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文档简介

支撑梁的施工方案一、工程概况与难点识别1.1项目背景本项目为××市轨道交通××号线××车站地下二层岛式站台,主体结构采用无柱大跨度框架-剪力墙体系。因建筑功能调整,原设计在站厅层中部设置的三道钢筋混凝土支撑梁被取消,导致该区域顶板跨度由9m增至18m,板厚400mm不变,荷载等级由5.0kN/m²提升至8.0kN/m²。取消支撑梁后,顶板成为双向大跨单向受力板,挠度控制、裂缝控制及冲切成为核心难题。1.2技术难点1.大跨板挠度限值L/250→L/400(地铁特殊要求),需二次张拉或叠合;2.取消梁后,原梁端冲切锥体消失,柱顶冲切周长减少42%,冲切安全系数仅1.2(规范≥1.4);3.板内预应力筋与普通钢筋交错,张拉端部锚固区应力复杂,易劈裂;4.车站已施工至±0.00,顶板下方为已完中板,无法搭设满堂支撑,只能采用“吊模+早拆”组合体系;5.地铁运营单位要求夜间23:00—05:00限时施工,混凝土一次浇筑量≤180m³,裂缝控制窗口仅6h。二、结构二次设计2.1计算模型重建采用MIDASGen2023建立三维壳单元模型,板单元尺寸0.5m×0.5m,柱帽区加密至0.25m;混凝土本构选用《混规》附录C损伤塑性模型,预应力筋采用等效荷载法+实体筋单元双重验证。计算结果:长期挠度42.8mm>限值45mm(L/400=45mm),需设置18mm反拱。2.2预应力方案参数取值备注张拉控制应力σcon0.75fptk=1395MPafptk=1860MPa板内无粘结筋布置双向@600,单束12Φs15.2每束张拉力183kN张拉顺序先短向、后长向,隔束跳张减小弹性压缩损失反拱值18mm通过50%张拉+叠合层60mm共同实现2.3柱帽冲切加固将原400mm板在柱顶2.0m×2.0m范围加厚至600mm,形成“隐形柱帽”,并在板底增设3层Φ16@100双向抗冲切钢筋网;同时设置8根Φ25弯起钢筋(弯起角30°),锚固长度38d,冲切安全系数提高至1.51。三、施工流程总览阶段关键工序周期前置条件①测量放线+反拱台座安装1d中板混凝土强度≥30MPa②吊模钢平台拼装2d临时吊点承载力≥1.5倍自重③底层钢筋绑扎+预应力筋铺放3d钢筋定位误差≤5mm④预埋孔道+端部锚垫板安装1d孔道偏差≤1/1000且≤20mm⑤第一次混凝土浇筑(300mm)0.5d塌落度160±10mm,温度≤28℃⑥养护≥36h,强度达20MPa2d同条件试块验证⑦张拉50%预应力0.5d混凝土弹性模量≥28GPa⑧叠合层60mm浇筑+面钢筋网1d界面凿毛+水泥浆接浆⑨剩余50%张拉+封锚0.5d叠合层强度≥15MPa⑩养护+反拱复测+拆模3d挠度差≤2mm四、模板与支撑体系4.1吊模钢平台主梁采用双拼H350×175×7×11,次梁H200×100×5.5×8,面板18mm多层板+12mm钢板复合;平台自重2.8kN/m²,设计荷载6.0kN/m²,变形限值1/500。吊点选用M308.8级高强丝杆,间距1.8m×1.8m,锚固在中板已埋设Φ50钢套管内,套管壁厚6mm,锚深180mm,拉拔试验值≥80kN。4.2早拆支撑在柱网3m×3m区域设置8套早拆头(承载60kN/套),待第一次混凝土强度达20MPa后拆除主梁,保留早拆头,使平台与结构形成“自承重”体系,减少模板一次投入35%。五、钢筋与预应力工程5.1钢筋排布板底筋双层双向Φ14@150,板顶筋Φ16@150;在柱帽区增设U形箍筋Φ12@100,形成暗梁效应。所有钢筋采用HRB400E,接头采用直螺纹套筒,接头率≤50%,错开35d。5.2无粘结筋铺放每束12Φs15.2外用HDPE护套,油脂用量≥0.8kg/10m。铺放时设Φ20马凳@1.2m,保证保护层35mm。张拉端采用15-12型铸锚,锚固长度250mm,承压板200×200×20mm,与端模用M16螺栓固定,防止张拉时回弹。5.3张拉控制张拉阶段油压表读数张拉力持荷时间伸长量实测0→10%σcon3.9MPa18.3kN2min初读数10%→50%19.3MPa91.5kN5minΔL150%→100%38.6MPa183kN5minΔL2回油锚固001min总伸长量偏差±6%采用“双控”原则:力值为主,伸长量校核。若偏差>±6%,停机检查摩阻系数,必要时退张重新穿束。六、混凝土配合比与浇筑6.1配合比设计材料用量kg/m³性能指标P·O42.5低碱水泥280碱含量≤0.6%粉煤灰F类II级807d活性指数≥80%S95矿粉60比表面积≥400m²/kg5-25mm连续级配碎石1080压碎值≤10%中砂MX=2.7760含泥量≤1.5%水165水胶比0.38聚羧酸减水剂4.2减水率28%膨胀剂CSA型30限制膨胀率0.02%聚丙烯纤维0.9抗裂纤维19mm性能结果:塌落度160mm,扩展度450mm,初凝8h,终凝12h,56d收缩率180×10⁻⁶,较基准降低22%。6.2浇筑顺序采用“阶梯式+斜面”分层,每层厚度300mm,坡度1:6;设2台56m汽车泵,分别位于东、西侧施工口,泵管末端加3m软管,减少冲击。夜间施工时,罐车旋转≤2r/min,到场间隔≤15min,确保冷缝不出现。6.3温控与养护埋设6组温度传感器,间距6m×6m;里表温差>20℃时启动冷却循环水,采用Φ25铝管@500mm,通水流量12L/min,可将峰值温度降低6℃。表面覆盖1mm厚塑料薄膜+双层棉被,养护14d,保持表面湿润,相对湿度≥90%。七、监测与信息化7.1监测项与频率监测项仪器报警值频率吊模挠度高精度水准仪3mm浇筑前、中、后各1次预应力张拉伸长钢尺+位移传感器±6%每束板顶反拱全站仪18±2mm张拉后1h混凝土温度PT100热敏电阻里表20℃自动采集1次/10min裂缝宽度裂缝卡+数码显微镜0.2mm拆模后1次/d×7d所有数据接入“云筑智联”平台,超限10min内短信推送至项目经理、监理、业主代表。7.2信息化纠偏当实测反拱<16mm时,启动叠合层厚度微调:在60mm基础上局部加厚至70mm,并增设Φ8@100抗裂网;当反拱>20mm时,暂停张拉,采用5%的补张拉回松技术,将反拱降至设计值。八、质量验收标准8.1主控项目1.预应力张拉力值:≥95%设计值且≤105%;2.板底裂缝:无贯通裂缝,非贯通缝宽≤0.15mm;3.挠度:长期挠度≤L/400=45mm;4.冲切安全系数≥1.4;5.混凝土强度:同条件试块56d平均≥1.15设计强度,单组≥1.0设计强度。8.2实测项目检查项允许偏差检查方法板厚+10mm/-5mm钻孔测厚仪预应力筋定位±5mm尺量保护层+8mm/-3mm雷达扫描表面平整度4mm/2m2m靠尺标高±5mm水准仪九、安全与环保措施9.1高处作业吊模平台四周设1.2m高定型防护栏+18cm踢脚板,底部挂1mm钢板网防坠;所有人员系双绳安全带,移动时“高挂低用”。9.2临时用电夜间施工照明采用36V低压LED灯带,沿平台下弦布置,亮度≥50lx;配电箱设漏电保护器30mA·0.1s,电缆架空≥2.5m,防止混凝土污染。9.3噪声控制汽车泵发动机加隔音罩,噪声≤75dB;张拉油泵站设减震垫,夜间禁止鸣笛,罐车加装消声器,确保边界噪声≤55dB。9.4粉尘与废水砂石料仓全封闭+喷雾降尘,车辆冲洗水经三级沉淀池后回用,SS≤70mg/L,pH7~8,达标排放。十、应急预案10.1张拉端部劈裂征兆:锚垫板后混凝土出现45°剪切裂缝,伴随“嘭”响声。处置:立即停张,回油至10%张拉力,采用300×300×6mm钢板+4根M16化学锚栓进行外部加固,重新张拉至设计值。10.2吊点滑丝征兆:丝杆螺母松动,平台下沉>2mm。处置:启动备用吊点,采用2台50t千斤顶临时顶升,更换M30全螺纹丝杆,重新拉拔试验合格后恢复施工。10.3混凝土早期裂缝征兆:初凝前表面出现0.1mm以上龟裂。处置:立即二次振捣+抹压,覆盖薄膜,并采用0.5mm低压注环氧树脂封闭,继续养护7d。十一、成本控制与效益分析11.1成本对比项目原设计(有梁)无梁方案差值混凝土m³286312+26钢筋t52.348.7-3.6预应力筋t018.4+18.4模板m²950620-330人工工日11801020-160直接费万元186.5179.8-6.711.2效益1.工期节省12d,释放关键线路,提

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