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文档简介
钻孔灌注桩施工工艺第一章编制依据与适用范围1.1法规与规范《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB502022018《建筑桩基技术规范》JGJ942008《混凝土结构工程施工规范》GB506662011《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ802016《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部37号令《钻孔灌注桩施工安全技术标准》Q/CSG2052022(某央企内部标准)1.2适用范围本工艺适用于黏性土、粉土、砂土、卵石层、强风化岩层等地层,桩径φ600mm~φ2000mm,桩长≤100m,抗压、抗拔、抗水平力及支护桩。不适用于地下连续墙、微型桩、后注浆钻孔桩。第二章施工准备2.1现场调查(1)逐孔核对地勘报告,记录各层标高、厚度、标贯击数、地下水埋深。(2)采用RTK测量放线,放出桩位中心,外放50mm,钉设φ8mm钢筋桩,刷红白漆。(3)地下管线交底:由建设单位组织燃气、电力、水务、通信四方现场签字确认,并留存影像。2.2技术准备(1)图纸会审:项目经理部牵头,设计、勘察、监理、施工四方参加,形成《图纸会审记录》表C23。(2)试成孔:每栋楼首根桩必须试成孔,记录钻压、转速、泵量、泥浆比重、沉渣厚度,作为后续施工参数上限。(3)技术交底:采用“三级交底”制度——项目总工→栋号长→机台长,交底内容逐条签字,留存纸质版+扫描版。2.3材料与设备(1)水泥:P·O42.5,3d强度≥17MPa,28d强度≥48MPa,碱含量≤0.6%,氯离子≤0.06%。(2)钢筋:HRB400E,屈服强度标准值400MPa,强屈比≥1.25,最大力下总伸长率≥9%。(3)导管:φ273mm×4mm无缝钢管,丝扣连接,密封圈采用三元乙丙,单节长2m、1m、0.5m三种,每50套做一次1.2MPa水压试验。(4)钻机:徐工XR360E旋挖钻,最大扭矩360kN·m,加压系统最大加压力220kN,配备自动垂直度仪,精度0.1°。(5)泥浆系统:黑旋风BW850/2A泵,流量850L/min,配备除砂机、除泥机、比重秤、马氏漏斗黏度计。2.4人员配置每台钻机标配8人:机台长1(一级建造师)、班长1、操作手2、普工4;另配安全员1、试验员1、记录员1,实行“定机、定人、定岗”。第三章工艺流程与关键控制3.1流程总图测量放线→埋设护筒→钻机就位→泥浆制备→钻孔→一次清孔→钢筋笼制作与吊装→导管安装→二次清孔→水下混凝土灌注→起拔护筒→后注浆(如有)→桩顶养护→检测。3.2护筒埋设(1)护筒直径=桩径+200mm,壁厚≥12mm,长度≥2m,顶部高出地面300mm。(2)埋设允许偏差:中心线≤20mm,倾斜度≤1%。(3)周边用黏土分层夯实,分层厚度≤150mm,压实度≥90%。3.3泥浆制备(1)配比:膨润土50kg+Na₂CO₃2kg+CMC0.8kg+水1000L,新浆比重1.05~1.08g/cm³,黏度18~22s。(2)循环池容积≥桩孔容积的1.2倍,分“新浆池—沉淀池—废浆池”三级,池壁用240mm砖墙+20mm防水砂浆抹面。(3)每班检测比重、黏度、含砂率,记录于《泥浆性能检测表》表C59,含砂率≤4%方可下放钢筋笼。3.4钻孔(1)开孔:低速0.5m,钻压≤20kN,确保垂直度。(2)正常钻进:转速6~18rpm,钻压50~120kN,每进尺1m记录一次钻压、转速、泵量。(3)入岩判定:当钻速骤降<5cm/min、钻杆抖动明显、岩屑呈片状,立即通知监理确认,留存岩样拍照。(4)终孔标准:孔深=设计桩长+0.5m,沉渣厚度≤50mm(摩擦桩)或≤30mm(端承桩)。3.5一次清孔采用“气举反循环”法:空压机风量≥6m³/min,风管插入导管底部以上1m,清孔时间≥30min,直至返出泥浆比重≤1.15g/cm³。3.6钢筋笼制作(1)主筋连接:采用滚轧直螺纹套筒,丝扣长度≥1.1倍钢筋直径,拧紧力矩值见表31。(2)加劲箍:φ16@2000,设在主筋内侧,与主筋采用双面焊5d。(3)保护层:混凝土垫块强度≥C30,每断面≥4块,纵向间距≤2m。(4)超声波检测管:φ50×1.5mm钢管,沿圆周均布3根,底部封底,顶部加堵头,随钢筋笼下放,管口高出桩顶300mm。3.7钢筋笼吊装(1)采用25t汽车吊双点起吊,第一吊点设在笼顶下1/4L,第二吊点设在笼底上1/5L。(2)入孔后,用2根φ16mm吊筋悬挂在护筒外侧,确保笼顶标高偏差≤±20mm。3.8导管安装与二次清孔(1)导管底部距孔底300~500mm,导管上口高出泥浆面≥1m。(2)二次清孔:采用“泵吸反循环”,清孔后泥浆比重≤1.10g/cm³,黏度≤20s,含砂率≤2%,监理现场签字确认。3.9水下混凝土灌注(1)混凝土性能:坍落度180~220mm,扩展度≥450mm,初凝时间≥8h,氯离子扩散系数≤1000C。(2)首灌量计算:V=πR²h+0.5πr²H其中R为桩半径,h=1.5m(导管埋深),r为导管半径,H=2m(首灌后导管内外差)。首灌量≥1.8m³,采用1.2m³大料斗+0.6m³小料斗串联。(3)灌注连续进行,每车混凝土现场测试坍落度、温度、含气量,记录车号、时间、方量。(4)导管埋深:始终控制在2~6m,每提升3m拆管一次,拆管时间≤3min。(5)超灌高度:≥0.8m,确保凿除浮浆后桩头强度≥C30。3.10起拔护筒混凝土灌注结束后≥2h方可起拔,采用振动锤边振边拔,每次提升高度≤500mm,防止缩颈。3.11后注浆(仅用于承载力提高20%以上工程)(1)注浆管:φ25mm钢管,壁厚3mm,桩侧注浆阀间距12m,桩端注浆阀距孔底0.3m。(2)注浆时机:混凝土强度达到C15(约灌注后36h)。(3)注浆参数:水灰比0.6,注浆压力2MPa,稳压时间≥2min,单桩注浆量≥2t水泥。第四章质量检验与验收4.1过程检验(1)孔深:采用带刻度的测绳,每孔3点,取最小值。(2)孔径:采用φ600mm笼式检孔器,外径=设计桩径,长度6倍桩径,自由下落无阻碍为合格。(3)垂直度:采用KodenDM604超声波测斜仪,每米记录一次,偏差≤0.3%。4.2成桩检测(1)低应变:100%检测,Ⅰ类桩≥95%,Ⅱ类桩≤5%,无Ⅲ、Ⅳ类桩。(2)超声波透射:抽检30%,声速均值≥4000m/s,声速离散系数≤5%。(3)静载试验:抽检1%且≥3根,最大加载2倍特征值,沉降量≤40mm,回弹率≥80%。4.3不合格桩处理出现Ⅲ类桩:采用“钻孔抽芯+注浆补强”法,抽芯直径φ100mm,贯穿缺陷段,注入超细水泥浆,水灰比0.4,压力1.5MPa,注浆量≥0.5倍缺陷段体积。第五章职业健康安全与环保5.1危险源清单(1)高处坠落:钻机平台≥2m,设置1.2m防护栏杆,踢脚板180mm。(2)触电:配电箱三级配电、二级漏保,漏保动作电流≤30mA,动作时间≤0.1s。(3)机械伤害:钻机旋转半径5m内设置警戒带,安装红外感应报警器。5.2应急预案(1)塌孔:立即停钻,回填黏土+水泥(比例3:1)至塌孔段以上1m,静置24h后重新钻孔。(2)混凝土堵管:采用“抖动+反插”法,无效则立即拆除导管,用高压水枪冲洗,时间≤15min,否则按断桩处理。(3)泥浆外溢:现场设置50m³应急收集池,配备2台7.5kW泥浆泵,30min内回抽。5.3环保措施(1)废浆固化:加入5%生石灰+2%絮凝剂,搅拌后pH7~8,运至政府认可弃渣场。(2)噪声控制:夜间22:00~06:00禁止旋挖作业,昼间噪声≤75dB(A)。(3)扬尘控制:场内道路100%硬化,配备2台雾炮机,PM10在线监测>150μg/m³自动启动。第六章成本与进度控制6.1成本测算(φ800mm,L=50m,2023年Q2华南地区)(1)人工:钻机班组8人×350元/工日×2天=5600元(2)材料:C35混凝土49m³×450元=22050元;钢筋1.85t×4800元=8880元;导管摊销500元(3)机械:XR360E租赁2800元/台班×2=5600元;25t吊车1200元/台班×1=1200元(4)综合单价:22050+8880+5600+1200+500+5600=43830元,折合895元/m。6.2进度指标单机单套设备:黏性土:平均进尺8m/h,单桩纯钻时间6.25h砂卵石:平均进尺2.5m/h,单桩纯钻时间20h综合考虑清孔、灌注、移机,黏性土地层单机日成桩2根,砂卵石地层0.8根。第七章典型案例(广州南沙万顷沙安置房项目)7.1项目概况建设单位:广州南沙产业投资有限公司设计单位:广州市设计院施工单位:中建三局华南公司基础分公司桩基数量:1860根,φ1000mm@1200mm,平均桩长58m,端承摩擦桩,单桩承载力特征值4200kN。7.2实施过程2022年8月~11月,投入XR400E钻机6台,采用“分级钻孔+气举反循环”组合工艺,穿越12m中粗砂层(N=25击)及3m卵石层(N>50击)。试成孔发现沉渣厚度80mm,超过规范。项目总工组织攻关,将泥浆比重由1.08提至1.12,黏度由20s提至25s,二次清孔时间由30min延长至45min,沉渣厚度降至28mm,满足端承桩≤30mm要求。7.3检测结果低应变:1860根,Ⅰ类桩1814根(97.5%),Ⅱ类桩46根(2.5%),无Ⅲ、Ⅳ类桩。静载试验:抽检19根,最大加载8400kN,沉降量18.2~29.6mm,回弹率82%~89%,均判定合格。7.4成本与工期实际综合单价942元/m,较预算节省3.2%;总工期92天,较合同节点提前8天,获业主奖励20万元。第八章常见问题与排错指南(面向初学者)8.1问题:导管漏水现象:首灌后导管内水位下降,泥浆反涌。原因:密封圈老化、丝扣未拧紧。解决:立即停灌,拆除导管,更换密封圈,重新做1.2MPa水压试验,合格后方可复灌。8.2问题:钢筋笼上浮现象:灌注过程中笼顶标高上升>100mm。原因:混凝土灌注速度过快,导管埋深不足。解决:降低灌注速度至8m³/h,将导管埋深加大至4m,用2根φ20mm钢筋将笼顶与护筒焊接固定。8.3问题:桩身混凝土强度不达标现象:抽芯强度28MPa,低于设计C35。原因:现场加水、混凝土运输超时>2h。解决:①退回整批次混凝土;②对已灌注桩采用“钻孔注浆补强”,注浆水泥量≥1.0t/m,注浆后28d抽芯复检,强度≥38MPa判定合格。8.4问题:声测管堵管现象:超声波检测时探头无法下放。原因:管口保护盖脱落,泥浆倒灌。解决:采用φ30mm硬质尼龙探头+高压水冲洗,无效则改用“钻孔法”补测,在桩侧钻φ110mm孔至桩底,下入换能器检测。第九章信息化与数字化管理9.1二维码系统每根桩生成唯一二维码,包含桩号、坐标、成孔时间、混凝土方量、检测报表,现场扫码即可查看,数据上传至“南沙智慧工地平台”。9.2北斗定位钻机安装北斗RTK终端,实时上传钻头三维坐标,垂直度偏差>0.3%自动报警,短信推送至监理及业主代表。9.3AI识别现场摄像头接入“慧眼AI”系统,自动识别未佩戴安全帽、吸烟等行为,识别率>95%
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