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文档简介
植筋施工专项施工方案第一章工程概况与植筋设计依据1.1项目定位本工程为××市轨道交通4号线××站地下三层岛式车站,主体结构已封顶,因后期机电综合支吊架、防淹门、防火卷帘及AFC设备需大量后置锚固,设计变更采用HRB400E级带肋钢筋后锚固技术,总量约3.2万根,规格Φ12~Φ32,锚深10d~25d,混凝土强度C35~C50,环境类别为二b(干湿交替)。1.2设计依据(1)图纸:××市政设计院20230515版《车站附属结构变更第S07号》;(2)规范:GB503672013《混凝土结构加固设计规范》、JGJ1452013《混凝土结构后锚固技术规程》、GB505502010《建筑结构加固工程施工质量验收规范》;(3)产品标准:JG/T3402011《环氧树脂类植筋胶》;(4)业主文件:××轨道公司《轨道交通既有结构钻孔作业安全管理规定》(2022修订版)。第二章材料与设备选型2.1钢筋采用××钢铁股份有限公司生产的HRB400E热轧带肋钢筋,屈服强度标准值400MPa,抗拉强度标准值540MPa,进场随车质保书、出厂批号、炉号、碳当量Ceq≤0.50%,氯离子含量≤0.02%,进场后24h内完成见证取样,每≤60t为一验收批,复验项目:屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、弯曲性能、重量偏差。2.2植筋胶选用××化工集团A、B双组分改性环氧树脂胶,型号ZX390,25℃下初凝40min,固化时间24h,C30混凝土中Φ20钢筋基本锚深180mm时,拉拔极限≥210kN,满足GB503672013第12.2.3条“锚固承载力≥1.45倍钢筋屈服拉力”要求。胶体通过GB86242012B1级阻燃、GB/T176572013耐湿热、GB/T1012520121000h中性盐雾检验。2.3钻孔及清孔设备(1)喜利得TE70ATC型32mm五坑电锤,具备主动扭矩离合及矢量调速,用于Φ12~Φ32钢筋成孔;(2)喜利得DD150W型水钻,用于Φ32以上大孔或钢筋密集区;(3)空压机W2.0/8,0.8MPa,配油水分离器;(4)工业吸尘器GM80P,过滤精度0.3μm,用于孔内二次干法除尘;(5)钢丝刷Φ20×200mm,转速1200rpm,清孔专用。2.4注胶及固化设备(1)××牌双管静力混合胶枪,推力≥3kN,配静态混合器螺旋节数18节;(2)恒温固化箱(仅用于低温5℃以下环境),设定35±2℃,相对湿度≤50%,用于胶瓶预热。第三章现场准备与界面处理3.1结构复测采用徕卡TS16全站仪对每根植筋坐标进行三维放样,偏差≤3mm;对既有钢筋采用喜利得PS200型雷达探测仪扫描,标记出主筋、箍筋位置,确保钻孔避让率100%,若无法避让,须由设计签认移位或加大板厚。3.2基层处理(1)清除混凝土表面碳化层、浮浆、油污,采用钢刷+无尘打磨机,直至露出坚实骨料;(2)对裂缝宽度≥0.2mm区域,先灌注裂缝修补胶,48h后再植筋;(3)若混凝土含水率>6%,采用IR灯烘干,含水率降至≤4%方可钻孔。3.3环境控制(1)作业面温度5~35℃,相对湿度≤80%,低于5℃时搭设保温棚并升温;(2)露天作业遇4级以上大风或中雨以上天气,立即停止,孔口贴防水封盖。第四章施工工艺与操作要点4.1工艺流程放线定位→雷达探测→钻孔→孔径孔深验收→一次清孔→二次清孔→钢丝刷除尘→丙酮擦洗→隐蔽验收→胶瓶预热→注胶→植筋→固化养护→拉拔抽检→下一道工序。4.2钻孔参数(1)孔径:按胶说明书要求,Φ12钢筋孔径16mm,Φ162022252832分别对应202426303238mm;(2)孔深:设计锚固长度Ld+15mm富余;C35混凝土中HRB400钢筋基本锚深取15d,抗震锚深取18d;(3)钻孔垂直度偏差≤2°,采用激光水平仪实时校验;(4)孔壁粗糙度:钻孔后采用专用毛刷往返旋转10次,形成微粗糙面,提高胶混凝土界面抗剪。4.3清孔三检制(1)吹:空压机配Φ10喷嘴,插入孔底,顺时针旋转吹尘15s;(2)刷:钢丝刷插入孔底,旋转+往复8次;(3)再吹:重复吹尘15s,直至孔口无粉尘逸出;(4)验:用白手套擦拭孔壁,无粉尘印记为合格;(5)封:清孔后30min内未注胶,孔口用干净聚乙烯塞封堵。4.4注胶控制(1)胶瓶置入恒温箱预热20min,胶温20~25℃;(2)安装新混合管,弃用前端未混合胶体约10cm;(3)从孔底向外匀速注胶,注胶量=孔容积×0.9-钢筋体积,确保钢筋插入后胶体溢出孔口≥5mm;(4)单孔注胶时间≤30s,避免气泡裹入;(5)若孔深>250mm,采用分段注胶:先注2/3深度,插入钢筋1/2,再补注至溢出。4.5植筋插入(1)钢筋锚固段预先用丙酮擦净,不得有锈、油、脱模剂;(2)插入时缓慢旋转10圈,速度≤25mm/s,确保胶体均匀包裹肋纹;(3)插入到位后,调整钢筋外露长度及角度,偏差≤2°;(4)孔口溢出胶体用刮板沿混凝土面抹平,形成密封帽,减少缩孔。4.6固化与保护(1)25℃环境下,24h内不得扰动,72h后方可进行拉拔试验;(2)5℃以下采用红外加热毯覆盖,恒温35℃,固化时间延长至72h;(3)固化期间设红色警示带,安排专人巡查,严禁碰撞或施加剪力。第五章质量检验与验收标准5.1文件检查(1)钢筋质保书、复验报告;(2)植筋胶质保书、型式检验报告、耐火报告、无毒报告;(3)钻孔、清孔、注胶、固化全过程影像记录(带水印、不可篡改)。5.2现场实测(1)锚固承载力:按GB505502010附录W,采用××公司HY50型锚杆拉拔仪,加载速率1.0kN/s,破坏荷载≥1.45fyAs;抽检比例1‰且≥3根/批,若出现1根不合格,双倍复检,再不合格该批100%检验;(2)锚固深度:采用深度规全数检查,允许偏差+10mm,-0mm;(3)胶体饱满度:敲击法+超声波透射法,抽检5%,空鼓率≤2%;(4)外观:胶体固化后无贯穿裂缝、蜂窝、孔洞。5.3验收程序班组自检→项目部专检→监理抽检→第三方检测→业主终验,四级签字后方可进入设备安装。第六章安全生产与环保措施6.1危险源清单(1)高处坠落:作业面距底板≥2m;(2)粉尘与噪声:钻孔瞬时噪声92dB;(3)环氧树脂皮肤接触、吸入;(4)临时用电220V/380V;(5)夜间作业照明不足。6.2控制措施(1)高处作业搭设1.2m双排脚手架,满铺脚手板,设置18cm踢脚板,系挂安全带100%;(2)操作人员佩戴KN95防尘口罩、护目镜、防噪耳罩;(3)胶体接触防护:穿戴丁腈手套、连体防护服,如皮肤沾染立即用乙醇擦拭再用大量清水冲洗;(4)现场设防爆照明灯36V,手持电动工具全部加装RCD漏电保护器,动作电流≤30mA;(5)废弃胶筒、丙酮棉纱分类收集,交由××环保科技有限公司处理,执行《危险废物贮存污染控制标准》GB185972001。6.3应急预案(1)火灾:配置6具4kgABC干粉灭火器,起火后切断电源,组织人员沿1号通道撤离至站外集合点;(2)中毒:设应急通风机2台,风量3000m³/h,出现头晕、恶心立即转移至新鲜空气,拨打120;(3)触电:立即断电,用干燥木棒挑线,实施心肺复苏,2min内启动AED。第七章进度计划与资源配置7.1施工段划分车站地下三层分南、北两个作业面,每层面1200㎡,每㎡平均植筋3.5根,计划投入4个班组,两班倒,每班8h。7.2关键节点(1)T0:20240301,南段A区移交;(2)T1:20240315,完成南段A区6000根;(3)T2:20240405,北段B区6000根;(4)T3:20240420,拉拔试验全部合格;(5)T4:20240425,竣工资料移交。7.3劳动力钻孔工16人、清孔工8人、注胶工8人、钢筋处理工6人、电工2人、安全员2人、质检员2人、材料员1人,合计45人。7.4设备电锤12台、水钻4台、空压机4台、吸尘器8台、拉拔仪2台、恒温箱2台、胶枪16把。第八章成本控制与节约措施8.1材料损耗率指标钢筋≤1.2%,植筋胶≤3%,钻头≤0.8支/百孔。8.2节约途径(1)采用BIM碰撞检查,提前规避与预应力波纹管冲突,减少废孔率至0.3%;(2)胶瓶分段称重,每班统计实际用量与理论用量偏差,超耗>5%立即分析原因;(3)钻头二次修磨,平均延长寿命30%,修磨后直径误差≤0.1mm,仍满足孔径公差。第九章信息化管理9.1二维码追溯每根钢筋生成唯一二维码,含坐标、规格、孔深、胶批号、操作者、时间戳,现场扫码填写数据,云端自动归档。9.2拉拔数据实时上传拉拔仪加装4G模块,试验结果同步至××轨道公司监管平台,不合格自动短信预警至项目经理、总监。9.3电子围栏在作业面周界布置蓝牙信标,未授权人员进入立即声光报警,杜绝交叉施工破坏。第十章经验总结与持续改进××建设集团轨道交通事业部20202023年累计完成植筋28万根,拉拔一次合格率由96.2%提升至99.4%,主要经验:(1)“三清孔”制度是降低拉拔失败的核心,清孔时间由原来30s延长至45s后,界面粘结强度提高11%;(2)胶温控制:冬季未预热项目失败率2.8%,预热后降至0.3%;(3)钻头修磨:采用金刚石砂轮二次开刃,成本节省约18元/孔;(4)BIM+雷达复测:废孔率由1.7%降至0.3%,节约钢筋1.9t、胶体0.4t,直接经济效益约4.6万元;(5)2024年计划引入AI图像识别,对孔深、清孔质量进行自动判别,预计再提升效率15%。第十一章常用问题与排错指南11.1孔壁掉块原因:混凝土骨料粒径大、钻头摆动;解决:改用水钻,降低钻进速度至0.2m/min,加扶正器。11.2胶体不固化原因:胶温低于5℃或混合比例错误;解决:立即拔出钢筋,重新清孔,更换新胶,低温时强制预热。11.3拉拔值达设计值90%未破坏原因:钢筋屈服前胶混凝土界面滑移;解决:报设计复核,可采取加长锚固深度或改用倒锥形化学锚栓。11.4孔口渗水原因:侧墙背后防水层破坏;解决:先注聚氨酯止水针,再采用水下植筋胶(型号ZXUW),拉拔强度折减系数0.8。第十二章交底与培训12.1三级交底公司级:质量目标、法律责任;项目级:工艺流程、应急预案;班组级:操作手势、胶枪角度。12.2实操考核每新进人员植筋3根,拉拔1根,达到设计值方可上岗,年度再培训学时不少于8h。12.3培训记录建立实名制档案,含身份证复印件、考试成绩、实操视频,保存至工程竣工后5年。第十三章竣工资料清单(1)图纸会审记录、设计变更;(2)原材料合格证、复验报告;(3)隐蔽验收记录(含影像);(4)拉拔检测报告;(5)质量事故(如有)处理报告;(6)竣工图(二维码坐标图);(7)设备说明书、保养记录;(8)施工总结、成本分析表。第十四章附件14.1计算书以Φ20钢筋为例:fy=400MPa,As=314mm²,屈服拉力Ny=125.6kN;按GB503672013第12.2.3条,锚固承载力设计值Nu≥1.45Ny=182kN;C35混凝土,胶粘结强度fb
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