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文档简介

旋挖桩主要施工方法及技术措施(全护筒)第一章工程概况与全护筒旋挖桩适用性1.1场地特征本项目位于××市××路,地貌单元为长江Ⅰ级阶地,地面以下0~6m为人工填土(杂填为主,含砖块、砼块),6~18m为粉质黏土(软塑—可塑,局部夹粉砂薄层),18~32m为中砂(中密—密实,局部含砾),32m以下为强—中风化泥质粉砂岩(饱和单轴抗压强度fr=8.2MPa)。地下水位埋深2.1m,年变幅1.5m,具微承压性。1.2全护筒工艺比选因杂填层厚、水位高、邻近运营地铁隧道(水平净距仅6.8m),常规泥浆护壁旋挖桩存在塌孔、扩径、渗漏及地铁隧道变形超限风险。经有限元模拟(Plaxis3D)对比:①长螺旋压灌桩:地铁隧道最大水平位移3.7mm,但杂填层易塌孔,混凝土充盈系数1.25;②全护筒旋挖桩:隧道最大水平位移1.4mm,充盈系数1.03,噪声78dB(昼间),满足《城市轨道交通结构安全保护技术规范》(CJJ/T2022013)Ⅰ级保护要求。综上,选用“全护筒跟进+旋挖取土+套管内壁一次性浇筑”工艺。第二章主要施工方法2.1施工流程总图场地硬化→测量放线→全站仪二次复核→全护筒机就位→驱动护筒至设计深度→旋挖取土→孔底清淤→钢筋笼分节吊放→导管法水下混凝土灌注→边灌边拔护筒→桩顶超灌0.8m→空孔回填→桩头凿除→低应变+声波透射检测。2.2关键设备配置(1)全护筒驱动机:MT150型,最大扭矩450kN·m,压拔力2800kN,配8°摆动靴板,确保护筒垂直度1/300;(2)旋挖钻机:SR285RC10,最大钻孔直径2.0m,最大钻深88m,动力头扭矩285kN·m,具备自动甩土功能;(3)护筒:Q355B热轧无缝钢管,壁厚20mm,单节长3m,承插式连接,设“L”型两道密封圈(Φ320×8NBR),水压试验0.6MPa无渗漏;(4)混凝土:C35水下补偿收缩混凝土,配合比P·O42.5水泥∶砂∶石∶水∶UEA膨胀剂∶减水剂=1∶1.72∶2.38∶0.42∶0.08∶0.015,坍落度200±20mm,扩展度≥550mm,初凝时间14h;(5)导管:Φ300mm丝扣式,每节长2m,密封水压1.2MPa,漏斗容积≥1.2m³,首批混凝土量按“0.8πr²+πr²L/4”计算,确保埋管≥1.2m。2.3护筒驱动与取土同步控制(1)初节护筒刃口设双道合金齿,入土0.5m后启动旋挖,取土深度≤护筒跟进深度0.3m,形成“护筒超前—钻进取土—实时监测”闭环;(2)每0.5m记录一次驱动压力、旋挖钻压、转速、泥浆比重(控制在1.05~1.08g/cm³,仅用于钻杆冷却与携渣),发现压力突升(>额定值20%)立即停钻,采用“慢速正转+小行程提升”扫孔,防止护筒抱死;(3)垂直度监测:钻机桅杆安装双轴倾角传感器,数据实时回传BIM云平台,超差1/250时自动报警,机手在60s内调整桅杆油缸,确保全过程垂直度≤1/300。2.4钢筋笼制作与定位(1)主筋HRB400EΦ32,采用直螺纹套筒连接(Ⅰ级接头),丝扣长45mm,拧紧扭矩640N·m,现场抽检10%进行力矩复检;(2)加强箍Φ16@2000,与主筋采用两侧帮条焊,焊缝厚8mm,长120mm;(3)定位筋(耳筋)Φ20@3000,四向对称布置,外径比护筒内径小30mm,确保保护层70mm;(4)钢筋笼分三节,单节长≤12m,孔口采用“U”型钢板卡+10t卡环对接,时间≤6min,减少孔底沉渣回淤;(5)笼顶与护筒顶设两根Φ50mm定位钢管,与平台型钢焊接,防止混凝土灌注时上浮。2.5水下混凝土灌注与护筒同步拔除(1)初灌量计算:桩径1.2m,护筒内径1.3m,首批混凝土量V=π×0.65²×(1.2+0.4)=1.38m³,现场按1.5m³控制;(2)灌注过程埋管深度2~6m,每灌3m³测一次导管外混凝土面,采用“重锤+测绳+声纳”双控;(3)拔护筒节奏:混凝土面上升1.5m后,启动护筒驱动油缸,每次上拔0.3m,间隔时间≥5min,确保护筒底口始终埋入混凝土≥2m;(4)桩顶超灌:按0.8m控制,现场采用“红漆+钢尺”双标记,凿除后无浮浆层,混凝土强度≥C30;(5)护筒拔除后24h内,采用中粗砂回填空孔,分层注水振实,防止邻桩位移。第三章技术措施与过程控制3.1防窜孔措施(1)跳打顺序:横向隔二打一,纵向隔三打一,最小时间间隔48h;(2)已浇桩周边2倍桩径范围禁止行走50t以上机械;(3)邻桩混凝土强度达5MPa后,方可进行下一根桩钻孔。3.2防混凝土离析措施(1)导管距孔底≤0.5m,初灌时漏斗底阀一次性开启,时间≤15s;(2)混凝土到场后30min内必须开灌,超过45min做废弃处理;(3)夏季施工时,罐车加冰降温,入模温度≤28℃,冬季采用热水(≤60℃)拌合,入模≥10℃。3.3防护筒变形措施(1)护筒出厂前逐节做0.8MPa水压试验,椭圆度≤D/500;(2)砂层段驱动压力≤2000kN,发现护筒内缩径>5mm,立即停拔,采用“内撑+外冷”法校正:内部加设Φ20mm@500环向支撑,外部用液氮冷却收缩,复圆后再继续;(3)拔护筒时同步监测护筒顶水平位移,若位移>20mm,立即反向压入0.2m并锁定,查明原因后方可继续。3.4地铁隧道变形专项预案(1)隧道内布设自动化全站仪(LeicaTM50),每30s采集一次道床沉降及水平位移,预警值:沉降±3mm,水平位移±2mm;(2)当位移达预警值80%时,现场立即停钻,启动“注浆—支撑—限速”三联措施:①隧道拱底注双液浆(W∶C=1∶1,水玻璃模数2.4,体积比1∶0.6),注浆压力0.3MPa,每孔注浆量≤0.5m³;②在隧道内架设200mm×200mm型钢临时支撑,间距1.5m;③地铁运营公司限速25km/h,夜间停运后检查轨道几何形位;(3)当位移达控制值(沉降±5mm,水平位移±4mm)时,立即上报市住建局,启动Ⅰ级响应,停止全部施工,进行专家论证。第四章质量检验与验收4.1过程检验(1)成孔质量:孔径±10mm,垂直度≤1/300,孔底沉渣≤50mm(采用带铅锤的孔规,三次取平均);(2)钢筋笼:主筋间距±10mm,箍筋间距±20mm,笼顶标高±20mm;(3)混凝土试块:每根桩留1组标养,每50m³增留1组同条件,28d抗压强度≥35MPa;(4)护筒拔出后24h内,采用低应变反射波法检测桩身完整性,抽检比例30%,Ⅰ类桩≥90%,无Ⅲ、Ⅳ类桩;(5)对地铁侧20m范围内桩身全部预埋Φ50mm钢管3根,进行声波透射检测,无异常声速低于3800m/s区段。4.2竣工验收(1)承载力检测:采用慢速维持荷载法静载试验,抽检1%且不少于3根,设计特征值Ra=4200kN,最大加载8400kN,沉降量≤30mm,回弹率≥60%;(2)竣工资料:含护筒驱动记录、混凝土灌注记录、隧道变形监测日报、低应变及声波报告、静载报告、钢筋套筒型式检验报告、混凝土碱含量及氯离子扩散系数报告;(3)验收组织:建设单位牵头,勘察、设计、监理、地铁运营、第三方监测五方参加,现场核查原始记录与BIM平台数据一致性,签字确认后方可进入下一分项。第五章职业健康安全与环保措施5.1危险源清单(1)高压管爆脱:导管接头爆裂导致混凝土喷射;(2)护筒抱死:拔筒时突然卸载,钻机倾覆;(3)隧道内注浆隆起:浆液击穿道床,造成轨道突变;(4)夜间照明不足:旋转件卷入人员。5.2控制措施(1)高压管采用4层钢丝编织胶管,爆破压力≥12MPa,每班前做1.5倍工作压力试压,发现鼓包立即更换;(2)护筒拔除时,钻机履带前后各打2根Φ219×8mm抗拔桩(长9m),钢丝绳安全系数≥6,指挥口令标准化:“停—紧—缓—升—停”;(3)隧道注浆设专人盯守道床,采用0.1mm分辨率水准仪,隆起1mm即停泵;(4)夜间作业照度≥50lx,旋转件设红外感应声光报警,人员进入半径3m区域自动停机。5.3环保措施(1)护筒内抽出的含砂废水,经三级沉淀池(每级停留30min)+板框压滤机,SS≤70mg/L后回用;(2)混凝土罐车离场前,经全自动龙门洗车机,冲洗水循环利用率90%;(3)现场设65dB(A)隔音围挡,高2.5m,顶部向内折15°,敏感点噪声夜间≤55dB(A);(4)废弃护筒密封圈集中收集,交由有资质单位再生,禁止焚烧。第六章施工记录与信息化管理6.1记录表格(1)《全护筒驱动记录表》:每0.5m记录驱动压力、贯入速度、垂直度、扭矩;(2)《混凝土灌注记录表》:记录车号、到场时间、坍落度、温度、灌注量、导管埋深、护筒拔高、隧道变形值;(3)《隧道变形监测日报》:含累计沉降、速率、预警次数、处理措施。6.2BIM+二维码每根桩设独立二维码,扫码可查看三维模型、实时监测曲线、检验批资料、责任人签名,实现“一码追溯”。6.3数据归档所有原始数据以JSON格式上传企业私有云,保存15年,满足《电子文件归档与电子档案管理规范》(GB/T188942016)要求,哈希值防篡改。第七章常见问题与排错指南7.1护筒压入困难现象:驱动压力持续>2500kN,贯入速度<1cm/min。原因:遇见旧砼基础或块石。解决:①改用“十字冲锤+筒内取石”工艺,冲锤重5t,落距1.2m,每击20次旋转护筒15°;②若块石>1.2m,采用“水下爆破”方式:钻Φ89mm孔,装φ50mm乳化炸药,单孔药量0.8kg,起爆后5min重新测斜,再继续压入。7.2混凝土堵管现象:导管内混凝土面不动,漏斗无法下料。原因:隔水球卡堵或混凝土坍落度损失。解决:①立即开启导管振捣器(30s),若无效,提升导管0.3m,利用自重冲击;②仍无效,拆除最上节导管,用Φ40mm高压水枪冲洗,重新下球再灌;③若时间>45min,按“断桩”处理,采用“后压浆补强”:在桩侧对称钻两孔,埋注浆管,注水泥浆水灰比0.6,注浆压力0.3~0.5MPa,注浆量≥2倍缺陷段孔隙体积。7.3桩顶浮浆过厚现象:凿除后浮浆>0.5m,粗骨料稀少。原因:护筒一次性拔出过快,混凝土内混入夹泥。解决:①调整拔筒速度,每次≤0.3m,间隔≥5min;②桩顶加灌高度由0.8m增至1.2m,确保浮浆段在凿除范围;③对已经发生的桩,采用“桩侧后注浆+桩顶补强”:在桩周钻4孔,注浆体强度达C40,注浆后钻芯验证,芯样抗压强度≥30MPa。第八章项目实例总结8.1工程实体××集团基础设施公司××轨道交通4号线××站出入口围护桩工程,2022年3月—2022年7月,共完成Φ1.2m全护筒旋挖桩216根,平均桩长38.5m,混凝土总方量11,480m³,Ⅰ类桩比例96.3%,隧道最大沉降1.8mm,最大水平位移1.1mm,远小于控制值。8.2采用工具与方法(1)使用MT150全护筒驱动机+SR285旋挖钻机组合,平均成孔时间2.3h/根,较传统泥浆护壁缩短35%;(2)BIM+私有云实时监测,累计上传数据1.3TB,预警17次,均通过“注浆—支撑”措施化解,未对地铁运营造成延误;(3)混凝土配合比优化后,UEA膨胀剂掺量8%,限制膨胀率0.025%,桩身28d平均强度42.7MPa,标准差1.8MPa,满足C35要求;(4)通过“跳打+间隔+实时监测”组合,邻桩施工相互影响沉降差控制在0.6mm以内,为后续主体结构基坑开挖提供了高精度基准。8.3经验与教训(1)杂填层厚场地,护筒刃口合金齿磨损快,每20根桩需更换一次,建议备用10套;(2)夏季高温期间,混凝土到场温度控制难度加大,需提前24h对骨料遮阳喷淋,并在搅拌站加装片冰机;(3)隧道内注浆需与运营单位建立“双确认”机制,注浆前30min再次核对列车时刻,避免注浆峰值与列车通过重叠;(4)竣工资料电子签名需提前与档案馆沟通格式,避免返工。第九章附表与样板(以下表格为可直接打印使用版本,尺寸A4横向)附表1全护筒驱动记录表(样板)|桩号|深度(m)|驱动压力(kN)|贯入速度(cm/min)|垂直度(1/××)|扭矩(kN·m)|时间|操作人|备注|附表2混凝土灌注记录表(样板)|桩号|车号|到场时间|坍落度(mm)|温度(℃)|灌注量(m³)|导管埋深(m)|护筒拔高(m)

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