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工业机器人故障诊断及排除考试题及答案一、单项选择题(每题1分,共20分。每题只有一个正确答案,请将正确选项的字母填在括号内)1.当工业机器人示教器出现“SRVO062BZAL”报警时,最可能的故障原因是()。A.伺服放大器过热B.编码器电池电压低C.电机动力线断线D.控制器主板损坏答案:B2.在FANUC机器人中,若某一轴出现“SERVO023”过载报警,下列排查顺序最合理的是()。A.检查抱闸→检查减速机→检查电机→检查线缆B.检查电机→检查减速机→检查抱闸→检查线缆C.检查线缆→检查电机→检查减速机→检查抱闸D.检查减速机→检查抱闸→检查电机→检查线缆答案:A3.使用KUKA机器人时,若KRC4控制柜的“ESC”诊断LED呈红色常亮,说明()。A.安全回路正常B.安全回路被触发且未复位C.安全板电源丢失D.安全板与主计算机通信正常答案:B4.ABBIRC5控制器报“39407制动器电源过载”,下列措施中最先执行的是()。A.更换伺服驱动单元B.检查制动器电缆是否短路C.更新RobotWareD.重新校准机器人零点答案:B5.在YASKAWADX200控制柜中,若示教器显示“4320”报警代码,其含义为()。A.编码器通信异常B.伺服未就绪C.绝对值编码器电池异常D.电机过载答案:C6.工业机器人进行全速运行时,若某轴出现周期性异响,最不可能的原因是()。A.减速机缺油B.电机轴承损坏C.伺服参数积分增益过高D.机械外壳固定螺栓松动答案:D7.当机器人TCP漂移但编码器数值无变化,应首先怀疑()。A.电机温升过高B.减速机背隙增大C.工具坐标系被误修改D.伺服放大器故障答案:C8.在FANUC机器人中,执行零点复归(Mastering)时,必须使用的硬件是()。A.示教器B.零点标定夹具或千分表C.伺服放大器D.编码器电池答案:B9.KUKA机器人中,变量“$VEL_AXIS[3]”表示()。A.第3轴的当前位置B.第3轴的额定速度C.第3轴的当前速度百分比D.第3轴的加速度答案:C10.若ABB机器人出现“50056关节超出软限位”,正确的处理方法是()。A.直接断电重启B.手动慢速移回工作区后修改软限位参数C.删除RAPID程序D.更换伺服电机答案:B11.在排除“SRVO138脉冲编码器不一致”报警时,不需要的操作是()。A.更换脉冲编码器B.重新进行零点复归C.清除脉冲编码器报警D.检查电机动力线相序答案:D12.机器人伺服系统采用“三环控制”,从内到外依次是()。A.位置环→速度环→电流环B.电流环→速度环→位置环C.速度环→电流环→位置环D.位置环→电流环→速度环答案:B13.若机器人TCP在直线运动中突然偏移10mm,且示教器无报警,最可能的原因是()。A.伺服电机退磁B.减速机断齿C.工具坐标系被意外热启动初始化D.编码器电池耗尽答案:C14.在FANUC机器人中,使用“Data→Position”菜单无法修改的数值是()。A.关节坐标值B.世界坐标值C.脉冲计数值D.用户坐标值答案:C15.当KUKA机器人出现“KSS15101安全停止0”时,表示()。A.安全围栏门打开B.外部急停被按下C.软件限位触发D.伺服驱动温度高答案:B16.若机器人某一轴在手动模式下可以慢速运动,但自动模式下无法动作,应优先检查()。A.抱闸继电器B.伺服电机C.程序中该轴速度设为0D.编码器电池答案:C17.在ABB机器人中,使用“MoveAbsJ”指令时,系统内部实际比较的是()。A.世界坐标系下的TCPB.关节角度C.工具坐标系下的姿态D.工件坐标系下的位置答案:B18.若机器人示教器显示“MOTN018位置超出范围”,但关节角度物理上未超限,原因可能是()。A.电机相序反B.编码器反馈方向反C.软限位参数被误修改D.伺服放大器损坏答案:C19.在YASKAWA机器人中,参数“S2C327”用于设置()。A.编码器分辨率B.抱闸打开延时C.伺服增益切换条件D.绝对值原点偏移量答案:C20.若机器人运行中突然掉电,重新上电后必须进行的操作是()。A.更换伺服放大器B.重新设置工具坐标系C.确认机器人位置是否变化并视情况复归零点D.删除所有程序答案:C二、多项选择题(每题2分,共20分。每题有两个或两个以上正确答案,多选、少选、错选均不得分)21.下列哪些情况会导致FANUC机器人“SRVO050碰撞检测报警”()。A.机器人与夹具发生物理碰撞B.负载惯量参数设置错误C.伺服增益设置过高D.编码器电池电压低答案:A、B、C22.关于KUKA机器人安全回路,下列元件属于双通道强制导向型的是()。A.急停按钮B.安全门开关C.模式选择开关D.伺服使能键答案:A、B、C23.在ABB机器人中,以下哪些操作会触发“重新启动并删除程序指针”()。A.切换钥匙开关到手动B.执行“PPtoMain”C.断电重启D.修改工件坐标系答案:B、C24.机器人TCP标定方法包括()。A.三点法B.四点法C.六点法(XZ方向)D.直接输入法答案:A、B、C、D25.下列哪些参数属于伺服驱动器“电流环”调节范畴()。A.PgainB.IgainC.速度前馈D.电流滤波时间常数答案:A、B、D26.若机器人某一轴减速机润滑油发黑且含金属粉,可能的原因有()。A.齿轮疲劳点蚀B.轴承磨损C.密封圈失效导致外界粉尘进入D.润滑油型号错误答案:A、B、C27.在FANUC机器人中,以下哪些文件存储于FROM(闪存)中()。A.系统变量B.梯形图C.伺服参数D.用户报警信息答案:B、C、D28.关于YASKAWA机器人绝对值编码器电池更换,下列说法正确的是()。A.可在机器人通电状态下更换B.更换后必须重新设置原点C.断电更换需在5min内完成D.电池电压低于2.5V必须更换答案:A、C、D29.机器人发生“随机漂移”时,应检查()。A.编码器反馈电缆屏蔽层接地B.伺服放大器风扇C.电机抱闸是否完全打开D.外接电磁阀是否串扰答案:A、C、D30.在KUKA.WorkVisual中,用于诊断现场总线故障的工具包括()。A.WiresharkB.BusTraceC.OscilloscopeD.ProjectDiagnosis答案:B、D三、填空题(每空1分,共20分)31.FANUC机器人中,执行零点复归的菜单路径为:________→________→________。答案:MENU→SYSTEM→Master/Cal32.ABB机器人默认工件坐标系wobj0的框架原点位于________。答案:机器人基坐标系原点33.KUKA机器人变量“$AXIS_ACT”返回的数据类型为________。答案:E6AXIS34.YASKAWA机器人报警“4320”对应的英文描述是________。答案:Batteryerrorofabsoluteencoder35.在伺服驱动器中,电流环带宽一般设置为速度环带宽的________倍。答案:5~1036.机器人减速机润滑油的更换周期通常按________小时或________年,先到为准。答案:10000;237.若FANUC机器人要屏蔽“碰撞检测”临时做维护慢速运行,可在系统变量________中改为FALSE。答案:$COLLISION_DETECTION38.ABB机器人中,用于读取当前TCP速度的函数是________。答案:vTCP39.KUKA机器人安全接口X11的针脚________与________为双通道急停输入。答案:1;240.在FANUC机器人梯形图中,地址“DO[101]”对应的物理I/O板为________槽。答案:CRMA15/CRMA16(答其一即可)四、判断题(每题1分,共10分。正确打“√”,错误打“×”)41.机器人零点丢失后,可直接通过视觉系统重新标定TCP,无需复归零点。()答案:×42.在FANUC系统中,脉冲编码器报警必须在系统变量中清除后才能复位。()答案:√43.KUKA机器人安全接口X13用于连接外部安全PLC,采用单通道即可满足Cat3要求。()答案:×44.ABB机器人重启后,若程序指针丢失,可执行“PPtoMain”恢复。()答案:√45.机器人伺服电机抱闸电压为24VDC,可直接用普通PLC输出点驱动。()答案:×46.减速机润滑油粘度越高,机器人高速运行时的温升越低。()答案:×47.在YASKAWA机器人中,参数S2C214用于设置外部轴减速比。()答案:√48.若机器人电缆弯曲半径小于厂家规定,长期使用会导致编码器信号衰减。()答案:√49.FANUC机器人系统变量$PARAM_GROUP[1].$SV_OFF_TIME用于设置伺服就绪延时。()答案:√50.使用KUKA.WorkVisual进行项目下载时,如不勾选“Safe”选项,安全参数将不会被写入。()答案:√五、简答题(共30分)51.(封闭型,6分)写出FANUC机器人出现“SRVO068DTERR”报警的完整排查流程。答案:1)确认报警轴:查看报警履历;2)断电检查脉冲编码器电缆插头有无松动、断线;3)用万用表测量反馈电缆屏蔽层与芯线绝缘电阻,应大于20MΩ;4)互换同型号伺服放大器控制插头,若报警随轴转移→放大器侧故障,否则编码器侧;5)更换脉冲编码器或反馈电缆;6)清除报警,重新上电,执行零点复归并校准。52.(开放型,6分)结合实例说明机器人“软浮动”(SoftFloat)功能在故障排查中的应用。答案:案例:某白车身焊装线,ABB机器人在插入焊枪电极帽时频繁报“50024接触力过大”。现场排查发现电极帽磨损导致尺寸偏差,但生产节拍要求不能停机更换。临时启用SoftFloat功能,将Z方向刚度降至5N/mm,插入阶段力控阈值由150N降至80N,机器人自动顺应位置偏差,报警消除,节拍损失0s,待周末集中更换电极帽。结论:SoftFloat可作为短期容错手段,快速区分是机械卡滞还是尺寸漂移,从而定位故障源。53.(封闭型,6分)列举KUKA机器人KRC4控制柜“安全停止0”与“安全停止1”的区别。答案:安全停止0:立即断开伺服使能,电机自由停车,属于不可控停止,停止类别0;安全停止1:控制器先发出减速指令,待轴速度低于阈值后再断开使能,属于可控停止,停止类别1;二者均通过双通道安全回路实现,但SS1需要安全运动功能(SafeOperation)支持。54.(开放型,6分)说明如何利用“分段电流法”判断减速机内部是否断齿。答案:1)将机器人该轴移至水平位置,拆除电机与减速机联轴器,释放抱闸;2)在伺服放大器监控窗口记录匀速段电流曲线;3)手动缓慢转动输入端一整圈,观察电流峰值;4)若出现周期性尖峰且角度间隔=360°/齿数,则判定断齿;5)拆下减速机端盖目试验证。优点:无需拆机即可初步定位,减少停机。55.(封闭型,6分)写出更换YASKAWADX200绝对值编码器电池的标准步骤及注意事项。答案:步骤:1)机器人通电→进入维护模式→记录各轴当前绝对值脉冲;2)保持通电,拔下旧电池插头→5s内插入新电池(3.6V锂亚硫酰氯);3)退出维护模式→再次记录脉冲,若差值<10pulse则无需原点复归;4)若差值>10pulse,执行绝对值原点复位→重新校准用户坐标;5)填写更换记录,旧电池按危废回收。注意事项:断电更换需在5min内完成;禁止混用不同品牌电池;电池插头方向唯一,禁止暴力插拔。六、应用题(共50分)56.(计算/分析题,15分)某FANUCM20iA机器人第3轴减速机为RV42N,减速比201:1。维护手册要求该轴在最大负载20kg、重心300mm工况下,紧急停止时允许最大制动角度0.5°(电机侧)。实测该轴抱闸磨损,制动角度达1.2°。(1)计算超出的负载扭矩冲击(折算到电机侧,忽略摩擦)。(2)若更换抱闸后需验证,简述试验方案及合格判据。答案:(1)折算到电机侧角加速度:α=Δω/Δt;假设停止时间0.1s,Δω=(0.5°/201)×π/180=4.36×10⁻⁵rad→1.2°时为1.045×10⁻⁴radΔα=(1.0454.36)×10⁻⁴/0.1=6.09×10⁻⁴rad/s²转动惯量J:负载J_load=m·r²=20·0.3²=1.8kg·m²;折算到电机侧J’=J_load/i²=1.8/201²=4.46×10⁻⁵kg·m²ΔT=J’·Δα=4.46×10⁻⁵×6.09×10⁻⁴≈2.7×10⁻⁸N·m(极小,实际需考虑摩擦与传动效率,定性结论:制动角超标导致冲击翻倍以上)。(2)试验方案:1)将第3轴置于水平,末端加20kg负载,臂展最大;2)手动使能以10%速度向上运行10°后急停;3)用激光跟踪仪记录关节角,制动角≤0.5°合格;4)连续3次均合格视为通过。57.(综合题,20分)某汽车焊装线采用ABBIRB6700,配FroniusTPS5000焊机。现场频繁报“Welderror502—电弧中断”,机器人随之停机。已知:故障发生在距焊缝起点约30mm处,每次位置固定;更换焊丝、导电嘴无效;焊机报错时机器人TCP速度已由v1000降至v300;用示波器测量焊接电流,发现电流在故障点陡降,同时机器人IO板“ArcEst”信号由1变0;检查机器人程序,SeamData中Ignition=on,Retry=3;现场地线夹持在工件夹具,夹具绝缘电阻>1MΩ。任务:(1)给出故障树(FTA)顶层事件及下一级3条分支;(2)根据已知信息,定位最可能的根本原因;(3)给出验证方案及长期预防措施。答案:(1)顶层事件:电弧中断→分支:A.机器人侧信号异常;B.焊机侧功率异常;C.工件导电回路异常。(2)定位:工件导电回路异常。理由:故障位置固定,电流陡降,ArcEst信号同步丢失,说明电弧物理消失;地线夹持在夹具,夹具绝缘电阻虽>1MΩ,但焊接时大电流产生压降,若夹具与工件间有氧化或虚接,将导致局部电压不足,电弧无法维持。(3)验证:1)用毫欧表测量夹具—工件接触电阻,应<5mΩ;2)将地线直接夹在工件母材,连续运行50件,统计故障率;3)若故障消失,则确认根本原因。长期措施:1)地线改为直接夹持工件,夹具增加镀铜导电块;2)每班次用钢丝刷清理导电接触面;3)在机器人程序中添加“ArcEst”超时监控,若0.2s无信号立即停弧并提示人工检查,避免批量缺陷。58.(故障排除报告撰写,15分)背景:某3C行业装配线,FANUCLRMate200iD/7L,视觉引导装配手机螺丝。近期出现“视觉定位偏差±0.5mm”导致螺丝浮锁,良率由99.5%降至92%。已知:

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