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文档简介
石油石化职业技能鉴定试题及答案一、理论知识(单选,每题1分,共40分)1.常减压蒸馏装置中,初馏塔顶温度突然升高,最可能的原因是()。A.原油含水突增 B.塔顶回流带水 C.塔底吹汽量过大 D.原油轻组分增加答案:D2.催化裂化装置反应—再生系统热平衡破坏,再生温度持续下降,应优先检查()。A.原料预热温度 B.主风流量 C.催化剂循环量 D.待生滑阀开度答案:C3.加氢裂化反应器床层出现“飞温”前兆,最先观察到的工艺参数变化是()。A.循环氢纯度下降 B.反应器入口温度上升 C.床层热点温度突升 D.高分液位下降答案:C4.延迟焦化装置焦炭塔切换后,新塔预热速度过快会导致()。A.焦炭硬度下降 B.塔顶油气线结焦 C.冷焦水含油升高 D.塔体鼓包变形答案:D5.天然气脱水采用三甘醇法,富液闪蒸罐压力控制过高将直接造成()。A.甘醇损失增大 B.再生塔顶温升高 C.干气露点升高 D.循环泵汽蚀答案:A6.某输油泵机组额定流量1200m³/h,现场测得泵入口压力–0.02MPa、出口压力1.6MPa,介质密度850kg/m³,则该泵有效扬程约为()。A.152m B.165m C.178m D.195m答案:C7.根据GB50183—2004,石油库防火堤内有效容积不应小于()。A.最大储罐公称容量 B.最大储罐容量的一半 C.罐组总容量的一半 D.罐组总容量答案:A8.硫磺回收装置Claus反应器床层温度低于硫露点,最直观的现象是()。A.尾气SO₂上升 B.反应器压降突增 C.液硫颜色发黑 D.烟囱冒白烟答案:B9.原油电脱盐注水含盐量升高,首先影响的是()。A.脱盐罐电流 B.脱后原油含盐 C.排水含油 D.脱盐温度答案:A10.重整装置催化剂再生烧焦阶段,氧含量突然回零,说明()。A.烧焦完成 B.注氧中断 C.催化剂床层板结 D.再生循环气压缩机停机答案:B11.高压聚乙烯装置反应器“爆聚”停车后,首要安全措施是()。A.注入阻聚剂 B.注入高压氮气置换 C.打开放空阀泄压 D.停循环气压缩机答案:B12.输气管道站场ESD阀动作后,需在()内完成全线关断。A.30s B.60s C.90s D.120s答案:B13.某常压储罐呼吸阀正压阀盘标定开启压力+1.8kPa,当地大气压101.3kPa,罐内气相空间温度升高20℃,忽略油气蒸发,罐内压力变化约为()。A.+0.7kPa B.+1.2kPa C.+1.8kPa D.+2.3kPa答案:B14.催化裂化汽油脱硫醇采用Merox抽提工艺,抽提塔界面过高会导致()。A.碱液带油 B.汽油博士试验不合格 C.抽提塔压降增大 D.氧化塔发泡答案:A15.原油长输管道采用密闭输送工艺,高差超过()的管段必须设置压力越站。A.50m B.80m C.100m D.120m答案:C16.延迟焦化装置冷焦水隔油池出水含油超标,应优先调整()。A.冷焦水温度 B.隔油池停留时间 C.焦炭塔小吹汽量 D.冷焦水过滤罐反洗周期答案:B17.天然气凝液回收装置脱乙烷塔顶温度过低,会造成()。A.塔顶带液 B.乙烷收率下降 C.丙烷收率上升 D.塔底再沸器结焦答案:A18.某输油站采用变频调速泵,出站压力设定值不变,若管线因泄漏导致流量突增,则泵转速将()。A.升高 B.降低 C.先升后降 D.不变答案:A19.重整催化剂氯含量过高,将引起()。A.C₅液收下降 B.氢纯度上升 C.反应器压降下降 D.芳烃产率上升答案:A20.硫磺成型钢带机突然跳闸,最先触发的联锁是()。A.液硫泵停 B.钢带冷却水停 C.液硫阀关 D.除尘风机停答案:C21.原油罐区浮盘沉没事故中,浮盘支柱最可能发生的失效形式是()。A.疲劳断裂 B.应力腐蚀开裂 C.屈曲失稳 D.冲蚀减薄答案:C22.加氢裂化装置高压空冷器出口温度偏高,首先考虑()。A.空冷风机皮带松 B.反应深度过大 C.高压换热器内漏 D.注水阀堵塞答案:A23.输气站场旋风分离器压降持续升高,说明()。A.滤芯破损 B.积液包满 C.入口含液量突增 D.差压变送器漂移答案:B24.某装置采用DCS控制,操作员将PID调节器由自动切手动瞬间,输出值将()。A.归零 B.保持当前值 C.跳变50% D.跟踪设定值答案:B25.催化裂化装置主风机组喘振,最先采取的措施是()。A.开防喘振阀 B.降主风量 C.降反应进料 D.开备用机答案:A26.原油长输管道投产前热水置换量一般取管道总容积的()。A.0.5倍 B.1.0倍 C.1.5倍 D.2.0倍答案:C27.硫磺回收尾气处理采用SCOT工艺,在线燃烧炉配风不足将造成()。A.还原段超温 B.加氢反应器飞温 C.尾气SO₂超标 D.急冷塔结盐答案:C28.某罐区安装有固定式低倍数泡沫灭火系统,泡沫混合液供给强度不应小于()。A.4L/(min·m²) B.6L/(min·m²) C.8L/(min·m²) D.10L/(min·m²)答案:B29.重整装置催化剂再生时,循环气水含量超标会直接导致()。A.铂晶粒长大 B.氯流失加快 C.载体比表面积下降 D.焦炭燃烧不完全答案:A30.天然气压缩机组干气密封一级密封气源压力低于()必须停机。A.0.3MPa B.0.5MPa C.0.7MPa D.1.0MPa答案:B31.常减压装置减压炉出口温度升高,减压塔顶真空度下降,其原因是()。A.塔顶冷却器结垢 B.炉管破裂 C.塔底吹汽过大 D.减压炉管结焦答案:D32.输油管道采用批量输送顺序输送92与95汽油,混油段切割主要依据()。A.密度—流量曲线 B.折光指数 C.辛烷值在线分析仪 D.界面检测仪+密度计答案:D33.延迟焦化装置焦炭塔放水过快,易引发()。A.塔壁硫化氢应力腐蚀 B.塔顶大油气线振动 C.冷焦水罐溢流 D.塔底弯头法兰泄漏答案:B34.高压聚乙烯超高压管式反应器设置多点温度监测,其热电偶套管材料通常选用()。A.316L B.825合金 C.Inconel600 D.20钢答案:C35.原油电脱盐变压器二次侧电流突升至满量程,一次侧电压正常,应判断()。A.电极板短路 B.变压器内部故障 C.原油乳化严重 D.绝缘棒击穿答案:A36.催化裂化装置汽提段藏量突降,再生温度上升,应首先检查()。A.待生滑阀阀位 B.汽提蒸汽流量 C.再生滑阀阀位 D.外取热器漏风答案:A37.天然气脱烃装置膨胀机出口带液,最先采取的措施是()。A.降入口温度 B.升转速 C.关J–T阀 D.开防喘阀答案:A38.某装置采用SIS系统,安全等级要求SIL2,其要求时危险失效概率应处于()。A.10⁻¹~10⁻² B.10⁻²~10⁻³ C.10⁻³~10⁻⁴ D.10⁻⁴~10⁻⁵答案:B39.常压塔顶注氨注水量突然中断,最先表现出来的腐蚀形态是()。A.均匀腐蚀 B.点蚀 C.流动加速腐蚀 D.晶间腐蚀答案:C40.输油泵房可燃气体检测器一级报警值设定为()。A.10%LEL B.20%LEL C.25%LEL D.50%LEL答案:B二、专业知识(多选,每题2分,共20分;多选少选均不得分)41.下列属于催化裂化装置主风低流量联锁直接动作结果的有()。A.切断反应进料 B.打开主风防喘振阀 C.启用备用主风机 D.关闭再生滑阀 E.启用主风自保答案:ABE42.加氢裂化装置高压换热器发生氢致鼓包,其必要条件是()。A.高温高压 B.硫化氢存在 C.水存在 D.拉应力 E.氯离子答案:ABCD43.关于原油长输管道泄漏监测技术,下列说法正确的有()。A.负压波法定位精度受波速影响大 B.质量平衡法对微小泄漏敏感 C.瞬态模型法需高精度SCADA数据 D.分布式光纤可定位到10m以内 E.声波法适用于气体管道答案:ACD44.硫磺回收Claus反应器床层温度偏低,可采取的手段有()。A.提高酸气浓度 B.降低空速 C.提高燃烧炉配风 D.注入燃料气补热 E.提高入口气温度答案:ABDE45.下列属于延迟焦化装置冷焦水系统VOCs治理措施的有()。A.冷焦水罐密闭 B.生物滴滤 C.低温柴油吸收 D.冷凝+吸附 E.热力焚烧答案:ACDE46.重整装置催化剂连续再生系统,下列会导致催化剂“贴壁”现象的有()。A.再生器气体线速过高 B.再生器料位过低 C.提升氢气量过大 D.再生器分布板堵塞 E.催化剂粉尘过多答案:BDE47.天然气脱烃装置低温分离器液位失灵,可能带来的风险有()。A.液体进入膨胀机 B.干气露点超标 C.液烃泵汽蚀 D.塔顶超压 E.低温分离器超液位漫顶答案:ABCE48.高压聚乙烯装置二次压缩机出口压力脉动大,原因可能有()。A.入口过滤器堵塞 B.阀片断裂 C.驱动电机功率不足 D.缓冲罐积液 E.反应器背压波动答案:BDE49.输油站场SCADA系统通信协议ModbusRTU帧格式包含()。A.地址域 B.功能码 C.数据域 D.CRC校验 E.结束符答案:ABCD50.下列属于常减压装置减压塔顶油线缓蚀剂注入点设置原则的有()。A.高温气相区 B.最先冷凝部位 C.流速最低处 D.温度200℃左右 E.注点后需静态混合器答案:BDE三、计算与案例分析(共20分)51.计算题(8分)某φ457mm×7.1mm原油管道,全长128km,高差180m,设计压力6.3MPa,输量2.8×10⁶t/a,原油密度850kg/m³,运动粘度8.5cSt(50℃)。采用密闭输送,设两座热泵站。(1)计算管道总容积(m³,保留整数);(2)若年输时间350d,计算平均体积流量(m³/h,保留一位小数);(3)用达西公式估算沿程摩阻(λ取0.021,忽略局部阻力),求首站所需出站扬程(m,保留整数)。答案:(1)V=(π/4)×(0.457–0.0142)²×128000=19801m³(2)Q=2.8×10⁶/(850×350×24)=392.2m³/h(3)v=Q/(3600×πd²/4)=0.74m/sh_f=λ(L/d)(v²/2g)=0.021×(128000/0.4428)×(0.74²/19.62)=1235mH=h_f+ΔZ=1235+180=1415m52.案例题(12分)某炼厂1.2Mt/a加氢裂化装置,反应器R101总床层4层,设计入口氢油比800:1。凌晨2:00内操发现:—循环氢压缩机K102转速由7800r/min升至8500r/min,循环氢流量仍下降5%;—反应器入口压力由15.6MPa降至15.1MPa;—反应器床层温升由38℃降至25℃;—高分液位上涨5%,酸性水流量增加。外操现场检查:K102入口压力0.05MPa,入口温度46℃,振动正常;D103高压空冷器出口温度52℃(正常45℃);E104管程压降由0.18MPa升至0.32MPa。问题:(1)判断故障性质并说明依据;(2)给出排查步骤(至少3步);(3)列出临时应急措施(至少3条)。答案:(1)故障为高压换热器E104管程内漏,循环氢走壳程、反应生成油走管程。依据:管程压降突增、空冷出口温度升高、循环氢流量下降且压缩机提转速无效,高分液位及酸性水增加,说明反应生成油漏入循环氢系统,导致循环氢带液、压缩机做功能力下降。(2)排查步骤:①关闭E104管程出入口阀,切除该台换热器,观察循环氢流量是否恢复;②对E104管程进行水压试验,保压30min,压降>0.05MPa判定内漏;③打开E104管箱,检查管束内壁有无冲刷、穿孔,取样分析循环氢分离罐凝液油含量。(3)应急措施:①立即降负荷至70%,避免循环氢带液造成压缩机喘振;②启用备用高压空冷器,降低入口温度,减少带液;③
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