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文档简介
煤化工试题B及答案1.(单选)在德士古水煤浆气化炉正常操作温度区间内,提高氧煤比对合成气中有效气(CO+H₂)体积分数的影响规律是A.持续升高B.先升高后降低,存在峰值C.持续降低D.基本不变答案:B解析:氧煤比过低时,碳转化率不足,有效气量低;氧煤比过高,部分CO、H₂被过度氧化为CO₂、H₂O,有效气分数反而下降。实验曲线呈“倒U”形,峰值出现在碳转化率≈98%对应的氧煤比附近。2.(单选)Shell干煤粉气化采用废锅流程回收高温合成气显热,其废锅入口合成气温度设计值为A.1100℃B.1350℃C.1600℃D.900℃答案:C解析:Shell气化炉出口合成气温度高达1600℃,废锅入口设于此温度可最大限度回收显热,同时避免飞灰黏结。后续激冷至900℃进入陶瓷过滤器。3.(单选)煤直接液化装置中,减压塔底含固油浆的固含量控制指标一般不超过A.5wt%B.10wt%C.15wt%D.20wt%答案:A解析:固含量>5wt%时,油浆泵磨损指数呈指数上升,且加热炉管结焦速率翻倍;≤5wt%可保证装置“三年一修”的可靠性。4.(单选)煤制天然气(SNG)甲烷化反应器最常用的催化剂活性组分为A.Fe₃O₄B.Ni/Al₂O₃C.CoMo/Al₂O₃D.CuZnAl答案:B解析:Ni基催化剂在250–450℃、3.0–6.0MPa条件下对CO/CO₂甲烷化兼具高活性与抗积碳性能;Fe易生成高级烃,CoMo用于加氢脱硫,CuZnAl为甲醇合成催化剂。5.(单选)下列关于低温甲醇洗(Rectisol)工艺的描述,正确的是A.甲醇吸收CO₂为放热过程,温度越低,吸收能力越弱B.富甲醇再生采用低压闪蒸+氮气汽提,能耗占全装置总能耗>50%C.硫化氢在甲醇中的溶解度随温度升高而显著增大D.甲醇对COS无吸收能力,需前置水解槽答案:B解析:低温甲醇洗冷量消耗大,富液再生需多段闪蒸、汽提、热再生,能耗占比高;CO₂吸收为放热,温度越低溶解度越大;H₂S溶解度随温度升高而降低;甲醇对COS有良好吸收性,无需前置水解。6.(单选)煤制烯烃(MTO)反应中,甲醇转化率>99.5%时,乙烯+丙烯选择性最高时的反应温度窗口为A.350–380℃B.400–430℃C.470–500℃D.530–560℃答案:C解析:470–500℃时,SAPO-34分子筛孔道尺寸与乙烯、丙烯动力学直径匹配,副产C₄⁺烃和积碳最少;温度再升高,烯烃二次裂解加剧,选择性下降。7.(单选)采用碎煤熔渣气化(BGL)时,蒸汽/氧比由0.8kg/Nm³提高到1.2kg/Nm³,气化炉出口合成气中CH₄体积分数将A.增加约2–3百分点B.减少约2–3百分点C.基本不变D.先增后减答案:A解析:提高蒸汽/氧比,炉内H₂分压升高,促进C+2H₂⇌CH₄甲烷化反应,CH₄增加;但氧总量减少,炉温下降,碳转化率略降,综合结果CH₄净增。8.(单选)煤间接液化F-T合成采用钴基催化剂时,链增长概率α值设计为0.90,则C₅⁺馏分理论质量分数为A.45%B.65%C.80%D.90%答案:C解析:按Anderson-Schulz-Flory分布,Wₙ=n(1−α)²αⁿ⁻¹,α=0.90时,C₅⁺累计质量分数≈80%;α>0.9则蜡产率过高,需加氢裂解。9.(单选)下列哪种煤质指标对水煤浆气化氧耗影响最显著A.灰熔点B.内水含量C.固定碳含量D.哈氏可磨性指数答案:B解析:内水含量每增加1%,煤浆浓度下降约0.7%,为维持相同冷煤气效率,氧耗增加0.9–1.1%;灰熔点影响助熔剂,可磨性影响制浆电耗,但非氧耗主因。10.(单选)煤制氢装置中,变压吸附(PSA)提氢工序的氢气回收率通常设计为A.60–65%B.70–75%C.85–90%D.95–98%答案:C解析:PSA采用10-2-5流程(10塔吸附、2塔同时均压、5次均压),氢回收率可达85–90%;再提高需增加均压次数,投资指数上升。11.(单选)煤焦油加氢裂化装置,为防止反应器床层压降过快,原料油中固含量应小于A.100ppmB.300ppmC.500ppmD.1000ppm答案:B解析:固含量>300ppm时,运行6个月压降可升至设计上限的150%,需停工反吹;控制<300ppm可保证一年运行周期。12.(单选)在煤制乙二醇工艺中,草酸酯合成塔入口CO纯度要求≥99.3%,其杂质中对催化剂毒性最强的是A.H₂B.N₂C.H₂SD.NH₃答案:C解析:H₂S与Pd系催化剂形成Pd₄S,活性中心永久中毒,允许上限0.1ppm;NH₃可逆中毒,H₂、N₂为惰性。13.(单选)煤气化细灰(<10μm)经熔融造粒后,得到的玻璃体颗粒主要矿物相为A.石英B.莫来石C.透辉石D.非晶态铝硅酸盐答案:D解析:高温熔融+水淬急冷,晶体生长受抑,形成非晶态铝硅酸盐玻璃体,重金属浸出毒性低于国标限值两个数量级。14.(单选)煤制甲醇装置中,合成气氢碳比(H₂−CO₂)/(CO+CO₂)=2.05时,补碳方式最优选A.深冷分离回收CO₂B.烟道气CO₂捕集C.天然气蒸汽重整D.电解水制氢答案:B解析:烟道气CO₂浓度8–12%,低压捕集能耗低,可直接压缩回合成气压缩机入口,实现碳氢平衡;深冷回收CO₂投资高,电解水成本最高。15.(单选)下列关于煤热解多联产系统的说法,错误的是A.热解气中CH₄体积分数通常>20%B.半焦可送气化炉制合成气C.焦油加氢可生产汽柴油D.热解温度越高,半焦产率越高答案:D解析:热解温度升高,一次裂解加剧,半焦产率下降,气体、焦油增加;>700℃后半焦产率曲线趋于平缓。16.(单选)煤气化废水经“预处理+厌氧+好氧+深度氧化”后,最难降解的有机污染物是A.苯酚B.氨氮C.多环芳烃芘D.氰化物答案:C解析:芘为四环芳烃,生物毒性大,可生化性BOD₅/COD<0.05,需臭氧催化氧化或树脂吸附才能降至μg/L级。17.(单选)采用干粉气化时,煤粉输送用密相气力输送,其固气比一般控制在A.5–10kg/kgB.15–25kg/kgC.30–40kg/kgD.50–60kg/kg答案:C解析:固气比30–40kg/kg时,能耗与磨损综合最优;>40kg/kg易堵塞,<30kg/kg载气量大,CO₂压缩功耗高。18.(单选)煤制合成氨装置,二级转化炉出口甲烷体积分数要求<0.3%,其关键控制参数是A.水碳比B.转化温度C.空速D.催化剂颗粒大小答案:B解析:二级转化炉温度>1000℃时,CH₄平衡浓度可降至0.1%以下;水碳比影响CO变换,非甲烷主因。19.(单选)F-T合成反应器采用浆态床,其催化剂颗粒平均粒径为A.10–30μmB.50–80μmC.100–150μmD.200–300μm答案:B解析:50–80μm兼顾高活性与易分离,过大则内扩散限制,过小则过滤困难。20.(单选)煤制氢Claus硫磺回收装置,尾气SO₂排放限值为100mg/Nm³时,需配套A.SCOT尾处理B.氨法脱硫C.海水脱硫D.干法喷射活性炭答案:A解析:Claus+SCOT总硫回收率>99.8%,尾气SO₂<100mg/Nm³;氨法适用于电厂,海水脱硫限值400mg/Nm³。21.(多选)影响水煤浆稳定性的因素包括A.煤内水含量B.添加剂分子量C.浆体温度D.剪切速率E.灰分含量答案:A,B,C,D解析:灰分对稳定性影响较小,其余四项均显著:内水高降低成浆浓度,添加剂分子量决定空间位阻,温度影响布朗运动,剪切速率破坏三维网络。22.(多选)下列属于煤气化灰渣综合利用途径的有A.水泥生料B.路基材料C.橡塑填料D.土壤改良剂E.铝冶炼原料答案:A,B,C,E解析:灰渣富含SiO₂、Al₂O₃,可替代黏土、铝矾土;路基利用已商业化;土壤改良需控制重金属,尚未大规模推广。23.(多选)煤直接液化循环溶剂的主要作用A.溶解煤粉B.供氢C.带走反应热D.抑制结焦E.降低黏度答案:A,B,D,E解析:循环溶剂为氢化芳烃,可提供活性氢自由基,溶解煤及产物,降低系统黏度,抑制结焦;反应热由冷氢+外循环取热,非溶剂主责。24.(多选)低温甲醇洗装置冷量来源包括A.氨吸收制冷B.丙烯压缩制冷C.液氮洗冷量回收D.合成气膨胀机E.CO₂闪蒸冷量答案:A,B,D,E解析:液氮洗用于深冷分离CO,与甲醇洗冷量无直接关联;其余均可通过换热网络提供-40℃以下冷量。25.(多选)煤制烯烃装置中,造成SAPO-34催化剂快速失活的原因A.积碳B.水热脱铝C.碱金属中毒D.铁镍污染E.高空速答案:A,B,C,D解析:高空速缩短停留时间,反而抑制积碳,但会导致转化率下降,不属于“快速失活”主因;其余四项均破坏酸中心或堵塞孔道。26.(多选)F-T合成钴基催化剂还原阶段,下列措施可提高还原度的有A.提高H₂/CO比B.降低空速C.程序升温D.添加水蒸气E.提高压力答案:B,C解析:降低空速延长还原时间,程序升温避免热点;H₂/CO比高易生成甲烷,水蒸气会氧化Co⁰,高压抑制还原。27.(多选)煤制乙二醇亚硝酸酯再生塔顶排出的尾气中含有A.NOB.CO₂C.N₂D.甲醇E.草酸二甲酯答案:A,B,C,D解析:再生塔顶气主要为NO、CO₂、N₂及微量甲醇;草酸二甲酯沸点高,基本不挥发。28.(多选)下列关于煤气化废水“零排放”工艺组合,合理的有A.膜浓缩+蒸发结晶B.电渗析+冷冻结晶C.正渗透+机械蒸汽再压缩D.生物强化+湿地蒸发E.高级氧化+回用答案:A,B,C解析:湿地蒸发受气候限制,难以稳定“零排放”;高级氧化+回用无盐结晶段,无法固液分离;前三者可实现盐水分离。29.(多选)煤热解提质工艺中,提高焦油收率的措施A.快速升温B.缩短停留时间C.提高热解压力D.氢气气氛E.添加CaO答案:A,B,D解析:高压促进二次裂解,焦油下降;CaO吸附CO₂、H₂S,但对收率影响小;快速升温、短停留、富氢可抑制二次反应,提高焦油。30.(多选)煤制合成氨装置,一段转化炉炉管材质为HK-40,影响其蠕变寿命的因素A.管壁温度B.水碳比C.管内压力D.催化剂活性E.炉管厚度答案:A,C,E解析:水碳比影响CO分布,对管壁温度有间接影响,但非蠕变主因;催化剂活性影响热点位置,但寿命模型以温度、压力、厚度为直接输入。31.(填空)德士古气化炉烧嘴头部采用________冷却方式,以抵抗________℃以上高温火焰辐射。答案:外循环水膜;1800解析:烧嘴头部设螺旋水夹套,流速>5m/s,水膜带走辐射热,金属壁温<300℃。32.(填空)煤直接液化反应器液相停留时间通常为________min,总气液比(V/V)约为________。答案:45–60;700–900解析:长停留保证煤有机质充分加氢裂解;气液比高可提供足够氢分压,抑制结焦。33.(填空)Shell气化废锅合成气侧换热管材质为________,其抗________腐蚀是关键。答案:SA-213T91;高温硫化-氯化解析:合成气含H₂S、HCl,高温下形成低熔点共晶,T91含9%Cr+1%Mo,生成致密氧化皮。34.(填空)煤制甲醇合成回路,为控制惰性气(CH₄+N₂+Ar)含量,连续排放的弛放气位置设在________压缩机________段后。答案:循环;二解析:二段后压力已升至7.5MPa,惰性气富集,排放可最大限度减少氢损失。35.(填空)F-T合成浆态床反应器顶部设置________分离器,实现________与蜡分离。答案:旋风-过滤组合;催化剂解析:先旋风预分离>50μm颗粒,再金属烧结滤芯捕集细粉,保证蜡中固含量<50ppm。36.(填空)煤制氢装置,变换炉入口汽气比(H₂O/干气)控制为________,以兼顾________与________。答案:1.2–1.4;CO转化率;催化剂水热稳定性37.(填空)低温甲醇洗装置,甲醇再生塔再沸器热源采用________,以利用________能级。答案:变换气余热;低位解析:变换气120℃左右,与甲醇再生塔底温度匹配,减少蒸汽消耗约0.3t/tCO₂。38.(填空)煤制烯烃反应器再生器烧焦峰值温度限制在________℃,以防SAPO-34________。答案:700;骨架脱铝解析:>700℃水蒸气分压高,Al-O-Si键水解,酸中心永久流失。39.(填空)煤焦油加氢裂化,为避免床层________,采用________级膨胀节。答案:热膨胀;三解析:反应器上下温差150℃,三级膨胀节吸收轴向位移,防止壳体应力超限。40.(填空)煤制乙二醇草酸酯合成催化剂载体选用________,其孔径集中分布在________nm。答案:SiC泡沫;20–50解析:SiC导热系数高,移走反应热;20–50nm介孔利于草酸酯扩散,减少内扩散限制。41.(判断)气流床气化炉比固定床更适宜高灰熔点煤。答案:正确解析:气流床操作温度>1400℃,高于大多数煤灰熔点,无需助熔剂;固定床受排渣黏度限制,需低灰熔点。42.(判断)煤直接液化油收率随煤阶降低而单调升高。答案:错误解析:低阶煤反应活性高,但含氧官能团多,生成水多,油收率峰值出现在含碳80–82%的烟煤区间。43.(判断)F-T合成铁基催化剂比钴基更适合低H₂/CO比(<1.0)合成气。答案:正确解析:铁基具水气变换活性,可将CO+H₂O→CO₂+H₂,自给氢源;钴基无此功能,易积碳。44.(判断)煤制甲醇合成气中硫含量<0.1ppm即可满足铜锌铝催化剂要求。答案:正确解析:铜基催化剂对硫极敏感,<0.1ppm可保证五年寿命;>0.5ppm活性呈线性下降。45.(判断)煤热解多联产系统中,半焦用于发电比用于气化更具碳减排优势。答案:错误解析:半焦气化后合成气用于化工,全生命周期碳利用率>50%;直燃发电碳排放因子高,减排优势小。46.(简答)说明水煤浆气化炉烧嘴磨损的主要机理,并给出两种工程延寿措施。答案:磨损机理为:高速(120–150m/s)煤浆与氧射流形成湍流,煤颗粒对烧嘴头部材料产生冲蚀-切削;高温火焰区存在氧化-冲蚀协同,氧化皮减薄后裸金属被快速切削。延寿措施:①烧嘴头部镶嵌WC-Co硬质合金环,硬度HRA>90,寿命由6个月延至18个月;②采用旋流偏心设计,使煤浆贴壁形成自保护膜,降低直射冲蚀,寿命提高30%。47.(简答)阐述煤制甲醇合成回路设置循环机段间冷却器的必要性。答案:甲醇合成放热剧烈,循环气经压缩后温升>80℃,若不经冷却直接进入合成塔,会导致:①催化剂床层热点超温,副产甲烷增加;②平衡转化率下降;③循环机功耗增加。段间冷却器将气体冷至40℃,可移除反应热,提高甲醇净值2–3%,节能约0.15GJ/t。48.(简答)煤间接液化F-T合成采用浆态床而非固定床的两点技术考量。答案:①浆态床温度均匀(±2℃),可消除固定床热点,利于链增长,C₅⁺选择性提高5–7百分点;②浆态床可在线补卸催化剂,保证三年连续运行,固定床需一年一停车换剂,开工率低15%。49.(简答)说明煤制氢装置PSA解吸气热值波动大的原因及稳定措施。答案:原因:原料煤气质变化导致H₂收率波动,解吸气量及CH₄/CO比例随之变化;PSA时序调整(均压次数、冲洗时间)也会改变解吸气组成。稳定措施:①设置解吸气缓冲罐,容积>10min流量,抑峰填谷;②热值前馈+燃气轮机负荷反馈控制,实时调节掺烧焦炉煤气量,保持低热值波动<±3%。50.(计算)某Shell干粉气化炉,日投煤量2000t(干基),煤含碳80.5wt%,气化温度1600℃,碳转化率98%,合成气中CO₂干基体积分数2.5%,求日产合成气量(干基,Nm³/d)。答案:碳量=2000×0.805×0.98=1577.8t/d=1.5778×10⁹molC设合成气总量为VNm³,则CO+CO₂+CH₄+…含碳摩尔数=CO+CO₂+CH₄…忽略CH₄等,近似碳全部进入CO+CO₂,则:(CO+CO₂)mol=V/22.4×(CO%+CO₂%)=V/22.4×(97.5%+2.5%)=V/22.4碳摩尔数=V/22.4=1.5778×10⁹V=1.5778×10⁹×22.4=3.53×10¹⁰Nm³/d=35.3millionNm³/d解析:碳转化率已考虑,CO₂占比小,近似误差<1%。51.(计算)煤制甲醇装置,合成气组成(vol%):CO28%,CO₂4%,H₂65%,CH₄2%,N₂1%。若新鲜气流量300kmol/h,循环比=5,单程CO转化率18%,求甲醇产量(t/h)。答案:新鲜CO=300×0.28=84kmol/h循环气=300×5=1500kmol/h总进料CO=84+1500×0.28=84+420=504kmol/h反应CO=504×0.18=90.72kmol/h甲醇产量=90.72×32=2903kg/h=2.90t/h解析:忽略副产,按CO唯一碳源,工业实际需扣除CO₂副反应,计算值偏高3–5%。52.(计算)煤制天然气甲烷化反应CO+3H₂⇌CH₄+H₂O,ΔH=-206kJ/mol。原料气流量1000kmol/h,组成CO25%,H₂70%,CO₂3%,CH₄2%。若CO转化率为99%,求需移走的热量(GJ/h)。答案:CO反应量=1000×0.25×0.99=247.5kmol/h放热=247.5×206=50955MJ/h=50.96GJ/h解析:CO₂甲烷化放热忽略,工业需考虑水气变换副反应,实际放热约52GJ/h。53.(计算)低温甲醇洗装置,富甲醇流量500m³/h,密度950kg/m³,CO₂负载由0.12mol/molMeOH降至0.02,求再生塔顶CO₂释放量(t/h)。答案:甲醇质量流量=500×950=475000kg/h=475t/h甲醇摩尔流量=475000/32=14843.75kmol/hCO₂释放=14843.75×(0.12−0.02)=1484.375kmol/h=1484.375×44=65312.5kg/h=65.31t/h解析:工业需考虑CH₄、H₂S共溶,CO₂纯度约98%,质量略高。54.(计算)F-T合成铁基催化剂,合成气H₂/CO=1.0,CO转化率80%,C₅⁺选择性70%,求1000Nm³合成气理论产C₅⁺(kg)。答案:CO量=1000/22.4×0.5=22.32mol反应CO=22.32×0.8=17.86mol碳进入C₅⁺=17.86×0.7=12.5mol按平均碳数12计,C₁₂H₂₆质量=12.5/12×(12×12+26)=12.5×170.3=2129g≈2.13kg解析:工业平均分子量按C₁₉H₄₀修正,产率约2.5kg。55.(计算)煤制烯烃MTO,甲醇进料100t/h,甲醇转化率99.5%,乙烯+丙烯选择性80%,求乙烯+丙烯产量(t/h)。答案:甲醇反应=100×0.995=99.5t/h=99500/32=3109.375kmol/h按碳守恒,乙烯+丙烯含碳=3109.375×0.8=2487.5kmolC设乙烯x,丙烯y,则2x+3y=2487.5,且x+y=总烯烃摩尔平均碳数2.5,则总烯烃摩尔=2487.5/2.5=995kmol/h乙烯+丙烯质量:平均分子量=0.5×28+0.5×42=35kg/kmol产量=995×35=34825kg/h=34.83t/h解析:工业需考虑C₄烯烃循环,实际产量约32t/h。56.(综合)某煤制油项目采用水煤浆气化+变换+低温甲醇洗+F-T合成+加氢精制,设计年产油品200万吨,煤种含碳78%,热值24MJ/kg,全厂能效42%(HHV)。求年耗煤量(万吨),并分析提高能效的两条技术路径。答案:油品能量=2×10⁶t×44MJ/kg=8.8×10¹³kJ需煤能量=8.8×10¹³/0.42=2.095×10¹⁴kJ煤量=2.095×10¹⁴/24×10³=8.73×10⁹kg=873万吨路径1:气化岛升级,采用干煤粉气化+废锅回收,比水煤浆气化冷煤气效率提高5–6百分点,全厂能效可升至46%,年节煤约100万吨。路径2:F-T合成高温费托,油品+烯烃联产,反应热用于120℃热水发电,采用有机朗肯循环,发电效率12%,全厂能效再增2百分点,年节煤35万吨。57.(综合)煤制天然气项目,合成气甲烷化采用四级绝热反应器,逐级配入冷激气。请画出流程简图(文字描述),并说明冷激气分配比例设计原则。答案:流程描述:合成气→第一甲烷化反应器(出口650℃)→一级冷激(配入25%冷合成气)→第二反应器(出口580℃)→二级冷激(配入20%)→第三反应器(出口480℃)→三级冷激(配入15%)→第四反应器(出口400℃)→废热锅炉→冷却分离→SNG。原则:①冷激量按床层绝热温升<150℃计算,防止催化剂烧结;②逐级递减,前段反应速率快,需大冷激;③冷激气温度<200℃,避免
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