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文档简介
2025年上海石化工艺管理与安全生产知识试卷及答案一、单项选择题(每题2分,共40分)1.上海石化某催化裂化装置反应再生系统操作中,若再生器密相床层温度低于()℃,应立即切断进料并启动紧急停工程序。A.550B.600C.650D.7002.依据《上海市危险化学品企业工艺安全管理实施细则(2024修订)》,工艺技术变更(MOC)审批流程中,最终决策应由()签字确认。A.车间主任B.安全总监C.工艺副总工程师D.企业主要负责人3.某乙烯装置裂解炉运行中,燃料气压力突然降至0.1MPa(正常0.3-0.5MPa),此时应优先采取的措施是()。A.提高稀释蒸汽量B.紧急停炉并关闭燃料气阀门C.切换备用燃料气线D.降低裂解炉负荷至50%4.上海石化罐区汽油储罐(内浮顶)的呼吸阀检修周期最长不超过()。A.6个月B.12个月C.18个月D.24个月5.受限空间作业前,氧气浓度检测合格范围是()。A.18%-21%B.19.5%-23.5%C.20%-25%D.17%-22%6.某加氢装置高压换热器管束发生内漏,介质为氢气(爆炸极限4%-75%)和柴油,现场检测可燃气体浓度为2%LEL,此时应()。A.继续观察,每30分钟检测一次B.立即停止装置运行,启动泄漏点隔离C.降低装置负荷至30%D.穿戴正压式呼吸器进入现场检修7.工艺安全信息(PSI)中,“工艺技术信息”不包括()。A.物料安全技术说明书(MSDS)B.管道仪表流程图(PFD)C.设备设计压力D.岗位操作法修订记录8.上海石化2025年新版《工艺纪律检查标准》规定,关键工艺参数(如反应器温度)的波动范围超过设计值()时,需在8小时内完成原因分析并上报。A.±2%B.±5%C.±8%D.±10%9.某烷基化装置硫酸储罐(容积500m³)发生泄漏,硫酸(浓度98%)泄漏量约500kg,现场应急处置首先应()。A.用大量水冲洗稀释B.组织人员用石灰中和C.启动围堤拦截,防止流入雨水系统D.佩戴防酸手套直接堵漏10.依据《上海市化工装置开停车安全管理规范》,装置开车前“三查四定”中的“四定”不包括()。A.定措施B.定时间C.定责任人D.定验收标准11.某常减压装置初馏塔塔顶压力异常升高(设计0.15MPa,当前0.22MPa),DCS显示空冷器电机电流下降,最可能的原因是()。A.塔顶回流中断B.空冷器管束堵塞C.塔顶安全阀起跳D.原油性质变轻12.工艺危害分析(PHA)中,“HAZOP分析”的核心是()。A.识别设备故障模式B.分析偏离设计意图的偏差及后果C.评估人员操作失误概率D.计算事故经济损失13.上海石化动设备管理要求中,离心泵机械密封泄漏量正常范围为()。A.≤5滴/分钟B.≤10滴/分钟C.≤15滴/分钟D.≤20滴/分钟14.某催化重整装置循环氢压缩机(往复式)运行中出现异常振动(振动值8.5mm/s,标准≤4.5mm/s),应()。A.继续运行,加强监测B.切换备用机,停机检查C.降低压缩机转速D.向润滑油系统补充新油15.危险化学品管道定期检验中,对输送极度危害介质(如光气)的管道,全面检验周期不超过()。A.3年B.6年C.9年D.12年16.某硫磺回收装置尾气SO₂浓度超标(设计≤100mg/m³,当前150mg/m³),最可能的原因是()。A.酸性气带水B.催化剂活性下降C.风机风量过大D.反应炉温度偏低17.工艺变更管理中,“微小变更”(如阀门型号更换,不影响工艺参数)的审批层级为()。A.班组B.车间C.分厂D.公司级18.某液化烃球罐(介质为丙烷)的安全泄放量计算时,应考虑的最严苛工况是()。A.球罐本体火灾B.进料泵故障导致超压C.仪表风中断D.安全阀校验期间超压19.上海石化2025年安全培训要求中,工艺岗位操作人员每年至少参加()次应急演练。A.1B.2C.3D.420.某PX装置氧化反应器(设计温度195℃)运行中温度升至210℃,DCS显示进料量正常,循环冷却水流量下降30%,此时应()。A.开大冷却水阀B.启动紧急降温联锁C.降低反应压力D.增加氧化剂进料二、填空题(每题2分,共20分)1.上海石化工艺管理“五字诀”为:严(工艺纪律)、细()、实(基础管理)、准(参数控制)、稳(运行状态)。2.危险化学品企业双重预防机制包括()和隐患排查治理。3.催化裂化装置再生器密相床层温度低于()℃时,需紧急切断进料。4.受限空间作业时,可燃气体浓度应低于其爆炸下限的()%(LEL)。5.工艺安全信息(PSI)应包括工艺技术信息、()和操作信息。6.动设备“五定”润滑管理中的“五定”是定人、定点、定质、定时、()。7.上海石化2025年新版《工艺报警管理规定》要求,关键报警(如反应器超温)的响应时间不超过()分钟。8.加氢装置高压空冷器(A/C)的注水点应设置在()(上游/下游),防止铵盐结晶堵塞。9.液化烃储罐的脱水操作应采用()(明排/密闭)方式,防止烃类泄漏。10.工艺危害分析(PHA)应至少每()年重新开展一次,或在工艺发生重大变更时及时更新。三、判断题(每题1分,共10分。正确填“√”,错误填“×”)1.工艺技术变更(MOC)中,若变更仅涉及仪表量程调整,无需进行工艺危害分析(PHA)。()2.常减压装置初馏塔塔顶注缓蚀剂的主要目的是防止氯化氢腐蚀。()3.受限空间作业时,若作业人员感觉头晕,可自行到外部通风处休息后返回继续作业。()4.催化裂化装置主风机突然停机,应立即关闭再生器与反应器之间的单动滑阀。()5.工艺参数记录应保存至少3年,关键参数(如反应器温度)需保存5年以上。()6.动设备振动值超标时,可通过调整地脚螺栓紧固度临时降低振动。()7.危险化学品管道的全面检验应包括宏观检查、壁厚测定、无损检测和安全附件校验。()8.硫磺回收装置尾气加氢反应器入口温度过低会导致催化剂积碳失活。()9.工艺纪律检查中,岗位操作法未及时修订(如设备更新后)属于一般隐患。()10.液化烃球罐的液位计应采用双套独立测量系统,防止单套故障导致误判。()四、简答题(每题6分,共30分)1.简述上海石化工艺管理中“工艺技术变更(MOC)”的主要流程。2.列举催化裂化装置反应再生系统的主要安全风险及控制措施。3.说明加氢装置高压系统泄漏的应急处置原则。4.简述工艺安全信息(PSI)在安全生产中的作用。5.上海石化2025年提出“设备完整性管理”新要求,列举其核心要素。五、案例分析题(每题10分,共20分)案例1:上海石化某芳烃装置(介质为苯、二甲苯,均为易燃液体,苯为有毒气体)在停工检修期间,某班组对C-101塔(容积200m³)进行内部清理作业。作业前未对塔内气体进行检测,仅用轴流风机通风30分钟后,2名作业人员佩戴普通口罩进入塔内。10分钟后,1名人员突然晕倒,另1名人员试图救援时也晕倒。问题:分析该事故的直接原因和间接原因,并提出改进措施。案例2:某乙烯装置裂解炉(设计热负荷120MW)运行中,DCS显示炉管出口温度(COT)偏差增大(部分炉管温度比平均高80℃),同时燃料气压力波动(0.2-0.6MPa)。现场检查发现3根炉管表面出现局部发红现象。问题:分析炉管温度偏差大的可能原因,提出应急处理措施及长期预防建议。答案-一、单项选择题1-5:CCBDB6-10:BDBCD11-15:BBBBA16-20:BBABB二、填空题1.过程控制2.安全风险分级管控3.6504.105.设备信息6.定量7.58.上游9.密闭10.5三、判断题1.×2.√3.×4.√5.√6.×7.√8.√9.×10.√四、简答题1.主要流程:①变更申请(车间提出,说明变更内容、原因、影响);②技术论证(工艺、设备、安全部门联合评估风险);③PHA分析(识别变更后的潜在危害);④制定控制措施(包括操作调整、培训、应急方案);⑤审批(按变更等级由车间/分厂/公司负责人签字);⑥实施与跟踪(现场验证效果,记录变更后参数);⑦文件更新(修订操作法、PID图等工艺安全信息)。2.主要安全风险:①超温超压(再生器温度过高导致设备损坏,反应器压力波动引发油气互串);②催化剂跑损(影响反应效率,堵塞三旋及余热锅炉);③CO爆炸(再生器密相床缺氧导致CO积聚,遇高温或明火爆炸);④主风机故障(导致再生器流化中断,催化剂死床)。控制措施:①设置温度、压力联锁(如再生器温度超720℃自动切断主风);②定期检查三旋、烟机运行状态;③再生器设置CO在线监测及紧急补风系统;④主风机配置备用机及防喘振控制系统。3.应急处置原则:①立即确认泄漏位置(通过DCS参数、现场气味/声音判断);②启动泄漏点隔离(关闭上下游阀门,切断物料来源);③设置警戒区(半径≥30m),禁止无关人员进入;④使用便携式可燃气体检测仪监测浓度(目标<20%LEL);⑤若泄漏量较大或无法控制,启动装置紧急停工(切断进料、泄压至火炬);⑥救援人员穿戴正压式呼吸器、防化服,使用防爆工具堵漏;⑦泄漏介质为氢气时,需重点监测静电积聚,防止火花引燃。4.作用:①为工艺设计、操作提供技术依据(如物料特性、设备参数);②支撑工艺危害分析(PHA)的准确性(通过PSI识别潜在风险);③指导操作培训(员工通过PSI掌握正确操作参数和应急知识);④保障变更管理的有效性(变更前需对照PSI评估影响);⑤辅助事故调查(通过历史PSI分析事故技术原因)。5.核心要素:①设备基础信息管理(建立全生命周期档案,包括设计、制造、安装、检修记录);②预防性维护(制定定期检查、润滑、校准计划);③状态监测(利用振动、温度、腐蚀速率等在线监测技术);④缺陷管理(对设备隐患分级管控,明确整改时限和责任人);⑤备用设备管理(确保备用机处于“热备用”状态,定期切换测试);⑥应急备用件管理(关键设备备件库存满足3天应急需求)。五、案例分析题案例1:直接原因:①未按规定检测受限空间气体(苯、二甲苯蒸汽浓度超标,氧气浓度不足);②作业人员防护装备错误(未使用正压式呼吸器);③未执行“先通风、再检测、后作业”程序(仅通风30分钟未检测)。间接原因:①车间安全培训不到位(员工不了解受限空间作业规范);②现场监护缺失(无专人监督检测和防护措施落实);③制度执行不严(未严格执行《受限空间作业安全规程》)。改进措施:①作业前严格执行“测氧、测爆、测毒”三项检测(氧气19.5%-23.5%,可燃气体<10%LEL,苯<10mg/m³);②强制配备正压式呼吸器和便携式气体检测仪(作业人员随身携带);③落实“一人作业、一人监护”制度(监护人不得离开现场);④开展专项培训(重点学习受限空间作业标准和应急救援知识);⑤修订作业票审批流程(增加安全部门现场核查环节)。案例2:可能原因:①炉管局部结焦(物料在高温下分解,导致传热效率下降);②燃料气分布不均(烧嘴堵塞或阀门开度不一致,局部燃烧不充分);③炉管内物料流量偏差(分支进料阀故障,部分炉管流量过低);④炉管外表面积灰(辐射段积灰影响热量吸收)。应急处理措施:①降低裂解炉负荷至70%以
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