电厂凝汽器清洗的方法_第1页
电厂凝汽器清洗的方法_第2页
电厂凝汽器清洗的方法_第3页
电厂凝汽器清洗的方法_第4页
电厂凝汽器清洗的方法_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

电厂凝汽器清洗的方法第一章凝汽器污染机理与清洗决策1.1污染类型与热损映射污染类型主要成因典型热阻增量(m²·K/kW)背压升高值(kPa)煤耗增加(g/kWh)触发清洗阈值生物黏泥循环水菌藻>10⁵CFU/mL0.181.23.8背压≥7kPa碳酸钙垢浓缩倍率>3.5,pH>8.30.322.16.5端差≥9℃氧化铁沉积补水铁>0.3mg/L0.251.65.0真空下降率>0.5kPa/d海生物堵塞海水系统,贻贝繁殖季0.402.68.2冷却水流量下降>8%1.2清洗决策树运行值班员每班抄录背压、端差、循环水进出口温差,输入SIS系统“凝汽器健康模块”。当累计扣分≥12分(背压7kPa扣4分,端差9℃扣3分,流量降8%扣5分),自动弹出“清洗预警”。值长需在2h内召集热机、化学、点检三方会诊,确认是否触发正式清洗流程。第二章组织与职责2.1三级安全网岗位职责关键指标追责条款发电部主任签发清洗工作票清洗后真空提升≥2kPa未达标扣月度绩效20%化学专工制定清洗方案、化验指标腐蚀指示片失重<2g/m²超标按《化学监督条例》第22条记过检修班长现场隔离、拆装端盖工完料净场地清,遗留物0件发现异物扣500元/件安环监察气体检测、受限空间监护H₂S<10ppm,O₂>19.5%一次不合格停工整顿2.2外委队伍准入须具备《电力行业化学清洗A级资质》,近五年300MW机组以上凝汽器业绩≥5台,项目经理持中级职称及危化品操作证。入厂前24h提交人身意外险保单、工器具清单、危化品MSDS,缺一禁止入厂。第三章清洗方法库3.1高压水射流(≥50MPa)适用:生物黏泥、松散垢,铜管≥0.7mm剩余壁厚。核心参数:喷嘴:15°扇形,陶瓷镶嵌,孔径1.2mm泵组:三柱塞,流量110L/min,电机功率132kW步进:自动爬行器速度0.3m/min,逐根清洗,防止“斑马纹”废水:经三级沉淀池+纤维球过滤器,SS<70mg/L后回用3.2化学循环清洗(HCl+缓蚀剂+还原剂)适用:碳酸钙垢>200g/m²,铜管已做氨检漏无渗漏。配方(每吨清洗液):工业盐酸(31%)80kgLAN-826缓蚀剂3.2kg硫脲1.5kg(除Cu²⁺)异抗坏血酸2.0kg(除Fe³⁺)表面活性剂OP-101kg温度:≤55℃,循环流速0.2m/s,每30min测一次Fe³⁺、Cu²⁺、酸浓度。当酸浓度下降<0.2%/h视为终点,立即中和排放。3.3胶球在线清洗(连续运行)适用:防垢为主,已配置胶球系统机组。选型:海绵球:湿态密度1.02g/cm³,直径比铜管内径大1mm投球量:单侧循环水流量3%,每日投球8h收球率:≥96%,低于该值立即停机检查收球网月度拆检5%铜管,无可见划痕即为合格。3.4机械钻通(柔性轴+PDC钻头)适用:局部堵死,垢层>3mm且硬度>4Mohs。设备:柔性轴φ8mm,长度15m,转速0–1800rpm无级调速PDC钻头φ16mm,金刚石颗粒度30目真空集尘器风量4m³/min,防止二次扬尘每钻完一根,内窥镜复查,无螺旋纹、无镀层剥落方可通过。第四章清洗前准备4.1系统隔离清单隔离点措施上锁编号确认人签字循环水进出水母管关闭电动蝶阀,断电挂牌L-202-01点检员张某胶球泵入口加装盲板DN600L-202-02检修班长李某热井放水开排污阀,贴封条L-202-03运行值长王某4.2工艺交付单化学专工填写《凝汽器清洗工艺交付单》,内容含:垢样分析报告(XRD衍射图、SEM照片)铜管壁厚超声测厚记录(抽检10%,最小壁厚0.65mm)临时系统P&ID,标注材质、压力等级、排放口发电部签字后方可拆端盖,否则按“无票作业”处理。4.3应急物资碳酸氢钠2t,用于酸液泄漏中和应急喷淋洗眼器2套,压力0.3MPa,水量≥11L/min正压式呼吸器6套,气瓶压力≥28MPa防化服A级4套,耐酸渗透时间≥480min第五章化学清洗详细步骤5.1水冲洗开启工业水旁路,流量维持额定循环水流速1.2m/s,持续2h,直至出水浊度<5NTU。5.2缓蚀剂预膜配制0.2%LAN-826,温度40℃,循环1h,使铜管表面形成单分子膜,减少后续酸洗腐蚀。5.3酸洗注酸:通过临时酸罐(PE,10m³)以0.05m/s缓慢注入,防止气阻监测:每15min取样,用0.1mol/LNaOH滴定,记录酸浓度终点判断:当酸浓度连续两次下降<0.2%,且Fe³⁺<300mg/L,停止循环时间控制:总酸洗时间≤4h,防止过洗5.4中和与钝化排尽废酸后,立即用1%Na₂CO₃中和至pH6–9,再加入0.5%亚硝酸钠+0.3%硼砂,50℃循环2h,生成Cu₂O保护膜。5.5最终冲洗用除盐水冲洗至电导率<50μS/cm,氯离子<5mg/L,方可恢复运行。第六章高压水射流操作指南(面向零经验用户)目的:在不损伤铜管的前提下,清除管壁生物黏泥,恢复设计清洁系数0.85。前置条件:铜管内壁无穿孔,壁厚≥0.7mm端盖已拆,管板露出,照明≥50lx高压泵接地电阻<4Ω,漏电保护器动作电流30mA详细步骤:1.穿戴:连体防刺服、防砸鞋、护目镜、耳塞2.接管:将15m高压软管与泵出口连接,用M22×1.5螺纹加聚四氟乙烯带,手动拧紧后再用扳手加1/4圈3.排气:开启泵回流阀,启动电机,低速运转1min,见水流无气泡后关闭回流阀4.进枪:将喷枪插入铜管深处,先开低压5MPa,待枪体自行推进0.5m后,再升压至50MPa5.步进:保持枪体匀速外拉,速度约0.3m/min,听见“啾啾”均匀声音为正常;若出现“哒哒”异响,立即停枪检查是否堵嘴6.退枪:枪嘴退出管板前,先卸压至5MPa,再完全关闭泵,防止水锤击打管板7.自检:用内窥镜抽查5%,要求管壁无反光水膜,无螺旋划痕8.废水:现场铺设防渗布,废水经沉淀+中和,pH6–9后泵入工业下水道常见问题与排错:压力打不上:检查喷嘴是否磨损,更换后压力恢复喷枪抖动:进给速度过快,降低至0.2m/min铜管镀层脱落:立即停泵,降低压力至30MPa,并通知化学专工评估第七章质量验收与后评价7.1性能考核指标清洗前清洗目标清洗后实测合格判定凝汽器端差11.2℃≤7℃6.4℃合格背压9.1kPa≤6.5kPa6.2kPa合格清洁系数0.62≥0.850.88合格真空严密性270Pa/min≤200Pa/min160Pa/min合格7.2腐蚀评价清洗后割取监测铜管(长度100mm),经电子天平称重,腐蚀速率=0.89g/(m²·h),低于DL/T957-2015限值2g/(m²·h)。金相显微镜下晶界清晰,无晶间腐蚀。7.3经济后评估本次清洗费用28万元,其中化学药剂9万元、人工6万元、外委13万元。清洗后机组煤耗下降7.8g/kWh,按年发电量18亿kWh、标煤价850元/t计算,年节约燃料成本1193万元,投资回收期仅8.6天。第八章运行维护防再沉积制度8.1循环水水质内控标准项目控制值分析频次超标处理pH7.8–8.2每班加硫酸调节钙硬度<450mg/L每日排污或投加阻垢剂异养菌<1×10⁴CFU/mL每周冲击性加氯,余氯0.5mg/L,2h铁离子<0.1mg/L每日补水除铁过滤器反洗8.2胶球系统定期工作卡每周一白班:1.收球网冲洗5min,压差<0.02MPa2.称量湿态胶球,磨损率>5%立即更换3.记录投球量、收球率,数据录入SIS每月15日:1.拆检5%铜管,内窥镜拍照存档2.校准加氯计量泵,误差<2%8.3奖惩条款连续三个月端差<6℃,奖励化学班组2000元;若因水质失控导致一年内二次清洗,扣发发电部年度奖金10%,并通报公司级安全例会。第九章典型案例复盘(2023年某沿海电厂1000MW机组)背景:2023年7月,海水温度30℃,贻贝爆发,3号机背压由5.9kPa升至8.4kPa,煤耗增加10.2g/kWh。措施:运行

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论