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文档简介

2026年热电检修考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共30分)1.汽轮机高压缸轴瓦温度异常升高至95℃(报警值90℃),最可能的原因是()。A.润滑油温偏低(38℃)B.轴瓦进油量减少C.汽轮机排汽温度升高D.轴瓦乌金厚度增加答案:B2.锅炉水冷壁管内结垢厚度超过1mm时,应优先采取的处理措施是()。A.加大吹灰频率B.化学酸洗除垢C.局部换管D.提高给水温度答案:B3.发电机定子绕组直流耐压试验中,若泄漏电流随试验电压升高呈非线性增长,最可能的缺陷是()。A.绕组匝间短路B.绝缘局部老化C.引出线接触不良D.槽部绝缘气隙答案:D4.热控系统DCS模件检修时,对卡件清洁应使用()。A.压缩空气(压力0.6MPa)B.无水乙醇擦拭C.毛刷直接清扫D.吸尘器吸除答案:B5.循环水泵轴承箱油位低于最低刻度线时,正确的处理是()。A.立即补加同型号润滑油至满油位B.补加至1/2~2/3油位后观察温度变化C.切换备用泵后再处理D.降低泵出力运行并联系检修答案:B6.汽轮机EH油系统滤油器压差达0.35MPa(正常0.1MPa),应()。A.继续运行至停机检修B.切换至备用滤油器并清理C.提高EH油泵出口压力补偿D.向油箱补充新油稀释杂质答案:B7.锅炉省煤器蛇形管排检修时,相邻管子间距偏差允许范围是()。A.±2mmB.±5mmC.±8mmD.±10mm答案:A8.发电机转子绕组匝间短路的特征性检测方法是()。A.直流电阻测量B.交流阻抗试验C.绝缘电阻测量D.转子挠度测量答案:B9.汽轮机调速汽门严密性试验时,主汽压力应不低于额定压力的()。A.50%B.60%C.70%D.80%答案:C10.锅炉空气预热器漏风率超过8%时,主要影响是()。A.排烟温度升高B.送风机电流降低C.炉膛负压波动D.锅炉效率下降答案:D11.给水泵机械密封泄漏量超过15滴/分钟(正常≤5滴),首先应检查()。A.密封冷却水压力B.泵轴振动值C.密封腔温度D.润滑油品质答案:A12.汽轮机转子临界转速试验中,升速率应控制在()。A.100~200r/minB.200~300r/minC.300~400r/minD.400~500r/min答案:B13.锅炉过热器管外径胀粗超过原直径的()时应更换。A.2%B.3%C.4%D.5%答案:D14.热工压力变送器校验时,标准表精度应至少高于被校表()。A.0.5级B.1.0级C.1.5级D.2.0级答案:A15.汽轮机凝汽器钛管泄漏检测最有效的方法是()。A.真空严密性试验B.凝结水导电度监测C.氦质谱检漏仪检测D.水压试验答案:C二、判断题(每题1分,共10分。正确打“√”,错误打“×”)1.汽轮机盘车装置仅需在启动前投入运行。()答案:×2.锅炉水压试验时,压力应缓慢升至设计压力后立即保压检查。()答案:×3.发电机定子冷却水导电度升高时,应立即加大补水量降低导电度。()答案:×4.循环水泵反转时,严禁直接启动,需待完全静止后再启动。()答案:√5.汽轮机轴瓦钨金补焊后,无需进行着色探伤检查。()答案:×6.锅炉吹灰器卡涩时,可通过手动盘车退出后再处理。()答案:√7.热控热电偶补偿导线极性接反会导致测量值偏低。()答案:√8.给水泵平衡盘磨损量超过1mm时,需更换平衡盘。()答案:√9.汽轮机转子弯曲度测量应在同一位置、同一方向多次测量取平均值。()答案:√10.锅炉受热面管子割管检查时,应优先选择高温、高烟速区域的管段。()答案:√三、简答题(每题6分,共30分)1.简述汽轮机轴系找中的目的及主要技术要求。答案:目的:使汽轮机各转子中心线与汽缸、轴承座中心线一致,减少运行中振动;保证动静部分间隙均匀,避免碰磨;确保推力轴承负荷分配合理。技术要求:联轴器端面平行度偏差≤0.02mm,外圆同心度偏差≤0.03mm(冷态);各轴承标高偏差≤0.05mm(考虑热膨胀补偿)。2.锅炉受热面防磨防爆检查的重点部位及常用方法。答案:重点部位:水冷壁燃烧器区域(冲刷磨损)、省煤器弯头(飞灰磨损)、过热器/再热器管排边缘(卡涩变形)、吹灰器附近(吹损)。常用方法:宏观检查(目测、手摸);测厚仪测量(重点区域每米测2~3点);内窥镜检查(弯头、焊缝);光谱分析(材质确认);割管取样(分析内壁结垢、外壁磨损速率)。3.发电机定子绕组绝缘老化的主要判断依据及预防措施。答案:判断依据:绝缘电阻值下降(吸收比<1.3,极化指数<2);直流泄漏电流增大且不稳定;局部放电量超标(≥5000pC);介质损耗因数(tanδ)随电压升高明显增大。预防措施:严格控制定子冷却水水质(导电度≤0.8μS/cm,pH≥7.0);定期进行耐压试验和局部放电检测;运行中避免超温(定子线棒温度≤100℃);检修时清理槽楔松动、更换老化的防晕层。4.汽轮机EH油系统油质劣化的现象及处理措施。答案:现象:油液颜色变深(正常为清亮浅黄色);颗粒度超标(≥NAS8级);酸值升高(>0.1mgKOH/g);电阻率下降(<50MΩ·cm)。处理措施:立即投入再生装置(硅藻土+精密滤油器);切换至备用滤油器并清理;若酸值>0.2mgKOH/g或颗粒度>NAS9级,需部分或全部换油;检查系统泄漏点(防止水分、杂质侵入);运行中控制油温在40~55℃(避免氧化加速)。5.热控DCS系统检修后的验收内容及标准。答案:验收内容:模件外观(无烧焦、变形);接线紧固(无松动、虚接);电源电压(24VDC±5%);冗余切换测试(主/从模件切换时间<50ms);通道精度校验(误差≤±0.5%FS);系统接地电阻(<4Ω);历史数据存储功能(丢失率≤0.1%)。标准:所有测试项目符合《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》(DL/T774-2021)要求,冗余设备切换无扰动,报警功能动作准确,系统恢复率100%。四、计算题(每题8分,共16分)1.某汽轮机转子晃度测量数据如下:圆周方向0°、90°、180°、270°位置的千分表读数分别为0.08mm、0.12mm、0.20mm、0.16mm。计算转子的最大弯曲度及弯曲方向。答案:(1)晃度=最大读数-最小读数=0.20mm-0.08mm=0.12mm(2)最大弯曲度=晃度/2=0.06mm(3)弯曲方向:最大读数位置(180°)与最小读数位置(0°)的中间方向,即(180°+0°)/2=90°方向(实际弯曲方向为千分表读数最大点的反方向,即180°+180°=0°方向?需修正:正确方法是弯曲方向为千分表读数最大点与最小点连线的中点,实际弯曲方向为最大读数点的反方向。本题中最大读数在180°,最小在0°,则弯曲方向为(180°+0°)/2=90°方向的反方向?更准确的计算:弯曲矢量的合成。设0°为0mm,90°为+0.04mm(0.12-0.08),180°为+0.12mm(0.20-0.08),270°为+0.08mm(0.16-0.08)。以0°为基准,各点相对于最小值的偏移量为0、+0.04、+0.12、+0.08mm。绘制矢量图,最大偏移在180°,因此弯曲方向为180°的反方向(即0°方向),最大弯曲度0.06mm。2.某锅炉省煤器发生泄漏,已知泄漏点处管内压力为12MPa(绝对压力),温度280℃(对应饱和水密度ρ=785kg/m³),泄漏孔为圆形,直径d=3mm。假设泄漏为单相水流动,流量系数μ=0.6,计算泄漏量(单位:t/h)。答案:(1)泄漏速度v=μ×√(2ΔP/ρ),其中ΔP=12MPa(假设外部压力为0.1MPa,ΔP≈12MPa=12×10⁶Pa)(2)v=0.6×√(2×12×10⁶/785)=0.6×√(30573.25)=0.6×174.85≈104.91m/s(3)泄漏面积A=πd²/4=3.14×(0.003)²/4≈7.065×10⁻⁶m²(4)质量流量q=ρ×A×v=785×7.065×10⁻⁶×104.91≈785×0.000741≈0.582kg/s(5)换算为t/h:0.582×3600≈2095.2kg/h≈2.1t/h五、综合分析题(每题12分,共24分)1.某300MW汽轮机在升速至2800r/min时,振动值突然从0.03mm升至0.12mm(报警值0.07mm,停机值0.15mm),伴随轴承温度上升5℃。试分析可能原因及排查处理步骤。答案:可能原因:(1)转子动不平衡:叶片飞脱、围带断裂、结垢脱落等导致质量偏心;(2)轴承故障:轴瓦乌金脱胎、油膜振荡(临界转速附近)、轴承紧力不足;(3)汽流激振:高压缸进汽不均(阀门开启顺序不当)、级间汽封磨损导致汽流扰动;(4)对中不良:联轴器螺栓松动、轴承座热膨胀不均(基础温度偏差大);(5)转子碰磨:汽封间隙过小(启动暖机不足)、缸体膨胀受阻(滑销系统卡涩)。排查处理步骤:(1)立即降低转速至2500r/min,观察振动是否减小(若振动随转速下降明显降低,可能为油膜振荡或碰磨);(2)检查轴承温度、回油温度、润滑油压(若油压下降,可能轴承间隙增大);(3)测量轴振相位及频谱(1倍频突出多为不平衡;2倍频突出多为对中问题;低频分量大可能为油膜振荡);(4)检查缸体膨胀数据(各点膨胀差值是否≤0.5mm)、滑销系统(有无卡涩痕迹);(5)查阅历史数据(近期是否有叶片更换、结垢清洗操作);(6)若振动持续升高至0.15mm,立即打闸停机,投入盘车,测量转子弯曲度(若>0.03mm,需直轴处理)。2.某亚临界锅炉(主汽压力16.7MPa,温度540℃)运行中,过热器出口压力突然下降0.5MPa,蒸汽流量较给水流量低8t/h,炉膛负压波动+100Pa~-200Pa,排烟温度升高15℃。试判断故障类型,分析可能原因及处理措施。答案:故障类型:过热器爆管。可能原因:(1)长期超温运行:管壁金属组织球化(珠光体球化等级≥4级)、蠕变胀粗(外径胀粗>5%);(2)磨损减薄:管排间距不均(局部烟速升高)、吹灰器投运不当(吹灰压力过高、时间过长);(3)材质缺陷:焊接接头未熔合(射线检测未检出)、钢管原始缺陷(分层、夹渣);(4)热应力损伤:启停炉过程中温升速率过快(>1.5℃/min),导致焊缝热疲劳裂纹;(5)管内堵塞:异物(安装遗留焊条头)、氧化皮堆积(超温后氧化加速)。处理措施:(1)加强汽包水位监视(爆管可能导致水位波动,必要时手动干预);(2)降低锅炉负荷至50%以下,减少蒸汽

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