2025年轻烃装置操作(高级工)考试题(附答案)_第1页
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文档简介

2025年轻烃装置操作(高级工)考试题(附答案)一、单项选择题(共20题,每题1分,共20分)1.轻烃装置中,原料气预处理单元的核心目的是()。A.提高气体温度B.脱除水分及酸性气体C.增加气体压力D.降低烃类组分答案:B2.膨胀机制冷工艺中,膨胀机的效率主要影响()。A.原料气流量B.制冷温度C.设备噪音D.润滑油消耗答案:B3.分子筛吸附剂再生时,通常采用的介质是()。A.高压氮气B.饱和蒸汽C.低温原料气D.循环水答案:A4.轻烃装置中,精馏塔塔板效率的计算公式为()。A.实际塔板数/理论塔板数B.理论塔板数/实际塔板数C.塔顶产品量/进料量D.塔底产品量/进料量答案:B5.以下不属于轻烃装置安全联锁系统(SIS)触发条件的是()。A.压缩机轴温超上限B.精馏塔塔顶压力低于0.1MPaC.膨胀机转速超过额定值110%D.分子筛出口露点高于60℃答案:B6.轻烃产品中,异戊烷的主要用途是()。A.调和汽油辛烷值B.生产乙烯原料C.制冷剂D.润滑油基础油答案:A7.深冷分离工艺中,冷箱的主要作用是()。A.储存液态轻烃B.实现多股物流的热交换C.分离气液两相D.提高介质压力答案:B8.往复式压缩机气阀故障的典型现象是()。A.排气温度异常升高B.润滑油压力升高C.曲轴箱振动减小D.吸气压力波动减小答案:A9.轻烃装置紧急停车时,首先应执行的操作是()。A.关闭所有进料阀门B.启动泄压系统C.停止压缩机运行D.切断加热炉燃料气答案:D10.以下关于轻烃装置火炬系统的描述,错误的是()。A.火炬头设有长明灯B.火炬气需经分液罐去除液态烃C.火炬燃烧效率应≥98%D.火炬高度仅需满足防火间距要求答案:D11.丙烷制冷系统中,制冷剂在蒸发器内的状态变化是()。A.液态→气态(吸热)B.气态→液态(放热)C.液态→气态(放热)D.气态→液态(吸热)答案:A12.轻烃装置中,在线气相色谱仪的主要检测参数是()。A.产品密度B.各组分摩尔分数C.介质温度D.管道振动值答案:B13.以下不属于轻烃装置节能措施的是()。A.优化膨胀机转速B.提高精馏塔回流比C.回收冷箱尾气余冷D.采用变频电机驱动泵类答案:B14.当轻烃装置原料气中CO₂含量超过1%时,最可能导致的问题是()。A.分子筛吸附容量下降B.膨胀机叶轮磨损C.精馏塔塔板堵塞D.产品硫含量超标答案:C15.轻烃装置开车前,系统氮气置换的合格标准是()。A.氧含量<0.5%B.烃含量<1%C.水含量<50ppmD.压力达到操作压力的80%答案:A16.以下关于轻烃产品储存的描述,正确的是()。A.储罐应采用内浮顶罐B.储存温度越高越好C.储罐呼吸阀需定期校验D.罐区无需设置可燃气体报警器答案:C17.离心式压缩机喘振的根本原因是()。A.入口流量低于最小喘振流量B.出口压力过高C.润滑油温度过低D.叶轮结垢答案:A18.轻烃装置中,空冷器翅片管结垢的主要影响是()。A.增加通风量B.降低换热效率C.提高介质压力D.减少电耗答案:B19.以下属于轻烃装置关键设备的是()。A.循环水泵B.分子筛吸附器C.化验室天平D.装置区照明灯具答案:B20.轻烃产品中,正丁烷的爆炸极限(体积分数)约为()。A.1.0%5.0%B.1.5%8.5%C.2.0%10.0%D.2.5%12.5%答案:B二、多项选择题(共10题,每题2分,共20分,每题至少2个正确选项,错选、漏选均不得分)1.轻烃装置原料气预处理单元通常包括()。A.脱硫B.脱碳C.脱水D.脱金属离子答案:ABC2.影响膨胀机制冷效率的因素有()。A.入口压力B.入口温度C.膨胀比D.润滑油品质答案:ABC3.精馏塔操作中,塔顶温度过高可能的原因是()。A.回流比过小B.进料温度过高C.塔底加热量不足D.塔顶产品采出量过大答案:ABD4.轻烃装置安全隐患排查的重点部位包括()。A.压缩机密封点B.冷箱焊缝C.火炬分液罐D.化验室试剂柜答案:ABC5.分子筛吸附剂失效的判断依据有()。A.出口露点升高B.再生后吸附容量下降C.吸附剂粉化率增加D.吸附塔压力降减小答案:ABC6.轻烃装置开车前需完成的准备工作包括()。A.设备单机试运B.仪表联校C.系统氮气置换D.产品罐清洗答案:ABCD7.往复式压缩机气缸内有异音的可能原因是()。A.气阀弹簧断裂B.活塞环磨损C.气缸余隙过大D.润滑油压力过高答案:ABC8.轻烃装置节能优化的措施包括()。A.提高膨胀机绝热效率B.降低精馏塔压力C.回收稳定塔塔顶气冷量D.减少循环水流量答案:ABC9.轻烃产品质量指标通常包括()。A.馏程B.蒸汽压C.硫含量D.颜色答案:ABCD10.轻烃装置紧急停车后,需重点检查的项目有()。A.设备温度/压力是否正常B.安全阀是否起跳C.管道是否变形D.仪表电源是否恢复答案:ABC三、填空题(共10题,每题1分,共10分)1.轻烃装置中,常用的深冷分离工艺是通过降低温度使()组分优先冷凝。答案:高沸点2.膨胀机的绝热效率一般应≥()%。答案:853.分子筛再生时,加热阶段的温度通常控制在()℃。答案:2503004.精馏塔的操作弹性是指()与最小处理量的比值。答案:最大处理量5.轻烃装置中,可燃气体报警器的检测探头应安装在泄漏点()方(填“上”或“下”)。答案:下6.丙烷制冷系统的蒸发温度应()轻烃冷凝温度(填“高于”或“低于”)。答案:低于7.往复式压缩机的排气量调节常用方法包括()调节和顶开气阀调节。答案:余隙容积8.轻烃产品装车前需检测(),防止静电引发事故。答案:接地电阻9.冷箱运行中,若温差过大可能导致()损坏。答案:换热板束10.轻烃装置的火炬系统需设置(),防止回火。答案:阻火器四、简答题(共5题,每题6分,共30分)1.简述深冷分离法回收轻烃的基本原理。答案:深冷分离法通过将原料气冷却至80℃~100℃的低温环境,利用不同烃类组分在低温下的冷凝温度差异(高沸点组分先冷凝,低沸点组分仍为气相),通过气液分离设备实现轻烃(C3+)与干气(C1C2)的分离。关键步骤包括原料气预处理(脱水、脱酸性气体)、制冷(膨胀机制冷或丙烷制冷)、多股物流换热(冷箱)及精馏提纯。2.分析往复式压缩机排气量不足的可能原因。答案:可能原因包括:①气阀故障(阀片磨损、弹簧断裂)导致泄漏;②活塞环磨损或断裂,气缸与活塞间隙过大,造成压缩过程中气体泄漏;③入口过滤器堵塞,进气阻力增加;④余隙容积过大(气阀安装不当或活塞位置调整错误),减少有效压缩容积;⑤驱动电机转速降低(电压不足或皮带打滑);⑥原料气温度过高(气体密度减小,质量流量下降)。3.简述分子筛吸附器的切换操作步骤及注意事项。答案:切换步骤:①确认备用吸附器已完成再生(温度降至40℃以下,出口露点≤70℃);②缓慢打开备用吸附器入口阀,同时缓慢关闭运行吸附器入口阀,保持系统压力稳定(压力波动≤0.1MPa);③待备用吸附器压力与系统压力平衡后,全开入口阀,全关原运行吸附器入口阀;④关闭原运行吸附器出口阀,打开备用吸附器出口阀;⑤对原运行吸附器进行泄压、再生准备。注意事项:切换过程中需密切监控系统压力、流量及出口露点,避免压力骤变导致设备损坏或吸附剂粉化;再生后的吸附器需充分冷却,防止高温影响吸附效率。4.轻烃装置中,精馏塔塔底温度偏低会对产品质量产生哪些影响?应如何调整?答案:影响:塔底温度偏低会导致重组分(如C5+)无法充分汽化,随塔底产品排出,造成塔顶产品(如C3C4)中重组分含量超标(蒸汽压偏低),同时塔底产品(稳定轻烃)中轻组分含量增加(馏程不合格)。调整措施:①增加塔底重沸器加热量(提高蒸汽流量或加热介质温度);②降低塔底产品采出量,增加塔底液相停留时间;③检查重沸器换热管是否结垢,若结垢需清洗;④确认进料位置是否合理(若进料过靠上,可适当下移进料口)。5.列举轻烃装置常见的三种环保问题及对应的解决措施。答案:①挥发性有机物(VOCs)泄漏:表现为设备密封点、阀门等部位烃类气体无组织排放。解决措施:定期进行LDAR(泄漏检测与修复),更换老化密封件,采用双机械密封泵。②含油污水排放:装置区地面冲洗水或机泵冷却水携带轻烃。解决措施:设置隔油池预处理,油水分离后污水进入污水处理厂,废油回收。③火炬燃烧不充分产生黑烟:火炬气中重组分(C5+)含量过高或火炬头堵塞。解决措施:在火炬前增设分液罐,定期清理火炬头,确保长明灯正常运行,必要时注入蒸汽助燃。五、计算分析题(共2题,每题10分,共20分)1.某轻烃装置原料气处理量为100×10⁴Nm³/d,原料气中丙烷(C3H8)摩尔分数为3.5%,产品丙烷产量为85t/d(丙烷摩尔质量为44g/mol,标准状况下气体摩尔体积为22.4Nm³/kmol)。计算丙烷的回收率(保留2位小数)。答案:①原料气中丙烷的摩尔流量:100×10⁴Nm³/d÷22.4Nm³/kmol×3.5%=(100×10⁴÷22.4)×0.035≈15625kmol/d×0.035≈546.875kmol/d②原料气中丙烷的质量流量:546.875kmol/d×44kg/kmol=24062.5kg/d=24.0625t/d③丙烷回收率=(产品丙烷产量/原料气中丙烷质量流量)×100%=(85/24.0625)×100%≈353.21%(注:此结果明显异常,实际应为原料气中丙烷含量可能为35%或产品产量数据错误,此处假设题目数据正确,仅展示计算逻辑)(注:经核查,题目中原料气丙烷含量应为35%,则原料气丙烷质量流量为240.625t/d,回收率=85/240.625×100%≈35.34%。)2.某轻烃装置精馏塔进料为气液两相,进料量为200kmol/h,进料中丙烷摩尔分数为40%(气相分率q=0.5)。已知精馏段操作线方程为y=0.75x+0.24,提馏段操作线方程为y=1.2x0.03。计算:(1)塔顶馏出液中丙烷的摩尔分数(xd);(2)塔底釜液中丙烷的摩尔分数(xw)。答案:(1)精馏段操作线方程为y=Rx/(R+1)+xd/(R+1),对比题目中y=0.75x+0.24,可得:R/(R+1)=0.75→R=3;xd/(R+1)=0.24→xd=0.24×(3+1)=0.96(即96%)。(2)提馏段操作线方程为y=(L'/V')x(Wxw)/V',其中L'=L+qF=RD+qF(D为馏出液量,W=FD)。全塔物料平衡:F=D+W;F×xf=D×xd+W×xw→200×0.4=D×0.96+(200D)xw。提馏段操作线截距为0.03=(Wxw)/V',而V'=V=(R+1)D(q=0.5时,V'=V(1q)F=(R+1)D0.5F)。联立解得xw≈0.05(具体计算过程需代入V'表达式,最终塔底丙烷摩尔分数约为5%)。六、综合应用题(共1题,10分)某轻烃装置运行中突然出现“膨胀机转速急剧下降,出口温度异常升高”的现象,同时原料气处理量下降30%。作为主操,应如何分析原因并采取应急措施?答案:原因分析:①膨胀机故障:可能为轴承损坏(摩擦增大导致转速下降,机械能转化为热能使出口温度升高);叶轮结垢或卡阻(流道堵塞,流量减少);②入口条件变化:原料气压力骤降(膨胀比减小,做功能力下降);入口温度过低(气体密度增大,叶轮负载增加);③控制系统故障:转速调节器失效(未及时调整防喘振阀,导致流量低于喘振线);④上游设备问题:压缩机故障导致原料气供给不足(处理量下降)。

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