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文档简介

电梯井操作平台施工方案(完整版)1编制依据与适用范围1.1国家现行规范《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ802016、《电梯工程施工质量验收规范》GB503102019、《钢结构工程施工质量验收规范》GB502052020、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ462019、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部37号令、《生产安全事故应急预案管理办法》应急管理部2号令。1.2地方法规《北京市建筑工程施工现场安全管理办法》京建发〔2022〕15号、《上海市建筑起重机械安全管理办法》沪住建规范〔2021〕3号。1.3适用范围本方案适用于×××集团××项目1~6楼共48部曳引式电梯井道内操作平台的设计、制作、安装、使用、拆除及应急全过程,井道净尺寸2200mm×2100mm,提升高度99.6m,平台额定荷载2.0kN/m²,作业人数≤4人,工具重量≤300kg。2工程概况与风险清单2.1井道特征剪力墙结构,标准层层高3.15m,井道内壁为200mm厚C50混凝土,垂直度偏差≤5mm/层,内墙面无抹灰,仅做水泥腻子打磨。2.2周边工况井道外侧为悬挑脚手架,架宽900mm,距井道外皮250mm;施工电梯位于北侧,最近水平距离6m;临时用电二级配电箱设在15层,供电半径≤50m。2.3风险清单(节选)R1:平台坠落(概率C2,损失D3,风险等级Ⅲ);R2:高处人员坠落(概率C3,损失D3,风险等级Ⅳ);R3:井道内物体打击(概率C2,损失D2,风险等级Ⅲ);R4:钢结构焊接火灾(概率C1,损失D3,风险等级Ⅲ);R5:井道内CO中毒(概率C1,损失D3,风险等级Ⅲ)。3平台构造设计3.1形式选择采用“伸缩梁+定型平台板”组合,主梁为双拼16工字钢,次梁为12槽钢@600mm,面板为2.5mm厚热镀锌钢跳板,四周设200mm高踢脚板;平台通过两道φ30mm圆钢吊杆悬挂于井道上方预埋吊环,吊环材质Q355B,规格φ20mm圆钢,锚固长度≥360mm,外露80mm。3.2计算书(摘要)3.2.1荷载组合恒载:平台自重0.75kN/m²;活载:2.0kN/m²;风载:基本风压0.45kN/m²,风振系数βz=1.2。3.2.2主梁抗弯Mmax=ql²/8=2.75×2.2²/8=1.66kN·mWx=2×141×10³mm³σ=M/W=11.8N/mm²<f=215N/mm²,满足。3.2.3吊杆抗拉N=1.35×(0.75+2.0)×2.2×1.2/2=5.35kNσ=N/A=5.35×10³/(π×15²)=7.6N/mm²<f=235N/mm²,满足。3.3节点详图图31:吊环预埋大样(埋深360mm,3道φ8箍筋,锚板100×100×10mm);图32:伸缩梁端部节点(设φ25销轴,双螺母+开口销防松);图33:平台折叠构造(铰链轴φ20,展开角度90°±2°,设限位板)。4材料与设备计划4.1主材16工字钢:12m×24根,Q355B,国标;12槽钢:6m×48根,Q235B;2.5mm镀锌钢跳板:1200×3000mm×96块,锌层厚度≥40μm;φ30圆钢吊杆:9m×48根,45钢,调质HB220250。4.2辅材M20高强螺栓8.8级:480套;φ20吊环:96只,自行加工,需见证取样送检;折叠铰链:192套,不锈钢304;安全网:阻燃型P3×6m,240张。4.3机具400ACO₂焊机×2台,350A交流焊机×1台;10t链条葫芦×4台,5t×4台;激光水准仪×1台,全站仪×1台;角磨机φ125mm×6台,磁座钻φ32mm×2台。5施工工艺流程5.1流程总图吊环预埋→下层平台拆除→上层平台加工→井道测量→平台吊装→水平调整→踢脚板安装→安全网挂设→荷载试验→验收挂牌→日常使用→周转提升→最终拆除。5.2关键工序分解5.2.1吊环预埋(1)定位:以轴线为基准,吊环中心距井道内壁150mm,误差≤3mm;(2)固定:采用“井”字形定位模具,用M10膨胀螺栓将模具锁在底板上;(3)浇筑:混凝土初凝前再次校核,初凝后2h内禁止触碰;(4)拉拔:养护7d后按0.5%比例随机抽检,设计拉拔值≥30kN,实测≥33kN为合格。5.2.2平台组装(1)胎架:在地面铺设14工字钢胎架,用水准仪调平,高差≤2mm;(2)焊接:主梁与次梁三面围焊,焊脚高度6mm,焊缝100%外观检查,10%UT抽检;(3)镀锌层修补:焊缝处喷锌≥80μm,环氧富锌+聚氨酯面漆两遍;(4)折叠试验:反复开合10次,铰链处无永久变形、无卡滞。5.2.3吊装(1)挂点:利用井道顶部结构梁预留φ40PVC管,穿φ26钢丝绳作为起重主绳;(2)平衡:平台设4个吊点,采用“两点起吊+两点平衡”方式,吊索夹角≤60°;(3)就位:距楼面300mm时停止,作业人员利用安全带挂于结构钢筋,手拉葫芦微调;(4)锁定:吊杆穿入吊环后双螺母紧固,外露丝扣≥3扣,开口销张开≥90°。6安全制度与管控措施6.1作业准入(1)人员:年龄1850岁,持《北京市特种作业操作证(高处安装维护拆除)》,入场前体检血压≤140/90mmHg,无恐高症;(2)工具:凡重量>5kg工具必须加防坠绳,使用专用工具包;(3)时间:风速≥6级、能见度<200m、夜间照度<50lx禁止作业。6.2日检查表(平台使用阶段)T0:班前10min,由班组长填写《井道平台日检表》,检查项含吊杆螺母松动、踢脚板缺失、钢跳板焊缝裂纹、安全网破损、灭火器压力;T1:项目部安全员每日10:00前复核,发现问题立即断电、挂牌、拍照上传“安全APP”;T2:监理工程师每周三抽查≥20%井道,发现问题下发《安全隐患通知单》,24h内书面回复。6.3荷载管理平台最大允许堆载≤300kg,材料分散堆放,距边缘≥500mm;严禁冲击荷载,禁止用平台作模板支架或混凝土泵管支撑;每班下班前必须“人走料清”,未清理完毕罚班组长500元/次。6.4应急制度6.4.1平台坠落预案(1)报警:第一发现人立即呼叫井道上下作业人员撤离,拨打119、120;(2)警戒:安全员在1层、地下1层设双重警戒区,半径15m;(3)救援:利用施工电梯将救援组送至顶层,采用30m缓降器下放担架;(4)事故30min内报集团安监部,2h内报住建委。6.4.2医疗物资井道首层设应急箱,含止血带4条、颈托2个、无菌纱布20片、氧气瓶1只、自动除颤仪1台。7质量验收与记录7.1分段验收节点(1)预埋吊环:混凝土强度≥20MPa后方可进行拉拔试验;(2)平台组装:焊缝UT报告合格后方可镀锌修补;(3)安装就位:平台水平度≤L/1000,吊杆垂直度≤H/500;(4)荷载试验:按1.25倍额定荷载均布加载30min,变形≤L/250,卸载后残余变形≤2mm。7.2验收表格《井道操作平台安装验收表》编号:PLTYP2024××,含24项检查子目,签字栏含施工班组长、专业监理、项目总工、甲方工程师四方;未经签字平台禁止使用。7.3影像资料每道工序留存4K高清照片≥3张,关键节点(吊杆锁定、荷载试验)录制≥30s视频,命名规则:楼栋+井道编号+工序+日期,上传NAS保存≥5年。8提升与拆除8.1提升周期结构每施工5层(15.75m)提升一次,提升时间安排在周六6:0010:00,避开塔吊作业高峰。8.2提升步骤(1)卸载:清除平台所有材料,仅留折叠铰链及踢脚板;(2)挂葫芦:在上一层吊环挂10t葫芦4台,预紧吊链;(3)卸旧吊杆:对角松开螺母,保留1扣防突然坠落;(4)提升:统一指挥,4台葫芦同步提升,速度≤5m/min;(5)就位:到达目标层后穿入新吊杆,按扭矩100N·m紧固;(6)复检:按7.1节重新验收,不合格不得恢复作业。8.3拆除条件电梯导轨安装完毕,轿厢调试完成,经监理签发《井道移交单》后方可拆除。8.4拆除流程切割踢脚板→拆除安全网→松开折叠铰链→平台折叠→葫芦下放至首层→利用叉车运至堆场;所有构件分类码放,工字钢下垫100×100mm木方,防止雨淋锈蚀。9文明施工与环保9.1噪声控制切割、打磨作业在井道内设置隔音帘,昼间≤75dB,夜间禁止作业。9.2粉尘控制钢跳板镀锌层打磨配套工业吸尘器,PM10≤0.15mg/m³,每日16:00上传扬尘在线监测数据。9.3废弃物分类焊渣、废钢丝绳属危险废物,代码HW49,集中收集后委托北京金隅红树林公司清运;废钢跳板属一般固废,现场压块后外卖,收益冲减项目成本。10成本测算与工期10.1材料费主材+辅材合计46.8万元,含5%损耗;10.2人工费焊工350元/工日×12工×20天=8.4万元;安装工280元/工日×20工×15天=8.4万元;10.3机械费吊链葫芦租赁10t×4台×90天=3.6万元;10.4合计直接成本67.2万元,对比传统落地双排架节省约32%,工期缩短18天。11培训与交底11.1三级教育公司级:播放集团高坠事故警示片《红线2023》30min;项目级:由项目总工讲解本方案重点,时长45min,考试90分合格;班组级:班组长带领作业人员到实体平台,逐条讲解日检表,时长30min。11.2交底记录《安全技术交底》编号:JDPT20240618,签字栏含交底人、被交底人、见证人,现场拍照存档。12信息化管理12.1二维码每台平台设不锈钢二维码铭牌,扫码显示:设计图、验收单、日检记录、荷载实时监测曲线;12.2物联网在吊杆螺母处安装智能垫片传感器,实时采集轴力,超阈值±10%自动报警至手机端;数据云端保存≥3年,供事故追溯。13案例复盘(2023.11.155楼)13.1事件平台提升至38层时,西侧吊杆螺母未拧紧,轴力传感器报警,平台倾斜12mm,作业人员2人被困。13.2处置立即启动预案,10min内完成人员撤离,30min完成平台加固;经检

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