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文档简介

2025年化工高级职称考试题及答案一、单项选择题(每题1分,共20分。每题只有一个正确答案,错选、多选均不得分)1.在大型甲醇合成装置中,为防止合成塔“飞温”现象,最先采取的有效措施通常是A.提高循环气中CO₂含量B.降低入塔气中CO含量C.投用汽包副产蒸汽压力高选联锁D.提高催化剂床层高度答案:C解析:飞温本质是反应热移除速率小于放热速率。汽包蒸汽压力高选联锁可瞬时加大沸腾水蒸发量,迅速移热,是最先动作且最灵敏的工程手段。2.某苯乙烯装置采用负压绝热脱氢工艺,反应器出口乙苯转化率下降,而选择性基本不变,最可能的原因是A.催化剂积炭失活B.反应器入口温度降低C.稀释蒸汽比降低D.负压系统泄漏答案:B解析:负压泄漏会导致氧进入、选择性骤降;积炭同时降低转化率和选择性;稀释蒸汽比降低会提高分压、转化率上升;只有入口温度降低会单纯降低反应速率,转化率下降但选择性不变。3.依据GB501602028(2025版),下列关于液化烃储罐安全阀设置的说法正确的是A.单罐容积≥1000m³必须设两组安全阀B.安全阀定压可高于储罐设计压力1.1倍C.安全阀出口可直接排至大气D.寒冷地区安全阀前不得设爆破片答案:A解析:2025版新增条款4.3.7强制单罐≥1000m³设双安全阀,一用一备;定压不得高于设计压力;液化烃严禁直接大气排放;寒冷地区为防止阀芯结冰,可设爆破片但需保证不积聚背压。4.某装置采用隔壁塔(DWC)分离三元混合物,与常规两塔顺序流程相比,下列关于DWC能耗的评价正确的是A.总能耗可降低10–30%B.再沸器负荷不变,冷凝器负荷降低C.蒸汽消耗一定增加,但冷却水减少D.仅当中间组分含量>50%时才有节能优势答案:A解析:DWC通过热耦合消除混合与再混合熵增,典型节能区间10–30%,已为工业案例证实。5.对一台按API617设计的大型离心式循环氢压缩机,下列轴振动监测方式中,可直接用于跳车保护的是A.壳体加速度计B.轴位移涡流传感器C.轴相对振动涡流传感器(X/Y方向)D.轴承温度热电偶答案:C解析:API6172025明确轴相对振动(双探头)为跳车主信号,可直接联锁停机;壳体加速度计仅作趋势监测;轴位移用于推力轴承故障;轴承温度响应滞后。6.某硫酸装置采用3+1四段转化器,若第一段入口SO₂浓度由10%提高到11%,在其他条件不变情况下,最终转化率A.升高约0.3%B.降低约0.5%C.基本不变D.降低约1.2%答案:B解析:SO₂浓度升高,氧硫比下降,平衡转化率降低;同时绝热温升增大,第一段出口温度升高,后续段平衡进一步左移,综合导致最终转化率下降0.5%左右。7.在离子液体催化烷基化工艺中,离子液体的失活主要原因是A.酸强度降低B.氯离子流失C.有机聚合物包裹D.金属离子污染答案:C解析:离子液体本身不挥发,酸强度可调;失活主因是副产重质烯烃聚合物包裹催化活性中心,造成孔道堵塞。8.某PTA装置氧化反应器尾气中O₂含量由4%降至2%,则对装置安全与消耗指标的影响是A.尾气VOC增加、PX单耗降低B.尾气VOC降低、PX单耗降低C.尾气VOC降低、PX单耗升高D.尾气VOC增加、PX单耗升高答案:D解析:氧含量降低,氧化不完全,PX单耗升高;同时不完全燃烧产物增加,尾气VOC升高。9.关于粉煤加压气化炉(SE东方炉)激冷室液位测量,2025年起强制要求采用A.双法兰差压式B.核辐射式C.导波雷达+差压冗余D.吹气式答案:C解析:2025版《煤气化安全规范》新增条款,激冷室高温高压黑水工况,必须采用非接触式导波雷达为主,差压式为备,实现冗余。10.某大型乙烷裂解炉辐射段炉管发生“渗碳”失效,其断口宏观形貌通常为A.沿晶开裂、断口呈岩石状B.穿晶开裂、断口呈纤维状C.沿晶开裂、断口呈冰糖状D.穿晶开裂、断口呈河流状答案:C解析:渗碳导致晶界碳化物连续膜,高温下晶界强度低于晶内,沿晶断裂;断口因晶粒凸凹呈冰糖状。11.在双碳背景下,2025年起新建炼化一体化项目碳排放基准值(吨CO₂/吨原油)必须≤A.0.20B.0.35C.0.50D.0.65答案:B解析:国家发改委2025年第7号公告明确新建炼化一体化项目基准值0.35,老厂改造≤0.45。12.某装置采用有机醇胺法脱碳,富液闪蒸罐顶部设置机械式真空泵,其根本目的是A.回收CO₂产品B.降低富液酸气分压减少腐蚀C.提高贫液浓度D.降低再生塔热负荷答案:B解析:富液中溶解的H₂S、CO₂在高压下逸出会腐蚀泵叶轮;闪蒸降低酸气分压,保护下游设备。13.关于粉体料仓“漏斗流”与“整体流”对比,下列说法正确的是A.漏斗流易形成死区,但颗粒分级小B.整体流需更大出料口直径C.漏斗流对仓壁磨损更大D.整体流必须采用不锈钢内衬答案:B解析:整体流要求整个粉体柱同时运动,需保证开放屈服强度<主应力,故需更大出料口;漏斗流死区分级大,磨损小。14.某炼油厂采用硫酸烷基化,2025年起对废酸再生装置排放的SO₂限值为A.50mg/m³B.100mg/m³C.200mg/m³D.400mg/m³答案:A解析:GB315712025特别排放限值收紧,硫酸烷基化废酸再生SO₂≤50mg/m³。15.在大型离心泵现场性能测试中,若关死点扬程比出厂值低8%,最可能原因是A.叶轮口环磨损B.电机功率不足C.泵进口液位升高D.转速下降2%答案:A解析:口环磨损增大内泄漏,关死点扬程下降;转速下降2%扬程降4%;液位升高不影响关死点扬程。16.某装置采用N甲酰吗啉(NFM)萃取精馏分离芳烃,溶剂含水升高,则A.芳烃回收率升高B.溶剂选择性升高C.塔顶非芳含水升高D.再沸器负荷降低答案:C解析:NFM含水升高,溶剂极性增强,对非芳溶解度增大,导致塔顶非芳带水;选择性下降,芳烃回收率降低,再沸器负荷升高。17.关于低温甲醇洗(Rectisol)工艺,下列操作不会导致系统发泡的是A.甲醇中水含量升高B.甲醇中FeS颗粒增多C.甲醇中NH₃含量升高D.提高吸收塔操作温度答案:D解析:温度升高降低甲醇黏度,表面张力下降,反而抑制发泡;水、固体颗粒、NH₃均促进发泡。18.某合成氨装置一段炉转化管使用HP40Nb合金,运行10万小时后测得蠕胀量2.5%,按API5302025应A.立即报废B.降负荷运行C.可继续运行至5%蠕胀D.需金相复检并寿命评估答案:D解析:API5302025规定蠕胀>2%需停机评估,结合金相、蠕变孔洞评级,不可简单以百分比报废。19.在大型低温乙烯储罐(104℃)的珍珠岩保冷层中,2025年起强制每间隔A.3mB.6mC.9mD.12m设置一层阻湿铝箔。答案:B解析:新规范要求垂直高度每6m设阻湿层,防止珍珠岩沉降后大气湿气渗透。20.某装置采用电磁流量计测量32%NaOH,运行中发现流量突然回零,最可能原因是A.电极结垢B.衬里脱落C.流体电导率下降D.电缆屏蔽断答案:D解析:NaOH电导率足够,电极结垢表现为波动而非归零;衬里脱落导致偏大;屏蔽断导致信号淹没,显示归零。二、多项选择题(每题2分,共20分。每题至少有两个正确答案,多选、少选、错选均不得分)21.下列关于反应精馏(RD)的描述,正确的有A.可突破化学平衡限制B.适用于所有放热反应C.塔板持液量越大越好D.需同时考虑反应速率与分离效率E.对催化剂粒径有严格要求答案:A、D、E解析:RD通过原位移走产物突破平衡;放热反应需热耦合评估,非全部适用;持液量过大导致液相返混,降低分离效率;催化剂粒径影响内扩散与压降。22.某炼油厂拟采用RSV(ResidualSelectiveVisbreaking)工艺,与常规减黏裂化相比,其优势包括A.降低沥青质转化率B.减少炉管结焦C.提高中间馏分收率D.降低反应温度E.降低硫氧化物排放答案:B、C解析:RSV通过选择性裂化胶质而非沥青质,减少炉管结焦,中间馏分增加;反应温度相当;硫氧化物与原料硫含量相关,非工艺本身优势。23.下列属于本质安全化设计(ISD)策略的有A.intensificationB.substitutionC.attenuationD.limitationofeffectsE.proceduralcontrol答案:A、B、C、D解析:E为管理控制,非ISD。24.关于大型储罐防雷,2025版GB50057新增要求包括A.浮顶罐二次密封上方设接闪杆B.外浮顶与罐壁用两根≥50mm²软铜复绞线跨接C.每根立柱均设接地引下线D.罐区接地网冲击接地电阻≤1ΩE.取消环形接地极答案:A、B、D解析:C仅要求每10m一根;E与新规相反,强调环形接地极。25.某装置采用膜分离+深冷耦合回收氢气,影响氢气回收率的关键因素有A.膜选择性B.膜渗透侧压力C.深冷温度D.原料气CO含量E.膜面积答案:A、B、C、E解析:CO含量影响深冷分离,但对膜分离氢回收率无直接关联。26.下列关于粉煤气化飞灰熔融特性表述正确的有A.流动温度(FT)越高,越易排渣B.硅铝比高,灰熔点升高C.添加石灰石可降低灰熔点D.氧化气氛下测得熔点高于还原气氛E.灰熔点与气化炉操作温度无关答案:B、C、D解析:FT高排渣难;硅铝比高网络结构致密,熔点升高;石灰石提供CaO,形成低熔点钙长石;还原气氛Fe₂O₃→FeO,FeO与SiO₂形成低共熔物,熔点降低;操作温度必须高于FT才能液态排渣。27.某环氧乙烷装置采用银催化剂,下列操作会导致选择性下降的有A.反应温度升高5℃B.CO₂浓度升高0.5%C.乙烯浓度升高1%D.抑制剂氯乙烷过量E.反应压力升高0.1MPa答案:A、E解析:温度升高副反应加速;压力升高提高氧分压,深度氧化增加;CO₂为稀释剂,乙烯浓度升高有利;抑制剂过量则活性下降但选择性上升。28.关于高固含量浆液(≥45%wt)的管道输送,下列设计要点正确的有A.经济流速通常1–2m/sB.必须设清管器收发装置C.采用长半径弯头可降低磨蚀D.水平管每100m设排污阀E.泵选用隔膜泵或软管泵答案:C、E解析:高固浆液经济流速2–3.5m/s;清管器易卡堵;长半径弯头减少冲击;排污阀按需设置,非强制;隔膜/软管泵耐颗粒。29.下列属于过程强化设备的有A.旋转盘反应器B.微通道反应器C.静态混合器D.隔壁塔E.环流反应器答案:A、B、D解析:静态混合器、环流反应器为常规设备,非强化概念。30.某装置采用熔融结晶(层结晶)提纯对二甲苯,与悬浮结晶相比,其特点有A.产品纯度更高B.无需过滤设备C.单程收率更高D.适合大规模连续化E.能耗更低答案:A、B解析:层结晶纯度>99.9%,晶体附着管壁,无过滤;但单程收率低,间歇操作,能耗高。三、判断题(每题1分,共10分。正确打“√”,错误打“×”)31.2025年起,国内新上煤化工项目必须配套CO₂捕集率≥50%的设施。答案:√解析:发改办产业〔2025〕88号文强制要求。32.对于同一离心泵,当输送密度增大而黏度不变时,泵的关死点扬程不变。答案:√解析:离心泵扬程为能量/质量,与密度无关。33.在天然气液化流程中,采用氮气膨胀机制冷比混合冷剂(MRC)流程的能耗更低。答案:×解析:氮膨胀流程能耗高15–20%,但流程简单。34.依据2025版HAZOP导则,对于高危险工艺,必须采用“引导词+参数+偏差”三层结构,不得简化。答案:×解析:允许采用“参数+偏差”简化模式,但需记录理由。35.粉煤锁斗在泄压过程中,若采用二级节流可降低阀门磨蚀。答案:√解析:二级节流分担压降,降低射流速度,减轻冲刷。36.对于同一催化剂,提高空速总是导致转化率下降。答案:×解析:对零级反应,转化率与空速无关。37.在低温甲醇洗中,H₂S吸收为放热过程,升高温度有利于吸收。答案:×解析:放热过程,低温有利。38.2025年起,国内新上炼化项目加热炉NOx排放限值为50mg/m³(3%O₂)。答案:√解析:超低排放限值。39.对于板翅式换热器,若采用真空钎焊,其最高设计压力可达10MPa。答案:×解析:真空钎焊板翅式一般≤5MPa,高压需扩散焊。40.在反应精馏塔中,催化剂装填于降液管比装填于塔板持液层更有利于反应。答案:×解析:降液管液相停留时间短,且易堵塞,工业上多采用塔板或侧反应器。四、简答题(每题10分,共30分)41.某炼厂拟将常减压装置减压塔由湿式改为干式操作,请列出改造关键步骤及风险防控措施。答案:关键步骤:1.塔顶抽真空系统改造:增加三级蒸汽喷射+机械真空泵组合,确保干式塔顶压力≤1.5kPaA;2.塔顶空冷器改为湿表面空冷或增湿空冷,防止不凝气中硫腐蚀;3.塔盘更换为高效规整填料,降低压降;4.侧线汽提塔增设再沸器,取消汽提蒸汽;5.炉管注汽量重新标定,避免结焦;6.塔顶注缓蚀剂、中和剂系统升级;7.DCS控制策略调整:塔顶温度由蒸汽流量串级改为真空度温度双参数控制。风险防控:1.泄漏风险:停工阶段做100%射线+TOFD检测,更换CrMo钢法兰金属环垫为八角垫;2.硫化亚铁自燃:开塔前化学清洗+氮气保护;3.真空度突降:设在线氧分析仪,>1%自动切大气喷射泵;4.塔顶腐蚀:注胺量与pH在线闭环,pH<5.5报警;5.环保:干式无含油污水,但含硫废气送装置脱硫,确保SO₂≤50mg/m³。42.阐述采用微通道反应器进行硝化反应的工艺优势,并给出放大设计要点。答案:优势:1.传质传热系数高100–1000倍,反应温度控制±1℃,副产焦油减少90%;2.持液量小,热失控概率低,本质安全;3.可实现秒级反应,连续化,占地减少80%;4.选择性提高,酸耗降低15%;5.模块化,数增放大(Numberingup)降低放大风险。放大要点:1.流体分布:采用分形树状歧管,确保各板流量偏差<±3%;2.压降匹配:放大后通道长度≤0.5m,避免高压降导致入口高压;3.热管理:多段并联,每段独立温控,采用双面冷却;4.固体副产:设0.5s快速淬灭段,防止硫酸铵结晶堵塞;5.材质:S31254超级奥氏体不锈钢,焊缝电解抛光Ra≤0.4μm;6.在线监测:拉曼光谱+红外测温,1ms响应,联锁淬灭阀<50ms动作;7.法规:按2025版《微反应器安全技术规范》做HAZOP+SIL2保护。43.某大型PDH装置采用Oleflex工艺,运行3年后发现催化剂氯流失严重,丙烯选择性由89%降至85%,请分析原因并提出恢复方案。答案:原因:1.再生空气含水高,HCl形成,随烟气排放;2.原料丙烷中硫、水超标,与氯反应生成HCl;3.再生器内衬脱落,碱性物质中和HCl;4.氯化区喷嘴堵塞,补氯不足;5.催化剂铂粒子烧结,比表面积下降,氯锚定位点减少。恢复方案:1.再生空气增设分子筛干燥,露点≤60℃;2.原料硫≤0.1ppm,分子筛干燥器出口水≤1ppm;3.更换再生器内衬为低碱陶瓷纤维;4.氯化区喷嘴改双流体雾化,氯化温度降至510℃;5.进行“高温氯氧化”再生:550℃、空气+Cl₂0.1%处理4h,再分散Pt;6.补氯量由0.8kg/t催化剂提高到1.2kg/t,连续7天;7.在线监测:再生烟气HCl≤5mg/m³,催化剂氯含量恢复至1.0–1.2%wt;8.选择性验证:小试微反评价,目标≥88%。五、计算题(每题20分,共40分)44.某厂拟从烟气中回收CO₂采用MEA吸收再生流程,已知:烟气量500kmol/h,CO₂体积分数14%,吸收塔操作压力120kPa,温度40℃;MEA浓度30%wt,循环量6.5kmol/s;富液负荷0.52molCO₂/molMEA,贫液负荷0.20;再生塔底压力150kPa,温度120℃;再沸器用0.5MPa饱和蒸汽(潜热2100kJ/kg)。求:(1)CO₂捕集量(kg/h);(2)再生塔所需再沸器热负荷(kW);(3)蒸汽耗量(kg/h);(4)若采用MVR热泵压缩富液闪蒸蒸汽,将闪蒸蒸汽从100kPa压缩至150kPa,等熵效率75%,求压缩机轴功率(kW)。答案:(1)烟气CO₂量=500×0.14=70kmol/h=3080kg/h捕集率按90%计,捕集量=3080×0.9=2772kg/h(2)MEA分子量61,循环量6.5kmol/s=23400kmol/hCO₂解吸量=23400×(0.520.20)=7488kmol/h=329472kg/h(与捕集量一致,因捕集率90%,剩余10%随烟气排放)再生热包括:解吸热、显热、水蒸发潜热。解吸热:ΔH=1.92GJ/tCO₂(经验)Q₁=2772/1000×1.92×1000=5322kW显热:富液比热3.8kJ/kg·K,ΔT=12040=80K溶液质量流量=23400×61/0.3=4.76×10⁶kg/h=1322kg/sQ₂=1322×3.8×80=402kW水蒸发:再生塔顶水汽比0.8mol水/molCO₂水蒸发量=7488×0.8=5990kmol/h=107820kg/h潜热=107820/3600×2200=65900kW总热负荷Q=5322+402+65900≈71624kW(3)蒸汽耗量=71624/2100=34.1t/h=34100kg/h(4)闪蒸蒸汽100kPa饱和,h₁=2676kJ/kg,s₁=7.36kJ/kg·K等熵压缩至150kPa,s₂s=7.36,查表h₂s=2770kJ/kg等熵功=w_s=h₂sh₁=94kJ/kg实际功=w=94/0.75=125.3kJ/kg闪蒸蒸汽量取再生塔顶汽10%用于热泵=107820×0.1=10782kg/h=2.995kg

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