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文档简介

大型水厂升级改造理念与工程实践概述改造理念

工程实例改造后运行效果

结语541231.概述l出厂水质提标l

节能减排l

安全可靠l

应急供水l建设时间早,建设

标准落后,无法满足新规范要求l

取水水源恶化,微污染水源增多l环保力度加强,对

排泥水处理提出要求

维持水厂正常生产,

平稳过渡

合理利用原有设施

施工安全可靠,经济合理1.概述目标和理念城市供水的新要求

老厂存在问题

2.改造理念•

核心:解决用地问题•

叠合沉淀池和清水池、滤池和清水池、中间提升和炭滤池及反冲洗设施等•

水厂管理智能化和现代化•

地下管线错综复杂•

根据整体改造工程目标、方案,统筹兼顾、分

布实施节地型、叠合式的处理

构筑物•

分析评估现状处理设施设备问题,针对性解决•

合理安排改造工程时序,先建后拆,有序进行•

分析生产改造关键节点,找出最低保证制水量•

城市供水管网协调调度,有组织升级改造合理规划智慧化改造进程“腾笼换鸟”、分阶段

实施重新梳理各生产管线合理安排老设施、设备的改造时序2.改造理念3.工程实例l

始建于1958年,当时的郊区现已成为主城区,

四周无扩建用地,只能内部

实施l

改造过程必须维持居民用水l

水源为某运河水系,原水经取水泵站、增压泵站输送至水厂。l

先后历经多次扩容、改造,2条制水系统

14.5万m3/d和10.5万m3/d

共有3组沉淀池,

3组滤池,

6组清水池,

2座二级泵房。3.工程实例3.1改造前概况3.工程实例3.1改造前概况

多次扩建改造,多个构筑物布置分散凌乱

吸水井运行管理麻烦

加药间设备陈旧,亟待更换,加药品种单一

清水池库容2.2万m3,偏小

两座二级泵房和两座原水泵房内水泵机组匹配都不合理、效率低下、自动化程度

低3.工程实例1.构筑物、设备陈旧、总图凌乱3.2存在问题

10.5万m³/d沉后水浊度最高16.8NTU,

14.5万m³/d沉后水浊度最高20NTU

出厂水浊度远高于目标值(0.1NTU)

出厂水耗氧量最高为2.85mg/L~3.14mg/L,无法满足某省城市供水现代化水

厂的出厂水优质标准》

中规定的CODMn≤2.0

mg/l3.工程实例2.处理效果差3.2存在问题

原水取自运河,水质较差,冬季有机物含量较高

突发水质污染事件时有发生,现有工艺保障能力差

多次改造后出厂水耗氧量、锰时有超过国家标准3.工程实例3.2存在问题3.水源污染现状工艺流程自西向东布置,原水则是从水厂东侧接入,

现状水厂的水力流程明显

反向布置现状雨、污水、部分生产排水为合流制,环保部门已经要求限期整改。3.工程实例3.2存在问题4.流程反向布置5.环保不达标改造设备、提高

水泵机组效率,

满足不同季节和

时段的原水调度要求雨、污水分流;

生产排泥水全部

收集、经处理后达标排放改造后水压水量不变,改造期间保证14.5万m3/d出厂水:COD

Mn

≤2.0浊度≤0.1NTU;

色度≤5度;3.工程实例3.3工程目标一阶段完成后总图3.工程实例二阶段完成后总图3.工程实例l

优化的整体升级改造方案

既要实现水厂改造后水质整体提高、布局合理、

水力流程顺畅,

又要保证改造期

间14.5万m³/d供水能力,采取拆除水厂部分老旧设施,

释放建设空间,进行“腾笼换鸟”式的改造是最优选择。

经综合技术、经济分析比较,现状的10.5万m3/d系统确定全部拆除为较优方案l

集约化布置净水处理的核心设施——节地节能

砂滤池、活性炭池、后臭氧接触池、中间提升泵房以及滤池反冲洗泵房、配电、

管廊等合建于一体,最大程度的节省了占地

紧凑的布局减少了构筑物间的水头损失,节省了长期运行电费l

重新梳理和布置各管道系统调整排泥水、反冲洗水等管线;

雨污分流、

调整雨水系统,解决了厂前区低洼地势、

暴雨季节严重倒灌的历史遗留问题l

“现代化水厂”的自动化要求3.工程实例1.最大限度优化整合,提升整体最优化水平3.4设计特点及应用效益•

调整保留南侧生产系统,保证14.5万m3生产•

北部新建25万m3/d规模的常规处理+深度处理+加药设

施+回用水池•

同步改造原水取水泵站、增压泵站二阶段•

拆除南部现有设施,原址新建清水池、供水泵房,

并改

造现状排泥水系统3.工程实例一阶段3.4设计特点及应用效益l

设正常运行和超越运行,

在原水水质较好时超越运行,减少运行费用。保留2座还可

以利用的清水池、排泥水处理系统,并根据实际需要完成部分改造l

水处理构筑物合建后采用渠道连接形式,减少了水头损失——如按沉淀池到滤池节省0.5m水头损失计,

每年节省运行电费约10万元(25万

m3/d规模平均计)。l

优化排泥水系统改造范围,新建回用水池,

使现有排泥水池专门用于排泥水收集,增

加和更换脱水机l

利用现状水源取水泵站、增压泵站,

改造其水泵、电机等设备以及配套的电气设备

——在满足全年多个工况条件下,经多方案比较,

推荐出优化的水泵参数和变频调

速电机数量,按改造后水泵机组效率提高10%

每年节电超过400万元。3.工程实例2.利用现有设施能力,节约资源、节省投资3.4设计特点及应用效益配水井及预臭氧池•2格,每格12.5万m3/d•

预臭氧最大投加率1.0mg/L折板絮凝平流沉

淀池•

4座,每座6.25万m3/d•

絮凝时间17min

,3级•

沉淀池停留时间1.71h,水平流速17.1mm/s•

指形槽溢流率约205.1m3/(m·d)。•

拼合均质滤料砂滤池、后臭氧接触池、活性炭吸附池以及反冲洗泵房、鼓风机房、配电间和中间提升泵房•

砂滤池2组,每组12.5万m3/d分5格,气、水反冲洗•

后臭氧接触池2组,每组12.5万m3/d

,接触时间13min,臭氧最大投加率1.5mg/L•

生物活性炭吸附池2组,每组12.5万m3/d分4格,炭池厚

2.1m,活性炭级配8

×

30目,不均匀系数1.9~2.0

,空床

停留时间为12.2min•中间提升泵2组,每组12.5万m3/d综合滤池3.工程实例3.5净水工艺主要参数综合加药间•

混凝剂、助凝剂、消毒剂、氢氧化钠等在线连续投

加高锰酸钾、粉末

活性炭加注间•

应急投加排泥水处理系统•

新增离心脱水机1套,并更换1台现有离心机,固体

负荷1000~

1200kg/h。•

进脱水机含固率不小于3%,脱水后污泥含固率大

于30%。3.工程实例3.5净水工艺主要参数4.运行效果自2016年6月30日建成投产、至2018年初

,水厂运行可靠,处理效果

良好,出厂水优于国家标准4.运行效果色度:

不高于5浊度:稳定低于0.19NTU耗氧量:

小于0.72mg/L低温低浊期5.结语l拆除:老旧生产构筑物、加药间等l排泥水系统系统改造,增加脱水机l调整老旧雨污水系统,解决雨水倒

灌问题WWH

l外管网调度下,保证改造期间

水厂14.5万m3/d供水规模l分两阶段施工5.结语l保持现状供水规模不变l新增深度处理,确定净水工艺流程Which—哪些需要改造What—改造的目的是什么?H

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