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文档简介

化工企业安全评估专家指导服务意见书本次安全评估工作依据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急〔2022〕53号)、《化工企业工艺安全管理实施导则》(AQ/T30342022)等规范要求,由5名化工工艺、设备安全、电气仪表、安全管理及应急救援领域专家组成工作组,于2023年10月15日至20日对XX化工有限公司开展为期6天的现场技术指导服务。评估覆盖原料罐区(含苯、甲醇、液氯储罐)、主生产装置(苯胺合成单元、硝化反应单元)、公用工程(空压站、变配电站)、安全管理体系等全要素环节,通过资料核查(调阅20212023年安全台账、培训记录、检维修报告等23类156份文件)、现场查证(核查设备217台套,检测可燃气体报警点86个,抽查应急演练影像12次)、人员访谈(与主要负责人、安全总监、车间主任及岗位员工共42人座谈)、工艺安全分析(针对硝化反应单元开展HAZOP复核)等方式,系统梳理企业安全管理现状及风险隐患。企业近年持续加大安全投入,2022年完成DCS系统升级,2023年增设罐区泄漏监测系统,安全管理制度框架基本健全,三级安全教育培训覆盖率达100%,近三年未发生亡人事故,整体安全基础较好。但在工艺安全管理、设备完整性、应急准备等关键环节仍存在系统性短板,具体问题及改进建议如下:一、工艺安全管理薄弱环节1.工艺技术信息更新滞后。硝化反应单元2022年9月因原料纯度波动导致反应温度异常升高(历史最高达185℃,设计温度上限170℃),企业虽调整了进料流速但未修订工艺技术规程,现行《硝化工艺操作手册》(2021版)仍标注"正常反应温度150170℃",未记录异常工况处置案例及参数调整依据。建议立即组织工艺、安全、生产部门联合评审,补充异常工况处置章节,明确温度超170℃时的分级响应措施(170175℃启动紧急冷却,175℃以上触发联锁停车),同步更新岗位操作卡并组织全员培训考核。2.变更管理执行不规范。2023年3月将甲醇储罐(V02)呼吸阀由微阻型更换为普通型(设计压力由±500Pa调整为±300Pa),未按《变更管理制度》要求进行风险分析,变更审批表仅有设备部签字,缺少安全部、工艺部会签,且未对岗位员工进行变更告知(抽查5名储罐区员工,均表示不清楚呼吸阀参数变化)。建议对近2年所有设备、工艺、控制软件变更开展"回头看",补充风险分析报告及会签记录,针对本次呼吸阀变更,需重新核算储罐在极端温度(夏季最高40℃)下的蒸发量,验证现有呼吸阀是否满足泄放要求,若不满足应更换回原型号并修订《储罐操作规》。二、设备完整性管理缺陷1.关键设备预防性维护不足。苯胺合成反应器(R01)搅拌器轴承2023年1月、5月先后出现两次异常振动(振动值分别为8.2mm/s、9.1mm/s,标准≤4.5mm/s),企业仅进行了补油处理,未分析振动超标原因(经检测,轴承滚道存在0.3mm深磨损沟)。目前振动值稳定在7.5mm/s,处于"带病运行"状态。建议立即联系设备厂家拆解检查,若磨损超过维修限值(0.2mm)需更换轴承,同时将搅拌器振动监测纳入关键设备特护清单,由设备部每周手动检测(现有在线监测仅报警无趋势分析),建立"振动值运行时间"趋势图,预判劣化规律。2.安全设施有效性不足。原料罐区(苯储罐V01)设置的6台可燃气体探测器(型号GQB200A7),2023年校准记录显示最后一次校准时间为2023年3月15日(有效期12个月),但现场核查发现其中2台探测器电路板有受潮痕迹(安装位置距地面0.5m,罐区排水不畅时易积水),经功能测试,1台报警响应时间达12秒(标准≤30秒但建议≤10秒),1台在苯浓度50%LEL时未报警(正常应在25%LEL报警)。建议立即停用问题探测器,联系有资质单位重新校准并更换受潮电路板,将罐区探测器安装高度调整至1.2m以上(避免积水影响),同步检查罐区排水系统,增设挡水围堰(现有围堰高度仅15cm,需加高至30cm防止雨水倒灌)。三、应急管理系统性漏洞1.应急演练针对性不足。2023年开展的4次综合演练均为"装置火灾"场景,未覆盖企业最大风险场景——硝化反应失控(硝化反应放热大,失控易导致爆炸)。抽查2名硝化岗位员工,1人不清楚"反应温度超170℃时需手动启动紧急冷却系统"(该系统仅在自动联锁失效时使用),1人误将"紧急停车按钮"(红色)与"局部停机按钮"(黄色)功能混淆。建议2023年12月底前开展"硝化反应失控"专项演练,模拟DCS显示温度178℃、联锁未动作的场景,重点检验员工手动启动紧急冷却、切断进料、报告程序的执行情况,演练后修订《应急处置卡》,明确按钮颜色与功能对应关系(红色为全厂紧急停车,黄色为单元局部停车)。2.应急物资储备不达标。危化品仓库配备的正压式空气呼吸器共8台(生产车间4台、罐区4台),现场检查发现3台备用气瓶压力不足(分别为18MPa、19MPa、20MPa,标准≥25MPa),2台面罩密封圈老化(有裂纹),且未按《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB300772013)储备硝化反应专用的中和剂(碳酸氢钠溶液,企业仅配备通用型干粉灭火器)。建议立即对呼吸器进行全面检修,更换老化密封圈,充装气瓶至30MPa,在硝化单元增设2个中和剂储槽(单槽容积500L),储槽设置快速开启阀(开启时间≤10秒),并组织员工开展中和剂使用培训(重点掌握喷射角度、覆盖范围)。本次评估发现的问题需于2024年3月31日前完成整改,企业应建立"一患一档"整改台账,明确责任部门、完成时限及验证标准(如设备维修需附检测报

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