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文档简介

教学楼隧道通风施工方案第一章项目背景与通风需求1.1工程概况本项目为某高校新建教学楼群地下连接隧道,全长287m,净宽7.2m,净高3.9m,埋深5.5m~7.8m,采用明挖+局部盖挖法施工。隧道上方为校园主干道,日常人流密集,且与既有实验楼最近水平距离仅4.3m。夏季极端地温32℃,冬季极端地温4℃;隧道内设置10kV电缆桥架、DN300消防给水管及弱电综合管廊,散热源多,湿度大,若不采取强制通风,夏季内壁面温度可达38℃,相对湿度85%以上,远超师生舒适阈值。1.2通风目标指标设计值依据备注隧道内夏季干球温度≤28℃GB50736—2012人员短期通行隧道内冬季干球温度≥5℃GB50736—2012防冻及设备安全CO₂体积浓度≤800ppmASHRAE62.1按15m³/h·人换气次数≥6次/hJGJ/T229—2010地下通道气流速度0.3~1.0m/sISO7730无吹风感噪声级≤55dB(A)GB50118—2010距风口1m第二章通风系统比选与原理2.1方案对比方案形式初投资(万元)年运行费(万元)优点缺点结论A纵向射流+顶部排风19814.2设备少,施工快气流不均,末端易滞留淘汰B半横向送风+集中排风24511.8温度场均匀需设2.2m高送风道,净高压缩0.4m备选C全横向送排+变频调速3129.6气流组织最佳,节能潜力大初投资最高推荐2.2推荐方案原理采用“顶送侧排”全横向系统:在隧道拱顶敷设800mm×300mm镀锌钢板送风静压箱,每12m设300mm×200mm线性条缝风口,送风速度4m/s;两侧壁1.2m高处设500mm×400mm排风口,排风速度5.5m/s,形成贴附射流→人员活动区→侧排风口的有序流动。送、排风机分别位于南北两端地面风机房内,通过1.2m直径玻璃钢夹砂风管与隧道连通。系统配置变频+CO₂浓度+温度三参量耦合控制,实时调节风机转速,比定风量系统年节电28%。第三章设计计算3.1热湿负荷(1)人员:按高峰200人,群集系数0.92,散热量116W/人,总23.2kW;散湿量50g/(h·人),总10kg/h。(2)电缆及桥架:10kV电缆18根,单根载流350A,电阻0.136Ω/km,总发热9.4kW。(3)照明及弱电:LED灯160套,单套40W,弱电机柜3kW,合计9.4kW。(4)壁面传热:地温32℃,隧道内设计28℃,传热系数1.2W/(m²·K),面积2890m²,得热量13.9kW。总冷负荷55.9kW,湿负荷10kg/h,热湿比ε=5590kJ/kg。3.2风量计算(1)按换气次数:隧道体积7.2×3.9×287=8058m³,6次/h→L₁=48349m³/h。(2)按人员:200人×15m³/h=3000m³/h。(3)按除湿:需将空气由85%降至65%,含湿量差4.2g/kg,空气密度1.2kg/m³,计算得L₂=10000m³/h。取最大值并留10%裕量,设计送风量55000m³/h,排风量55000m³/h,保持微负压−5Pa,防止隧道异味逸至教学楼。3.3风机选型项目送风机排风机型式后倾离心式后倾离心式风量55000m³/h55000m³/h全压850Pa920Pa电机功率22kW25kW效率78%76%噪声72dB(A)74dB(A)品牌国内一线国内一线变频范围20~50Hz20~50Hz3.4气流组织CFD验证采用ANSYSFluent2023R1,Realizablek-ε模型,网格1.2M单元。边界:送风口速度4m/s,排风口速度5.5m/s,壁面热流13.9kW。结果:人员活动区(1.2~1.7m高)温度26.8~27.4℃,速度0.35~0.65m/s,CO₂浓度620ppm,满足目标。死角比例1.8%,低于5%限值。第四章设备与材料清单序号名称规格数量材质/标准备注1离心送风机55000m³/h,850Pa,22kW1台GB/T13274配变频2离心排风机55000m³/h,920Pa,25kW1台GB/T13274配变频3送风静压箱800×300mm,L=287m1套镀锌钢板δ=1.2mm50mm厚橡棉保温4线性条缝风口300×200mm,带调节阀24个铝合金喷塑噪声≤45dB(A)5排风口500×400mm,带防鼠网24个铝合金喷塑可拆洗6玻璃钢夹砂风管DN1200mm,L=2×45m2套GB/T21238刚度≥5000Pa7电动防火阀70℃熔断,DN12004个GB15930常开8复合消声器抗性+阻性,L=1.5m4套外壳1.5mm消声量≥25dB(A)9智能控制柜PLC+7寸触控+RS4851套IP54支持远程10CO₂传感器0~2000ppm,4~20mA4个进口红外精度±50ppm11温湿度传感器−20~60℃,0~100%RH4个进口芯片精度±0.3℃12电缆桥架抗震支架侧向+纵向1套GB509816度设防第五章施工工艺流程5.1总体顺序测量放线→隧道底板垫层→风管支架预埋→静压箱分段制作→静压箱吊装→风管连接→保温→风口安装→风机房土建→风机及消声器安装→电气配线→单机试运转→系统调试→联合验收。5.2关键节点控制(1)预埋钢板:采用250×250×12mmQ235B,顶部与隧道顶板钢筋双面焊,焊缝高度8mm,抗拔力≥3kN。(2)静压箱分段:每段3m,法兰连接,四角加30×3角钢加固,螺栓M8×25,扭矩22N·m。(3)保温施工:橡塑保温板δ=50mm,导热系数≤0.034W/(m·K),接缝涂851胶水,外包0.5mm铝箔,搭接30mm。(4)防火阀安装:独立吊架,角钢L50×5,距墙≤200mm,手动复位按钮朝向检修通道。(5)风机减振:采用SD型橡胶减振垫,压缩量3~5mm,配水平限位器,防止地震位移。5.3施工进度横道图(单位:天)工序5101520253035404550测量放线█████预埋件███████静压箱制作███████吊装&连接███████保温█████风机房土建███████设备安装█████单机试运转██系统调试███验收██第六章质量与安全控制6.1质量验收标准项目允许偏差检验方法抽检比例风管平面度2mm/m2m直尺20%保温厚度+5mm,0mm钢针插入10%风口风速±10%热球仪全部风机全压±5%微压计全部噪声≤55dB(A)声级计全部6.2安全管控要点(1)隧道内动火:执行“三级动火”审批,配2具5kg磷酸铵盐灭火器,监火人全程旁站。(2)有限空间:每班检测O₂>19.5%、CO<24ppm、H₂S<6ppm,记录台账,通风机无备用不得作业。(3)高处作业:静压箱吊装采用5t葫芦双点起吊,安全带100%系挂,生命线Φ12钢丝绳,预紧力5kN。(4)临时用电:三级配电二级漏保,电缆穿50PVC管,每30m设分配箱,漏保动作电流30mA。第七章调试与验收7.1单机试运转风机连续运行2h,轴承温升≤40℃,振动速度≤4.6mm/s,电流波动≤5%。7.2系统平衡调试采用64点网格法,用电子风量罩逐段测量,调整风口阀门,使不平衡率≤10%。7.3联合验收由建设单位、监理、设计、施工四方组成验收组,按“资料+实体+功能”三同步:资料:竣工图、设备说明书、材质单、隐蔽影像。实体:核对数量、型号、安装位置。功能:连续运行8h,记录温度、CO₂、噪声、振动,全部达标后签字确认。第八章运行维护指引8.1日常巡检周期内容方法判定标准每日风机异响耳听+测振笔无异响,振动<4.6mm/s每周风口积尘目测无肉眼可见积尘每月防火阀启闭手动试验灵活无卡滞每季过滤器压差微压计ΔP<初阻2倍每年保温完好目测+红外无脱落,表面无结露8.2故障快速处置故障现象可能原因处置措施耗时隧道温度突升变频故障→风机降速切换工频,检修变频30minCO₂超标报警传感器漂移校准或更换探头20min异常噪声70dB消声器棉脱落停机补棉,加固1h防火阀反馈丢失微动开关损坏拆换同型号开关45min8.3备品备件名称数量存放地点更换周期线性风口调节阀6个后勤仓库5年CO₂传感器探头2个恒温柜2年橡胶减振垫8块防潮箱4年防火阀熔断片10片消防柜一次性第九章绿色施工与节能措施9.1节材静压箱采用工厂化预制,现场螺栓拼装,减少38%焊接,节约钢材2.1t。9.2节能变频+CO₂串

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