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文档简介

沟槽连接作业指导书1范围与目的本指导书适用于建筑机电安装工程中,公称直径DN65~DN300的镀锌钢管、涂塑钢管、不锈钢管及内衬不锈钢复合管的沟槽式连接作业。通过标准化切割、滚槽、开孔、试压、防腐、成品保护等全流程操作,确保一次试压合格率≥98%,降低返工率≤1%,实现“零渗漏、零返修、零投诉”目标。2引用文件GB502422016建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB509742014消防给水及消火栓系统技术规范CJ/T1562018沟槽式管接头GB/T5135.112018自动喷水灭火系统第11部分:沟槽式管接件Q/XXJS2023企业标准《XX安装公司质量红线二十条》当地住建局《建筑工程质量常见问题治理手册(2023版)》3人员资格与职责3.1项目经理对沟槽连接质量负最终责任,每周组织一次“沟槽质量日”专项检查。批准《沟槽作业令》,未签字严禁开工。3.2专业工程师(必须为机电一级建造师)编制《沟槽深化设计图》,明确每根管段编号、长度、开孔位置、支架形式。对班组进行首件样板交底,形成《首件确认表》,签字存档。3.3滚槽机操作工持“沟槽滚槽机操作证”(由设备厂商与市特检院联合颁发,有效期2年)。每日首件切割、滚槽后,用“三检制”自检、互检、专检,合格后方可批量生产。3.4开孔机操作工持“沟槽开孔机操作证”,熟悉机械三通、机械四通定位规则。开孔后必须用内窥镜检查毛刺,残留高度≤0.2mm。3.5质检员每50个接头抽检1组,用0.75mm塞尺检查橡胶圈压缩量,不合格立即返工。建立《沟槽接头身份二维码》,扫码可追溯操作人、时间、压力试验结果。4机具与耗材清单4.1切割设备德国“Exact”VC400行星式切管机,刀片材质TCT,转速120rpm,确保切口垂直度≤0.5mm。4.2滚槽设备美国“RIDGID”300型滚槽机,配DN65~DN300滚轮组,滚槽深度用数显百分表控制,精度0.01mm。4.3开孔设备“RIDGID”918型开孔机,配11/4″~4″合金开孔器,带自动冷却泵。4.4耗材EPDM三元乙丙橡胶密封圈,硬度75±3ShoreA,耐臭氧50pphm×72h无龟裂。螺栓性能等级8.8级,镀锌层厚度≥8μm,需提供第三方盐雾试验480h报告。5作业环境要求现场温度5~40℃,相对湿度<85%;低于5℃时须用热风枪预热管端至15℃以上方可滚槽。风速>8m/s禁止露天开孔,防止铁屑飞溅。夜间作业照度≥50lx,采用36V安全LED灯带,每2m一条。6详细施工流程6.1材料进场验收每批钢管随机抽取3根,用超声波测厚仪检测壁厚,负偏差不得大于0.3mm。检查沟槽件铸造标识:必须有“CJ/T156”字样、厂家代号、生产日期(年周)。橡胶圈用紫外线手电照射10s,出现荧光即判定老化,整批退货。6.2管道切割用管道支架托平,支架间距≤1.2m,切割前画360°环线,保证切口与轴线垂直。切口端面倾斜≤0.5mm,用0~150mm游标卡尺“十字法”测量,超差重新切割。切割后5min内用不锈钢锉刀去毛刺,禁止用角磨机(易过热导致管端变形)。6.3滚槽加工调整滚槽机限位块,使管端至滚槽中心距离L=14.0±0.5mm(DN100为例)。首次滚槽后,用“Go/NoGo”环规检测:槽外径114.0mm时,NoGo端不得通过;Go端须轻松通过。滚槽深度2.2±0.1mm,用数显百分表在0°、120°、240°三点测量,任一点超差立即重新校准模具。滚槽完成2h内必须安装,否则用PE帽封口,防止粉尘进入。6.4橡胶圈安装检查橡胶圈内侧无“合模线”,若有凸起>0.2mm用手术刀片削平。将橡胶圈套入管端,确保“唇口”朝外,不得扭曲;用滑石粉润滑,严禁使用洗洁精(会腐蚀EPDM)。6.5沟槽接头组装把两侧管道对中,间隙≤2mm,用“一”字螺丝刀检查橡胶圈是否均匀凸出。卡箍螺栓采用“对角紧固法”:a)手拧至螺母刚接触法兰;b)用200N·m扭力扳手按12点→6点→3点→9点顺序预紧;c)最终扭矩98N·m(DN100),用彩漆点检,漏点视为不合格。6.6机械三通/四通开孔定位:用“激光标线仪”在管顶打出纵向中心线,开孔中心距支管末端≥1.5倍管径。开孔前在孔位四周粘贴3mm厚橡胶防护垫,防止铁屑划伤涂层。开孔转速55rpm,进刀量0.15mm/rev,每5s注冷却液一次。开孔后用手电照+内窥镜双重检查,孔边毛刺≤0.2mm,涂层破损处用环氧富锌补漆,干膜厚度≥80μm。6.7支架安装采用“三维抗震支架”,间距按GB50974表8.3.7执行:DN100水平管最大间距4.2m,立管4.8m。支架抱箍内衬3mmEPDM减震垫,防止电化学腐蚀。支架螺栓采用M12后扩底锚栓,抗拔力≥7.5kN,现场做3‰拉拔试验,不合格即返工。6.8压力试验水压强度试验:1.5倍设计压力(≥1.6MPa),稳压30min,压降≤0.05MPa。严密性试验:1.1倍设计压力,稳压24h,压降≤0.01MPa。试压前在最低点加6mm排气阀,最高点加1/2″自动排气阀,确保空气排净。试压合格后,用0.8MPa压缩空气吹扫3min,排出残留水,防止冬季冻裂。6.9防腐与标识镀锌层破损>5mm²时,用“罗巴鲁”冷镀锌喷剂,干膜含锌量≥96%,喷涂2道,总厚≥100μm。管道外壁在保温前贴“沟槽接头身份二维码”,扫码显示试压报告、操作人、日期。保温采用30mm厚橡塑保温,接头处预留100mm长检修裸管,用红色胶带缠绕警示。6.10成品保护试压后24h内用0.1mm厚PVC缠绕膜全包,防止交叉施工划伤。严禁在管道上堆放脚手架钢管、电缆盘,最大集中荷载≤0.5kN。交付前做“通球试验”,DN100用φ75橡胶球,通球率100%,卡堵即返工。7质量通病治理措施7.1渗漏主因:橡胶圈扭曲、槽深不足。治理:拆下卡箍,用“ORing安装棒”重新定位橡胶圈;槽深不足时,用滚槽机二次补压,深度达标后复装。7.2接头拔脱主因:螺栓扭矩不足、支架间距过大。治理:用200N·m定值扳手全数复拧;支架间距超4.2m处增设“防晃支架”,抱箍螺栓加螺纹胶LOCTITE243。7.3管端开裂主因:滚槽速度过快、钢管含碳量偏高。治理:更换滚槽机转速60rpm;钢管复验含碳量≤0.25%,超标即退场。8安全文明施工滚槽机必须接30mA漏电保护器,每班前做试跳按钮测试。开孔作业人员佩戴“防铁屑面罩+凯夫拉防割手套”,袖口扎紧。现场设置“沟槽切割隔音棚”,噪声≤75dB(A),避免夜间投诉。废刀片、铁屑用“磁性清扫车”收集,集中堆放至危废库,每月5日由有资质单位清运。9环保措施冷却液采用“生物可降解型”,pH7.5,每月送检一次,COD≤500mg/L。试压用水循环使用,设置2m³集水箱,加5ppm次氯酸钠消毒,防止绿藻。废橡胶圈、废保温材料分类装袋,贴“EPDM危废”标签,禁止与生活垃圾混装。10验收与移交10.1分项验收由监理、甲方、施工方三方联合进行,按“十看十测”标准:看标识、看防腐、看支架、看间距、看扭矩、看坡向、看洁净、看保温、看二维码、看通球;测压力、测厚度、测扭矩、测坡口、测槽深、测噪声、测照度、测接地、测绝缘、测抗震。10.2竣工资料提供《沟槽接头身份二维码汇总表》《压力试验记录》《通球试验视频》《支架拉拔报告》《橡胶圈第三方老化报告》。资料齐全后3个工作日内完成竣工移交,移交单上必须注明“沟槽连接一次试压合格”字样,否则不予结算。11常见问题与排错(面向初学者)Q1滚槽后槽深不一致?A检查滚轮磨损≥0.1mm即更换;重新校准数显百分表零位。Q2卡箍装不上?A用游标卡尺测量两管端外径,差值>0.5mm需重新切割、滚槽;检查橡胶圈是否“翻唇”,用手指压平。Q3试压时压力表掉压快?A关闭总阀,分段关闭蝶阀,用“听音棒”逐段排查,多数为排气阀未关紧。Q4冬季试压后管道冻裂?A试压后立即用0.8MPa压缩空气吹水,必要时加“乙二醇防冻液”20%体积比。12案例复盘(2023.XX项目,深圳湾某超高层)项目概况:DN65~DN250沟槽连接3.2万处,建筑高度288m。问题:第15层卡箍接头批量渗漏18处。根因:班组为赶工,用电动扳手一次性打到120N·m,橡胶圈剪切变形。处置:全部返工,更换橡胶圈36条,重新用定值扳手98N·m对角紧固;增设质检员1名全程旁站。结果:二次试压100%合格,工期延误2天,罚款2万元,班

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