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文档简介

(2025年)维修电工等级鉴定电工高级技师实操试题(含答案)一、电气设备综合故障诊断与修复(40分)考核设备:某企业进口加工中心(型号:DMGMORICMX600V),配置FANUC0i-MF系统,配套安川SGMGV系列伺服驱动器(型号:SGDV-780A01A)及绝对值编码器。故障现象:设备启动后,操作面板显示“414SERVOALARM(Z轴伺服异常)”,Z轴无法移动,手动/自动模式均失效。考核要求1.依据故障代码及系统报警信息,分析可能的故障点(5分);2.使用万用表、示波器等工具进行实测排查(15分);3.制定修复方案并实施(10分);4.验证修复效果,恢复设备正常运行(10分)。操作步骤与评分标准1.故障分析(5分)-正确解读414报警含义(FANUC系统中该代码表示伺服放大器或电机异常)(2分);-列出可能故障点:Z轴伺服驱动器内部故障(如IGBT模块损坏、电容老化)、伺服电机编码器线路断路/短路、电机绕组绝缘下降、系统控制板至驱动器的信号电缆接触不良(3分)。2.实测排查(15分)-断电后检查驱动器外观:无明显烧痕,母线电容(450V/470μF)无鼓包(1分);-测量驱动器主回路:输入R/S/T三相电压380V±5%(正常),直流母线电压537V(正常范围513V-540V)(2分);-检查编码器电缆(型号:HR306-10R8):用万用表通断档测量屏蔽层(接地良好)、信号线(A+/A-、B+/B-、Z+/Z-)阻值(正常应<1Ω),发现Z-线与屏蔽层间绝缘电阻仅0.3MΩ(标准>10MΩ)(5分);-脱开电机端编码器插头,测量电机侧编码器绕组绝缘:A/B/Z相绕组对地绝缘100MΩ(正常),确认电缆故障(4分);-通电测试驱动器参数:读取Z轴驱动器报警历史(显示“AL.31”,安川驱动器代码表示编码器通信异常),与电缆检测结果吻合(3分)。3.修复方案实施(10分)-更换同规格编码器电缆(HR306-10R8),重新压接端子并做好屏蔽层单端接地(4分);-清洁驱动器接口(使用无水乙醇),重新插紧电缆并固定(3分);-通电重启,清除系统报警(MDI模式输入“RESET”),执行Z轴回零(正常完成)(3分)。4.效果验证(10分)-手动移动Z轴(±50mm),无卡顿、异响,系统无报警(5分);-运行测试程序(含快速移动G00Z100、切削进给G01Z-50F100),定位精度±0.005mm(符合设备精度要求)(5分)。答案要点:故障原因为Z轴伺服编码器电缆信号线与屏蔽层绝缘下降,导致编码器通信异常;修复关键是准确排查电缆绝缘问题并更换合格电缆。二、复杂电气控制系统设计与调试(30分)考核任务:设计一套基于西门子S7-1200PLC(CPU1215C)的智能仓储堆垛机控制系统,实现以下功能:-堆垛机X/Y/Z三轴(均为步进电机驱动)的手动/自动定位;-货物到位检测(光电传感器,NPN型);-急停保护(按下急停按钮后所有电机立即断电);-与上位机(WinCCflexible)的ModbusRTU通信(读取当前坐标、发送目标坐标)。考核要求1.完成I/O分配表(5分);2.绘制简化梯形图(重点体现自动定位逻辑)(10分);3.编写Modbus通信参数配置(5分);4.调试并验证功能(10分)。操作步骤与评分标准1.I/O分配表(5分)-输入(DI):急停按钮(I0.0)、X轴正限位(I0.1)、X轴负限位(I0.2)、Y轴正限位(I0.3)、Y轴负限位(I0.4)、Z轴上限位(I0.5)、Z轴下限位(I0.6)、货物到位传感器(I0.7);-输出(DO):X轴正转(Q0.0)、X轴反转(Q0.1)、Y轴正转(Q0.2)、Y轴反转(Q0.3)、Z轴上升(Q0.4)、Z轴下降(Q0.5)、报警指示灯(Q0.6);-备注:需标注信号类型(如限位为常闭触点)(漏标扣1分/项)。2.梯形图设计(10分)-自动定位逻辑:当上位机发送目标坐标(存储于DB1.DBW0~DB1.DBW4),PLC比较当前坐标(通过步进驱动器反馈脉冲计算,存储于DB2.DBW0~DB2.DBW4)与目标值,输出对应方向信号(如X轴当前坐标<目标值则Q0.0=1,X轴正转)(5分);-限位保护:任意限位触发时,切断对应轴输出(如I0.1=1时Q0.0强制复位)(3分);-急停处理:I0.0=0时(急停按下),所有DO输出复位(2分)。3.Modbus通信配置(5分)-硬件:PLC侧添加CM1241RS485模块(订货号6ES7241-1CH30-0XB0),上位机使用RS485转USB模块;-参数:波特率9600bps,数据位8,停止位1,校验位无(ModbusRTU模式)(2分);-地址分配:PLC作为从机,地址01;当前X坐标对应保持寄存器地址40001(DB2.DBW0),目标X坐标对应40002(DB1.DBW0),以此类推Y/Z轴(3分)。4.调试验证(10分)-手动模式:操作按钮控制各轴移动,限位触发后立即停止(3分);-自动模式:上位机发送目标坐标(如X=200mm,Y=150mm,Z=100mm),堆垛机自动运行至目标位置,误差≤±1mm(4分);-急停测试:运行中按下急停按钮,电机立即断电,上位机显示“急停触发”(3分)。答案要点:I/O分配需覆盖所有保护与控制信号,梯形图核心是坐标比较与限位联锁,Modbus配置需匹配通信协议,调试重点验证定位精度与保护功能。三、工业自动化系统维护与优化(20分)考核设备:某工厂恒压供水系统(配置ABBACS880变频器、西门子S7-300PLC、压力传感器量程0-1.6MPa),近期出现“水压波动大(±0.1MPa),变频器频繁过流报警(AL.2101)”。考核要求1.分析波动与过流原因(5分);2.优化PID参数并调整控制逻辑(10分);3.验证优化效果(5分)。操作步骤与评分标准1.原因分析(5分)-水压波动:PID参数设置不合理(比例系数P过大,导致系统超调);压力传感器信号干扰(电缆与动力线平行敷设,存在电磁噪声)(3分);-过流报警:水泵负载突变(如管道阀门突然关闭),变频器加速时间过短(默认5s,电机启动电流大);电机绝缘下降(长期运行后绕组老化)(2分)。2.优化实施(10分)-硬件调整:将压力传感器电缆更换为双绞屏蔽线,单独穿金属管敷设,屏蔽层单端接地(2分);-变频器参数:设置加速时间15s(参数20.03)、减速时间10s(参数20.04);过流保护值调整为电机额定电流1.2倍(参数15.04)(3分);-PID参数优化:初始P=3.5(原5.0),I=40s(原20s),D=2s(原0),通过实际测试微调(P=3.0,I=50s时波动≤±0.03MPa)(5分)。3.效果验证(5分)-实时监测水压:连续2小时记录,波动范围±0.02MPa(达标)(2分);-模拟负载突变(快速关闭1个出水阀),变频器无过流报警,水压30s内恢复设定值(3分)。答案要点:波动主因是PID参数与信号干扰,过流与加减速时间相关;优化需兼顾硬件抗干扰与软件参数调整。四、高压电气设备试验与安全操作(10分)考核设备:10kV配电变压器(型号S13-M-630/10,联结组Dyn11,额定电压10kV/0.4kV),要求进行投运前预防性试验。考核要求1.列出需完成的试验项目(5分);2.简述试验方法及标准(5分)。操作步骤与评分标准1.试验项目(5分)-绕组绝缘电阻及吸收比测量;-绕组直流电阻测量;-变压器变比测量;-绕组连同套管的交流耐压试验;-铁芯及夹件绝缘电阻测量(漏1项扣1分)。2.方法与标准(5分)-绝缘电阻:使用2500V兆欧表,测量高-低及地、低-高及地,30℃时高压侧≥3000MΩ,低压侧≥100MΩ;吸收比

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