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文档简介
垃圾填埋场渗滤液处理方案一、项目背景与水质特征某山谷型填埋场设计库容820万m³,已运行12年,日平均渗滤液产量420m³,峰值680m³。原水COD8500–32000mg/L,BOD₅4200–15000mg/L,NH₃-N1200–2800mg/L,TN1500–3200mg/L,电导率28–45mS/cm,Ca²⁺1200mg/L,Cl⁻8500mg/L,pH6.8–8.1,色度800–1200倍,含大量腐殖酸、表面活性剂及微量重金属(Pb0.3mg/L、Cd0.08mg/L、Cr0.4mg/L)。水质呈“高有机、高氨氮、高盐、高色度、低可生化比(B/C0.18–0.25)”四高一低特征,且随季节波动剧烈,夏季暴雨后COD瞬时升高2.7倍,氨氮升高1.9倍。二、设计进水与排放指标设计进水:COD25000mg/L,BOD₅8000mg/L,NH₃-N2200mg/L,TN2800mg/L,SS1200mg/L,色度1000倍,电导率40mS/cm。排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2限值:COD≤100mg/L,BOD₅≤30mg/L,NH₃-N≤25mg/L,TN≤40mg/L,SS≤30mg/L,色度≤40倍,总盐≤2000mg/L,重金属达到表1限值。三、工艺路线比选1传统“预处理+厌氧+AO+MBR+NF+RO”路线:占地大(膜面积5200m²),膜污染严重,浓缩液占30%,运行费18.4元/m³,无法解决RO浓缩液回灌导致的盐累积。2全膜蒸发路线:投资1.8亿元,蒸汽耗量0.35t/t,电耗28kWh/m³,对高氯离子腐蚀突出,设备3年即需更换钛材换热器。3高级氧化+生物强化+低温负压蒸发+固化耦合路线:浓缩液减量至6%,无回灌,盐分离资源化,运行费14.7元/m³,投资0.96亿元,技术经济最优,确定为本方案核心。四、详细工艺流程1均化调节池池容6000m³,HRT14d,设2台30kW潜水搅拌机、1套80m³/h砂滤循环泵,池顶浮盖为1.5mmHDPE双光面,配套600m³/h生物除臭滴滤塔。冬季利用沼气锅炉余热将水温维持在18℃以上,确保后续生化稳定。2高效氨氮吹脱塔填料为改性聚丙烯鲍尔环,比表面积210m²/m³,塔径3.2m,高12m,气液比2200:1,pH调至10.8,温度38℃,氨氮去除率92%,吹脱气经98%硫酸洗涤生成硫酸铵溶液(浓度28%),外售化肥厂,年回收1350t。3电芬顿-流化床耦合反应器阳极采用Ti/SnO₂-Sb₂O₃-IrO₂涂层,阴极为改性石墨毡,投加0.8g/L颗粒活性炭作为流化载体,电流密度28mA/cm²,H₂O₂投加量0.15L/L,Fe²⁺0.4g/L,反应45min,COD去除62%,B/C由0.22升至0.47,色度去除85%,同时原位生成Fe₃O₄负载型催化剂,可连续使用90d无需补充。4两级A/O-MBBR一级A/O:A段HRT6h,O段HRT18h,填料为φ25mmK3生物载体,填充率45%,DO3.5mg/L,污泥浓度8gMLSS/L,硝化液回流比400%,碱度不足时投加NaHCO₃;二级A/O:A段HRT4h,O段HRT12h,投加200mg/L葡萄糖作为反硝化碳源,确保TN去除。系统内置12套在线氨氮、硝氮、DO仪,与鼓风机联动,实现精准曝气,吨水电耗2.1kWh。5臭氧-生物活性炭(O₃-BAC)臭氧投加量80mg/L,接触时间25min,BAC柱φ3m×6m,炭层高度3.5m,空床滤速6m/h,炭为8×30目椰壳炭,碘值1050mg/g,运行18个月后热再生一次。COD由420mg/L降至110mg/L,色度由180倍降至35倍,臭氧尾气经2级催化分解后排放。6碟管式反渗透(DTRO)膜柱9MPa级,共160支,单支面积9.4m²,回收率75%,通量12L/(m²·h),进水SDI≤3,投加2mg/L阻垢剂(含膦羧酸、聚丙烯酸),清洗周期7–10d,化学清洗采用pH2柠檬酸+pH12NaOH各2h,产水COD≤35mg/L,NH₃-N≤8mg/L,电导率≤250μS/cm,可直接排放或作为厂区冲洗、绿化用水。7浓缩液低温负压蒸发器蒸发温度55℃,真空度-0.092MPa,采用MVR热泵,压缩比1.8,蒸发量8t/h,电耗38kWh/t水,浓缩液TDS由65000mg/L提升至280000mg/L,体积减至6%。二次汽经钛材冷凝器冷凝后,COD≤60mg/L,回流至均化池,不额外增加盐负荷。8浓缩液固化/资源化高盐浓缩液与飞灰、磷石膏按0.8:1:0.2比例混合,添加5%改性硫铝酸盐水泥,通过双轴强制搅拌机造粒,粒径3–8mm,7d无侧限抗压强度3.2MPa,重金属浸出浓度低于GB5085.3限值,可作为垃圾坝护坡骨料,实现零填埋。9污泥处理系统MBR及沉淀池污泥产量3.2tDS/d,经2套500m²板框压滤机脱水至含水率58%,与生活垃圾协同填埋;臭氧-BAC反冲洗废炭0.6t/d,送水泥窑协同处置,替代0.4t标煤。五、关键参数设计计算1氨氮吹脱塔气量Qg=2200×420=924000m³/h,塔截面积A=8.04m²,空塔气速3.2m/s,液气比L/G=1/2200,填料高度Z=12m,NTU=ln(C₀/Ce)=ln(2200/176)=2.53,传质系数KLa=2.1s⁻¹,验证满足。2电芬顿电极有效面积120m²,电流I=28×120=3360A,电压6V,功率20.2kW,H₂O₂理论需量0.11L/L,实际过量1.36倍,Fe²⁺消耗0.4g/L,每日补加168kgFeSO₄·7H₂O。3MBBR载体一级O池有效容积1134m³,载体比表面积500m²/m³,填充45%,总生物膜面积255150m²,按0.8gNH₃-N/(m²·d)计,硝化负荷204kgNH₃-N/d,满足184kg/d需求。4DTRO膜通量设计通量12L/(m²·h),产水量315m³/d,需面积1094m²,单支9.4m²,需117支,富裕度37%,取160支,确保3年内通量衰减15%仍可运行。六、自动控制系统采用“PLC+SCADA+云端”三层架构,现场设18个I/O站,总计1200点,仪表包括电磁流量计、在线pH、ORP、氨氮、硝氮、DO、浊度、电导、余氯、臭氧浓度、真空度、压缩机振动、电机绕组温度等。控制策略:1氨氮吹脱pH值与硫酸加药泵PID连锁,波动±0.05;2MBBR鼓风机根据DO值变频,节能22%;3DTRO高压泵频率与产水流量串级控制,回收率恒定75%;4蒸发器真空度与MVR转速耦合,防止喘振;5所有数据5s上传云端,手机APP实时查看,故障短信推送,历史数据保存5年。七、运行成本分析1电费:总装机680kW,运行负荷78%,年耗电3.86×10⁶kWh,按0.65元/kWh,计250.9万元;2药剂:硫酸、双氧水、FeSO₄、NaOH、柠檬酸、阻垢剂、碳源、碱度合计146.2万元;3人工:四班三运转24人,人均8.5万元,计204万元;4膜更换:DTRO膜3年更换30%,年摊48万元;5蒸发器维护:钛材换热器5年更换,年摊32万元;6污泥、废炭外运处置36万元;合计年运行费717.1万元,折合14.7元/m³,较传统膜法降低20%,且浓缩液零回灌,无后续盐累积风险。八、环境效益1年削减COD4015t、氨氮294t、TN372t、色度1.2×10⁹倍;2回收硫酸铵1350t,替代化肥生产节约标煤270t;3固化体利用2100t,减少天然骨料开采1800t;4温室气体减排:避免RO浓缩液回灌甲烷增量1.1万tCO₂e;5厂界噪声昼间52dB、夜间43dB,低于2类区标准;臭气浓度12无量纲,无周边投诉。九、应急预案1暴雨峰值:调节池预留2000m³应急容积,DTRO可临时提高回收率至85%,蒸发器启动备用2t/h蒸发模块,确保1000m³/d峰值72h连续处理;2设备故障:高压泵、MVR压缩机均设100%备用,故障切换<30s;DTRO膜柱可在线隔离,单支故障不影响系统;3进水重金属突增:调节池投加30mg/L硫化钠,沉淀后重金属<0.05mg/L,确保后续膜系统安全;4电力中断:800kW柴油发电机15s自启动,保证蒸发器真空泵、MVR不停机,防止浓缩液结晶堵塞;5疫情期:臭氧尾气投加5mg/L余氯,产水经185nmUV消毒,确保病毒灭活对数5以上。十、题型(完整)一、单项选择题(每题2分,共20分)1电芬顿中流化床载体主要作用为()A提高电导率B提供结晶晶核C降低电流密度D吸附重金属2DTRO膜柱最高操作压力为()A4.5MPaB6.0MPaC9.0MPaD12MPa3低温负压蒸发器真空度-0.092MPa对应沸点约为()A45℃B55℃C65℃D75℃4MBBR载体填充率45%时,K3比表面积折算为()A225m²/m³B300m²/m³C450m²/m³D500m²/m³5氨氮吹脱气液比2200:1时,塔径3.2m,液相流量为()A420m³/hB350m³/hC280m³/hD190m³/h6臭氧-BAC工艺中,炭层高度3.5m,空床滤速6m/h,则接触时间为()A17.5minB25minC35minD45min7硫化钠应急投加量30mg/L,对应去除重金属的主要机理为()A氧化B絮凝C沉淀D络合8MVR热泵压缩比1.8,蒸发温度55℃,对应饱和蒸汽温升()A5℃B8℃C12℃D18℃9电芬顿反应45min,Fe²⁺投加0.4g/L,则Fe²⁺消耗速率()A0.13mg/(L·s)B0.15mg/(L·s)C0.18mg/(L·s)D0.22mg/(L·s)10年运行费717.1万元,处理量420m³/d,则吨水成本()A12.3元B14.7元C16.9元D18.4元二、判断题(每题1分,共10分)11电芬顿阳极采用Ti/SnO₂-Sb₂O₃-IrO₂涂层可提高·OH产率。()12DTRO膜通量设计越高,膜寿命越长。()13低温蒸发器二次汽冷凝液可直接排放无需再处理。()14MBBR系统中DO越高,反硝化效果越好。()15氨氮吹脱塔pH调至10.8以上可显著提高NH₃分压。()三、填空题(每空2分,共20分)16电芬顿反应中,H₂O₂与Fe²⁺摩尔比最佳值为________。17臭氧接触池尾气臭氧浓度应低于________mg/m³。18MVR蒸发器压缩机电机绕组温度报警值为________℃。19调节池冬季最低水温应维持在________℃以上。20固化体7d抗压强度需大于________MPa。四、简答题(每题10分,共30分)21简述电芬顿-流化床耦合反应器相比传统Fenton的三大优势。22说明DTRO膜柱回收率由75%提升至85%可能带来的三种风险。23列举暴雨期渗滤液峰值处理的三种应急手段并比较其优缺点。五、计算题(每题10分,共20分)24
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