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顶管工程施工方案1工程概况与边界条件1.1项目定位本段顶管位于××市××路与××河交叉口西北侧,为DN2000钢筋混凝土钢承口Ⅲ级管(F型),单段顶距268m,覆土6.2~9.5m,穿越土层为④2粉质黏土夹粉砂,渗透系数2.3×104cm/s,地下水位埋深1.8m。管线建成后作为区域主输水干管,运行压力0.45MPa,设计使用年限50年。1.2周边敏感因子东侧5m为运营地铁3号线盾构区间,轨道沉降报警值±3mm;南侧3.5m为DN800高压燃气(A级),允许位移5mm;北侧12m为110kV电缆隧道。场地红线内无拆迁,但作业面仅35m×18m,需一次性完成始发、接收、调头、中继间拆装。1.3合同关键指标工期:合同绝对工期92日历天,滞后1d扣2万元;沉降:轨道及燃气任意10m范围累计沉降≤3mm;单段顶进轴线偏差≤20mm;竣工资料一次性通过市城建档案馆验收,否则扣质保金5%。2技术路线比选2.1方案A:土压平衡式顶管(EPB)优点:无需降水,对地铁扰动小;缺点:穿越55m粉砂层时刀盘扭矩高,需加3道中继间,造价增加12%。2.2方案B:泥水平衡式顶管优点:砂层顶进效率高,日进尺18m;缺点:需24h连续排泥,场地受限无法设置600m³沉淀池,需外运28km,环保风险大。2.3方案C:EPB+高分子减摩浆经PLAXIS3D模拟,轨道最大沉降1.8mm,燃气管道1.2mm,满足报警值;造价较A方案仅增4%,综合最优,选为实施方案。3施工准备3.1场地布置3.1.1始发井:内净9m×6m,深10.4m,SMW工法桩∅850@600,内插H700×300×13×24型钢,基坑安全等级一级。3.1.2接收井:内净7m×5m,深9.8m,采用800mm厚地下连续墙+三道钢筋混凝土支撑。3.1.3地面功能分区:主机区12m×6m、管节堆场15m×8m(最大堆3层)、泥浆循环区6m×4m、配电室3m×2.5m,均用200mm厚C20混凝土硬化,下设300mm厚碎石排水层。3.2顶管机选型采用∅2240mm复合刀盘EPB,额定扭矩2850kN·m,脱困扭矩3500kN·m,螺旋机∅800mm,中心轴式可拆,耐磨层12mm碳化铬;主顶泵站6×400t双作用油缸,行程3.5m,总推力2400t,备用2台泵站。3.3管节设计每节长2.5m,壁厚220mm,钢承口公差0~+0.8mm,承插口设2道EPDM楔形止水带,允许转角0.5°;混凝土强度C50,抗渗P12,28d弹性模量≥3.55×104MPa。3.4测量控制采用0.5″级LeicaTS60全站仪+陀螺仪定向,井下布设强制对中基座,每30m加测陀螺方位,贯通误差平面≤15mm,高程≤10mm。4实施流程4.1测量放线与井下导轨安装步骤1:地面加密控制网按《工程测量规范》GB50026Ⅲ等精度,四测回测角,边长相对误差≤1/80000。步骤2:将三维坐标引测至井下,采用1.2mm钢丝悬挂20kg重锤,激光铅直仪复核,导轨高程误差≤1mm,中心线≤1mm。步骤3:50重轨(GB25852007)与预埋钢板连续焊,焊缝8mm,轨距2520mm,轨面整体磨光,不平度≤0.5mm/2m。4.2顶管机下井与调试步骤1:250t汽车吊站位距井边≥2m,支腿下垫2.2m×2.2m×0.2m钢板;起吊前检查4条∅52mm钢丝绳无断丝。步骤2:机头与第一节管采用16颗M3610.9级高强螺栓连接,扭矩1800N·m,分三次拧紧。步骤3:空载联动:刀盘2rpm、螺旋机10rpm、推进10mm/min,各系统压力稳定5min无报警方可始发掘进。4.3始发掘进(0~20m)目标:建立土压平衡,确认正面土压力设定值1.05×γ×H=160kPa。控制要点:1.分阶段加压:0~5m维持120kPa,每1m提高10kPa;2.出土量≤理论98%,采用称重皮带秤实时计量,超2%立即降低刀盘转速;3.同步注浆:浆液配比水泥:粉煤灰:膨润土:水=1:2:0.3:0.8,注浆量1.4×空隙,压力0.25MPa;4.地铁监测:自动化全站仪1台/2h,若沉降速率≥0.5mm/d,立即停顶并二次注浆。4.4正常段顶进(20~248m)4.4.1土压管理设定值随覆土变化动态调整,每10m修正一次;允许波动±10kPa,采用PLC闭环控制。4.4.2轴线纠偏每顶0.3m测量一次,偏差>5mm即纠偏;纠偏曲率半径≥800D,单次纠偏量≤2mm。4.4.3中继间设置计算总顶力:F=πD×τ×L+0.8×π×D×Ps×L×μ=18300kN,超过主顶2400t,需设3道中继间(300t/道)。安装位置:第1道85m、第2道155m、第3道225m;中继间行程600mm,回缩前必须确认后方管节接缝无渗漏。4.4.4减摩浆系统采用高分子聚合物+微膨润土,黏度45s(马氏),注浆孔4×∅25mm@500mm,单孔注浆量25L/min,保持环空压力0.15~0.20MPa,24h内补浆不少于2次。4.5接收掘进(248~268m)步骤1:距接收井10m处开始降低土压至120kPa,逐步减小出土量至90%。步骤2:井内安装钢封门,采用20mm钢板+∅609钢管支撑@600mm,底部设500mm高挡水坎。步骤3:机头进入井内0.8m后,利用预埋吊环(4×∅36mm)+200t千斤顶将机头平移1.2m,完成调头。4.6管外填充与密封采用双液注浆(水泥水玻璃),体积比1:1,凝胶时间30s,注浆压力0.3MPa,分3序注浆,最终填充率≥95%。管节接缝外侧再刷2mm厚聚脲防水涂料,拉伸强度≥18MPa,延伸率≥450%,确保0.6MPa水压下不渗漏。5监测与信息化5.1监测项目轨道沉降、燃气管道沉降、地下水位、土压力、顶力、轴线偏差、管片接缝张开量。5.2测点布置轨道:每5m1点,共54点;燃气:每10m1点,共27点;水位:井周4眼孔,深度15m。5.3预警阈值黄色:单点沉降1.5mm或速率0.3mm/d;橙色:2.5mm/0.5mm·d;红色:3mm/0.8mm·d。达到黄色启动巡查,橙色召开应急会,红色立即停顶并启动应急预案。5.4数据上传采用MQTT协议,每15min自动推送至××市地下工程安全监测平台,延迟≤30s。6质量保障措施6.1原材检验管节进场必检:内压0.8MPa保压5min无渗漏;外压120kN/m裂缝≤0.2mm;钢筋保护层25mm,雷达抽检10%。6.2过程控制实行“三检制”:操作手自检、质检员复检、监理抽检;每环留存土样500g,密封编号,28d内完成颗分试验。6.3验收标准按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB502682020执行:轴线偏差≤20mm,管道内底高程±10mm,渗水量≤0.05L/m²·d。7安全文明施工7.1危险源清单高处坠落、机械伤害、触电、有限空间中毒、地面塌陷、燃气爆炸。7.2管控措施1.井口1.2m防护栏+180mm踢脚板,夜间LED警示灯;2.48V以下安全照明,潮湿环境24V;3.燃气管道1m内禁用冲击夯,采用人工作业;4.井下氧含量≥19.5%,H₂S<6ppm,每2h检测;5.配备2套正压式呼吸器、1套四合一气体仪。7.3文明施工场地硬化、物料码放≤1.5m,设2处车辆冲洗台,污水经三级沉淀池后排入市政管网,悬浮物≤70mg/L。8应急预案8.1燃气泄漏发现异味→停顶→关闭阀门→警戒50m→上报119、燃气公司→启动喷雾稀释→浓度<1%后抢修。8.2地铁沉降超限沉降速率0.8mm/d→立即停顶→双液注浆(水灰比0.8:1,水玻璃3%)→注浆量0.5m³/孔→复测稳定后方可复工。8.3突涌水井内水位突升>0.5m/h→关闭螺旋机→启动2台45kW排污泵→坑外双液注浆封水→水位下降后检查盾尾密封。9环保与职业健康9.1噪声控制夜间禁止高噪作业,设备设消音罩,场界噪声≤55dB(A)。9.2粉尘原料堆场全覆盖,运输车辆密闭,出口设洗车槽,PM10在线监测≤0.15mg/m³。9.3职业健康噪声作业人员佩戴SNR≥25dB耳塞;夏季高温发放藿香正气水、盐汽水,现场搭设2处遮阳棚。10竣工资料与移交10.1资料清单测量成果、原材料合格证、焊口探伤、隐蔽验收、监测总结、竣工图(1:500)、三维激光扫描点云(间距5mm)。10.2移交流程自检→监理预验收→建设单位正式验收→市档案馆备案→运维单位交接,全程采用PDF+纸质双轨制,电子文件加SHA256校验。11施工记录(节选)11.12023081408:30始发井导轨复测:高程误差0.4mm,中心0.3mm,符合≤1mm要求;记录人:张××。11.22023081514:20顶进5m,土压125kPa,出土量38.2t,理论38.9t,出土率98.2%;轨道沉降点QD17本次+0.2mm,累计0.5mm;监测人:李××。11.32023090202:15中继间1安装完成,油缸压力28MPa,行程580mm,回缩5mm无渗漏;质检:王××。11.42023092809:00机头进入接收井,实测轴线偏差12mm(东偏)、高程偏差+7mm,满足≤20mm、±10mm标准;监理:赵××。12经验总结12.1土压设定粉质黏土夹粉砂层中,按1.05×γ×H设定土压可保持98%出土率,略低于理论值,能有效降低地面隆起。12.2减摩浆配比高分子聚合物掺量0.3%时,摩擦系数由0.35降至0.12,总顶力节省18%,中继间减少1道,直接节省21万元。12.3信息化监测MQTT实时上传使轨道沉降响应时间由4h缩短至15min,避免了1次橙色预警升级为红色,保证地铁不停运。12.4人员配置采用“两班两运转”+机电工程师驻井,故障停机时间由8h/周降至2h/周,有效掘进时间提高至92%。13附表附表1主要设备清单

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