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文档简介

市政污水管维修调排水方案及流程第一章项目背景与核心目标1.1现状痛点市政污水主干管(DN800—DN1200,钢筋混凝土Ⅲ级管,1998年敷设)运行26年,近三年CCTV检测显示:结构性缺陷4级(严重)占比18.7%,以环向裂缝、接口错位、钢筋外露为主;功能性缺陷3级(较重)占比34.2%,以树根侵入、硬结油脂、沉积为主;旱季日均流量3.8万m³,高峰5.2万m³,管段充满度0.75—0.92,已无冗余容量。1.2维修窗口环保红线:上游两座一体化泵站无调蓄功能,停泵4h即溢流;交通红线:管位位于60m宽主干道下,夜间23:00—05:00方可占道;气象红线:雨季(4—9月)禁止大开挖,仅允许非开挖修复。1.3核心目标在“零溢流、零投诉、零事故”前提下,用28个有效夜间完成1.2km主段修复,恢复设计流量,并建立48h应急调排水能力。第二章水量水平衡与调蓄计算2.1基础数据指标数值来源备注旱季日均流量3.8万m³/d泵站SCADA30d均值小时峰值系数1.35高峰小时流量2140m³/h实测持续2h管段有效容积880m³管长1.2km,充满度0.8不含倒虹吸65m上游泵站调蓄池0m³无需外设下游污水处理厂富裕容量600m³/h厂方确认需提前2h预约2.2调蓄缺口高峰小时2140m³/h–下游可接收600m³/h=1540m³/h,需临时调蓄。2.3调蓄方案比选方案容积实施周期占地投资综合评分结论移动式一体化泵站(4套400m³/h)+2km临时管无需土建6h2×200m²28万元92/100采用封堵上下游+罐车外运1500m³/次连续运输道路限行46万元67/100备用新建钢板桩调蓄池1500m³1500m³15d800m²110万元55/100否决2.4调蓄运行逻辑维修前2h,4套400m³/h泵同时启动,将上游来水抽排至2km外市政雨水箱涵(非雨季可直排河道,已获环保批复);维修期间,抽排能力1600m³/h>1540m³/h,富裕60m³/h用于管道冲洗;维修后1h,逐步关闭泵站,下游厂同步增开1台鼓风机,确保水质冲击<10%。第三章封堵与导流设计3.1封堵点布置封堵编号桩号管径材质封堵方式承压水头安全系数FD-1K0+035DN1000混凝土双胀圈+气囊4.2m2.1FD-2K1+235DN1000混凝土双胀圈+气囊4.5m2.13.2气囊选型材质:芳纶纤维增强橡胶,耐酸碱pH2—12;规格:DN1000×1800mm,充气压力0.45bar;检漏:充气30min压降≤2%为合格;备用:每点额外准备1只同型号气囊。3.3导流管设计管材:HDPESN8500mm,电热熔焊接,每6m设1只快开检查口;流速控制:V=1.2m/s,充满度0.6,输水能力850m³/h;路由:沿人行道吊装,用200mm厚橡胶垫+角钢固定,防止沉降;排气:高点设DN100自动排气阀2套,防止气阻。第四章维修工艺与材料4.1缺陷分级与工艺匹配缺陷代码描述等级工艺材料设计厚度寿命XA-4环向裂缝>10mm4不锈钢快速锁+紫外光固化内衬玻璃纤维+UV树脂6mm≥50年JC-3接口错位25mm3注浆密封+短管置换微膨胀高聚物+PE短管300mm≥30年GS-2钢筋外露+锈胀3除锈+聚合物砂浆+环氧涂层纳米改性环氧2mm≥30年4.2紫外光固化内衬施工参数软管:E-glass,渗透系数≤1×10⁻¹²m/s,抗拉220MPa;树脂:ISO树脂+光引发剂,固化能量850mJ/cm²;灯链:9×1000W紫外灯,牵引速度0.8m/min;温度监控:红外探头每0.5m记录,管壁温度85℃维持25min;冷却:自然冷却至35℃后拆灯,防止热应力收缩。4.3注浆密封钻孔:@300mm,斜45°穿越管缝,孔径12mm;浆液:非水溶性聚氨酯,粘度350cP,膨胀倍25倍;压力:0.2MPa,逐级升至0.4MPa,稳压5min;闭水试验:30min水位下降≤5mm为合格。第五章时间与交通组织5.1夜间窗口划分时段工作内容占道长度机械人员噪声控制23:00—23:30封道+围挡+降尘120m防撞车2台6人雾炮机30μm微雾23:30—02:00抽水+封堵+导流120m潜水泵4台12人泵加隔音罩≤65dB02:00—04:30修复作业60mUV灯链1套8人低噪风机≤60dB04:30—05:00拆围+路面恢复120m沥青料6t10人压路机静压5.2交通绕行主干道6车道压缩为2车道,利用对向2车道+辅道2车道;提前5d通过交通电台、导航软件、路口LED发布信息;设置8名交通协管员,对讲机与交警联动,确保3min内处理事故。第六章水质与气体安全6.1气体监测气体报警阈值量程传感器位置响应时间H₂S10ppm0–50ppm井口0.5m≤30sCH₄10%LEL0–100%LEL井口1.0m≤30sO₂19.5%0–30%井下2.0m≤30s6.2通风计算按GBZ/T205,换气次数≥12次/h;管径1m,断面积0.785m²,1.2km容积942m³;风机型号风量全压数量布置轴流防爆400mm8000m³/h300Pa4台(送)+4台(排)上下游各200m6.3水质应急若UV内衬起火,立即投加25kg粉末活性炭至上游检查井,降低COD30%;设置500m³应急收集袋,一旦下游厂拒收,可暂存6h。第七章资源与成本7.1主要设备清单名称规格数量来源进退场时间400m³/h潜水泵22kW,变频4台自有D-1进场,D+29退场UV灯链9×1000W1套租赁D+5进场,D+25退场防撞车70km/h缓冲2台租赁每夜22:30到场,05:30离场气体检测仪四合一6台自有全程7.2成本测算(28夜)科目单价数量小计(万元)人工350元/人·夜26人×28夜25.48设备见上表—38.60材料UV内衬850元/m×1200m—102.00交通协管200元/人·夜8人×28夜4.48应急活性炭、收集袋—3.20合计——173.76第八章应急预案8.1场景一:气囊爆裂立即启动上下游泵站停泵指令,2min内完成;潜水员井下更换备用气囊,30min内恢复封堵;同时调集10台30m³/h小型泵,防止溢流。8.2场景二:UV灯链断电备用100kW柴油发电机15s自启动;灯链自带UPS可维持10min,保证不塌衬;若发电机故障,手动牵引灯链出管,放弃当夜作业,次日补做。8.3场景三:暴雨橙色预警当气象部门发布3h内暴雨≥50mm预警,立即终止作业;2h内完成管口封堵、设备撤场、路面钢板覆盖;暴雨过后CCTV复检,确认无泥沙灌入方可复工。第九章质量控制与验收9.1过程质检节点方法标准记录内衬厚度超声测厚6±0.5mm每10m1点树脂固化度丙酮擦拭表面无发粘每50m1次闭水试验内渗法≤0.0045m³/(m²·d)全段承压试验0.05MPa30min压降≤5%全段9.2竣工验收CCTV检测:缺陷密度≤1处/10m,且等级≤2级;通水试验:峰值2140m³/h持续2h,无渗漏、无可见沉降;资料移交:电子版4KCCTV视频、紫外固化温度曲线、材料合格证、焊口探伤报告。第十章信息化与后评估10.1在线监测安装2套压力+流量+水质(COD、NH₃-N)多参数仪,数据5min上传城管平台;建立数字孪生模型,预测5年

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