,上料机,TP9,其它,厂家调整两边导轮与前清洗入口处两边导轮,使两边导轮在同一水平线上,防止玻璃振动使感应器误报警,,厂家调整OK,OK,

3/13,前清洗,TP9,脏污,前烘烤固定点脏污,,厂家擦拭,但未测实际效果,NG,

3/14,前烘烤,TP9,温度异常,冷却台CP1超温报警,因冰水机电源未开启导致无冰水进入,有流量但压力表无压力显示以及冰水机出管道漏水,已通知厂商,厂商告知明天处理,NG,

3/14,前烘烤,TP9,其它,揭开加热盖板无警报,,要求厂商追加软体部分,已告知厂商,NG,

3/14,前烘烤,TP9,破片,前烘烤入口处破片,原因不详,清理碎片,观察OK,OK,

3/14,涂布机,TP9,信号异常,Buffer玻璃蓝有玻璃不传送,涂布机传送导轮转动但不接受上游玻璃,排查为:Buffer给下游涂布机已传输请求信号,但涂布机没给上游Buffer信号,但Buffer厂家与涂布机厂家协商讨论此异常之所属设备,因下游前烘烤入口处破片导致停机,此以上两厂家认为信号无异常,后观察测试及模拟信号都异常,,

3/14,涂布机,TP9,品质异常,玻璃整面性剑影,,厂家暂未解决,NG,

3/14,涂布机,TP10,动作异常,厂家调试涂布机,导入PGMEA及导入光阻均导不出,抽液泵不转动,导致无压力,厂家调试及增大抽液泵压力后OK,OK,

3/14,前烘烤,TP11,动作异常,设备内有玻璃但此设备不动作,排查为高温第七层耐热高温放大器损坏,厂家无备品,需从台湾发货,NG,

3/14,曝光前BUFFER,TP11,动作异常,玻璃进入Buffer易卡板,前烘烤出口导轮与Buffer导轮不在同一水平线上所致,厂家调整两边导轮后观察OK,OK,

3/14,曝光前Buffer,TP11,整列异常,整列异常,气压过小,厂家调节压力控制阀后OK,OK,

3/14,显影机,TP11,动作异常,显影机2、3段卡板,玻璃易撞到两边边导轮所致使传感器误报警,厂家未调整,NG,修复OK

3/14,显影机,TP11,品质异常,风刀吹不干净玻璃上有水渍,,厂家未调整,NG,修复OK

3/15,涂布机,TP11,其它,涂布机涂布泵异常,,厂家正查找原因中,NG,修复OK

3/15,前清洗,TP9,其它,脱脂槽已喷淋管脱落,,厂家调整OK,OK,

3/15,显影机,TP9,破片,连续放四片白波测试轮印大角右下,大角处连续破片三枚,厂家未找到原因,后跑片测试OK,重点跟踪,,

3/15,前清洗,TP10,品质异常,风刀吹不干净,,,,

3/15,显影机,TP10,品质异常,风刀吹不干净,,厂家调整OK,OK,

3/15,显影机,TP10,其它,显影1槽两个白色喷淋管脱落,,未调好NG,NG,处理OK

3/15,曝光前Buffer,TP10,动作异常,检测玻璃蓝下降的两Sensor被拆下装到其它线用,,暂无备品已告知发货,NG,

3/15,前烘烤,,其它,前烘烤报警报黄灯非红灯,,已告知厂家,暂未处理,NG,处理OK

3/16,前清洗,TP9,品质异常,风刀吹不干净,,,,

3/16,曝光机,TP9,信号异常,曝光前Buffer内有玻璃不往下游发片,曝光机人机界面CP段显示信号接受中断,Buffer厂家修改软体,后观察测试OK,OK,

3/16,显影机,TP9,轮印,显影机轮印一条轮印,一条胶轮印,,厂家正积极改善中,NG,处理OK

3/16,显影机,TP9,卡板,显影3槽卡板,玻璃撞到两边边导轮导致玻璃不传送,厂家调整两边导轮后观察OK,OK,

3/16,前清洗,TP10,品质异常,风刀吹不干净玻璃上有水渍,,厂家调试中,NG,处理OK

3/16,前清洗,TP11,品质异常,风刀吹不干净玻璃上有水渍,,厂家调试中,NG,处理OK

3/16,前烘烤,TP11,破片,人为放片整列夹碎,,清理碎片,观察OK,OK,

3/16,显影机,TP11,品质异常,风刀吹不干净玻璃上有水渍,,调试OK,OK,

3/16,后烘烤,TP11,破片,CP1破碎一片,破真空时间太慢,厂家修改破真空时间后,观察OK,OK,

3/18,涂布机,TP9,箭影,涂布机涂布箭影,,厂家调整NG,NG,处理OK

3/18,涂布机,TP10,动作异常,玻璃在涂布台面上传送导轮转动,玻璃打滑,中间自由轮过高,已告知厂家,厂家暂未处理,NG,处理OK

3/18,前烘烤,TP10,动作异常,人机界面显示CP2破片(多次),查看CP2上并没有破片,真空泵过载,厂家修改线路后OK,OK,

3/18,曝光机,TP10,信号异常,曝光机人机界面侧CP触摸屏上显示逾时停止中断信息,显影后Buffer信号向上游发送停止信号,Buffer厂家修改软体,后观察测试OK,OK,

3/18,前清洗,TP11,品质异常,风刀吹不干净玻璃上有水渍,,厂家调试OK,OK,

3/18,涂布机,TP11,动作异常,刀头放不到防干槽内,刀头只能放到防干槽上方,已告知厂家,厂家修改参数后OK,OK,

3/18,前烘烤,TP11,温度异常,高温第八层温度升不上去,,人机界面侧参数被修改,后调整参数OK,OK,

3/18,前烘烤,,其它,温度到达,但开不起来,将温度不使用,才能开启,已通知厂商,厂商告知明天处理,NG,

3/18,显影后buffer,TP11,动作异常,显影出口玻璃进Buffer易卡板,,等待厂家进一步处理,NG,处理OK

3/19,显影后buffer,TP11,动作异常,显影出口玻璃进Buffer易卡板,,"厂家排查为显影机与Buffer通讯电缆线路接触不良,跟换电缆后OK

",OK,

3/19,显影机,TP10,品质异常,风刀吹不干净玻璃上有水渍,,调试NG,NG,

3/19,涂布机,TP9,品质异常,涂布箭影,,调试NG,NG,

3/20,涂布机,TP9,品质异常,涂布箭影,,厂家拆刀头重新组装后,涂布效果OK,OK,

3/20,显影机,TP9,品质异常,品质异常,,调试OK,OK,

3/20,涂布机,TP10,品质异常,涂布箭影,,厂家拆刀头重新组装后,涂布效果OK,OK,

3/20,上料机,TP11,信号异常,"清洗机发出传送请求信号,

但上料机玻璃不传送

",上游与下游信号传输异常,厂家修改软体后OK,OK,

3/20,前清洗,TP11,动作异常,卡板,毛刷压入量过紧,导致玻璃叠片,厂家调整毛刷压入量,后观察OK,OK,

3/20,曝光机,TP11,信号异常,"曝光机排出传送段显示Carrying,玻璃不传送至下游",下游显影机信号OK,排光罩,手动排出玻璃后OK,OK,

3/20,显影机,TP11,动作异常,玻璃进显影机入口时震动幅度过大,,厂家调整边导轮,后OK,OK,

3/20,显影机,TP11,卡板,显影2、3卡板,,"厂家推测为玻璃在药液段打滑所致,暂将药液段喷淋压力调小,观察OK,待观察

",NG,

3/20,后烘烤,TP11,其它,厂家调试设备时,误接错线路,导致24V电源损坏,,跟换24V电源后OK,OK,

3/20,蚀刻机,,其它,管道漏水,,已和厂家反馈,焊接后观察OK,OK,

3/21,前清洗,TP10,动作异常,"前清洗高压水洗段卡板

",卡板破片(4ST),风刀处有一厂家遗留零部件掉落到导轮上,导致玻璃卡板叠片,发生破片,厂家取走后OK,OK,

3/21,曝光前BUFFER,TP10,动作异常,玻璃在玻璃栏内卡板,,厂家调整边导轮后测试OK,OK,

3/21,曝光机,TP10,信号异常,曝光机人机界面侧CP触摸屏上显示Pause信息,导致曝光机前玻璃已满,不往下游发片,,厂家告知出现此异常,下次通知厂家查找原因,NG,

3/21,涂布机,TP11,动作异常,导BM光阻时光阻导不出,设备自带滤芯赌塞,跟换新滤芯后OK,OK,

3/21,前烘烤,TP11,其它,烤炉内玻璃破片误报警,BM光阻,此放大器感应不到造成误报警,告知厂家,让其整改,NG,

3/22,前清洗,TP10,动作异常,玻璃在风刀处破碎,上下风刀压力过大所致,调节上小风刀压力暂时OK!待观察,OK,

3/22,显影机,TP10,品质异常,玻璃上有轻微水渍,,调节上下风刀压力Ok,OK,

3/22,涂布机,TP11,动作异常,通过模式但玻璃在台面上不传送,无警报,刀头在CUT-BAR位置,告知厂家,等待结果,NG,

3/22,前烘烤,TP11,动作异常,入口顶Pin与出口顶Pin上升时动作缓慢,,厂家调整气压大小,后OK,OK,

3/22,曝光机,TP11,信号异常,"曝光机人机界面侧CP触摸屏上显示逾时停止信号,Buffer玻璃不传送

","之前曝光机厂家解释为Buffer有信号传输给下游曝光机,但此信号又自行消失所致导致曝光机无法接受信号

","将曝光机关机重启,此类事件均已告知厂家,等待厂家答复,待处理

",NG,

3/25,前清洗,TP9,品质异常,风刀吹不干净,,风刀不稳定时好时坏,调整OK,OK,

3/25,涂布前Buffer,TP9,信号异常,Buffer玻璃蓝内有玻璃不传送玻璃蓝也不下降,前清洗出口玻璃等待也无警报,"经了解之前厂家调整风刀时将设备打到暂停状态,之后将其打到运行状态

",前清洗厂家与Buffer厂家讨论原因,原因未找到,待观察,NG,处理OK

3/25,涂布机,TP9,其它,刀头长时间不涂布时,涂第一片玻璃时会有箭影,,已告知厂家,厂家暂未处理,跟踪中,NG,"厂家调整涂布阀门及参数

处理OK"

3/25,前烘烤,TP9,信号异常,"前烘烤搬臂上有玻璃,顶Pin不上升,也无警报,Buffer玻璃蓝也无玻璃可发片

",,已告知厂家,厂家暂未处理,跟踪中,NG,"因下游Buffer玻璃蓝满所致,已解决OK

"

3/25,前烘烤,TP9,其它,热板1、热板2、热板3顶Pin弯曲变形,附图片,已告知厂家,厂家调查原因中,待回复,NG,"厂家告知因下游Buffer玻璃蓝满,前烘烤玻璃无法排出导致无警报也不报警,Buffer玻璃蓝玻璃排出后前烘烤警报复位后,实际上入口玻璃并未到达其真正位置,因此顶Pin上升时此顶Pin弯曲变形

"

3/25,后烘烤,TP9,其它,热板9超温警报,后烘烤总共只有7个热板,两个冷却板,已告知厂家,厂家明天处理,NG,软体厂家未来,NG

3/25,显影机,TP10,品质异常,风刀吹不干净,,厂家调试中,NG,

3/25,显影机,TP10,动作异常,显影2、3卡板,,调整喷淋压力OK,OK,

3/25,蚀刻机,,品质异常,风刀吹不干净玻璃上有水渍,,厂家调试中,NG,

3/25,蚀刻机,,动作异常,蚀刻6槽感应超时报警,,"打开喷淋盖,发现玻璃破碎多片,厂家清理碎片,后观察OK

",OK,

3/25,脱模机,,品质异常,风刀吹不干净,,厂家调试中,NG,

3/25,脱模机,,动作异常,风刀段马达过载,,厂家调整其额定电流后,观察OK,OK,

3/26,前烘烤,TP9,其它,针对之前顶Pin弯曲变形,厂家将入口传送Sensor调整其位置,即玻璃到达停止感应器时动作,软体缺陷,效果观察中,如若效果OK,将陆续改进TP10与TP11线,OK,

3/26,显影机,TP10,动作异常,显影机卡板多次,,更改喷淋压力,OK,但未真正彻底解决,OK,

3/26,蚀刻后缓存机,,信号异常,BF-下游交讯中暂停,原因未知,"设备不停机,但玻璃停顿数秒后运行,

多次出现,告知厂家,让其进行处理",NG,

3/27,前烘烤,TP10,动作异常,热板4未开启,信号线接触不良,拆掉重新整理后OK,OK,

3/28,前清洗,TP10,动作异常,0.33测试玻璃在中压至高压喷淋段破片3枚,喷淋压力过大,调整喷淋压力,及导轮后OK,OK,

3/28,前清洗,TP10,压力异常,风刀处破片两枚,风刀压力过大,"厂家调整风刀上下压力,并调整风刀处抽风量,但观察风刀未吹干,调试中

",NG,

3/28,前烘烤,TP10,漏液检知,冰水机处漏水,浮球式液位感应器进水,"因浮球进水,暂未彻底清理干净,待备品,检查TP10线冰水机浮球也有损坏

",NG,

3/28,曝光前Buffer,TP10,信号异常,Buffer不发片,导致曝光机CP人机界面显示信号中断,,Buffer厂家修改软体,观察效果,观察中,OK,

3/28,显影机,TP10,动作异常,品质异常,玻璃上有水渍

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论