火电厂热控培训课件下载_第1页
火电厂热控培训课件下载_第2页
火电厂热控培训课件下载_第3页
火电厂热控培训课件下载_第4页
火电厂热控培训课件下载_第5页
已阅读5页,还剩25页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

火电厂热控培训课件第一章火电厂热控系统概述火电厂热控的重要性能量转换核心锅炉作为火电厂的心脏,将燃料化学能转化为热能,再转化为电能。热控系统确保这一转换过程高效、稳定、可控。安全运行保障实时监控关键参数,防止超温、超压等危险工况,保护设备和人员安全,避免重大事故发生。效率优化提升通过精确控制燃烧过程和热力参数,提高热效率,降低煤耗,实现经济运行目标。环保达标控制火电厂主要热控设备介绍锅炉本体及辅机设备锅炉本体:水冷壁、过热器、再热器、省煤器燃烧系统:制粉系统、燃烧器、炉膛通风系统:送风机、引风机、一次风机给水系统:给水泵、除氧器、加热器汽水系统:汽包、分离器、连接管道自动控制系统DCS系统:分布式控制系统,实现锅炉及辅机的集中监控和自动调节DEH系统:数字电液控制系统,用于汽轮机调节FSSS系统:炉膛安全监控系统SIS系统:顺序控制系统,实现设备联锁保护火电厂热工参数基础温度参数主蒸汽温度、再热蒸汽温度、给水温度、排烟温度等,直接影响机组效率和设备安全。测量范围通常在0-600℃。压力参数主蒸汽压力、给水压力、炉膛负压等,是反映锅炉运行状态的关键指标。超临界机组主蒸汽压力可达25MPa以上。流量参数蒸汽流量、给水流量、燃料流量、空气流量等,用于物料平衡和热平衡计算,是能效管理的基础数据。这些参数通过热电偶、压力变送器、差压式流量计等仪表进行实时测量,信号经处理后传输至DCS系统,为自动控制和运行监视提供依据。火电厂锅炉测点布置锅炉本体及辅助系统布置了数百个测量点,包括温度、压力、流量、液位、成分分析等多种类型,形成完整的监测网络。关键测点包括:汽包水位、主蒸汽温度/压力、给水流量/温度、炉膛负压、排烟温度、氧含量等,这些参数的准确测量是实现自动控制的前提。第二章锅炉燃烧控制原理燃烧控制是锅炉热控系统的核心,直接影响机组的经济性、安全性和环保性能。本章深入探讨燃烧过程的控制策略与优化方法。燃烧过程与空气供应控制燃料供应煤粉通过制粉系统研磨后,由一次风携带送入炉膛,燃料量决定锅炉负荷。空气配比理论空气量与实际空气量的关系称为过量空气系数,典型值为1.15-1.25。燃烧反应燃料与氧气在高温下发生氧化反应,释放热能,生成烟气和灰渣。热能利用燃烧产生的高温烟气加热受热面,将热能传递给工质水/蒸汽。风碳比关键概念:燃烧1kg煤理论上需要约8.5-9kg空气,考虑过量空气系数后,实际风煤质量比约为11.5:1。精确控制风碳比是实现完全燃烧和降低污染物排放的关键。传统燃烧控制方法控制策略01负荷指令根据电网调度要求确定目标负荷02前馈控制负荷信号同时控制燃料和风量03反馈调节根据排烟氧含量微调风量04耦合协调通过函数发生器保持风煤配比存在的局限性响应滞后:氧量反馈存在较大时间延迟,影响调节效果耦合干扰:风量与煤量相互影响,难以独立优化适应性差:煤质变化时需要频繁调整参数调节精度:在低负荷或变负荷工况下控制品质下降传统控制方法虽然结构简单、工程实践经验丰富,但在快速变负荷和深度调峰需求下暴露出明显不足,需要引入更先进的控制理念。智能燃烧控制新理念1负荷跟踪控制策略采用预测控制算法,提前预判负荷变化趋势,实现燃料量与风量的协调跟踪,缩短调节时间,提高响应速度。适用于AGC调频和快速变负荷工况。2风煤独立解耦控制将风量控制与煤量控制解耦为两个独立回路,风量根据氧量和炉膛温度独立调节,煤量根据负荷需求独立控制,消除相互干扰,提高控制精度。3300MW机组应用案例某电厂300MW机组实施解耦控制后,变负荷响应时间缩短30%,排烟氧量波动减小50%,NOx排放降低15mg/m³,年节约标煤约2000吨,取得显著经济和环保效益。第三章热工自动控制系统架构现代火电厂采用高度集成的数字化控制系统,实现对全厂设备的监控、调节和保护,本章介绍控制系统的组成、功能和设计原理。控制系统组成与功能分布式控制系统(DCS)锅炉及辅机的核心控制平台数据采集与处理控制算法执行操作员站监控历史数据存储报警管理透平控制系统(DEH)汽轮机专用数字电液控制转速与功率调节阀门位置控制超速保护启停顺序控制振动监测辅助系统自动化外围设备的控制与保护输煤系统控制除灰除渣系统水处理系统循环水系统脱硫脱硝系统各子系统通过工业以太网互联,实现信息共享和协调控制,构成完整的电厂自动化体系。热控系统的控制回路设计关键控制变量主蒸汽压力反映锅炉蓄热状态,通过调节燃料量控制主蒸汽温度影响循环效率,通过减温水调节给水流量维持汽包水位,保证水循环安全炉膛负压防止炉膛漏风或正压,调节引风量PID控制及其优化PID控制器是热控系统的基本调节单元,由比例(P)、积分(I)、微分(D)三个环节组成:比例作用:快速响应偏差,但存在静差积分作用:消除静差,但响应较慢微分作用:预测偏差变化,改善动态性能参数整定方法包括经验法、临界比例度法、衰减曲线法等。现代DCS系统还提供自整定和自适应功能,根据过程特性自动优化PID参数。典型热控过程控制通道1锅炉给水温度控制通过调节高压加热器疏水流量或抽汽量,控制给水温度在设定范围。给水温度过高影响给水泵安全,过低降低循环效率。典型控制目标:260-280℃。2燃烧风量与煤粉量控制煤粉量根据负荷指令和主蒸汽压力偏差调节,一次风量根据煤粉量按比例控制,二次风量根据氧量反馈调节。实现风煤比的动态优化,保证燃烧完全。3蒸汽参数调节主蒸汽温度通过一、二级减温水喷水量调节,采用串级控制结构。再热蒸汽温度通过烟气挡板或燃烧器摆角调节。目标:主汽温540-565℃,再热汽温540-565℃。热控系统控制回路架构完整的控制回路包括测量变送、控制运算、执行机构和被控对象四个环节,形成闭环反馈控制。操作员通过DCS操作站实时监视各控制回路的运行状态,可进行手动/自动切换、设定值调整、参数整定等操作。第四章锅炉热工参数测量技术准确可靠的参数测量是实现自动控制的基础,本章介绍火电厂常用的测量仪表及其工作原理、安装维护要点。关键测量仪表介绍热电偶基于热电效应测量温度,常用K型(0-1300℃)、E型(0-900℃)。优点:测量范围宽、响应快、可靠性高。安装时注意插入深度和保护管材质选择。压力变送器将压力信号转换为标准电流信号(4-20mA)。采用扩散硅、电容式等传感器。量程选择应为测量上限的1.5-2倍,安装位置应避免振动和高温。流量计差压式流量计(孔板、文丘里管)应用最广,还有涡街、电磁、超声波等类型。差压流量计需定期检查取压管路,防止堵塞和泄漏。在线分析仪器氧化锆氧量分析仪测量烟气氧含量,CEMS系统监测烟气污染物排放。仪器需要定期标定,采样探头需防堵灰和腐蚀。测量误差与校验方法系统误差由仪表本身精度等级、安装位置偏差、环境温度影响等引起,具有确定性和重复性,可通过校准消除或补偿。随机误差由过程波动、电磁干扰、机械振动等随机因素引起,符合统计规律,可通过多次测量取平均值减小影响。粗大误差由仪表故障、取样管堵塞、人为误操作等异常情况引起,应通过数据验证和冗余测量及时发现和剔除。定期校验制度日常巡检:运行人员每班检查仪表指示是否正常月度校验:重要仪表每月进行零点和量程检查年度检定:所有仪表每年送检或现场校准一次大修校验:机组大修时对全部仪表进行全面检查维护要点保持取压管路、取样管路畅通定期检查电缆接头和接线端子清洁传感器敏感元件,防止积灰腐蚀检查保护管、保温伴热是否完好记录仪表运行数据,建立技术档案数据采集与监测系统01信号采集现场仪表输出的模拟或数字信号经隔离、滤波后送入采集模块02数据处理对原始数据进行量程转换、线性化、滤波、报警判断等处理03数据存储实时数据存入过程数据库,历史数据归档到数据仓库,保存周期通常为2-5年04数据应用为控制运算、性能计算、故障诊断、经济分析等应用提供数据支持数据质量保障措施:采用冗余测量、数据校验、异常检测、坏点处理等技术,确保采集数据的准确性和可靠性。关键参数采用三取二或四取三的表决逻辑,提高系统容错能力。第五章火电厂热控运行维护实务热控系统的可靠运行离不开规范的操作和精心的维护,本章结合实际工作经验,介绍运行监控、故障诊断和维护检修的实用方法。热控系统日常运行要点运行参数监控关键参数趋势主汽温、主汽压、给水流量、炉膛负压等核心参数的变化趋势控制回路状态检查各调节回路是否投自动,设定值是否合理,输出是否正常报警信息处理及时响应DCS报警,分析原因,采取措施,防止事故扩大设备运行工况监视风机、给水泵等关键设备的电流、振动、温度等运行参数环保数据监测关注烟气排放数据,确保NOx、SO2、烟尘等指标达标异常识别与处理常见异常现象:参数波动异常:检查仪表、调节阀、控制器偏差持续增大:检查执行机构是否卡涩控制品质下降:考虑PID参数重整定测量值突变:怀疑仪表故障或取样问题处理原则:先手动后自动,先局部后整体,先现象后本质,及时汇报和记录。热控系统维护与检修1日常维护(每日)仪表外观检查、取压管吹扫、控制柜清洁、电缆沟巡视。重点检查易堵易损部位,及时消除隐患。2定期维护(每月/季)仪表校验、阀门检修、控制器参数核查、备件库存盘点。按照维护周期表系统开展,建立维护记录。3预防性检修(每年)配合机组小修,对热控设备进行全面检查、清洁、紧固、润滑、校准。更换易损件,消除潜在故障。4大修(3-5年)配合机组大修,对热控系统进行彻底检修和技术改造。更新老旧设备,优化控制策略,提升系统性能。常见故障案例分析案例一:主汽温波动现象:主蒸汽温度波动±10℃原因:减温水调节阀卡涩处理:解体检修阀门,清除杂质,调整填料压紧度案例二:氧量测量不准现象:氧量显示值偏低且不随风量变化原因:取样管堵塞处理:清理取样管路,检查过滤器,调整取样流量案例三:给水调节失灵现象:汽包水位控制回路输出满但给水流量不变原因:电动给水调节阀电机故障处理:切换备用调节阀,检修故障阀门电机热控系统升级与改造趋势高效节能技术应用采用先进控制算法(模型预测控制、自适应控制、智能优化)提高控制精度,降低能耗。某600MW机组实施优化控制后,供电煤耗下降3g/kWh,年节约标煤约5000吨。低氮燃烧与环保控制集成将低氮燃烧器改造与燃烧优化控制、SCR脱硝系统协调运行,在保证锅炉效率的前提下实现NOx深度减排。典型改造后NOx排放可控制在50mg/m³以下。数字化智能化升级引入大数据分析、人工智能、数字孪生等技术,建立设备健康管理、故障预警、性能优化等智能应用,提升电厂智能化水平和竞争力。第六章典型案例分析与实操演练理论联系实际,通过真实案例和实操演练加深对热控技术的理解,提升解决实际问题的能力。超临界锅炉热控案例机组参数与特点容量:600MW超临界燃煤机组主蒸汽参数:25.4MPa/571℃再热蒸汽参数:4.2MPa/569℃锅炉型式:超临界变压直流炉燃烧方式:四角切圆燃烧控制难点超临界锅炉没有汽包,给水-蒸汽系统为直流系统,蓄热能力小,负荷变化时参数波动大。需要采用协调控制系统,实现锅炉-汽机的协调调节。运行优化经验分享启动优化采用滑参数启动方式,缩短启动时间,减少热应力变负荷控制优化协调控制逻辑,提高AGC响应速度至1.5%Pe/min低负荷稳燃调整燃烧器配风,实现40%负荷稳定运行,支持深度调峰参数控制精细化温度控制,主汽温偏差控制在±3℃以内燃煤锅炉风量控制创新案例问题诊断某300MW机组变负荷时排烟氧量波动大(3-7%),燃烧不稳定,NOx排放超标。传统风煤配比控制效果不理想。方案设计实施风碳比独立解耦控制策略,建立煤质在线辨识模型,根据煤质变化动态调整风碳比设定值,解除风煤耦合。实施效果改造后排烟氧量稳定在3.5-4.5%区间,波动幅度减小50%,燃烧稳定性显著提升,NOx排放降低15mg/m³。经济效益飞灰含碳量从8%降至5%,燃烧效率提高0.8%,负荷响应速度提升30%,年节约标煤约2000吨,创造经济效益约120万元。50%氧量波动降低控制精度大幅提升15NOx减排(mg/m³)环保指标改善2000年节约标煤(吨)经济效益显著30%响应速度提升调峰能力增强热控系统故障诊断实操典型故障现象与排查流程现象识别通过DCS报警、参数趋势、设备声音等发现异常原因分析检查仪表、执行机构、控制器,分析可能原因现场检查到现场检查设备实际状态,验证分析结论故障处理采取措施消除故障,恢复系统正常运行总结记录记录故障过程和处理方法,积累经验现场数据分析示范案例:炉膛负压波动分析数据表现:炉膛负压在-50Pa至-150Pa之间波动引风机电流无明显变化送风量、排烟温度正常负压波动周期约2-3分钟诊断结论分析逻辑:负压波动但风机电流不变,说明引风量基本稳定,可能是炉膛出口烟气量周期性变化引起。根本原因:检查发现某层燃烧器煤粉分配不均,导致燃烧不稳,烟气量波动。解决方案:调整制粉系统,改善煤粉细度和均匀性,优化燃烧器配风。现

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论