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文档简介

化工高级工化工总控工考试题库及答案1.单选题1.1在DCS系统冗余配置中,CPU冗余切换时间一般要求不大于()。A.50ms  B.100ms  C.200ms  D.500ms答案:B解析:根据HG/T20559-2014《分散型控制系统工程设计规范》,主从CPU切换时间≤100ms可保证过程无扰动,避免联锁误动作。1.2某精馏塔进料为泡点液体,当进料热状况q=1时,提馏段液相流量L′与精馏段液相流量L的关系为()。A.L′=L  B.L′=L+F  C.L′=L−F  D.L′=F−L答案:B解析:q=1表示泡点进料,全部进料转化为提馏段液体,故L′=L+F。1.3下列关于离心泵汽蚀余量NPSHr的说法正确的是()。A.与泵安装高度无关  B.随流量增大而减小  C.由泵制造厂通过试验确定  D.与介质温度无关答案:C解析:NPSHr是泵本身特性,由厂方在20℃清水试验得出,与管路系统无关,随流量增加而增大。1.4在CO变换反应CO+H₂O⇌CO₂+H₂中,采用铁铬催化剂时,一般控制汽气比(H₂O/CO)为()。A.1∶1  B.2∶1  C.3∶1  D.5∶1答案:C解析:铁铬催化剂活性温度320~450℃,汽气比3∶1可抑制析碳,同时保证CO转化率>90%。1.5某反应釜采用串级控制,主被控变量为釜温T,副被控变量为夹套水温Tj。当冷却水压力突然下降时,最先响应的回路是()。A.主调节器输出变化  B.副调节器输出变化  C.釜温测量值变化  D.夹套水温测量值变化答案:B解析:副回路为随动系统,对冷却水压力扰动响应最快,先改变副调节器输出以维持Tj。1.6依据GB50160-2008,甲B类可燃液体储罐与明火地点防火间距不应小于()。A.20m  B.25m  C.30m  D.40m答案:C解析:规范表5.1.3规定甲B类液体固定顶罐与明火间距30m,浮顶罐可减少25%。1.7某装置采用三取二ESD联锁,对输入信号进行“2003”表决,其拒动概率PFD与单通道相比()。A.增大  B.减小  C.相等  D.无法确定答案:B解析:三取二冗余使危险失效概率降至单通道的约1/3,满足SIL2级要求(PFD≈10⁻³)。1.8在PID整定中,若采用λ整定法,当λ取过程时间常数T的1/3时,系统闭环响应呈现()。A.1/4衰减振荡  B.无超调  C.临界振荡  D.大幅超调答案:A解析:λ=T/3对应1/4衰减比,兼顾快速性与稳定性,适用于多数温度、液位回路。1.9某硫酸装置吸收塔采用98%酸喷淋,循环酸浓度下降最快的原因是()。A.进气SO₃浓度升高  B.进气水分增加  C.酸温升高  D.喷淋量增大答案:B解析:水分进入吸收塔与SO₃生成H₂SO₄,导致循环酸被稀释,浓度下降。1.10关于透平压缩机防喘振阀,下列说法错误的是()。A.阀体宜选快开特性  B.电磁阀宜选用失电开型  C.阀位回讯器可不用  D.阀门口径按最大喘振流量计算答案:C解析:防喘振阀需回讯器确认阀位,防止阀芯卡涩造成机组损坏,C错误。2.多选题2.1下列属于本质安全仪表回路的有()。A.4-20mA+HART  B.ExiaIICT4  C.ExdIIBT6  D.NamurNE43  E.齐纳安全栅答案:B、E解析:Exia为本质安全型,齐纳栅限制能量,均属本安回路;Exd为隔爆,不属本安。2.2造成精馏塔液泛的常见原因有()。A.塔釜加热过猛  B.回流量过大  C.塔压突降  D.进料量骤减  E.塔板堵塞答案:A、B、C、E解析:加热过猛、回流量大、塔压突降使气相负荷骤增;塔板堵塞使液相下降受阻,均导致液泛。2.3下列属于HAZOP分析引导词的有()。A.无  B.多  C.少  D.反向  E.部分答案:A、B、C、D、E解析:HAZOP五大引导词为无、多、少、反向、部分,外加“其他”“早”“晚”等扩展词。2.4关于催化剂失活,下列说法正确的有()。A.烧结属于物理失活  B.中毒属于化学失活  C.积碳可通过烧焦再生  D.水热失活不可逆  E.钒催化剂SO₂中毒为可逆答案:B、C、D解析:烧结为结构变化,属物理失活;SO₂与V₂O₅生成VOSO₄为可逆,水热破坏晶格不可逆。2.5锅炉给水除氧方法包括()。A.热力除氧  B.化学除氧  C.真空除氧  D.超声除氧  E.电化学除氧答案:A、B、C解析:工业锅炉常用热力、化学、真空除氧;超声与电化学尚处试验阶段。3.判断题3.1离心泵关闭出口阀启动电流最小。  答案:√解析:关阀启动功率最小,电流≈空载电流,保护电机。3.2反应器空速越大,停留时间越短,转化率一定下降。  答案:×解析:对一级反应,空速↑停留时间↓,但若提高温度或催化剂活性,转化率仍可保持。3.3爆炸下限LEL越低,火灾危险性越小。  答案:×解析:LEL越低,空气中可燃物易达到爆炸浓度,危险性越大。3.4采用变频调速的离心泵,其效率随转速下降而线性下降。  答案:×解析:根据相似定律,效率在小范围内几乎不变,仅当转速低于50%后效率才明显降低。3.5在DCS冗余I/O卡件中,主备卡件可同时在线读写同一通道。  答案:×解析:主备卡件采用“热备”方式,仅主卡输出,备卡实时镜像,防止双主冲突。4.填空题4.1某装置反应速率常数k=0.05s⁻¹,反应物初始浓度C₀=2mol·L⁻¹,若转化率达90%,所需连续搅拌釜式反应器CSTR体积为________m³(进料流量Q=0.1m³·s⁻¹)。答案:18解析:CSTR设计方程V=Q·X/[k(1−X)]=0.1×0.9/(0.05×0.1)=18m³。4.2GB31570-2015规定,石油炼制企业加热炉NOx排放限值为________mg·m⁻³(以NO₂计,基准氧含量3%)。答案:1004.3某浮筒液位计原测量范围0-2m,介质密度ρ=800kg·m⁻³,若改测密度1200kg·m⁻³液体,则新量程为________m。答案:1.33解析:浮筒力平衡h₁ρ₁=h₂ρ₂,h₂=2×800/1200=1.33m。4.4依据GB50058-2014,爆炸危险区域2区范围内使用Exe增安型电机,其最高表面温度组别为T3,则允许最高表面温度为________℃。答案:2004.5某换热器用饱和蒸汽加热工艺液体,蒸汽侧传热系数h₀=10000W·m⁻²·K⁻¹,液体侧h₁=800W·m⁻²·K⁻¹,忽略管壁热阻,总传热系数K≈________W·m⁻²·K⁻¹。答案:741解析:1/K=1/h₀+1/h₁,K=1/(0.0001+0.00125)=741W·m⁻²·K⁻¹。5.计算题5.1某甲醇合成回路进料气组成:CO15%,CO₂5%,H₂70%,惰性气10%(mol),流量100kmol·h⁻¹。反应器出口甲醇摩尔流量为12kmol·h⁻¹,求CO单程转化率。解:CO进口=100×0.15=15kmol·h⁻¹设CO反应量为x,CO₂反应量为y,依据反应:CO+2H₂⇌CH₃OH  CO₂+3H₂⇌CH₃OH+H₂O生成CH₃OH总量=x+y=12CO₂惰性大,可假设y≈0,则x=12CO转化率=12/15=80%答案:80%5.2某离心泵输送清水,额定流量Q=200m³·h⁻¹,扬程H=50m,效率η=75%,现改用变频调速至Q₁=160m³·h⁻¹,求轴功率P₁。解:相似工况点H₁=H×(Q₁/Q)²=50×(160/200)²=32mP₁=ρgQ₁H₁/(3600η)=1000×9.81×160×32/(3600×0.75)=18.6kW答案:18.6kW5.3某装置反应放热速率Q=1.2MW,采用循环水冷却,水温升ΔT=8℃,求冷却水流量m(Cp=4.18kJ·kg⁻¹·K⁻¹)。解:m=Q/(CpΔT)=1200/(4.18×8)=35.9kg·s⁻¹=129m³·h⁻¹答案:129m³·h⁻¹5.4某精馏塔顶冷凝器用冷却水从32℃升至42℃,冷凝负荷2.5MW,传热系数K=1200W·m⁻²·K⁻¹,对数平均温差ΔTlm=15℃,求所需面积A。解:A=Q/(KΔTlm)=2500000/(1200×15)=138.9m²答案:139m²5.5某储罐呼吸阀设定压力+1.8kPa,真空−0.5kPa,储罐最大进出液流量均为500m³·h⁻¹,油品闪点42℃,按API2000求最小呼吸口径D(取K=1)。解:闪点<60℃,需考虑热呼吸与进出液。热呼吸量Qₜ=0.17×V⁰·⁹=0.17×(5000)⁰·⁹=425m³·h⁻¹总呼吸量Q=500+425=925m³·h⁻¹Q=0.00023×D²√(ΔP/ρ),取ΔP=1.8kPa,ρ=3kg·m⁻³D=√[Q/(0.00023√(ΔP/ρ))]=√[925/(0.00023×√600)]=385mm答案:DN4006.简答题6.1简述紧急停车系统ESD与过程控制系统DCS在可用性设计上的差异。答案:1.结构差异:ESD采用冗余+表决架构(如2oo3、2oo4),DCS多为双冗余;2.响应时间:ESD要求≤500ms,DCS允许1-2s;3.软件差异:ESD程序固化,禁止在线修改;DCS支持在线下载;4.故障模式:ESD故障安全,失电、断信均导向安全;DCS保持最后位置;5.认证要求:ESD需SIL认证,DCS仅需通用CE/FCC。6.2阐述催化剂“蛋壳”失活现象及其对固定床反应器的影响。答案:“蛋壳”失活指毒物或积碳优先沉积在催化剂颗粒外层,形成惰性壳,阻碍反应物内扩散。后果:1.表观活性下降,需提高温度维持转化率,增加副反应;2.有效因子降低,内扩散阻力占主导;3.热点下移,轴向温度梯度变大,可能飞温;4.压降升高,壳层堵塞床层空隙;5.再生周期缩短,运行成本增加。6.3列举三种常见工业换热网络节能技术并给出适用场景。答案:1.夹点技术:用于新旧装置能量回收优化,可节能10-25%;2.热泵精馏:适用于塔顶塔釜温差<20℃、无合适热源的低温精馏;3.多效蒸发:用于大规模溶液浓缩,如烧碱、制盐,蒸汽耗量降50%;4.有机朗肯循环(ORC):回收80-200℃低温余热发电;5.螺旋折流板换热器:适用于高粘度、易结焦介质,提高传热系数30%。6.4说明离心压缩机喘振的机理及防喘振控制策略。答案:机理:当流量低于喘振点,气流在叶轮与扩压器内分离,形成周期性回流,导致压力、流量剧烈振荡,伴随噪声、振动、温升。控制策略:1.固定极限流量法:设定最小流量,低于则开防喘振阀;2.可变极限法:根据转速、入口温度修正喘振线;3.双参数法:同时监测流量与压比,提高精度;4.热力学法:用多变指数实时计算喘振裕度;5.阀门特性:快开、失电开,响应<1s,阀口径按120%喘振流量设计。6.5解释为何高压法聚乙烯装置采用脉冲阀卸料,并给出阀芯材质选择依据。答案:高压聚乙烯反应压力150-300MPa,聚合物易粘壁,需周期性脉冲吹扫。脉冲阀在50ms内快速全开,产生冲击波,剥离粘附树脂。阀芯材质选钴基合金Stellite6,硬度HRC45-50,耐颗粒冲刷、抗应力腐蚀,满足300MPa压差下可靠密封。7.案例分析题7.1某厂甲醇合成塔出口温度近期由255℃升至270℃,合成气组成、流量未变,副产蒸汽量下降,分析可能原因并给出处理措施。答案:原因:1.催化剂活性下降,需更高温度维持转化率;2.催化剂结蜡或积碳,传热系数降低,热点上移;3.换热器管内结垢,副产蒸汽移热减少;4.汽包压力控制阀故障,蒸汽压力升高,温差减小。处理:1.分析催化剂运行时间,若>2年,计划更换;2.提高循环量,降低空速,抑制热点;3.停车清洗蒸汽发生器管程;4.检查并校验汽包压力控制阀;5.临时降低入口温度5℃,观察趋势。7.2某硫磺回

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