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工业管道基础验收评估报告(监理)一、项目概况及评估范围本项目为某化工园区100万吨/年芳烃联合装置工艺外管廊工业管道基础工程,外管廊作为连接芳烃联合装置生产单元、罐区、公用工程系统的核心枢纽,承担着原料、中间产品、成品蒸汽、循环水等介质的管道支撑功能,管道基础的稳定性、精度直接决定后续管道安装质量及装置长期运行安全,属于项目核心分部工程。本次评估范围涵盖1#-12#管廊全部工业管道基础,包含主廊固定墩、活动墩、拉压墩,支管墩等各类基础共426个,基础形式为PHC预应力混凝土管桩+钢筋混凝土承台基础,其中PHC管桩共1426根,设计桩型为PHC-AB400(95),平均桩长28m,单桩竖向承载力特征值为900kN;承台混凝土设计强度等级为C30,承台混凝土保护层厚度设计值为40mm。项目场地属于滨海冲积平原,地基表层为回填土,下部分布淤泥质黏土层,设计要求桩基础穿透软弱土层,嵌入中风化凝灰岩不小于0.5m。本项目建设单位为XX石化有限公司,设计单位为中石化某工程设计院,勘察单位为某地质工程勘察院,施工单位为XX建设集团有限公司,监理单位为XX工程监理咨询有限公司。本分部工程于2023年3月12日开工,2023年7月28日完成全部设计及合同约定施工内容,施工单位自检合格后提交验收申请,监理单位组织预验收后,于2023年8月8日组织五方责任主体开展正式验收。本分部工程划分为桩基础、混凝土承台基础2个分项工程,共216个检验批。二、验收评估依据1.国家及行业现行工程建设标准规范:《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015(2019年版)、《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010(2019年版)、《石油化工工程施工质量验收统一标准》GB50483-2019、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014;2.本项目批准的岩土工程勘察报告、施工图设计文件、图纸会审记录、设计变更及工程联系单;3.依法签订的施工承包合同、监理合同、原材料采购合同;4.批准的施工组织设计、桩基础施工专项方案、混凝土工程专项施工方案;5.施工单位自检记录、各类试验检测报告、工程资料。三、验收组织及工作程序1.自检申请:施工单位完成全部施工内容后,组织项目部内部三级自检,对实体质量及资料进行全面核查,自检合格后,向项目监理机构提交分部工程验收申请及全套自检资料;2.预验收:总监理工程师组织专业监理工程师于2023年8月2日开展预验收,对现场实体质量进行抽查,对质量控制资料进行全面核查,共查出3项需要整改的问题,监理部下发《监理工程师通知单》要求施工单位限期整改;3.整改复查:施工单位于2023年8月5日完成全部问题整改,提交《整改回复单》,专业监理工程师现场复查,确认全部整改合格;4.正式验收:预验收合格后,总监理工程师组织建设单位项目负责人、设计项目负责人、勘察项目负责人、施工单位技术及质量负责人共同开展正式验收,验收程序为:先共同现场抽查实体质量,再查阅质量控制资料,最后召开验收会议汇总各方意见,形成初步验收意见,监理单位提交本评估报告。四、施工过程质量监理控制回顾4.1事前质量控制监理部进场后,首先完成了监理规划、旁站方案、监理实施细则的编制审批,针对本工程特点,对质量控制要点进行了明确;组织各方开展图纸会审,共梳理出设计不明确、坐标标注错误等12项问题,设计单位逐一出具书面答复,形成图纸会审记录作为施工依据;审查施工单位资质、项目部管理人员资格,核查桩机操作工、焊工、混凝土工等特种作业人员操作证书,共核查26名特种作业人员,全部证件有效;审批施工组织设计及2项专项施工方案,对方案中沉桩顺序、混凝土浇筑工艺、质量保证措施提出修改意见,施工单位修改完善后重新报批,符合要求后方准予开工;对所有进场原材料严格执行见证取样送检制度,原材料不合格严禁进场使用,本工程共进场钢筋12批次,见证取样12组,全部合格;水泥进场3批次,见证取样3组,全部合格;PHC管桩进场1426根,全数检查外观质量,见证送检静载试验3组,全部合格;砂石骨料各进场1批次,检测合格,所有原材料均做到先检后用,未发生不合格材料用于工程的情况。4.2事中质量控制施工过程中监理部严格执行巡视、平行检验、旁站制度,关键工序100%旁站:桩基础施工阶段,每台桩机安排专人旁站,逐根记录沉桩深度、贯入度、桩顶标高,严格按照设计要求控制沉桩顺序,从管廊中部向两端施工,减少挤土效应对相邻桩的影响;施工过程中发现3根桩贯入度异常,达不到设计要求,监理立即下达暂停施工指令,联系勘察设计单位现场踏勘,补勘后调整桩长,处理完成验收合格后方允许后续施工;共发现11根桩桩顶标高偏差超出允许范围,要求施工单位按规范要求进行割桩或接桩处理,重新验收合格后进入下道工序。承台施工阶段,钢筋绑扎完成后,监理逐承台检查钢筋规格、数量、间距、锚固长度、接头位置,共查出12处钢筋间距偏差超标、3处锚固长度不足问题,要求施工单位返工调整,重新验收合格后方允许封模;模板安装完成后,检查模板平整度、加固强度、几何尺寸,防止浇筑过程跑模,要求施工单位使用合格脱模剂,严禁使用废机油污染钢筋;混凝土浇筑过程全旁站,检查混凝土坍落度,控制分层浇筑厚度,督促施工单位按顺序振捣,避免漏振过振,见证制作混凝土试块,本工程所有试块均在浇筑现场制作,标准养护,不存在试块造假情况;浇筑完成后督促施工单位按要求养护,养护龄期满足规范要求。每一个基础施工完成后,监理都对轴线、标高进行平行复核,确认偏差符合要求后方允许后续施工,上道工序不合格严禁进入下道工序。4.3事后质量控制每一个检验批完成后,施工单位自检合格提交验收,专业监理工程师及时组织验收,合格后签署验收记录,所有验收程序合规,不存在未验收先施工的情况;对检测不合格的项目,要求施工单位全部返工处理,重新检测合格后方可验收,施工过程中共发生2次试块强度不合格情况,监理要求施工单位采用回弹法检测实体强度,检测结果满足设计要求,未进行返工,符合规范要求。五、实体质量现场检查验收本次验收对现场实体质量开展了全面抽查,抽检比例符合规范要求,具体检查情况如下:5.1桩基础检测结果复核本工程共1426根PHC管桩,按照规范要求抽检1%共15根桩开展单桩竖向承载力静载试验,检测结果显示所有检测桩单桩承载力特征值均不小于900kN,满足设计要求;抽检10%共143根桩开展低应变桩身完整性检测,检测结果显示Ⅰ类桩140根,Ⅱ类桩3根,无Ⅲ类、Ⅳ类桩,3根Ⅱ类桩为桩身轻微缩颈,不影响承载力及结构完整性,经设计单位复核,确认满足设计使用要求,符合规范规定。5.2外形尺寸偏差抽检本次共抽检43个基础,抽检比例10%,符合规范要求,各项目偏差检查结果如下:序号检查项目允许偏差(mm)检查点数合格点数合格率(%)1基础轴线位置10868497.72基础顶面标高0~-10868396.53基础平面外形尺寸±20868598.84垂直度每米≤5,全高≤20434297.75承台厚度+20~-5434297.76混凝土保护层厚度±5868295.3从抽检结果可以看出,所有抽检项目合格率均在95%以上,最大轴线偏差为8mm,最大标高偏差为-8mm,均在允许偏差范围内,整体偏差控制满足后续管道安装精度要求,符合验收标准。5.3混凝土强度检验评定本工程426个承台共制作426组标准养护混凝土试块,其中见证取样130组,所有试块抗压强度试验结果显示,最小强度为31.2MPa,最大强度为38.5MPa,全部满足设计C30强度要求;按照《混凝土强度检验评定标准》进行强度评定,评定结果为合格;监理单位采用回弹法平行抽检10个基础,实体回弹强度均在32MPa以上,与试块强度结果一致,实体强度满足设计要求。5.4外观质量检查现场全数检查426个基础外观质量,整体混凝土表面平整光滑,颜色均匀,棱角完整,无露筋、空洞、结构性裂缝等严重缺陷;仅5个基础存在少量轻微蜂窝麻面,最大缺陷面积为0.02㎡,小于规范允许的0.05㎡,深度最大为10mm,已经按规范要求修补完成,监理复查合格;所有基础都按要求设置了沉降观测点,标识清晰,位置正确,符合要求。六、质量控制资料核查监理部对本工程全套质量控制资料进行了逐一核查,核查结果如下:序号资料名称份数核查结论1场地岩土工程勘察报告1份完整有效,符合要求2施工图纸、图纸会审记录、设计变更文件12份签字盖章齐全,符合要求3施工组织设计、专项施工方案及审批文件5份审批手续完整,符合要求4施工单位资质、管理人员及特种作业人员资格1套证件齐全有效,符合要求5PHC管桩出厂合格证、进场检验记录1426份齐全,见证复检合格6钢筋出厂合格证、进场复检报告12份齐全,见证取样合格7水泥出厂合格证、进场复检报告3份齐全,见证取样合格8砂石骨料、外加剂、掺合料检测报告4份齐全,检测结果合格9钢筋连接接头力学性能检测报告8份齐全,见证取样合格10桩基础单桩竖向承载力静载试验报告15份结果合格,满足设计要求11桩身完整性低应变检测报告1份结果合格,符合规范要求12混凝土试块抗压强度试验报告及强度评定426份全部合格,强度评定合格13测量放线及轴线标高复核记录426份齐全,偏差符合规范要求14隐蔽工程验收记录852份签字齐全,验收程序合规15检验批、分项工程质量验收记录28份齐全,验收结论明确合格16施工日志、监理旁站记录全套完整真实,符合要求17质量问题及处理记录4份整改到位,复查合格18沉降观测点设置及初始观测记录426份齐全,初始值记录准确经核查,本工程所有质量控制资料随施工进度同步整理,真实反映施工过程质量情况,签字盖章手续齐全,所有试验检测报告均由具备资质的第三方机构出具,结论明确,资料完整齐全,符合验收要求。七、观感质量检查评价参加验收的五方责任主体共同对现场观感质量进行了检查评价,检查内容包括混凝土表面平整度、棱角完整性、基础标识清晰度、场地清理情况等。检查结果显示:本工程绝大多数基础表面平整,颜色均匀,棱角完整,无明显缺损,所有基础轴线编号、标高标识清晰准确,施工区域剩余建筑垃圾全部清理完成,仅3个基础存在修补痕迹,不影响整体观感及使用功能,观感质量综合评价为“好”,符合验收要求。八、质量缺陷整改复核情况预验收及正式验收过程中,共查出4项需要整改的质量缺陷:1.预验收查出:1#管廊32号、7#管廊18号承台表面蜂窝麻面超标,面积分别为0.02㎡、0.015㎡,深度最大12mm,超出允许缺陷范围;2.预验收查出:5#管廊12个基础的轴线复核记录签字不全,资料整理不规范;3.预验收查出:部分桩顶预留钢筋浮浆未清理,存在锈迹;4.正式验收查出:部分基础周边回填土未分层夯实,平整度不满足要求。针对上述问题,施工单位按照要求制定了整改方案,于2023年8月10日前完成全部整改:对超标蜂窝麻面进行凿毛清理,采用高强度修补水泥砂浆抹平,养护完成后复查,表面平整度及强度符合要求;补充完善了轴线复核记录,完善签字手续,资料整理符合归档要求;对全部桩顶预留钢筋进行浮浆清理及除锈处理,检查全部合格;对不合格回填土进行重新开挖分层补夯,检测压实度满足设计要求,平整度符合要求。所有问题整改完成后,监理部逐一现场复查,确认

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