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室内新风系统施工方案一、项目概况与目标本项目为某办公楼三层局部区域(约1200m²)增设独立式双向流新风系统,原建筑为2016年竣工的框架结构,层高3.9m,吊顶完成面2.8m,外窗为6+12A+6中空玻璃且可开启面积不足3%。业主诉求集中在三点:1.将室内CO₂浓度控制在≤800ppm;2.冬季室温≥20℃、夏季≤26℃,新风不得加剧负荷;3.运行噪声≤35dB(A)(开放办公区)。经负荷计算与现场踏勘,确定采用“全热回收+可变风量+分区分级控制”的技术路线,主机置于走廊尽端闲置库房,通过结构梁下350mm空间敷设PE消音主管,末端采用地板送风与吊顶回风结合的方式,确保气流组织与装饰完成面协调。二、设计参数与负荷计算2.1人员与照明密度功能区面积(m²)人员密度(人/m²)照明功率(W/m²)设备功率(W/m²)开放办公7200.121118会议室1500.595经理室900.21012走廊/辅助240—522.2新风量与换气次数按GB50736-2012与业主协议,取“人员+排污”双指标较大值:开放办公:30m³/(h·人)→720×0.12×30=2592m³/h;会议室:30m³/(h·人)→150×0.5×30=2250m³/h;经理室:30m³/(h·人)→90×0.2×30=540m³/h;走廊:2次/h→240×2.8×2=1344m³/h;合计设计风量6726m³/h,主机选型放大1.15倍,取7750m³/h。2.3热回收效率与负荷选用80%显热效率、65%全热效率的铝箔交叉逆流式热交换芯体,冬季室外计算温度-5℃、室内20℃,则送风预热温度=-5+0.8×(20+5)=15℃;新风负荷Q=1.2×7750×1.02×(20-15)/3.6=13.2kW,小于原空调箱余量18kW,无需额外加热盘管。三、系统选型与设备清单3.1主机型号额定风量(m³/h)机外静压(Pa)电机功率(kW)噪声dB(A)@1m数量HRB-8000ER77503202.2581台主机内置双EC直流无刷风机,可0-10V无级调速,自带冷凝水提升泵,扬程750mm。3.2分风箱与消音管主管采用∅250mmPE双壁消音管,环刚度≥8kN/m²,内壁穿孔+吸音棉,插入损失12dB(A);分风箱为3mm镀锌钢板内贴10mm橡胶保温,每个支路设手动风量调节阀,阀片开度锁定后贴易碎签,防止人为拨动。3.3末端风口地板送风采用∅150mm线性条形风口,条缝宽度15mm,带可调导流片;回风为600×300mm可开式铝合金百叶,内置可清洗尼龙网,初阻力18Pa。3.4自控系统采用BACnetMS/TP总线,配置7只CO₂传感器(0-2000ppm,精度±50ppm),2只管道温湿度传感器,1只压差开关(过滤器报警)。逻辑:当任一区域CO₂>900ppm,主机升速至100%;当全部区域<700ppm且持续5min,风机降至30%维持风量2300m³/h;夜间22:00-06:00切换至15%值班模式。四、施工流程与工艺4.1施工准备1.技术交底:项目经理、监理、装饰、消防四方签字确认管线走向,BIM模型已提前完成碰撞检查,预留50mm安全间隙。2.现场放线:采用全站仪将主管中心线弹在结构楼板,误差≤2mm;遇600mm宽主梁时,采用“梁下预埋钢板+丝杆吊架”方案,吊杆M10,间距1.2m。3.成品保护:主机拆箱后四角贴5mm橡塑护角,外壳覆0.12mm防划膜;风口、控制器统一放入带锁库房,领料登记。4.2主机安装1.基础:10#槽钢焊接框架,平面度≤2mm/m,下部垫10mm橡胶减震垫,垫片与基础用结构胶固定,防止滑移。2.接管:新风入口采用1.2mm铝板制作防雨百叶,内衬不锈钢网12目,入口段设30mm厚可清洗聚氨酯过滤器,边框铝铆钉固定;排风口接至原建筑土建风井,井道内壁已贴25mm岩棉板,接缝打防火胶。3.电源:主机供电独立回路380V/32A,配3P+N+PE断路器,金属软管采用包塑防水型,长度≤1.2m,弯曲半径≥6D。4.3风管施工1.切割:PE管采用400W手持电热锯,切口与管轴线垂直,误差≤1mm;切割后0.5h内完成熔接,防止端面污染。2.热熔:管径∅250mm,采用套筒热熔,加热板温度210±5℃,加热时间55s,冷却时间4min,翻边宽度3-4mm,均匀无气泡。3.吊架:水平管每1.2m设一副镀锌吊架,立管每1.5m设一副,吊杆与楼板采用M10膨胀螺栓,拉拔测试≥1.5kN;吊架与管壁间垫5mmEPDM减震条,防止高频振动传递。4.保温:室外部分及机房内管道采用20mm厚橡塑保温,外缠0.5mm铝箔,搭接50mm,胶水采用环保型838;室内隐蔽部分可不保温,但须做防结露验算,表面温度高于露点1.5℃以上。4.4末端安装1.地板风口:配合装饰10mm厚地毯,风口下沿与地毯平齐,四周打透明玻璃胶密封,防止吸尘;风口下方接∅150mm铝箔软管,长度≤0.8m,弯曲半径≥1.5D,软管两端用不锈钢喉箍紧固,扭力1.2N·m。2.吊顶回风:回风口设在走廊,距地2.5m,避开灯具0.4m以上,防止气流短路;风口边框与石膏板接缝贴8mm防火棉,防止共振异响。3.控制器:86盒预埋高度1.3m,与照明开关并列,水平误差≤1mm;通信线RVSP2×1.5mm²与强电间距≥300mm,交叉处包铝箔屏蔽。4.5系统调试1.单机试运转:主机空载运行2h,测电流3.8A/相(额定4.2A),振动速度1.6mm/s(标准≤2.8mm/s),轴承温升18K。2.风量平衡:采用数字式热线风速仪,每个风口测5点取平均,与设计值偏差≤±10%;对偏差>10%的支路,重新调整风量阀并锁定。3.噪声测试:开放办公区4个角+中心共5点,背景28dB(A),开机后33dB(A),符合≤35dB(A)要求;会议室1点36dB(A),超标1dB,通过降低风机转速5%后达标。4.CO₂模拟:点燃4支蜡烛模拟4人,15min后CO₂升至1100ppm,系统3min内升速,10min后降至800ppm,验证自控逻辑有效。五、质量控制要点1.漏光检查:夜间用100W白炽灯置于管内,外侧观察无可见光漏出,发现漏点用铝箔胶带修补后再测。2.漏风测试:按GB50243-2016中压系统标准,允许漏风量≤5.5m³/(h·m²),实测3.2m³/(h·m²)。3.热回收效率:冬季工况实测送风温度14.8℃,计算效率79.2%,与设计80%偏差1%,在±3%允许范围内。4.过滤器效率:初效G4计重法效率92%,压降65Pa,设定压差报警值120Pa,实测118Pa时报警,提醒清洗。六、成品保护与文明施工1.每日工完场清:PE管边角料当日回收,称重记录,禁止切割粉末进入空调回风;2.防尘:主机敞口用0.05mm塑料薄膜+胶带密封,吊顶内作业下方铺2m宽防火布;3.临时用电:电缆架空≥2.5m,使用防水工业插座,漏保动作电流30mA,每日收工断电上锁;4.成品复查:装饰封板前拍摄全景照片,标注风口、检修口坐标,存档备查。七、验收与交付1.资料移交:包含竣工图、风量平衡表、噪声测试报告、CO₂曲线、保修卡、操作手册;2.培训:对业主运维人员进行2h现场讲解,涵盖滤网更换(每3个月)、冷凝水提升泵清洗(每6个月)、EC风机故障代码解读;3.质保:整机2年,热交换芯5年,终身提供备件;4.维保计划:第一年每季度巡检一次,第二年起每半年一次,巡检内容含风量、噪声、过滤器压差、控制逻辑验证,巡检报告3日内提交。八、常见缺陷与预防缺陷原因预防措施地板风口结露保温缺失、送风温度低送风温度≥16℃,软管包10mm橡塑吊顶共振吊架与龙骨硬连接加5mmEPDM垫片,独立吊架过滤器报警频繁初效过滤面积小改折叠式G4,面积增大40%通信掉线手拉手拓扑过长每32设备加中继器,总线隔离九、运维优化建议1.夜间谷电预冷:利用22:00-06:00低价电,提前将室温降至24℃,白天靠热惰性维持,可节约8%运行费;2.滤网RFID管理:在滤网边框贴无源标签,手机NFC读取更换记录,防止人工漏登;3.风机Map图:将EC风机效率曲线写入BMS,实时寻找最佳效率点,预计年节电1100kWh;4.春秋旁通模式:当室外焓值低于室内10kJ/kg时,自动切换旁通,热回收待机,降低压降45Pa,年省电600kWh。十、总结本方案通过“小管径消音+分区分级+热回收”组合,在层高受

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