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文档简介

活动式挡烟垂壁施工方案第一章项目概况与编制依据1.1工程实体描述本项目位于××市××区××路××号,建筑为地下二层、地上二十四层的一类高层公共建筑,总建筑面积11.4万㎡,耐火等级一级。需设置活动式挡烟垂壁的区域为地下一层至地上三层共4个防火分区,挡烟分区长边最大58m,短边最大36m,挡烟垂壁设计下降高度500mm,耐火极限≥30min,执行标准GB512512017《建筑防烟排烟系统技术标准》。1.2编制依据(1)设计图纸:××建筑设计院2023年3月版《防排烟施工图》(图号FY01~FY28)。(2)技术标准:GB512512017、GB508772014、GB502432016、JGJ/T1412017。(3)地方法规:《××市建设工程消防质量管理实施细则》(2022修订)。(4)合同文件:××建设集团与××置业2023年4月签订的《施工总承包合同》专用条款第18条“消防分包界面”。(5)现场踏勘:2023年5月6日由项目经理部联合监理、设计、厂家完成,形成《现场踏勘纪要》编号FK20230506。第二章产品选型与性能指标2.1型号确定选用“××消防”牌TF500A型活动式挡烟垂壁,由0.8mm镀锌钢板复合8mm硅酸钙板+陶瓷纤维毯组成,单樘最大制作宽度6m,下降速度0.08m/s,电源DC24V,静态功耗≤8W,动态功耗≤180W,带应急电源续航≥3h。2.2关键性能(1)耐火完整性:30min背火面平均温升≤140℃,单点最高温升≤180℃。(2)漏烟量:压差25Pa下≤0.04m³/(m²·min)。(3)运行循环:≥1000次无故障,噪声≤55dB(A)。(4)信号反馈:具备“上升到位”“下降到位”“故障”三组无源干接点,接点容量DC24V/1A。第三章施工准备3.1技术准备(1)图纸会审:2023年5月10日由建设单位组织,形成《图纸会审记录》表C23,明确挡烟垂壁与风管、桥架、喷淋支管的三维排布关系。(2)BIM碰撞:采用Revit2023建立LOD400模型,发现碰撞点7处,已出《碰撞报告》编号BIMYQ07,全部在设计阶段消化。(3)技术交底:2023年5月15日由项目总工对施工班组进行一级交底,采用PPT+三维动画,签到率100%,形成《技术交底记录》表C21。3.2材料进场检验(1)资料核查:出厂合格证、型式检验报告(国家防火建材质检中心No.NF20230186)、3C认证(证书号2022081801000866)。(2)外观检查:帘板无裂纹、褶皱,卷轴无变形,导轨直线度≤2mm/2m。(3)见证取样:现场随机截取500mm×500mm试件2块,送××市消防检测中心做耐火试验,结果合格(报告编号XF2023052)。3.3施工机具(1)提升设备:3t电动葫芦4台,用于垂壁整体吊装。(2)测量仪器:徕卡TS16全站仪1套,精度±1″;激光水平仪2套。(3)电源保障:现场设专用消防临时配电箱,双回路自动切换,输出AC220V/DC24V,由UPS后备30min。第四章现场布置与临时设施4.1堆码区在地下一层6区设置100㎡封闭堆码间,地面铺18mm胶合板+防潮布,顶部设防火布围挡,配备2具MF/ABC5灭火器,实行领料登记制度。4.2加工平台采用40×40×3mm角钢搭设2.4m×6m操作平台,上铺5mm防滑钢板,平台四周设1.2m防护栏杆,经计算均布荷载≤2kN/㎡,验收挂牌后方可使用。第五章详细施工流程5.1测量放线(1)基准移交:以土建提供的1m标高线为基准,用全站仪引测至挡烟垂壁安装区域,每3m标记一点,误差≤2mm。(2)中心线弹设:采用墨斗弹出导轨中心线,两端外延500mm做“八”字延长线,便于后期复核。5.2支架安装(1)锚栓选型:M10×100mm后扩底机械锚栓,材质A4不锈钢,抗拉承载力≥12kN,抗剪≥9kN,适用于C30混凝土。(2)钻孔:采用喜利得TE70电锤,钻头φ16mm,孔深110mm,孔距≤600mm,距结构边缘≥100mm。(3)扭矩紧固:使用扭力扳手设定扭矩值45N·m,逐颗紧固,填写《锚栓施工记录》表C35,现场拍照二维码存档。5.3导轨安装(1)导轨为2.5mm热镀锌冷弯槽钢,接口处设45°斜口,采用M6×20不锈钢沉头螺钉+拉铆螺母连接,接缝间隙≤0.5mm。(2)直线度校准:用1m靠尺+塞尺检查,每段导轨插入深度≥20mm,局部缝隙≤0.3mm,否则用铜皮垫片调整。(3)接地跨接:导轨与支架间设4mm²黄绿双色铜编织线,采用M6防松螺母压接,接地电阻≤1Ω。5.4卷轴及电机安装(1)卷轴为φ114×4mm无缝钢管,表面热镀锌275g/㎡,轴承选用UCFL208带座外球面轴承,注油嘴朝外。(2)电机固定:采用4颗M12×120mm不锈钢螺栓,加平垫+弹垫双螺母防松,螺栓露头2~3丝。(3)链条张紧:双排08B1滚子链,下垂度≤2%中心距,用直尺测量,超差时调整电机底座长孔。5.5帘面挂装(1)挂片顺序:先挂下端配重杆(20×20×2mm方钢+铅块),再挂帘面,最后挂上限位杆,防止帘面卷曲。(2)配重计算:每米配重3.2kg,采用分段式铅块,用M5×25不锈钢内六角螺钉紧固,螺纹涂乐泰243防松胶。(3)垂直度检查:用5m线坠测量,左右偏差≤3mm,超差时在导轨内侧贴1mm聚四氟乙烯耐磨条。5.6电控接线(1)线缆选型:信号线ZRRVS2×1.5mm²,电源线ZRBV2×2.5mm²,颜色区分:DC24V正棕负蓝。(2)接线端子:采用WAGO221415透明端子,每芯拉力测试≥60N,用手持拉力计抽检10%。(3)地址编码:按防火分区顺序设置,地址拨码采用二进制,1号垂壁地址001,2号010,避免与排烟窗冲突。5.7单机调试(1)空载运行:手动按下“上升”“下降”按钮,各运行3次,记录电流:上升1.2A,下降1.0A,无异常噪声。(2)限位设置:上限位距导轨顶端50mm,下限位距地面500mm,用钢卷尺实测,误差≤5mm。(3)应急释放:切断主电,按下应急下降按钮,帘面靠自重下降,全程耗时6.8s,符合≤8s要求。5.8系统联调(1)联动逻辑:由FAS主机给出两次“火警”信号→挡烟垂壁下降→同时反馈“下降到位”→排烟风机启动。(2)信号核对:用笔记本电脑+RS485转USB工具接入FAS总线,通过ModbusPoll查看寄存器40001状态,确认信号同步延迟≤1s。(3)故障模拟:拔掉电机插头,主机应在3s内收到“故障”信号,消防控制室图形显示黄色闪烁,打印记录。第六章质量控制要点6.1关键节点验收(1)隐蔽验收:支架、锚栓、导轨接地完成后,由监理工程师签发《隐蔽工程验收记录》表C51,未经验收不得进入下一工序。(2)过程抽检:每安装10樘抽检1樘,检查项目包括导轨直线度、帘面垂直度、限位精度,合格率≥95%,否则加倍复检。6.2不合格品处置出现耐火试验不合格、帘面破损、电机异响三类情况,立即启动《不合格品控制程序》CX08:①标识隔离→②24h内填写《不合格品报告》→③厂家3d内到场更换→④重新报验。6.3成品保护(1)帘面表面用5mm珍珠棉+纸板双层包裹,下部500mm范围设18mm胶合板“U”型护角。(2)交叉作业期间,每日下班前将垂壁升至上限位并断电,防止误操作。第七章安全文明施工7.1危险源清单|序号|危险源|风险等级|控制措施||1|高处坠落|重大|搭设1.2m脚手架+双挂安全带||2|机械伤害|较大|电机试运转设警戒区,按钮盒上锁||3|触电|较大|临时电箱设RCD动作电流30mA|7.2应急预案(1)触电应急:立即切断电源→心肺复苏→拨打120→报告项目经理,流程图张贴于配电箱门内侧。(2)火灾应急:现场设6具MF/ABC5灭火器+消防沙2桶→第一时间扑救≤3min→启动消防水泵→拨打119。7.3文明施工每日“工完场清”,废料分类入袋,由保洁队统一外运;噪声作业限时:8:0012:00,14:0018:00,避免夜间施工。第八章进度计划与资源配置8.1施工进度横道图(摘要)第1周:测量放线+支架安装(总量96樘,日完成16樘)第2周:导轨+卷轴+电机(日完成16樘)第3周:帘面挂装+接线(日完成20樘)第4周:单机调试+联调+验收(日完成24樘)8.2劳动力安装工12人、电工4人、调试工2人、安全员1人、质检员1人,合计20人,实行两班倒。8.3材料到货计划首批60樘材料于2023年6月1日到场,第二批36樘6月8日到场,预留2d冗余,避免窝工。第九章验收与移交9.1分项验收依据GB508772014附录B“防排烟系统工程质量验收记录表”,共检查主控项目6项、一般项目12项,合格率100%。9.2消防检测由××市消防检测中心进行整体防排烟系统检测,检测日期2023年7月2日,报告编号XF2023071,结论:合格。9.3竣工资料(1)施工记录:C2、C3、C4、C5类表格共86份,原件移交档案馆。(2)竣工图:采用AutoCAD2023绘制,变更部分用云线圈出,盖竣工章。(3)移交清单:双方签字确认《挡烟垂壁移交单》编号YQ20230705,质保期2年,自移交之日起算。第十章运维与维保指引10.1日常巡检物业消防值班员每月1日、15日手动升降一次,记录运行时间、电流值,填写《挡烟垂壁巡检表》BF08。10.2季度保养(1)清洁导轨:用无纺布+中性清洁剂擦拭,去除灰尘后涂少量硅基脂。(2)检查配重:铅块螺钉复紧,扭矩5N·m,缺失立即补装。(3)电池检测:断开主电,测量电池端电压≥DC23V,低于21V时更换。10.3年度维保委托原厂家××消防工程有限公司每年7月进行1次全面保养,出具《维保报告》,并上传至××市消防维保管理平台,备案编号BA2023××××。第十一章成本分析(单樘)|项目|单价|数量|小计(元)||设备材料|1850|1|1850||人工安装|280|2.5工日|700||调试检测|120|1|120||小计|—|—|2670|综合96樘总成本25.6万元,较预算节约1.8万元,节约率6.6%,主要原因为BIM提前消化碰撞,减少返工。第十二章经验总结(××建设集团消防事业部2023年7月撰写)12.1成功经验(1)BIM先行:提前发现7处碰撞,节约返工费用约4.2万元。(2)样板先行:在现场设置1:1实体样板,经监理、业主、消防大队三方确认后再大面积展开,一次验收通过率100%。(3)工具创新:自

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