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文档简介
质量体系认证标准执行自查报告本次自查依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》开展,为验证全公司质量体系运行与标准要求的符合性,验证年度质量目标的完成情况,落实上一次外部审核提出的持续改进要求,公司于202X年9月10日至9月25日组织了跨部门全面自查,自查组由质量经理牵头,成员覆盖生产、技术、采购、人力资源、销售、设备各个部门核心岗位,自查范围覆盖公司所有部门、所有在产产品实现过程、外包过程、管理过程,未遗漏任何体系覆盖的范围。本次自查采用文件审核、现场核查、记录抽查、人员访谈结合的方式开展,累计查阅体系文件、质量记录、生产台账等各类资料1247份,现场抽查了冲压、焊接、涂装、总装四个生产车间的36个工位,以及成品仓库、原材料仓库、计量实验室、研发中心四个辅助场所,访谈了各层级员工52人,确保自查结果能够真实反映公司质量体系运行的实际情况。本次自查首先对照GB/T19001-2016标准的全部条款,逐一核对公司现有质量手册、程序文件、作业指导书的内容符合性。公司现行体系文件于2021年完成换版发布,2022年、2023年分别做了两次局部修订,本次自查重点核对了标准中提出的基于风险的思维、相关方要求识别、组织知识管理等新版标准的核心要求,发现原体系文件中存在三处局部不符合:第一,设计开发更改的控制程序中,仅要求对更改后的产品性能做验证,未明确要求对涉及整车匹配、寿命周期的更改做额外的验证和风险评估,对应去年我们完成的某型底盘零部件的材料更改,当时仅做了强度验证,未做1000小时疲劳试验,虽然后续客户批量试用未出现问题,但过程控制不符合标准要求,本次自查已经完成了程序文件的修订,补充了不同等级设计更改的验证要求,明确涉及材料、核心结构的更改必须增加全性能试验和风险识别环节;第二,原文件控制程序中,仅明确了新版文件的发文要求,未对旧版文件的回收、核销做出明确的流程规定,导致车间现场容易遗留作废文件,这也是本次现场检查发现作废文件的根源,本次已经完成了文件控制程序的修订,新增了旧版文件回收签字环节,每一次文件换版必须由发文部门核对回收数量,签字确认后才能分发新版,留存的作废文件必须加盖作废章,隔离存放;第三,原质量手册中仅明确了公司符合GB/T19001要求,未纳入核心客户提出的IATF16949相关特殊要求,本次已经完成质量手册的补充修订,将客户要求的特殊过程确认、全批次追溯、PPAP生产批准等要求纳入体系文件,确保文件与相关方要求一致。除上述三处修订内容外,其余体系文件全部符合标准要求,不存在系统性的文件偏差。本次核心过程运行绩效的自查结果汇总如下:过程名称对应体系标准条款年度质量目标本年度实际完成偏差原因说明自查结论相关方要求识别4.2理解相关方需求客户要求识别覆盖率100%100%无偏差符合质量方针目标落实5.2质量方针员工质量方针知晓率≥90%90.4%新员工知晓率偏低,拉低整体平均值基本符合设计开发过程控制8.3设计和开发设计开发一次通过率≥95%96.2%本年度共完成112项设计开发及更改项目,108项一次验证通过,无系统性偏差符合采购过程控制8.4外部提供过程产品进厂原材料不合格率≤0.3%0.21%核心供应商来料质量稳定,全年仅3批来料不合格,已经做退货处理符合外包热处理过程控制8.4外部提供过程产品外包产品不合格率≤0.5%0.62%外包供应商下半年更换加热炉控制系统,调试阶段工艺稳定性不足,不合格率小幅上升不符合生产过程控制8.5生产和服务提供过程不合格品率≤1.2%1.08%通过年初开展的工艺优化项目,减少了加工变形导致的不合格,质量稳步提升符合计量器具管控7.1.5监视测量资源计量器具校准覆盖率100%99.6%新购三坐标测量探针赶新项目进度,未校准先使用,后续补校准结果合格,未影响产品质量不符合客户投诉处理9.1.2顾客满意投诉关闭率100%,平均响应时间≤24小时关闭率100%,平均响应时间18小时所有投诉都在要求时间内关闭,未发生升级投诉符合顾客满意度9.1.2顾客满意顾客满意度得分≥90分92分本年度产品交付及时率提升,客户质量投诉减少,得分较去年提升2分符合不合格品控制8.7不合格品控制不合格品流出率≤0.01%0.007%所有不合格品都做了标识隔离,仅3件微量不合格品流出,已经做了召回处理符合持续改进10.1改进年度完成质量改进项目≥15项21项全年完成工艺优化、降本、提质类改进项目21项,累计创造效益120余万元符合内部审核9.2内部审核年度内审覆盖所有部门,不符合项整改完成率100%100%上半年年度内审已经完成,开出的6项一般不符合全部整改到位符合从上述绩效数据可以看出,公司12项核心过程的质量目标中,10项目标完成,2项目标未完成,整体完成率为83.3%,符合年度质量体系运行的基本要求,未完成的两项均为局部过程偏差,未发生批量质量事故、客户重大投诉等系统性问题,不会对公司产品质量和客户满意造成重大影响。在资源保障能力方面,本次自查逐一验证了各类资源的符合性:首先是人力资源,公司现有与质量相关的岗位员工72人,其中检验员18人、工艺员12人、质量管理员10人、生产班长32人,本次自查资格资质情况,16名检验员取得了国家认可的检验员资格证书,2名今年7月新入职的应届毕业生尚未取得资格证书,目前仅安排在辅助检验岗位,协助老检验员开展工作,尚未独立出具检验报告,不过按照体系要求,必须持证上岗,因此该问题需要整改;另外,今年新入职的一线员工34人,全部完成了岗位操作技能培训和质量意识培训,考核合格率100%,不过针对质量体系相关知识的培训深度不足,刚才提到的质量方针知晓率偏低就是这个原因,新员工培训更多侧重操作技能,忽略了体系要求的宣贯。其次是基础设施,公司现有生产设备127台、辅助设备42台,本年度全部按照计划做了定期保养维护,自查精度情况,发现3台使用年限超过10年的普通车床导轨磨损量超过了工艺允许的0.02mm/1000mm的要求,最大磨损量达到了0.035mm,目前这三台设备仅用于粗加工工序,尚未影响产品最终精度,不过已经达不到工艺要求,原计划今年三季度安排大修,因为三季度订单饱满,生产任务紧,所以推迟了大修计划,目前已经排产,预计11月初完成大修;另外,涂装车间的VOC处理设施,今年年初完成了升级改造,本次自查排放数据,全部符合新的环保标准要求,运行稳定。第三是监视测量资源,除了刚才提到的未校准探针问题,其余1241台计量器具全部按照校准周期完成了校准,校准合格,计量实验室的恒温环境,自查近三个月的温湿度记录,发现有5天温度波动超出了20±2℃的要求,最高温度达到了23.1℃,原因是空调出风口滤网堵塞,制冷效果下降,本次已经完成了滤网更换,连续一周监测温湿度,全部稳定在要求范围内,未对计量结果造成影响。第四是组织知识管理,对照标准要求,公司需要管理与产品和过程能力相关的知识,目前公司已经完成了所有显性知识的归档,包括工艺文件、设计图纸、标准规范、客户要求等都已经存入公司内部知识库,版本可控,但是针对老员工积累的隐性知识,比如复杂模具的调试经验、薄壁零件的加工变形控制技巧、焊接参数的手工调整经验等,大部分都存在于老员工个人经验中,没有形成书面的标准化文件,目前公司有12名工龄超过20年的资深技师,其中3名将在未来两年内退休,存在隐性知识流失的风险,一旦老员工离职退休,新员工上手需要很长时间,很容易出现质量波动,本次自查发现该问题,已经安排专项梳理工作。在风险与机遇应对落实方面,今年年初管理评审阶段,公司一共识别了8项需要应对的风险和3项机遇,本次逐一验证应对措施的落实情况:1.钢材价格波动风险:应对措施为与核心供应商签订半年锁价框架协议,锁定80%的原材料需求量,实际落实后,本年度原材料成本波动控制在4.8%以内,远低于行业平均11.7%的波动幅度,应对有效;2.新环保标准实施风险:应对措施为升级涂装线VOC处理设备,本年度6月已经完成改造,连续三个月排放检测全部达标,应对有效;3.客户年度降本5%的要求风险:应对措施为优化冲压工艺,减少边角料损耗,改造下料排版软件,实际落实后,全年实现降本5.2%,满足客户要求,应对有效;4.核心密封件供应商单源供应风险:应对措施为开发第二合格供应商,原计划8月底完成样件验证和审核,目前进度滞后2个月,原因是上半年疫情影响,无法赴现场审核,对方的样件交付也推迟了一个月,目前已经完成了样件验证,计划10月底完成远程审核,11月底纳入合格供应商,实现双源供应,进度滞后,需要跟进;5.新产品销量增长的机遇:应对措施为新增一条生产线,今年5月已经完成安装调试,目前产能满足增长需求,已经实现新增产量12万件,落实到位;其余三项风险(新员工技能不足、产品质量一致性波动、物流运输成本上涨)和两项机遇(拓展新客户、推广新工艺)都已经按照计划落实,效果符合预期,整体风险应对完成率达到87.5%,不存在重大风险失控的情况。针对去年10月第三方外审开出的不符合项,本次专门做了整改验证,去年一共开出2项一般不符合项:1.成品仓库温湿度记录不完整,缺少2022年6-7月共12天的记录;2.3款在产产品的FMEA分析未按照新版要求更新。本次自查验证整改情况,第一项已经完成整改,成品仓库安装了自动温湿度记录仪,同时保留人工每天两次记录的要求,本次抽查2023年1-9月的记录,全部完整,没有缺失,符合要求;第二项已经完成整改,按照AIAG-VDA新版FMEA的要求,完成了所有8款在产产品的FMEA更新,本次抽查了3款产品的FMEA文件,全部符合新版要求,因此两项不符合项全部整改到位,没有遗留问题。本次自查共排查出8项一般不符合项,具体整改计划如下:不符合项描述对应体系条款责任部门计划完成时限整改措施内容二车间、三车间工位现场共留存7份作废版冲压作业指导书,未及时回收撤除,存在误用风险8.5.1生产和服务提供控制生产部、质量部202X年9月25日(已完成)现场撤除所有作废文件,组织全公司所有车间开展工位文件全面清理,修订文件控制程序,新增旧版文件回收签字确认流程,每季度开展一次工位文件核对新购三坐标测量探针未做校准即投入使用,过程管控不符合要求7.1.5监视和测量资源质量部202X年9月20日(已完成)补做探针校准,校准结果合格,未影响产品质量;修订计量器具采购验收流程,新增入库校准确认环节,所有计量器具必须取得校准合格证明方可入库投入使用外包热处理过程不合格率0.62%,超出年度0.5%的目标值8.4外部提供过程控制采购部、质量部202X年10月31日要求外包供应商提交原因分析报告和整改计划,安排质量工程师驻场跟踪对方控制系统调试和工艺验证,10月底完成整改效果验证,若仍不达标则启动更换供应商流程2名新入职检验员未取得资格证书,目前独立承担辅助检验工作,不符合持证上岗要求7.1.2能力人力资源部、质量部202X年10月15日安排两名员工参加10月中旬的行业协会检验员资格培训考试,考试通过取得证书前,不得独立出具检验报告3台普通车床导轨磨损量超出工艺允许偏差7.1.3基础设施设备部202X年11月5日安排停产大修,更换导轨托板,完成精度调校,校准合格后方可重新投入生产一线资深技师的隐性工艺知识未完成标准化归档,存在知识流失风险7.1.6组织的知识工艺部、人力资源部202X年12月31日组建专项梳理小组,对12名资深技师的核心操作经验进行记录整理,形成11份专项作业指导书,纳入公司内部知识库管理核心密封件第二供应商开发进度滞后2个月,未按计划实现双源供应6.1应对风险的措施采购部、质量部202X年11月30日启动第二供应商远程审核,完成批量试生产件的验证,验证合格后纳入合格供应商名录,实现双源供应新员工质量方针、岗位质量目标知晓率偏低,抽查10名新员工仅6人能准确表述5.3组织的岗位、职责和权限人力资源部、各部门202X年10月31日将质量方针、部门和岗位质量目标纳入新员工入职必修培训内容,培训后完成考核,考核合格方可上岗经过本次全面自查,公司质量体系整体运行符合GB/T19001-2016标准的要求,体系文件基本健全,大部分过程运行稳定,质量目标总体完成,上一次外部审核的不符合项全部整改到位,没有发生重大质量事故、重大客户投诉、重大体系违规等问题,体系运行整体有效。但是也要看到,公司质量体系运行还存在一些细节层面的问题,主要体现在三个方面:一是基层过程管控存在漏洞,文件管控、计量器具管理等基础工作还存在不规范的情况,反映出部分基层管理人员对体系要求的执行力不足,存在重生产轻管控的思想,认为只要产品合格就行,过程合规格外不重要;二是风险管理还存在进度滞后的情况,供应链风险的应对不够及时,反映出我们在风险应对的跟踪验证上还存在不足,没有建立月度风险跟踪机制,导致进度偏差没有及时发现;三是知识管理等新版标准的新要求落实还不到位,对隐性知识的管理重视不够,没有意识到知识流失对产品质量稳定性的潜在影响,存在认知盲区。针对这些问题,除了上表中列出的针对性整改计划之外,公司后续还要推进三项系统性改进工作:第一,完善体系自查的常态化机制,改变原来仅在年度外审前开展一次全面自查的模式,要求每个部门每个季度开展一次专项自查,针对本部门负责的过程进行自查,形成自查报告,由质量部汇总跟踪,及时发现和解决问题,把问题消除在日常,避免问题积累到年度审核前才集中整改;第二,加强全员质量体系培训,尤其是
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