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文档简介

暖气管道工程施工方案第一章工程概况与编制依据1.1项目背景本工程位于北纬39°48′、东经116°28′,为既有高层住宅二次网改造,总建筑面积17.6万㎡,地上32层、地下3层,原系统为1998年建设的上供下回单管顺流式,管材为普通焊接钢管,保温层已粉化,失水率日均达2.8m³,室温不达标户占比31%。改造目标:失水率≤0.5m³/d,室温≥20℃且垂直失调≤2℃,系统寿命≥30年。1.2编制依据类别文件编号名称备注国家规范GB50242-2020建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范全文强制行业标准CJJ28-2014城镇供热管网工程施工及验收规范地方标准DB11/T1832-2021北京市居住建筑供热计量与节能技术规程设计文件暖施-2023-05北京市××设计院施工图2023.03版合同文件HT-2023-05-18施工总承包合同含技术条款第二章现场勘查与原始数据复核2.1建筑本体测绘采用Leica全站仪对管井、楼板开洞、梁下净高进行三维扫描,生成点云模型,精度±2mm。发现原设计管位与结构梁冲突点37处,其中净高不足<180mm者9处,需调整路由。2.2水质与腐蚀评估在回水主管最低点排放500mL水样,经ICP-MS检测:Cl⁻198mg/L、溶解氧6.2mg/L、电导率1250μS/cm,判定为中等腐蚀性;挂片试验(Q235钢,30d)均匀腐蚀速率0.082mm/a,局部点蚀速率0.21mm/a,需采用耐腐蚀管材并增设除氧装置。2.3热负荷复算使用DeST软件建立建筑能耗模型,外墙传热系数由原1.56W/(㎡·K)降至0.45W/(㎡·K),新风热回收效率≥65%,最终热指标由65W/㎡降至38W/㎡,总负荷由1144kW降至668kW,为系统降流量改造提供依据。第三章系统方案比选与定型3.1系统形式方案描述优点缺点综合评分A上供下回双管同程新设供回干管,户内双管水力平衡好需新开楼板洞85B下供上回双管异程干管设于地下室顶板减少楼板开洞易气堵78C水平分环+小泵站每单元设混水机组节能潜力大初投资高82经业主、设计、监理三方投票,方案A以2/3多数中标。3.2管径计算采用《供热工程》推荐比摩阻R=30~70Pa/m,流量G=0.86Q/Δt,Δt取20℃,最不利环路长度136m,局部阻力按30%附加,计算得立管DN65、户内支管DN20,流速0.35~0.55m/s,满足噪声≤35dB(A)。3.3材料选型部位材质标准壁厚保温备注立管S235JR无缝钢管EN10216-13.2mm40mmPIR耐压1.6MPa户内支管PP-RCTβ晶型管DIN80774.1mm10mmEPE热熔连接地下室水平干管预制直埋保温管GB/T29047工作管DN15050mm聚氨酯外护PVC-U第四章水力平衡与节能控制4.1平衡阀设置原则每根立管回水侧设静态平衡阀,阀权度≥0.5;顶层与底层压差>15kPa的立管增设自力式压差控制器,确保流量误差≤±5%。4.2热计量与室温调控设备型号通讯精度安装位置超声波热表KamstrupMultical403M-Bus2级管井回水管室内温控器SiemensRDF302KNX±0.5℃客厅内墙通断阀BelimoT23024V泄漏率≤0.05%户内分集水器4.3变频循环水泵原泵额定功率7.5kW,效率η=62%,改造后选用A-rated泵,额定功率3.0kW,η≥85%,根据最不利末端压差变频,设定值恒压差30kPa,年节电率测算1.46万kWh,折合标煤1.79t。第五章施工工艺流程5.1施工流水段划分流水段楼层工期关键工序交叉作业ⅠB3~B15d水平干管预制与消防喷淋同步Ⅱ1~8F6d立管安装试压与装修放线错峰Ⅲ9~16F6d立管保温与电气管井错层Ⅳ17~24F6d支管熔接与地暖回填交叉Ⅴ25~32F5d系统冲洗调试与电梯安装错峰5.2立管安装操作要点1.放线:采用激光水平仪在管井侧壁弹出两条平行线,间距=管外径+保温厚度+20mm操作间隙。2.支架:选用M12膨胀螺栓固定5#角钢,间距2.5m,支架内垫3mmEPDM防冷桥垫片。3.对口:无缝钢管采用氩弧焊打底、E4303焊条盖面,坡口60°±2°,错边量≤0.5mm,焊缝余高0~2mm。4.探伤:100%射线检测,Ⅲ级合格,不合格焊缝返修次数≤1次。5.3PP-RCT热熔工艺参数管径mm熔接温度℃加热时间s冷却时间s熔接深度mm20260±5541425260±5741532260±58616.5熔接完成后30min内施加1.5倍工作压力保压,无渗漏、无虚熔为合格。第六章试压、冲洗与水质调整6.1分段试压管段试验压力MPa稳压时间min允许压降MPa介质温度℃地下室干管1.2×1.5=1.830≤0.055~35立管1.2×1.5=1.830≤0.055~35户内支管1.2×1.0=1.260≤0.055~35试压前在最高点设自动排气阀,最低点设排水阀,试压合格后及时吹扫。6.2系统冲洗采用变流量脉冲冲洗,瞬时峰值流速≥3m/s,冲洗顺序:供水→回水→旁通,水质目测与出口浊度≤5NTU为合格,最后注入含20mg/L聚天冬氨酸的钝化液,循环24h,总铁≤0.3mg/L后排放。6.3水质稳定运行正式供暖前投加缓蚀剂(钼酸盐+有机膦酸),维持pH9.2±0.2,电导率≤1200μS/cm,每两周取样检测,建立水质台账。第七章保温与防结露7.1保温厚度计算采用ISO12241方法,环境温度-5℃,相对湿度60%,防结露最小热阻0.74(㎡·K)/W,对应PIR厚度38mm,取40mm安全余量。7.2节点处理节点做法图示要点检验方法立管穿楼板聚氨酯发泡+防火泥套管高出地面50mm红外热像仪ΔT≤1℃法兰可拆卸PIR外壳搭接≥100mm表面温度≤环境温度+2℃阀门成型保温盒不锈钢锁扣漏热率≤0.5W/m第八章质量通病与防治通病原因分析预防措施治理方法焊缝根部未熔透电流小、坡口钝边大氩弧焊打底电流90~110A返工重焊PP-R虚熔加热不足、冷却扰动使用数显熔接器切除重新热熔保温开裂胶水不耐温改用聚氨酯发泡胶切除重做系统气堵自动排气阀选型小DN20全铜立式增设手动辅助排气第九章安全文明施工9.1危险源清单危险源风险等级控制措施责任人管井临边坠落重大设置1.2m防护栏+180mm踢脚板班组长氩弧焊紫外线一般佩戴自动变光面罩焊工热熔器烫伤一般设警示区、隔热手套水暖工地下室动火较大开动火证、配6kg干粉灭火器×2安全员9.2疫情防控现场设隔离区,工人每日“北京健康宝”扫码,体温≥37.3℃禁止入场;宿舍人均面积≥3㎡,通风≥2次/d,食堂分餐制。第十章进度计划与资源配置10.1甘特图(关键节点)周次12345678图纸会审■材料到货■■立管试压■■系统调试■■竣工验收■10.2劳动力曲线工种第1周第3周第5周第7周管工618228焊工28104保温工04126电工122310.3主要机具名称型号数量功率kW进场时间氩弧焊机WS-400413.5第1天热熔器RJQ-63A61.2第10天电动试压泵4DSY-16521.5第15天脉冲冲洗机CYCLONE-20015.5第35天第十一章成品保护与交付11.1成品保护立管保温完成后用0.2mm厚PVC缠绕膜包裹

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