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文档简介
大型水厂升级改造理念与工程实践概述改造理念
工程实例改造后运行效果
结语541231.概述l出厂水质提标l
节能减排l
安全可靠l
应急供水l建设时间早,建设
标准落后,无法满足新规范要求l
取水水源恶化,微污染水源增多l环保力度加强,对
排泥水处理提出要求
维持水厂正常生产,
平稳过渡
合理利用原有设施
施工安全可靠,经济合理1.概述目标和理念城市供水的新要求
老厂存在问题
2.改造理念•
核心:解决用地问题•
叠合沉淀池和清水池、滤池和清水池、中间提升和炭滤池及反冲洗设施等•
水厂管理智能化和现代化•
地下管线错综复杂•
根据整体改造工程目标、方案,统筹兼顾、分
布实施节地型、叠合式的处理
构筑物•
分析评估现状处理设施设备问题,针对性解决•
合理安排改造工程时序,先建后拆,有序进行•
分析生产改造关键节点,找出最低保证制水量•
城市供水管网协调调度,有组织升级改造合理规划智慧化改造进程“腾笼换鸟”、分阶段
实施重新梳理各生产管线合理安排老设施、设备的改造时序2.改造理念3.工程实例l
始建于1958年,当时的郊区现已成为主城区,
四周无扩建用地,只能内部
实施l
改造过程必须维持居民用水l
水源为某运河水系,原水经取水泵站、增压泵站输送至水厂。l
先后历经多次扩容、改造,2条制水系统
,
14.5万m3/d和10.5万m3/d
,
共有3组沉淀池,
3组滤池,
6组清水池,
2座二级泵房。3.工程实例3.1改造前概况3.工程实例3.1改造前概况
多次扩建改造,多个构筑物布置分散凌乱
吸水井运行管理麻烦
加药间设备陈旧,亟待更换,加药品种单一
清水池库容2.2万m3,偏小
两座二级泵房和两座原水泵房内水泵机组匹配都不合理、效率低下、自动化程度
低3.工程实例1.构筑物、设备陈旧、总图凌乱3.2存在问题
10.5万m³/d沉后水浊度最高16.8NTU,
14.5万m³/d沉后水浊度最高20NTU
出厂水浊度远高于目标值(0.1NTU)
出厂水耗氧量最高为2.85mg/L~3.14mg/L,无法满足某省城市供水现代化水
厂的出厂水优质标准》
中规定的CODMn≤2.0
mg/l3.工程实例2.处理效果差3.2存在问题
原水取自运河,水质较差,冬季有机物含量较高
突发水质污染事件时有发生,现有工艺保障能力差
多次改造后出厂水耗氧量、锰时有超过国家标准3.工程实例3.2存在问题3.水源污染现状工艺流程自西向东布置,原水则是从水厂东侧接入,
现状水厂的水力流程明显
反向布置现状雨、污水、部分生产排水为合流制,环保部门已经要求限期整改。3.工程实例3.2存在问题4.流程反向布置5.环保不达标改造设备、提高
水泵机组效率,
满足不同季节和
时段的原水调度要求雨、污水分流;
生产排泥水全部
收集、经处理后达标排放改造后水压水量不变,改造期间保证14.5万m3/d出厂水:COD
Mn
≤2.0浊度≤0.1NTU;
色度≤5度;3.工程实例3.3工程目标一阶段完成后总图3.工程实例二阶段完成后总图3.工程实例l
优化的整体升级改造方案
既要实现水厂改造后水质整体提高、布局合理、
水力流程顺畅,
又要保证改造期
间14.5万m³/d供水能力,采取拆除水厂部分老旧设施,
释放建设空间,进行“腾笼换鸟”式的改造是最优选择。
经综合技术、经济分析比较,现状的10.5万m3/d系统确定全部拆除为较优方案l
集约化布置净水处理的核心设施——节地节能
砂滤池、活性炭池、后臭氧接触池、中间提升泵房以及滤池反冲洗泵房、配电、
管廊等合建于一体,最大程度的节省了占地
紧凑的布局减少了构筑物间的水头损失,节省了长期运行电费l
重新梳理和布置各管道系统调整排泥水、反冲洗水等管线;
雨污分流、
调整雨水系统,解决了厂前区低洼地势、
暴雨季节严重倒灌的历史遗留问题l
“现代化水厂”的自动化要求3.工程实例1.最大限度优化整合,提升整体最优化水平3.4设计特点及应用效益•
调整保留南侧生产系统,保证14.5万m3生产•
北部新建25万m3/d规模的常规处理+深度处理+加药设
施+回用水池•
同步改造原水取水泵站、增压泵站二阶段•
拆除南部现有设施,原址新建清水池、供水泵房,
并改
造现状排泥水系统3.工程实例一阶段3.4设计特点及应用效益l
设正常运行和超越运行,
在原水水质较好时超越运行,减少运行费用。保留2座还可
以利用的清水池、排泥水处理系统,并根据实际需要完成部分改造l
水处理构筑物合建后采用渠道连接形式,减少了水头损失——如按沉淀池到滤池节省0.5m水头损失计,
每年节省运行电费约10万元(25万
m3/d规模平均计)。l
优化排泥水系统改造范围,新建回用水池,
使现有排泥水池专门用于排泥水收集,增
加和更换脱水机l
利用现状水源取水泵站、增压泵站,
改造其水泵、电机等设备以及配套的电气设备
——在满足全年多个工况条件下,经多方案比较,
推荐出优化的水泵参数和变频调
速电机数量,按改造后水泵机组效率提高10%
,
每年节电超过400万元。3.工程实例2.利用现有设施能力,节约资源、节省投资3.4设计特点及应用效益配水井及预臭氧池•2格,每格12.5万m3/d•
预臭氧最大投加率1.0mg/L折板絮凝平流沉
淀池•
4座,每座6.25万m3/d•
絮凝时间17min
,3级•
沉淀池停留时间1.71h,水平流速17.1mm/s•
指形槽溢流率约205.1m3/(m·d)。•
拼合均质滤料砂滤池、后臭氧接触池、活性炭吸附池以及反冲洗泵房、鼓风机房、配电间和中间提升泵房•
砂滤池2组,每组12.5万m3/d分5格,气、水反冲洗•
后臭氧接触池2组,每组12.5万m3/d
,接触时间13min,臭氧最大投加率1.5mg/L•
生物活性炭吸附池2组,每组12.5万m3/d分4格,炭池厚
2.1m,活性炭级配8
×
30目,不均匀系数1.9~2.0
,空床
停留时间为12.2min•中间提升泵2组,每组12.5万m3/d综合滤池3.工程实例3.5净水工艺主要参数综合加药间•
混凝剂、助凝剂、消毒剂、氢氧化钠等在线连续投
加高锰酸钾、粉末
活性炭加注间•
应急投加排泥水处理系统•
新增离心脱水机1套,并更换1台现有离心机,固体
负荷1000~
1200kg/h。•
进脱水机含固率不小于3%,脱水后污泥含固率大
于30%。3.工程实例3.5净水工艺主要参数4.运行效果自2016年6月30日建成投产、至2018年初
,水厂运行可靠,处理效果
良好,出厂水优于国家标准4.运行效果色度:
不高于5浊度:稳定低于0.19NTU耗氧量:
小于0.72mg/L低温低浊期5.结语l拆除:老旧生产构筑物、加药间等l排泥水系统系统改造,增加脱水机l调整老旧雨污水系统,解决雨水倒
灌问题WWH
l外管网调度下,保证改造期间
水厂14.5万m3/d供水规模l分两阶段施工5.结语l保持现状供水规模不变l新增深度处理,确定净水工艺流程Which—哪些需要改造What—改造的目的是什么?H
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