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防火门损坏关闭不严问题自查整改报告一、问题来源与背景2024年3月18日,物业工程部在月度防火巡查中发现:A座写字楼2~12层、B座公寓楼1~18层共37樘常闭式防火门出现关闭不严、顺序器失效、门扇翘曲变形、下框堆积灰尘等复合缺陷,导致门扇与门框间隙普遍大于4.2mm,最大达7.8mm,远超《GB12955-2015》≤3mm的规范上限。红外热像仪检测显示,门缝处平均漏风量2.1m³/(m·h),相当于在火灾工况下30min内烟气扩散半径增加12m,直接削弱防火分区完整性。二、现场缺陷分类与量化1.门体变形:共21樘,占比56.8%,其中A座9樘、B座12樘;翘曲量3.5~6.2mm,集中在门扇对角线方向。2.铰链侧下沉:共13樘,占比35.1%,门扇垂直度偏差最大8mm,导致下缝压紧失效。3.顺序器失效:共31樘,占比83.8%,顺序器连杆脱落、弹簧断裂或油脂干涸,双扇门无法按先后次序闭合,出现“打架”回弹。4.下框积尘:100%存在,平均厚度4.7mm,夹杂装修垃圾、硬质颗粒,抬高门扇2~3mm。5.电磁释放器误报:共6樘,占比16.2%,消防联动测试时释放器未收到FAS信号即脱扣,门扇提前关闭,撞击力达120N,加速框体变形。6.标识缺失:共9樘,占比24.3%,“常闭式防火门请保持关闭”警示标识被保洁溶剂腐蚀,字迹模糊。三、根本原因剖析1.材料层面:门扇内部珍珠岩板含水率12.4%,高于标准≤10%,吸湿膨胀后产生内应力,是翘曲的主因。2.施工层面:2021年批量安装时,为抢工期采用“先装框、后批墙”的逆工序,框体与结构缝隙用聚氨酯泡沫临时填充,后期未二次灌浆,导致框体缺乏刚性支点。3.维保层面:近24个月未对顺序器进行启闭力矩标定,弹簧疲劳寿命提前耗尽;保洁员用84消毒液原液擦洗门扇,破坏静电喷塑层,锈蚀加速。4.使用层面:快递推车、搬家叉车频繁撞击下槛,累计动能约45J,远超门体50kg钢板弹性变形阈值;部分租户为通行方便,用木楔强行撑开门扇,造成铰链塑性变形。5.管理层面:消防档案未建立“单樘身份证”,无二维码或RFID,无法追溯出厂批次、安装日期、维修记录;巡查仍停留在“目测+签字”原始模式,未引入间隙尺、测力计、风速仪等量化工具。四、整改目标与指标1.30天内全部缺陷清零,门扇与门框间隙≤2mm(严于国标)。2.顺序器启闭顺序差≤0.3s,闭门时间≤20s,门扇末端锁闭力≥30N。3.漏风量≤0.8m³/(m·h),降低62%。4.建立“一樘一档”电子履历,扫码可查近5次维保记录。5.整改后12个月内,同类缺陷复发率≤2%。五、技术整改方案(一)门扇翘曲矫正1.拆下门扇,平放在恒温20℃、湿度55%RH的矫正平台,采用“反向加载+逐步释放”法:用50kN螺旋千斤顶沿翘曲对角线施加反向力,每2h释放10%载荷,持续24h;同步用0.5mm塞尺检测,残余翘曲≤1mm即为合格。2.对矫正后珍珠岩板内侧涂刷双组份环氧树脂封闭剂,形成0.3mm防湿膜,阻断吸湿通道。(二)铰链侧下沉复位1.拆除原φ4×40mm自攻螺钉,换用φ5×50mm高硬度合金钢膨胀螺钉,抗剪强度由380MPa提升至520MPa。2.在铰链侧框体内腔植入L50×50×5mm角钢加强肋,与结构墙体采用M8×100mm化学锚栓连接,单侧抗拔力≥15kN。3.用激光水准仪复测,垂直度偏差≤1mm。(三)顺序器升级1.选用凸轮式双级调速顺序器,第一级控制主扇关闭角度30°~0°,第二级控制副扇,两级时间差0.2s。2.连杆材质由冷轧钢升级为304不锈钢,直径由φ6mm增至φ8mm,抗弯模量提高1.78倍。3.每季度用5N·m扭力扳手复检弹簧预紧力,并涂抹低温润滑脂,工作温度-25℃~60℃。(四)下框防尘系统1.将原有固定门槛改为可拆卸铝合金“U”型槽,槽内嵌入三元乙丙密封刷+5mm硅胶挡尘条,形成双道密封。2.每周保洁员用0.4MPa真空吸尘嘴清理槽内颗粒,杜绝硬质垫高。(五)电磁释放器抗干扰1.更换为24V脉冲式释放器,仅在收到FAS持续≥3s信号时动作,屏蔽瞬间浪涌。2.增加RC吸收回路,抑制反向电动势,触点寿命由2万次提升至10万次。(六)可视化管理系统1.每樘门贴覆耐高温PET二维码标签,扫码后自动跳转至企业微信小程序,显示出厂编号、安装日期、历次维保照片、间隙数值、漏风量曲线。2.设置“红、黄、绿”阈值:间隙>3mm红色预警,2~3mm黄色提醒,<2mm绿色正常。3.每月1日系统推送电子巡查任务,工程人员用手机蓝牙连接数字力矩扳手、风速仪,数据实时上传云端,杜绝手工填表。六、施工组织与进度第1~3天:搭设防护围栏,逐层设置临时防火帘,确保施工期间防火分区不中断;对37樘门统一编号、拍照、建立初始台账。第4~8天:拆除门扇、顺序器、电磁释放器,运送至地下一层矫正车间,24h恒温恒湿矫正;同步在楼层内完成铰链侧加固、下框改造。第9~12天:门扇回装,调整三维铰链,使门扇与门框平行度≤0.5mm;安装新型顺序器,进行空载启闭测试≥50次。第13~15天:安装电磁释放器,接入FAS主机,模拟火灾信号,验证延时3s动作、末端锁闭力≥30N;用风速仪检测漏风量,不合格立即返工。第16~18天:张贴警示标识,喷涂夜光漆,确保30m可视;完成二维码绑定,上传所有数据。第19~20天:组织第三方消防技术服务机构进行整体验收,出具合格报告;向辖区消防大队备案。七、质量验收标准1.目测:门扇表面平整,无凹凸、流挂、起泡;密封条连续、无缺口。2.手测:用0.1mm级塞尺测量上、左、右三边间隙,插入深度≤10mm为合格。3.机测:风速仪距门缝20mm,平均风速≤0.5m/s;换算漏风量≤0.8m³/(m·h)。4.联动:FAS主机发出火警信号后,释放器脱扣、顺序器分级关闭、门扇末端锁闭,全过程≤25s,无异常声响。5.文档:提供产品合格证、3C认证、出厂检验报告、第三方耐火性能型式试验报告、维保作业指导书、电子履历截图。八、运行维护长效机制1.日巡查:保洁员在清扫同时用0.5mm塞尺抽检下缝,发现异常拍照上传微信群,工程部2h内响应。2.周保养:用硅基润滑脂喷涂顺序器、铰链,防止金属磨损;检查电磁释放器指示灯、手动复位按钮。3.季检测:工程部联合第三方机构,用5N·m扭力扳手复检铰链螺钉预紧力,用数字力矩仪测试闭门力,数据同步至云端。4.年检修:每12个月拆下门扇,复检珍珠岩板含水率、喷塑层厚度,发现锈蚀>5%面积即整樘更换。5.培训:每半年组织一次“防火门实战操作”培训,模拟叉车撞击、误拆顺序器、电路短路等突发场景,确保值班人员90s内完成手动关闭、故障隔离。九、成本测算与资源投入1.材料费:矫正平台租赁、环氧树脂、密封刷、顺序器、电磁释放器、二维码标签等合计4.85万元。2.人工费:技工6人×20天×400元/天=4.80万元;工程师2人×10天×600元/天=1.20万元。3.检测费:第三方机构2次×0.8万元=1.60万元。4.管理费、防护、耗材、税金等1.55万元。总计13.00万元,由物业专项维修资金列支,无需业主分摊。十、风险分析与应急预案1.施工期间火警风险:设置临时防火卷帘、配备6具4kg干粉灭火器、安排2名兼职消防员巡视;若发生火情,立即启动手报,施工组3min内撤离,关闭施工层电源。2.矫正过度导致门扇开裂:每2h用超声波测厚仪检测钢板应力,发现>220MPa立即卸载;若出现裂纹,采用氩弧焊补焊、打磨、重新喷塑。3.电磁释放器误动作:施工前在FAS主机隔离相关回路,悬挂“禁止操作”警示牌,由值班工程师一人专责,防止误触。4.配件供货延迟:提前15天与厂家签订“逾期每天1%违约金”合同,并备置10%冗余库存。十一、整改效果验证2024年4月20日,第三方机构出具《建筑防火门整改验收报告》:1.37樘门间隙平均值1.4mm,最大1.9mm,优于目标值。2.顺序器启闭顺序差0.18s,闭门时间16.2s,末端锁闭力34N,全部达标。3.漏风量0.62m³/(m·h),比整改前下降70.5%。4.二维码扫码率100%,电子履历完整率100%。5.模拟火灾联动3

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