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文档简介
施工污水处理方案一、项目背景与污水特征本项目位于华东某市轨道交通4号线车辆段,占地约28.6万m²,基坑最大深度18.7m,主体为框架剪力墙结构。施工期36个月,高峰期劳动力1200人,混凝土日浇筑量2600m³,钻孔桩2160根,地下连续墙800m。现场污水来源可归纳为五类:1.基坑降水:含大量SS(悬浮物),电导率1200~1800μS/cm,pH6.8~7.4,温度随季节12~24℃,水量受降雨影响大,日均3200m³,峰值7200m³。2.车辆冲洗:SS800~2500mg/L,石油类45~180mg/L,COD350~900mg/L,阴离子表面活性剂(LAS)15~40mg/L,瞬时流量80m³/h。3.混凝土拌合站冲洗:pH11~12.5,SS2000~6000mg/L,COD1200~2800mg/L,含少量未水化水泥颗粒,粒径<0.15mm占比>85%。4.生活污水:COD250~500mg/L,BOD₅120~260mg/L,NH₃-N25~55mg/L,TP4~8mg/L,水量按人均80L/d计,峰值96m³/d。5.盾构泥浆:密度1.15~1.25g/cm³,含膨润土、CMC、发泡剂,SS30000~80000mg/L,动切力>20Pa,需先筛分再处理。二、设计原则与排放标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级,其中SS≤400mg/L,COD≤500mg/L,石油类≤15mg/L,pH6~9。同时满足地方标准《××市施工排水管理细则》要求:SS≤300mg/L,氨氮≤45mg/L,磷酸盐≤8mg/L。设计安全系数1.3,出水水质目标:SS≤200mg/L,COD≤300mg/L,石油类≤10mg/L,pH6.5~8.0,确保下游市政污水厂运行稳定。三、水量平衡与规模确定采用“日变化系数1.4、时变化系数1.6”法,综合污水量=(基坑降水3200+车辆冲洗200+拌合站冲洗150+生活96)×1.4=5100m³/d,取整5500m³/d;峰值流量=5500÷16×1.6=550m³/h,设计处理能力600m³/h,按两班制运行,每班8h。四、处理工艺路线1.基坑降水:旋流除砂→高效絮凝沉淀→活性砂过滤→紫外消毒→回用或排放。2.车辆冲洗:格栅→调节→隔油→气浮→生物接触氧化→多介质过滤→回用。3.拌合站碱性废水:pH调节→絮凝→斜板沉淀→陶瓷膜过滤→回用。4.生活污水:格栅→调节→缺氧/好氧MBBR→二沉→紫外消毒→回用。5.盾构泥浆:振动筛→除砂器→加药絮凝→板框脱水→滤液返回降水系统。五、主要单元设计参数与计算5.1旋流除砂器选用Φ750mm水力旋流器4台,3用1备,单台处理量220m³/h,进料压力0.25MPa,底流口直径55mm,溢流口直径140mm,SS去除率>60%,底流含固率8%~12%,排砂周期2h,配套螺旋输送机输送至临时堆场。5.2调节池地下式钢砼结构,平面尺寸22m×12m,有效水深3.5m,有效容积924m³,HRT=10min(按峰值流量),池内设2台潜水搅拌机(N=3kW),防止沉淀;池顶加盖,臭气经生物滤塔处理后排放。5.3高效絮凝沉淀池(高密度沉淀池)采用污泥循环型高密度沉淀池,分三格:快速混合区、絮凝区、斜管沉淀区。快速混合区G值=600s⁻¹,t=60s,投加PAC30mg/L(以Al₂O₃计),PAM0.8mg/L(阴离子型,分子量1200万)。絮凝区G值=80s⁻¹,t=12min,设变频桨叶,絮体粒径D₅₀≥0.8mm。斜管区液面负荷15m³/(m²·h),斜管φ80mm,L=1.0m,倾角60°,出水SS≤80mg/L。底部设Φ8m刮泥机,周边线速度2.5m/min,污泥含固率3%~5%,由螺杆泵送至储泥罐。5.4活性砂过滤器连续流砂滤,Φ3.0m×4台,单台滤速10m/h,滤床深2.0m,砂粒径1.2~2.0mm,气提洗砂耗气量3Nm³/min,反冲洗水量<3%,出水SS≤20mg/L,浊度≤5NTU。5.5紫外消毒渠渠道尺寸8m×0.8m×1.2m,设64支320W低压高强紫外灯,剂量≥25mJ/cm²,灯管寿命12000h,在线清洗周期6h,出水粪大肠菌群≤1000MPN/L。5.6隔油池(车辆冲洗水)平流式,分三格,总停留时间1.5h,首格设波纹斜板,板间距40mm,板内流速0.5mm/s,浮油经集油管进入Φ1.5m带式撇油机,收油率>90%,出油含水率<5%。5.7溶气气浮(DAF)回流比30%,溶气压力0.45MPa,释放器采用TS型,微气泡直径30~50μm,表面负荷6m³/(m²·h),投加PAC25mg/L,PAM0.5mg/L,出水石油类≤5mg/L,SS≤30mg/L。5.8生物接触氧化池BOD容积负荷1.2kg/(m³·d),池体分两段,总停留时间3h,填料为φ150mm组合式弹性立体填料,填充率70%,曝气采用微孔盘式,气水比8:1,DO3~4mg/L,出水COD≤120mg/L,BOD₅≤30mg/L。5.9pH调节(碱性废水)采用废酸中和+CO₂曝气联合工艺,废酸为钢结构酸洗废液(HCl8%~12%),通过变频计量泵投加,调节池内设pH在线仪(量程0~14,精度±0.01),当pH>10时启动废酸泵,当pH<8时启动CO₂钢瓶电磁阀,CO₂经微孔曝气管均匀布气,反应时间15min,出水pH稳定在7.5~8.0,避免过量投酸导致TDS升高。5.10陶瓷膜系统19通道α-Al₂O₃膜,孔径0.1μm,膜面积25m²/支,共8支,设计通量120L/(m²·h),跨膜压差0.15MPa,反冲洗周期30min,化学清洗周期7d,出水SS≤5mg/L,可满足拌合站回用要求(SS≤10mg/L)。5.11MBBR池(生活污水)缺氧区HRT=2h,填料填充率50%,填料规格φ25mm×10mm,比表面积500m²/m³;好氧区HRT=4h,填料填充率60%,曝气量气水比12:1,内回流比200%,出水NH₃-N≤15mg/L,TN≤35mg/L。5.12板框脱水盾构泥浆经加药调理后,采用500m²高压隔膜板框机2台,进料压力0.8MPa,隔膜压榨压力1.2MPa,循环周期2.5h,泥饼含固率≥40%,滤液SS≤300mg/L,返回调节池再处理。六、污泥产量与处置路线高密度沉淀池干污泥量=5500×(800-80)×10⁻⁶×1.3=5.15t/d(含水率以75%计,体积20.6m³/d);气浮浮渣量=0.8t/d(含水率95%,体积16m³/d);MBBR剩余污泥量=0.6t/d(含水率99.2%,体积75m³/d)。合计湿污泥量111.6m³/d,经储泥罐→螺杆泵→板框脱水后,泥饼量9.2t/d(含固率40%),外运至建材厂制砖,滤液全部回系统。七、加药系统设计7.1PAC储罐PE材质,Φ2.5m×3m,有效容积12m³,储药量10d,配搅拌机与液位计,投加泵为机械隔膜泵,Q=200L/h,P=0.3MPa,变频控制,与进水流量计联动。7.2PAM制备三槽式自动泡药机,制备浓度0.1%~0.3%,熟化时间60min,单套制备能力2000L/h,设2套,1用1备,投加泵螺杆泵Q=80L/h。7.3酸、碱、次氯酸钠酸储罐Φ1.5m×2m,HDPE材质,设防泄漏围堰;次氯酸钠储罐Φ1.2m×1.8m,黑壳避光,投加量5mg/L,用于紫外故障时应急消毒。八、自动控制系统采用西门子S7-1500PLC+昆仑通态触摸屏,远程通过4G路由器接入企业私有云,实现:1.进水水质在线监测:pH、SS、COD、氨氮、电导率、流量,数据5min上传一次;2.设备运行状态:泵电流、阀门开度、鼓风机风量、紫外强度,异常短信报警;3.加药闭环:根据进水SS、流量自动调节PAC、PAM投加量,设定值±5%范围内波动;4.能耗统计:每月自动生成电耗、药耗、水耗报表,折算处理成本;5.视频联动:在调节池、出水口设红外球机,当出水COD超标时自动录像并推送10s短视频到值班手机。九、回用方案经处理后的5500m³/d出水,优先回用于:1.车辆冲洗1200m³/d,设独立回用泵房,变频恒压供水0.3MPa;2.道路喷淋降尘800m³/d,设旋转喷头120只,每只射程15m,定时10min启停;3.绿化及养护300m³/d,设快速取水阀30套,配锁防止误用;4.混凝土养护500m³/d,通过塑料水囊+滴管方式,保证养护面湿润;5.剩余2700m³/d达标排放,经专用排水口接入市政管网,安装电磁流量计,数据实时上传监管平台。十、施工期运行管理10.1人员配置设站长1名(环境工程本科,5年经验),班长2名(高工),运行工6名(三班两倒),化验员2名(持上岗证),机修2名,电工1名,合计14人。10.2化验指标与频次进水、出水每日测SS、COD、pH;每周测BOD₅、氨氮、TP、石油类;每月测粪大肠菌群、TDS、重金属(Cd、Pb、Cr、As、Hg);每季度委托第三方全指标分析。10.3巡检制度每小时现场巡检一次,记录电流、压力、液位、气味、噪音;每班清理格栅渣、收浮油;每周检查膜通量、紫外灯套管结垢;每月校准在线仪表;每半年更换一次减速机齿轮油。10.4应急预案(1)暴雨导致水量激增:立即启动溢流井闸门,将超标水引入应急池(容积2000m³),同时加大PAC投量30%,调用移动式一体化净水器(300m³/h)辅助处理;(2)PAC储罐泄漏:围堰内积液由耐酸泵抽至事故池,用碱液中和至pH7,再泵回系统;(3)出水COD超标:先停排、后溯源,若因生化系统受冲击,立即投加葡萄糖(C:N=20:1)及硝化菌剂,DO提升至4~5mg/L,24h内连续监测;(4)紫外灯故障:切换次氯酸钠应急投加,保证接触时间≥30min,余氯0.3~0.5mg/L;(5)突发停电:800kW柴油发电机30s内自启,保证鼓风机、加药泵、出水阀门不间断运行。十一、投资估算与运行成本11.1投资土建费用:调节池、高密度沉淀池、回用水池等约680万元;设备费用:泵、风机、膜、紫外、加药、仪表、自控等约920万元;安装及其他:160万元;合计1760万元(不含征地)。11.2运行成本电费:装机功率385kW,运行功率260kW,年耗电1.83×10⁶kWh,按0.75元/kWh计,137.3万元;药费:PAC单价2200元/t,年耗198t,43.6万元;PAM单价18000元/t,年耗4.2t,7.6万元;次氯酸钠1200元/t,年耗10t,1.2万元;人工:14人×9万元/年,126万元;维修与膜更换:年费率3%,52.8万元;合计年运行成本368.5万元,折算吨水成本368.5×10⁴÷(5500×300)=2.23元/m³(按年运行300d计)。十二、碳排放与绿色施工采用“光伏发电+储能”互补系统,在回用车间屋顶铺设450块550W组件,总容量247.5kW,年发电28×10⁴kWh,可抵消碳排放221tCO₂e;污泥制砖替代黏土砖,每t泥饼减少碳排放0.35tCO₂e,年减排322t;选用一级能效鼓风机、变频泵,节电率12%,年减排145t;项目整体年减排688tCO₂e,相当于植树3.8万棵。十三、智慧运维案例示范2023年7月,系统检测到进水COD由平均320mg/L骤升至980mg/L,SS由600mg/L升至2100mg/L,平台触发三级报警:一级:短信通知值班;二级:自动加大PAC至45mg/L,PAM至1.2mg/L,开启应急气浮;三级:厂长手机远程授权,启动应急池,切换出水至应急池,暂停外排。经溯源,为盾构泥浆池翻池导致高浓度泥浆水进入调节池,通过应急措施,出水COD稳定在280mg/L以内,SS≤180mg/L,未发生外排超标,避免环保罚款32万元。十四、质量、安全、文明施工14.1质量所有隐蔽工程验收前拍照、录像存档;HDPE膜焊接每条焊缝100%真空检测;混凝土抗渗等级≥P8,池体满水试验48h无渗漏;在线仪表与实验室比对相对误差≤5%。14.2安全有限空间作业执行“先通风、再检测、后作业”制度,配四合一气体仪、正压式呼吸器、三脚架;酸碱区设洗眼器、防腐蚀围堰;鼓风机房噪声≤85dB(A),
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