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文档简介
2025年混凝土搅拌工操作考核试卷及答案一、单项选择题(每题2分,共30分)1.普通硅酸盐水泥进场时,若发现包装破损导致部分水泥受潮结块,正确的处理方式是()A.过筛后直接使用B.与新水泥按1:1混合使用C.检测强度后按实际强度降级使用D.全部废弃2.混凝土搅拌设备启动前,需重点检查的安全装置不包括()A.急停按钮灵敏度B.搅拌轴密封状态C.除尘器压差表数值D.操作室空调温度3.采用双卧轴强制式搅拌机搅拌C30混凝土时,合理的搅拌时间应为()A.30秒B.60秒C.90秒D.120秒4.当砂的实际含水率为5%(设计含水率3%)时,每立方米混凝土中需调整的加水量为(假设砂用量为700kg/m³)()A.减少14kgB.增加14kgC.减少7kgD.增加7kg5.以下哪种外加剂需在搅拌过程中后添加()A.早强剂B.缓凝剂C.引气剂D.液体减水剂6.智能搅拌系统显示某批次混凝土水胶比偏差+0.03,可能的原因是()A.水泥秤误差-2%B.水秤误差+3%C.掺合料秤误差+1%D.砂石含水率检测值偏低7.冬季施工时,为防止混凝土受冻,搅拌用水温度最高不宜超过()A.40℃B.60℃C.80℃D.100℃8.搅拌过程中发现搅拌轴电流持续高于额定值的120%,首先应采取的措施是()A.立即停机检查B.增加搅拌时间C.减少投料量D.降低搅拌转速9.用于检测混凝土和易性的主要指标是()A.抗压强度B.坍落度C.凝结时间D.含气量10.下列原材料中,对混凝土收缩影响最大的是()A.粗骨料粒径B.水泥用量C.砂率D.外加剂种类11.搅拌站环保要求中,粉尘排放浓度限值为()A.10mg/m³B.20mg/m³C.30mg/m³D.40mg/m³12.当发现外加剂储罐液位低于最低刻度线时,正确操作是()A.继续生产至完成当前订单B.立即停止生产并补加C.按比例减少外加剂用量D.改用其他类型外加剂替代13.混凝土搅拌完成后,出料口残留混凝土的清理应在()A.设备完全停机后B.设备运行中用工具刮除C.下一批次投料前D.每日交接班时统一清理14.采用“水泥裹砂法”搅拌混凝土时,第一阶段需先搅拌的材料是()A.水泥+砂B.砂+水C.石子+水泥D.砂+部分水15.智能系统提示“骨料级配偏离设计值5%”,可能导致的混凝土性能问题是()A.强度降低B.和易性变差C.抗渗性下降D.收缩增大二、判断题(每题1分,共10分。正确打√,错误打×)1.为提高生产效率,可将两批次混凝土的原材料合并搅拌。()2.搅拌设备运行中,允许用手直接清理进料口附近的积料。()3.粉煤灰需水量比超标的情况下,应适当增加用水量以保证坍落度。()4.冬季施工时,骨料中允许存在少量冻块,但需控制粒径小于50mm。()5.混凝土搅拌时间应从所有材料投入完毕开始计时。()6.外加剂与水泥适应性差时,可能导致混凝土坍落度损失过快。()7.搅拌站废水经沉淀处理后,可直接用于混凝土生产。()8.当砂的细度模数突然增大时,需提高砂率以保证和易性。()9.搅拌设备累计运行500小时后,需对减速箱进行换油保养。()10.混凝土运输时间超过2小时,需在现场二次添加减水剂调整坍落度。()三、简答题(每题8分,共40分)1.简述混凝土搅拌前“三核对”的具体内容及意义。2.说明双卧轴搅拌机“闷车”故障的常见原因及应急处理步骤。3.当连续3批次混凝土坍落度均低于设计值20mm时,应如何排查原因并调整?4.阐述混凝土搅拌中“过搅拌”的危害及判断方法。5.列举智能搅拌系统中需重点监控的5项关键参数,并说明其控制范围。四、实操题(每题10分,共20分)1.某C30混凝土设计配比为:水泥320kg、粉煤灰80kg、砂750kg(含水率4%)、石子1050kg(含水率1%)、水170kg、减水剂4.0kg。现需生产5m³混凝土,计算实际投料时各原材料的称量值(需考虑含水率修正)。2.模拟搅拌过程中,突然出现以下异常:①搅拌轴异响;②操作屏显示“骨料秤超差+5%”;③除尘器压差报警。请分别说明应采取的处理措施。答案一、单项选择题1.C2.D3.C4.A5.D6.B7.C8.A9.B10.B11.B12.B13.C14.D15.B二、判断题1.×2.×3.×4.×5.√6.√7.×8.×9.√10.×三、简答题1.三核对内容:①核对原材料(水泥、骨料、外加剂等)品种、规格与配比单是否一致;②核对计量设备(秤体、传感器)零点及精度是否符合要求;③核对环境参数(温度、湿度)是否满足搅拌工艺要求。意义:确保原材料质量稳定、计量准确、工艺条件适配,从源头控制混凝土质量。2.闷车原因:①投料过量超过设备额定容量;②骨料粒径过大卡住搅拌轴;③搅拌时间过长导致混凝土初凝结团;④电机或传动系统故障。应急处理:立即切断电源,手动盘动搅拌轴尝试松动;若无法转动,需拆解搅拌筒清理内部物料;排查故障原因(如调整投料量、检查骨料粒径)后重新启动。3.排查步骤:①检查原材料:测试砂含水率是否偏高(实际含水率>检测值),导致实际用水量减少;检测减水剂是否失效或计量误差;②检查设备:校验水秤、外加剂秤精度;③检查工艺:确认搅拌时间是否不足(未达到90秒);④调整措施:若砂含水率超差,按实测值修正加水量;若减水剂问题,更换或调整掺量;若搅拌时间不足,延长至标准时间。4.过搅拌危害:①导致混凝土“离析”(骨料下沉、浆体上浮);②加速外加剂分解,影响和易性保持;③增加设备磨损,降低生产效率。判断方法:观察出料状态(浆体与骨料分离、表面泌水严重);检测坍落度(异常增大或减小);测量搅拌轴电流(持续低于正常值,因物料流动性过好)。5.关键参数及控制范围:①水胶比(0.4-0.6,偏差±0.02);②砂率(35%-45%,偏差±2%);③搅拌时间(强制式≥90秒,偏差±5秒);④骨料含水率(砂≤6%,石≤2%,检测误差≤0.5%);⑤外加剂掺量(胶材总量的0.8%-2.0%,偏差±0.1%)。四、实操题1.计算过程:砂实际用量:750kg/m³×5m³×(1+4%)=750×5×1.04=3900kg(原砂750×5=3750kg,含水3750×4%=150kg)石子实际用量:1050kg/m³×5m³×(1+1%)=1050×5×1.01=5302.5kg(原石子1050×5=5250kg,含水5250×1%=52.5kg)实际加水量:(170kg/m³×5m³)(砂含水150kg+石子含水52.5kg)=850202.5=647.5kg水泥:320×5=1600kg;粉煤灰:80×5=400kg;减水剂:4.0×5=20kg2.处理措施:①搅拌轴异响:立即停机,检查轴端密封是否损坏(漏浆导致轴
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