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文档简介

2026年桥式起重机大车行走机构故障应急演练方案2026年3月18日,滨海港务集团6号码头,两台50t×35m桥式起重机在执行“散粮—驳船”连续装船作业。14:27,1号机大车行走南侧减速机突发异响,伴随金属撞击声,司机室报警灯闪烁“行走超速、电机过载”。值班司机立即拍下急停,设备停于轨道P3—P4区间,距码头前沿12m,距后方堆场护栏7m,风速6.7m/s,阵风7级,潮位+2.1m,作业线仍有3艘待装驳船。事件触发Ⅲ级应急响应,以下内容为当日实战演练全过程还原,可直接嵌入企业应急预案,无需二次加工。一、演练目标与适用范围1.在30min内完成故障定位、风险隔离、备用机投用、受损机拖回、交通线恢复,装船节拍损失≤1h。2.验证“司机—值班长—设备科—安全科—生产调度—应急抢修组”六级信息链,确保每一条指令2min内闭环。3.检验大风、高湿、盐雾环境下轨道临时锚固、防风系缆、液压起复装置实操可靠性。4.测试夜间照明、备用电源、通信盲区的补充方案,确保演练在零照明死角、零通信盲区下完成。5.评估新投用的“行走机构在线健康诊断系统”在故障前10s预警有效性,为后续算法升级提供数据包。二、场景设定与触发条件故障类型:南侧行走减速机二级齿轮断齿3颗,输出轴轴承保持架碎裂,导致电机转子锁死,变频器报“OC-A2”,制动器失效,整机南高北低0.7°溜车0.4m。环境参数:气温8℃,相对湿度87%,盐雾沉积率1.2mg/(cm²·d),轨道湿滑,摩擦系数μ≈0.12。连锁风险:溜车可能撞击P4缓冲止挡,导致门腿焊缝撕裂;若风速继续升高至8m/s,整机需进入锚固状态,否则按规范必须停止作业并锚定。触发阈值:诊断系统振动值≥18mm/s、温度≥85℃、电流峰值≥1.8倍额定,三取二逻辑满足即报“紧急停机”。三、组织体系与职责1.总指挥:设备副总经理,拥有停机、停电、封航、疏散、媒体回应最终决定权。2.现场指挥:设备科科长,佩戴红色头盔,手持防爆对讲机CH-3,负责故障隔离、抢修令下达。3.应急抢修组:6人,机械2、电气2、液压1、安全1,携带26件专用工装,清单后附。4.防风抢险组:4人,负责系缆、夹轨器、铁楔、锚固板安装,5min内完成双侧刚性固定。5.生产调度组:2人,负责船舶移位、舱口对位、抓斗防摇、料线切换,确保粮食不堵斗。6.安全警戒组:3人,拉设30m扇形警戒区,使用防爆声光棒,禁止无关人车进入。7.医疗后勤组:2人,码头医务室待命,携带AED、脊柱板、高渗盐水,2min到场。8.信息记录组:2人,4K头戴相机+无人机航拍,全程留痕,数据直传应急指挥车NAS。四、应急物资与装备1.机械类:10t液压起复机2套、50t机械千斤顶4只、专用轨道夹板6副、30t手拉葫芦2台、断齿快速修复胶2套、不锈钢0.5mm垫片20片。2.电气类:便携兆欧表1台、备用变频器75kW1台、预制动力电缆50m、航空插头8套、绝缘靴手套各6副。3.防风类:60kN系缆桩6个、Φ22mm尼龙缆绳50m×4、液压夹轨器8副、16kg铁楔12只、锚固板M30×300螺栓48套。3.照明通信:LED防爆灯4盏、24V锂电池包8组、对讲机12台、备用电池20块、防爆手机2台、卫星电话1台。4.生活医疗:保温毯10条、发热贴30片、500mL葡萄糖口服液20支、应急食品自热饭30份。五、预警与信息报告14:27:10,司机室蜂鸣,司机李某拍下急停,通过对讲机CH-1呼叫值班长:“1号机南走异停,位置P3+12m,疑似减速机卡死,请求支援。”14:27:30,值班长王某确认风速6.7m/s,立即向设备科科长报告,同时按下“区域停机”按钮,2号机自动退回锚固位。14:28:00,设备科科长启动Ⅲ级响应,通知生产调度停止装船,船舶绞移至锚泊2号位。14:28:30,安全警戒组携带声光棒、锥桶到达,30m扇形封控完成。14:29:00,信息记录组无人机起飞,高度30m,俯瞰角度60°,实时画面回传指挥车。14:29:30,总指挥在应急群发布“Ⅲ级响应启动,无关人员撤离,抢修组5min内集合完毕”。六、现场处置流程(一)故障确认与风险再评估14:30,抢修组抵达,机械工程师张某用听针判断异响源在减速机高速端,温度枪显示壳体87℃,打开观察孔发现断齿碎片。14:31,电气工程师许某测得电机三相对地绝缘>500MΩ,排除绕组短路;变频器面板报“OC-A2”,确认机械卡死导致过流。14:32,安全工程师刘某用倾角仪测得主梁南高北低0.7°,计算溜车力约3.2t,需立即制动。(二)防风与防溜车14:33,防风抢险组4人分两组,南侧在P3+8m、P3+16m处安装液压夹轨器,夹紧力120kN;北侧在P4+4m、P4+12m处打入铁楔,锤击6次确保楔面与轨头贴合。14:34,系缆组将Φ22mm尼龙缆绳一端系于门腿锚固板,另一端系缆桩预紧,手拉力5kN,用张力计测得22kN,满足规范≥18kN要求。14:35,现场指挥确认“零位移”标志贴于轨腰,10min后复查无位移,防风阶段通过。(三)断电与能量隔离14:36,电气工程师许某拉开1号机高压柜201断路器,上锁挂签“禁止合闸”;取下变频器进线插头,用绝缘胶带包覆裸露端子。14:37,机械工程师张某关闭减速机润滑泵,卸压阀排油至废油桶,避免拆卸时热油喷溅。(四)减速机快速拆卸14:38,用10t液压起复机在南侧走轮端梁顶升,顶升点垫30mm钢板,行程120mm,使减速机输出轴卸载。14:39,拆除高速端联轴器,使用专用拉马,5min完成;用0.5mm塞尺测量齿轮顶隙0.9mm,确认断齿3颗,碎片落入油池。14:40,用M16吊环+2t手拉葫芦将减速机整体吊离,质量580kg,放置于检修平台,下方铺防渗布,残油收集至PE桶。(五)应急替换方案由于整备减速机返厂修复需72h,演练采用“空载移机+备用机投用”策略:1.14:41,现场指挥决定不更换减速机,改用10t手拉葫芦+30t千斤顶将南侧主动轮抬离轨面5mm,使整机由“四点驱动”转为“三点驱动”,利用北侧两台电机将1号机缓慢拖回锚固位。2.14:42,生产调度组将2号机从锚固位释放,2min内完成电缆卷盘、抓斗、料斗对接,恢复装船。3.14:43,抢修组在1号机南侧走轮前后加装“随动托架”,采用Φ200mm尼龙滚轮,降低拖行阻力,避免钢—钢摩擦火花。(六)拖行回位14:44,现场指挥用对讲机统一口令:“拖行速度≤3m/min,每2m停一次检查。”14:45,北侧两台行走电机点动前进,南侧托架滚轮随动,整机以2.8m/min速度移动。14:48,行至P1+0m锚固位,防风组立即打入铁楔、系缆、夹轨,完成二次锚固。14:49,总指挥宣布“装船线恢复”,生产调度组将2号机作业效率提升至105%额定,弥补前期损失。(七)故障机修复演练(并行作业)14:50—15:20,抢修组在检修平台完成减速机拆解、清洗、断齿修复胶填充、保持架更换、轴承游隙调整、壳体密封圈换新、润滑油更换。15:21,空载试车:手动盘车无卡滞,低速点动电流12A(额定18A),振动值2.1mm/s,合格。15:25,将修复减速机重新安装,力矩扳手按180N·m紧固,涂防松胶,恢复联轴器对中,偏差≤0.05mm。15:30,总指挥下令“1号机试车”,空载往返40m,速度从2m/min逐级升至20m/min,各项数据正常,演练结束。七、通信与指令模板1.司机报告模板:“XX号码头X号机,方位P3+12m,故障现象××,风速×m/s,已急停,请求支援。”2.现场指挥令:“抢修组注意,先防风后断电,三步确认:夹轨—系缆—铁楔,完毕。”3.拖行口令:“三点拖行,速度≤3m/min,间隔2m一停,发现异常立即拍停。”4.恢复令:“故障机已锚固,2号机负荷105%,装船线恢复,警戒解除。”八、时间轴与关键节点14:27:10故障发生14:27:30值班长确认14:28:00Ⅲ级响应启动14:30:00抢修组到场14:33:00防风完成14:48:00拖行到位14:49:00生产恢复15:30:00试车完成总用时63min,比目标30min超出33min,主要消耗在“拖行”环节,后续将增设“电动液压牵引小车”,预计可缩短至12min。九、安全控制措施1.轨道湿滑条件下,所有人员穿防滑绝缘靴,坡度>1‰区域铺橡胶垫。2.液压起复机设“双保险”:主泵+手泵,油管爆裂阀自动锁止。3.夜间照明≥50lx,无人机补光,避免手拉葫芦操作盲区。4.拖行路径设专人“断后”,手持红色信号棒,随时拍停。5.医疗组在指挥车备“热射病+跌打损伤”双预案,8℃低温环境增加“失温”监测。十、环保与文明施工1.废油、含油抹布全部入PE桶,贴危废标签,当日转运。2.减速机清洗使用生物降解清洗剂,pH=7,禁止直排。3.金属碎片用磁棒收集,避免落入码头缝隙刺伤轮胎。4.无人机噪声≤65dB,飞行高度避开船舶雷达扇区。十一、数据记录与评估1.全程4K录像时长63min,占用磁盘126G,按日期+设备编号命名,保存3年。2.关键数据:风速6.7m/s、溜车距离0.4m、拖行速度2.8m/min、夹轨器预紧力120kN、系缆张力22kN、修复胶固化时间18min、试车振动2.1mm/s。3.评估结论:防风环节5min完成,优于规范≤8min;拖行环节耗时过长,需引入牵引小车;通信零中断、零误码;人员零伤害、环境零污染;装船节拍损失59min,低于目标1h。十二、改进与升级1.行走机构加装“断齿在线声学监测”,频响范围2k—10kHz,提前30min预警。2.研制“电动液压牵引小车”,自带锂电池,牵引力5t,速度5m/min,可折叠,质量280kg,预计2026年6月投用。3.将“三点拖行”写入预案附录,附CAD示意图,标注顶升点、系缆点、夹轨点坐标。4.每季度开展“盲演”,随机设置故障类型,不提前通知,提升真实响应水平。5.建立“故障大数据池”,与厂家共享,推动减速机齿轮材料由20CrMnTi升级为18CrNiMo7-6,接触疲劳寿命提高1.8倍。十三、培训与考核1.司机岗:每月2h模拟器训练,新增“减速机断齿”虚拟场景,要求3min内完成急停、防风、报告。2.抢修岗:开展“30min拆减速机”比武,优胜组奖励2000元,末位组强制脱产再训。3.调度岗:桌面推演“双

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