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文档简介

长螺旋钻孔压灌桩施工组织方案1总则1.1编制目的为在××市轨道交通×号线×标段车站深基坑围护结构中安全、高效、环保地完成φ800mm长螺旋钻孔压灌桩(简称“长螺压灌桩”)施工,特制定本施工组织方案。方案直接用于指导现场作业、质量验收、安全环保及成本管控,凡与本文冲突的口头指令、习惯做法一律废止。1.2适用范围适用于本标段基坑长边205m、短边64m、开挖深度17.35m范围内全部长螺压灌桩(共1326根,桩长24.5~28.0m,混凝土强度C35,抗渗等级P8)。若后续设计变更导致桩径、桩长、混凝土等级调整,须由项目总工发起书面变更单,经监理、业主批准后按本方案同等级原则修订。1.3编制依据(1)××市轨道交通×号线初设图(图号:S0101~S0118,2023.11版);(2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB502022018;(3)《混凝土结构工程施工规范》GB506662020;(4)《长螺旋钻孔压灌桩技术规程》JGJ/T3612020;(5)《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部37号令;(6)××市《大气污染防治条例》(2022修订);(7)××集团《深基坑施工红线管理二十条》(2023版)。2工程概况与地质条件2.1周边环境基坑北侧距已运营地铁6号线隧道外边线仅8.7m,隧道顶埋深15.2m;南侧为城市主干道××路,管线密集,最近燃气管距基坑边4.2m;东侧为待拆迁6层住宅楼,西侧为施工便道。2.2工程地质(自上而下)①杂填土,厚1.5~3.2m,γ=18.5kN/m³;②粉质黏土,厚4.0~6.5m,软塑,标贯击数N=4~6;③淤泥质粉质黏土,厚8.5~12.0m,流塑,N=2~3,含水率w=42%,渗透系数Kv=2.3×106cm/s;④粉砂夹粉土,厚3.0~5.0m,稍密,N=8~12;⑤中砂,厚4.0~7.0m,中密~密实,N=15~25,局部含砾;⑥强风化泥质粉砂岩,厚>8m,σ0=350kPa。地下水位埋深0.9~1.4m,年变幅±1.0m,属承压水与潜水共存。3施工部署3.1目标值(1)工期:60日历天,20240301开工,20240430完工;(2)质量:一次验收合格率100%,Ⅲ类桩≤2%,无Ⅳ类桩;(3)安全:零死亡、零重伤、零轨道交通运营红线事件;(4)环保:场界噪声昼间≤70dB、夜间≤55dB,扬尘在线监测PM10≤0.25mg/m³。3.2组织机构项目经理部下设“五部一室”,关键岗位配置:——项目指挥长(兼书记)1人,全面负责;——项目总工1人,教授级高工,主持技术;——生产副经理2人,白夜班轮值;——安全总监1人,注册安全工程师;——质量总监1人,高级工程师,持质检员一级证;——测量主管1人,持注册测绘师证;——试验室主任1人,持公路水运试验检测师证;——旋挖机长6人,均持建设机械操作证;——灌注班长6人,持混凝土泵车操作证。3.3施工区段划分沿基坑长边方向划分A、B、C三个区段,每段约70根桩,实行跳打+间隔跳打组合,最小中心距3.2m,确保24h内相邻桩混凝土强度达5MPa以上。4施工准备4.1技术准备(1)图纸会审:20240215由业主组织,形成《会审纪要》编号T20240215,明确桩顶标高提高0.2m预留浮浆;(2)试成桩:20240220在场地西南角空地进行,编号S01,经28d静载试验,极限承载力Qu=4200kN,沉降量12.34mm,满足设计要求特征值Ra=2100kN;(3)监测点布设:在北侧地铁隧道内布设自动化沉降监测点24个,数据采集频率1次/15min,预警值±3mm,控制值±5mm。4.2现场准备(1)便道:6m宽混凝土硬化道路,厚度25cm,C30混凝土,下设20cm厚级配碎石;(2)泥浆池:采用“钢制移动池+防渗膜”双防体系,单池容积40m³,共布设8个;(3)钢筋加工棚:全封闭、降噪、喷雾降尘,面积480m²,配置数控弯箍机2台、锯切线1条;(4)临时用电:630kVA箱变2台,三级配电、二级漏电保护,电缆采用YJV223×120+2×70,埋深≥0.7m;(5)夜间照明:在钻机桅杆顶部安装2×200WLED投光灯,照度≥50lx,背向居民区。4.3材料准备(1)水泥:P·O42.5,散装,同一批号≤500t,28d胶砂强度≥48MPa;(2)粉煤灰:Ⅱ级,细度≤20%,需水量比≤105%,每批≤200t;(3)砂:Ⅱ区中砂,细度模数2.6,含泥量≤2%,氯离子≤0.02%;(4)碎石:5~25mm连续级配,压碎值≤10%,针片状≤8%;(5)钢筋:HRB400E,Φ12、Φ16、Φ18,抗拉强度≥540MPa,最大力总延伸率≥9%;(6)混凝土外加剂:聚羧酸高性能减水剂,减水率≥25%,收缩率比≤110%;(7)导管:Φ300mm钢制,壁厚6mm,丝扣连接,每节长2.5m,气密试验0.4MPa保压5min无渗漏。5主要施工机械设备(1)长螺旋钻机:山河智能SWDM280,最大扭矩280kN·m,成孔直径800mm,最大钻深35m,自带垂直度传感器,精度0.1°;(2)混凝土泵车:三一SYM5330THB470C8,理论排量170m³/h,出口压力12MPa,臂架高度47m;(3)高频振动锤:湖南方明DZJ200,激振力0~200kN,用于下插钢筋笼;(4)装载机:临工L955F,斗容3.0m³,用于清运弃土;(5)履带吊:徐工XGC55T,主臂长52m,副钩55t,用于吊装钢筋笼;(6)备用发电机:康明斯250kW,自动切换≤30s。6施工工艺流程及操作要点6.1工艺流程图场地平整→测量放线→钻机就位→钻进至设计孔底→反转提钻同步泵送混凝土→测定混凝土面→下插钢筋笼→补灌至桩顶标高→清理钻杆→移机跳打→桩头凿除→质量检测。6.2关键工序分解6.2.1测量放线(1)采用全站仪(徕卡TS16)按极坐标法放样,桩位中心偏差≤10mm;(2)每根桩护筒埋设后,采用“十字吊线+钢尺”复测,记录《桩位复核表》,监理现场签字;(3)护筒直径900mm,壁厚10mm,埋深≥1.5m,高出地面0.2m,四周用黏土分层夯实,防止钻进时浆液外溢。6.2.2钻进成孔(1)开机前检查垂直度传感器,确认零点;(2)采用“三慢一快”原则:开孔慢、穿越淤泥质土慢、接近孔底慢,其余段快速;(3)钻压控制:最大扭矩不超过额定值80%,电流控制在280A以内;(4)每进尺1.0m记录一次深度、电流、钻压、垂直度,形成《成孔原始记录表》;(5)孔底沉渣≤50mm,超钻深度0.3m确保沉渣一次清除。6.2.3提钻泵送混凝土(1)提钻前先泵送0.5m³净浆润滑管道;(2)提钻速度控制在2.0~2.5m/min,与泵送量匹配,确保孔内混凝土面始终高于钻杆底口≥2.0m;(3)混凝土坍落度控制在200~220mm,扩展度450~550mm,每车必检;(4)泵送压力:正常段4~6MPa,经过砂层时提高至8MPa,严禁超压12MPa;(5)灌注量理论值V=π×0.4²×L×1.2充盈系数,现场采用地磅称重校核,实际用量与理论值偏差>±8%时暂停,分析原因。6.2.4钢筋笼制作与下插(1)主筋连接采用滚轧直螺纹套筒,等级Ⅰ级,套筒长度1.3倍钢筋直径,现场抽检10%进行力矩检验,力矩值≥200N·m;(2)加劲箍设在主筋内侧,间距2.0m,与主筋采用双面焊5d;(3)保护层厚度70mm,采用Φ50mm轮式混凝土垫块,每截面4个,纵向间距4m;(4)钢筋笼整体吊装,采用“二点吊+滑轮平衡”方式,防止变形;(5)下插时启动振动锤,频率30Hz,匀速下沉,时间≤8min,确保笼底进入混凝土面以下≥1.5m;(6)下插到位后立即用2根Φ20吊筋与护筒焊接固定,防止混凝土灌注时上浮。6.2.5桩顶控制与补灌(1)混凝土灌注至高出设计桩顶0.8m停止泵送;(2)30min内采用“二次补灌”法,补灌量≥0.2m³,确保浮浆段被置换;(3)初凝前(约4h)清除桩顶0.5m浮浆,用塑料薄膜覆盖养护。6.3特殊工况处置6.3.1塌孔现象:钻杆上提时孔口突然大量回淤。处置:立即停钻,向孔内回填C20低强度混凝土至塌孔段以上1m,重新扫孔,24h后复钻。6.3.2钢筋笼下沉困难原因:混凝土坍落度损失或骨料离析。处置:立即提升笼体0.5m,启动振动锤30s,同时补灌高流动性混凝土(坍落度≥240mm),下沉到位后静置2min再卸钩。6.3.3混凝土堵管判断:泵压骤升至12MPa且钻杆出口无料。步骤:①反泵2~3次,若压力不降,立即停泵;②拆卸水平段管,人工清除骨料;③采用高压水枪(压力≤8MPa)冲洗剩余管道;④重新接管,泵送净浆1m³后再恢复灌注。7质量检验与验收7.1过程检验(1)每日首件必检:成孔垂直度、孔径、沉渣、混凝土坍落度、强度试件;(2)混凝土试件:每50m³或每桩留置1组,标准养护28d,强度≥35MPa;(3)桩位复测:完工后3d内采用全站仪抽检20%,偏差≤D/6且≤100mm;(4)低应变检测:抽检率30%,Ⅲ类桩比例>2%时加倍复检;(5)静载试验:总桩数1%且≥3根,最大加载2Ra,沉降量≤40mm。7.2验收流程班组自检→质检部复检→监理验收→第三方检测→业主组织竣工核验。任何环节不合格,启动《不合格品控制程序》QR8.32024,按“三定”原则(定人、定时、定措施)整改闭合。8安全文明施工8.1危险源清单(1)高压电缆(钻机桅杆倾覆距离内);(2)地铁隧道沉降超限;(3)混凝土泵车爆管伤人;(4)钢筋笼吊装失稳;(5)夜间高处坠落。8.2控制措施(1)电缆3m范围内严禁机械作业,采用钢管围栏+夜间警示灯;(2)地铁隧道内监测数据实时上传至项目微信群,超预警值立即停钻并启动应急预案;(3)泵车出料口安装防甩绳,半径5m设隔离带;(4)吊装作业执行“十不吊”,设专职信号工2人,对讲机频道独立;(5)夜间作业平台设1.2m防护栏杆,配置LED灯带,工人穿戴反光背心、头灯。8.3应急预案8.3.1隧道沉降超标应急①监测值≥3mm:现场值班技术员口头通知停机;②≥5mm:项目经理启动Ⅱ级响应,30min内调拨2台注浆机,对隧道与基坑间土体进行双液注浆(水泥水玻璃),注浆压力0.3~0.5MPa,注浆量按1.5m³/延米控制;③≥8mm:上报轨道公司,申请列车限速,启动Ⅰ级响应,回填基坑反压,反压坡率1:2,坡顶堆载高度≥2m。8.3.2混凝土爆管应急设置2道阀门,爆管后立即关闭最近阀门,泵车操作手30s内停泵,现场急救员对伤员进行止血包扎,120救护车5min内到场。9环保与职业健康9.1扬尘控制(1)场区100%硬化,未硬化区域播撒草籽绿化;(2)钻机配备干雾抑尘炮,射程30m,每2h喷洒一次;(3)车辆冲洗平台设两级沉淀池,冲洗水循环使用,SS≤100mg/L后回用;(4)PM10在线监测数据>0.25mg/m³时,自动喷淋系统启动。9.2噪声控制(1)钻机动力头加装隔音罩,降噪≥5dB;(2)夜间22:00~06:00禁止高频振动锤作业;(3)定期润滑钻杆,减少机械摩擦噪声。9.3职业健康(1)为每台钻机配置KN95防尘口罩3只/人/天;(2)夏季高温时段(>35℃)11:00~15:00停止作业,发放藿香正气水;(3)噪声作业人员每年进行纯音测听,发现听力下降>25dB立即调岗。10进度计划采用P6软件编制,关键线路为“试成桩→A区→B区→C区→检测”。计划每日完成22根桩,白班12根、夜班10根,考虑降雨、机械故障系数0.85,计算工期58d,预留2d缓冲。每日16:00召开碰头会,对比实际进度,滞后>4根时启动“追赶计划”:增加1台备用钻机或延长夜班至24:00。11成本控制11.1目标成本经公司经管部测算,长螺压灌桩综合单价1580元/m,目标成本降低率3%,即节约1326根×26m×1580×3%=1629万元。11.2控制要点(1)混凝土损耗率控制在1.15以内,每降低0.01节约约30万元;(2)钢筋采用“定尺采购+套丝连接”,废料率≤1%;(3)钻杆维修实行“包干制”,故障率≤2%,每降低1%节约维修费15万元;(4)电费错峰用电,

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