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文档简介
提高梗丝纯净度过程能力指数
项目名称:提高梗丝纯净度过程能力指数
项目负责人:
单位:生产管理部
时间:2008年3月
项目背景咽
2007年上半年我厂海外市场反馈,烟支的卷烟纸有破现象,并将破IH烟支产归。当部
收到反馈后,根据样品分析,发现烟支被梗签刺破,随后我们发现前期梗丝纯净度波动较大。
以顾客为关注要点,提高同时稳固梗丝纯净度,解决这个问题就显得极为迫切。
1.界定阶段
1.1项目界定
1.1.1问题/机会陈述:
2007年5月我厂混合型牌号梗丝纯净度cpk为0.53。切梗质量波动较大,特别出现出
口产品的梗签刺破卷烟纸的质量问题。
1.1.2项目目标
在3个月的时间里,将混合型牌号梗丝纯净度Cpk从0.53提高到L33o
1.1.3项目范围
流程范围:梗加工线
产品范围:混合型梗丝
1.1.4项目团队成员
首先进行项目有关方分析,在分析的基础上形成团队成员,如下表所示:
项目有关方分析(ProjectStakeholderAnalysis)
项目关系
联络/关联
(Relationship)
有
参
是
能
供
用
加
被
够
应
决
有关方的团抄送
团
结
影
物
定
(Stakeholder)专队团队其他
果
资
队
响
权
家成会议(描述)
力
影
部
会
结
意
响
门员记录
议
果
见
制丝车间VV
生产管理部VV
设备能源保障部
技术中心V
推进人员:张长安
项目组长:陈锐
项目成员:刘佳虹(生产管理部)、魏凤美(生产管理部)、董立江(制丝车间)、魏明(制
丝车间)、朱景溯(技术中心)
1.1.5项目计划
我们制定如下项目计划表:
表1:项目计划推进表
项目
2007年6月一2007年10月
周期
第1周第2-4周第5周第6-7周第8-9周第10周
任务
6.1-6.96.11-6.307.2-7.77.9-7.217.23-7.318月
界定
测量
分析
改进
操纵-----------►
-------------->项目完成★
1.2流程及顾客需求界定
1.2.1概要SIPOC分析
表2:SIPOC概要表
SIPOC工作表(SIPOCWorksheet)(概要)
供应商输入/需求过程输出/需求顾客
(Supplier)(Inputs/Reqtts)(Process)(Output/Req,ts)(Customer)
润梗、蒸梗
压梗、切梗
原梗供应
烟梗原料入柜梗丝梗丝掺配
厂商
梗丝加料
梗丝膨化及
风选
1.3项目收益分析
131项目收益定性描述
梗丝是成品烟丝重要的构成部分,占我厂普通混合型牌号配方比例约20%。目前梗丝
纯净度Cpk为0.53,合格率仅为53.88%,对成品烟丝的质量造成较大的影响。假如将Cpk
提高到1.33,合格率达到99.99%,将会大大提高梗丝与成品烟丝的质量,并减少不合格梗
所造成的浪费。
1.3.2项目收益计算公式
直接收益二年度叶组个数X每叶组投料重量义配方中梗比例X梗原料单价X(改进后合
格品率-改进前合格率)
1.3.3项目预算
以全年2330个叶组计算,每叶组5000kg投料,以20%的梗比例,每公斤梗原料以2
元计算,则估计单月减少消耗为:
直接收益=2330X5000X0.2X2X(0.9999-0.5388)=2148726元
2.测量阶段
2.1全面流程图
我厂梗丝加工流程为:技术中心制定采购标准与产品制造规格,经营部按照采购标准购
入原料,技术中心对来料进货检验,原料检验合格入库存放。生产管理部分解技术中心产品
制造规格制定工艺卡,并根据年度生产计划及市场销售情况制定日生产计划,下发制丝车间,
制丝车间按照生产计划及工艺卡组织生产,生产管理部对梗丝加工质量进行检验,合格梗丝
进入三丝掺配工序,不合格梗丝按照《不合格品操纵程序》的要求处置。如下图所示:
图1:梗丝加工流程图
2.2确定数据收集对象Y
2.2.1定义Y
梗丝纯净度(Y)是指梗丝中不纯物质量占总样品质量的比率,通常称取样品10g作为
试样,将试样中的梗块、梗签、不合格梗丝(烟丝)及杂物等拣出,称重、记录,按下式计
算:
丫(%)二与邑乂100%
式中:
Y——梗丝纯净度(%)o
Yn——样品中梗块、梗签、不合格梗丝及杂物重(g)o
G——被测样品重(g)o
2.2.2Y的分层
年问按照两个生产班组组织生产,我们将梗丝纯净度按照甲、乙两班分层。
2.3确定数据收集计划
表2、提高梗丝纯净度cpk项目数据收集计划表
测量系统分
测量对象类型收集人测量工具时间范围样本量抽样方式
析方式
检验数据
Y1(甲班)连续型刘佳虹6月31系统抽样GRR%
采集系统
Y
检验数据
Y2(乙班)连续型陈锐6月31系统抽样GRR%
采集系统
我们根据数据收集计划表,按照生产计划,同时本着甲、乙两班组相对应的原则,收集
6月份有关数据如下:
表3、梗丝纯净度数据收集表
牌号班次纯净度牌号班次纯净度牌号班次纯净度牌号班次纯净度
Img甲99.6浓味甲99.71Img乙99.4浓味乙99.7
Img甲99.5浓味甲99.7Img乙99.29浓味乙99.43
Img甲99.34浓味甲99.83Img乙99.56浓味乙99.46
10mg甲99.8浓味甲99.54lOmg乙99.52浓味乙99.72
lOmg甲99.9浓味甲99.6lOmg乙99.4浓味乙99.6
lOmg甲99.55浓味甲99.7lOmg乙99.31浓味乙99.1
lOmg甲99.64浓味甲99.3lOmg乙99.1浓味乙99.4
lOmg甲99.4红中甲99.8lOmg乙99.44红中乙99.8
lOmg甲99.5红中甲99.7lOmg乙98.7红中乙99.5
lOmg甲99.81红中甲99.5lOmg乙99.21红中乙99.22
lOmg甲99.52金北甲99.53lOmg乙99.3金北乙99.22
lOmg甲99.63金北甲99.52lOmg乙99.12金北乙99.5
lOmg甲99.6金北甲99.62lOmg乙99.3金北乙99.77
浓味甲99.52金北甲99.68浓味乙99.3金北乙99.68
浓味甲99.2金北甲99.81浓味乙99.77金北乙99.78
浓味甲99.4\\\浓味乙99.2\\\
2.4测量系统分析
由于我们加工对象是农产品原料•,其个体之间的有较大的差异,实际生产当中,同一
牌号一批次的原料与下一批次的原料可能就有较大的不一-致,根据这种特点,我们设计MSA
方案:对同一牌号叶组,安排甲、乙两班检验人员各自检验五次,以此来保证原料的最小差
异性。由于没有重复样品,我们使用minitab量具R&R研究(嵌套)模块,对数据进行测量
系统分析,下列是有关数据与MSA分析结果:
表4、测量系统分析数据统计表
牌号班组纯净度牌号班组纯净度
Img甲99.39Img乙99.21
Img甲99.38Img乙99.23
Img甲99.4Img乙99.2
Img甲99.39Img乙99.21
Img甲99.395Img乙99.3
lOmg甲99.57lOmg乙99.46
lOmg甲99.53lOmg乙99.48
lOmg甲99.58lOmg乙99.46
lOmg甲99.6lOmg乙99.51
1Omg甲99.54lOmg乙99.45
浓味甲99.58浓味乙99.53
浓味甲99.59浓味乙99.52
浓味甲99.6浓味乙99.56
浓味甲99.55浓味乙99.54
浓味甲99.58浓味乙99.55
特高甲99.66特高乙99.71
特高甲99.66特高乙99.7
特高甲99.64特高乙99.7
特高甲99.68特高乙99.72
特高甲99.65特高乙99.71
金北甲99.61金北乙99.56
金北甲99.65金北乙99.55
金北甲99.66金北乙99.57
金北甲99.58金北乙99.55
金北甲99.59金北乙99.58
GageR&RStudy-NestedANOVA
GageR&R(Nested)for纯净度
SourceDFSSMSFP
班组10.0447000.0447000.4350.528
牌号(班组)80.8214200.102678188.9190.000
Repeatability400.0217400.000544
Total490.887861
GageR&R
%Contribution
SourceVarComp(ofVarComp)
TotalGageR&R0.00054352.59
Repeatability0.00054352.59
Reproducibility0.00000000.00
Part-To-Part0.020426897.41
TotalVariation0.0209793100.00
StudyVar%StudyVar
SourceStdDev(SD)(6*SD)(%SV)
TotalGageR&R0.0233130.13987916.10
Repeatabi1ity0.0233130.1398791G.10
Reproducibility0.0000000.0000000.00
Part-To-Part0.1429220.85753498.70
TotalVariation0.1448110.868868100.00
NumberofDistinctCategories=8
GageR&R(Nested)for纯净度
梗丝纯净度量具测量系统分析
Reportedby:
Gagename:Tolerance:
Daleofstudy:Mise:
CoaponentsofVariation纯净度By牌号(班姐)
99.6
99.I
99.2
W«;lOngIng佥北浓吨料高10ngtog金北浓味检询
班蛆甲乙
RChartby班短
纯冷度by班蛆
UCL=C.1078
99.6
R-0.05]99.I
99.2
LCL=0
XbarChartby班姐
图2、梗丝纯净度量具测量系统分析图
从以上结果,我们能够看出,变差要紧由牌号间的差异构成,量具的烬tudyVar值为
16.1,可区分类别量为8,为适合标准,因此梗丝纯净度的量测系统是合适的。
2.5测量结果分析
我们对表三数据分析,首先对总体数据进行了描述性统计分析如下:
DescriptiveStatistics:纯净度
Total
VariableCountMeanStDevMinimumMaximum
梗丝纯净度6299.5040.23098.70099.900
2.5.1测量当前水平
1)我们使用minitab软件,将上述纯净度数值带入统计质量工具系统当中,计算过程
能力,得到ProcessCapabilitysixpack过程能力分析图如下所示:
纯净度的ProcessCapabilitySixpack
单值控制图能力良方图
移动极差控制图正态概率图
最后25个观测值能力图
99.6-
姆99.2-
98.8-
40455060
观测值
图3、梗丝纯净度ProcessCapabilitysixpack过程能力分析图
图中可见,操纵过程有特殊点出现,显示过程不太稳固;正态概率图显示P=0.172,大
于0.05,所有数据符合正态性校验:能力图可见,梗丝纯净度cpk为0.86,而PPK仅为0.73,
过程能力较低。
2)根据以上cpk值数据显示,我们对应查表,得到所取样品梗丝纯净度的STGMA水
立组内为2.74,整体为2.19。
2.5.2按Y分层测量
我们对表三数据按班组分层,计算甲、乙两班描述性统计量如下:
DescriptiveStatistics:甲班纯净度、乙班纯净度
Total
VariableCountMeanStDevMinimumMaximum
甲班纯净度3199.5950.16599.20099.900
乙班纯净度3199.4130.25198.70099.800
1)我们使用minitab软件,将上述甲班纯净度数值带入统计质量工具系统当中,计算
过程能力,得到ProcessCapabilitysixpack过程能力分析图如下所示:
最后25个观测值能力图
组内组内整体
标准差0.158688标准差0.165285
CP*Pp*
整体
Cpk1.25Ppk1.2
Cpm*
规格
双潮值
图4、甲班梗丝纯净度ProcessCapabilitysixpack过程能力分析图
上图可见,单值操纵图与移动极差操纵图没有出现判异点,显示整体过程稳固受控;
正态概率图P=0.556,大于0.05,说明数据符合正态性校验;能力图可见,甲班Cpk为1.250
2)我们使用minitab软件,将上述乙班纯净度数值带入,计算过程能力,得到Process
Capabilitysixpack过程能力分析图如下所示:
乙班纯净度的ProcessCapabi1itySixpack
移动极差控制图正态概率图
IICL-0.8299AI):0.343,P:0.467
VR=O.254
I.CI.0
最后25个观测值
均99.2-
98.8-
观测值
图5、乙班梗丝纯净度ProcessCapabilitysixpack过程能力分析图
上图可见,单值操纵图与移动极差操纵图有1个判异点,整体过程基本稳固受控;正
态概率图P=0.467,大于0.05,说明数据符合正态性校验;从能力图可见,乙班Cpk为0.61。
测量阶段结论:
1)改进前整体制丝车间梗丝纯净度Cpk为0.73,SIGMA水平是2.18。分班组情况时,
日班梗丝纯净度Cpk为1.25,SIGMA水平为3.75,乙班Cpk为0.65,SIGMA水平为1.83。
2)关注的要紧改进对象为乙班。
3.分析阶段
3.1提出原因
1)梗块与梗签要紧是在切梗丝时形成的,而在梗丝膨化后经梗丝风选器筛出。我们全
面看一下压梗、切梗丝的全面流程。
图6、梗丝加工工艺流程图
压梗机的重要用途就是通过对烟梗的挤压,使烟梗的木质纤维疏松,但并不可能造成纤维断裂,为后续梗切丝提供良好的工艺条件。与之疗关的
工艺参数是压梗厚度,我厂技术规格要求,长线牌号的压梗国度按照通常牌号与红中系列牌号分别设定:通常牌号为】mm,红中系列为0.5mm:实际生
产当中,出.梗厚陵越小,经H;.梗机挤出过的烟梗就越•薄。压梗机假如出现故障,造成压梗宽度达小到标准,造成怏块及膨胀后人片梗丝增多;切快机
完成对挤压后的烟梗的切割,根据技术规格要求,我厂切梗丝要求的切梗宽度,通常牌号为0.18mm,红中系列为0.12mm。其它设备均为辅连传送作用。
切梗丝机出现故障,将会直接造成梗块增加I,而压梗机的挤压效果而切便丝效果有直接影响。梗丝风选器的作用是利用风能珞较重的梗块与粳签拆除
出来,而将较轻的梗丝吹起,被风吸走。假如风选器出现故障,风力过大,将导致梗签与梗块风选不完全,被风吸走,混入梗丝;风力过小,导致梗
丝被排出,造成风选器的堵料。
2)通过对以上流程的细化与初步分析,小构成员从各方面代找影响造成梗丝纯净度的原因,做FEVA如下:
表5、梗丝纯净度失效模式及影响分析表
失效模式及影响分析(FEMA)
零件/过程失效模式失效影响SEV原因(XX操纵DETRPN措施
洗他、涧梗梗朱润透梗心干硬7洗梗水温不钞2水温量冽228适当加大蒸汽
洗梗、M四快未润透怏心十帙7刑怏机加曲典操纵左2测甜仪与水份仪116严格执仃参数工艺瞿求
压粳压梗机间隙不准压使效果差9间隙谓整机构操纵差2间隙指针472执行工艺要求
压梗压梗机间隙不准压梗效果差9制板未将压极清理干净2过程观察236询整刮板位置
切梗丝切梗丝机刀门不合适梗签多8刀门间隙大2潮间隙232调整间隙
切梗代切枕缠机刀门不合适梗签名8刀门高度不合适2过程观察116调整高度
切梗线切梗机出刀差粳签粳块多8砂轮机构运行不好4过程观察396调整砂轮机构
切梗丝切便机出刀差械篮帙块多8刀片成敢不好3过程观察124换刀片
切梗丝切帙机出刀差帙黑梗块多8金刚石质at不好3过程观察124换金刚石
切梗丝切怏机出刀差梗签梗块多8砂轮版航不好3过程观察124调整换眇轮
切梗丝切梗机出刀差梗签梗块多8进刀机构需要调整1过程观察216维修进刀机构
梗丝风逸抛料角度不合适风选效果差9抛料电机频率不合要求2过程观察118定期点检
拽丝风选风展不合适排签量受影响9风选仓风门故障1过程观察218维修风门
梗丝及选风量不合适排签量受影响9风选仓输送筛网故障3过程观察127更换网带
3.2筛选原因
我们从上面FEMA表中看到,RPN值高的是“切梗机砂轮机构运行不好”,分值96;“压
梗机间隙调整机构操纵差”,分值72;以上二项RPN值最高。
下列分别进行进一步筛选:
1)从全面流程图中,我们看到,梗处理线有两台切梗丝机,甲、乙两班各用一台。在
测量系统分析当中,我们计算结果可见,甲班Cpk要明显大于乙班Cpk,我们准备做两班数
据的对比检验。
甲、乙两班的数据基本情况如下:
DescriptiveStatistics:甲班纯净度,乙班纯净度
Total
VariableCountMeanStDevCoefVarMinimumMaximum
甲班纯净度3199.5950.1650.1799.20099.900
乙班纯净度3199.4130.2510.2598.70099.800
数据直观显示,两班均值与标准差相差不大,我们准备对甲乙两组数据进行2—sa1npiet
test:
首先对两班数据进行正态性检验:
a
u
a
u
.
I
a
d
图7、甲班梗丝纯净度正态性校验分析图
ProbabilityPlotof乙班纯净度
Normal
图8、乙班梗丝纯净度正态性校验分析图
从上图右侧可见,甲、乙两班正态性校验p值均大于0.05,甲、乙两班数据为正态分布。
随后,我们对甲乙两组数据进行方差齐次性检验,取95%置信水平,结果如下:
TestforEqualVariances:甲班纯净度,乙班纯净度
95%Bonferroniconfidenceintervalsforstandarddeviations
NLowerStDevUpper
甲班纯净度310.1280710.1652850.230947
乙班纯净度310.1944570.2509610.350658
F-Tcst(normaldistribution)
Teststatistic=0.43,p-value=0.025
Levene,sTest(anycontinuousdistribution)
Teststatistic=4.02,p-value=0.049
TestforEqualVariancesfor甲班纯净度,乙班纯净度
F-Test
TestStatistic0.43
甲班纯净度”P-Value0.025
Levene'sTest
TestStatistic4.02
P-Value0.049
乙班纯净度-
o.100.150.200.250.200.35
95%BonferroniConfidenceIntervalsforStDevs
图9、甲、乙班梗丝纯净度方差齐次性校验分析图
根据正态性校验,两班数据符合正态分布,因此方差齐次性校验我们看F检验结果,P
=0.025<0.05,因此两班数据方差存在显著性差异。
通过以上正态性校验与方差齐次性校验,我们对甲、乙两班进行2—samplet检验,选
择异方差选项,做箱线图,结果如下:
Two-SampleT-TestandCI:甲班纯净度,乙班纯净度
Two-sampleTfor甲班纯净度vs乙班纯净度
NMeanStDevSEMean
甲班纯净度3199.5950.1650.030
乙班纯净度3199.4130.2510.045
Difference=mu(甲班纯净度)-mu(乙班纯净度)
Estimatefordifference:0.182258
95%CIfordifference:(0.073906,0.290610)
T-Testofdifference=0(vsnot=):T-Value=3.38P-Value=0.001DF=51
Boxplotof甲班纯净度,乙班纯净度
100.0-
99.8-
99.6-
99.4-
99.2-
99.0-
98.8-
98.6-
甲班纯净度乙班纯净度
图10、甲、乙班梗丝纯净度箱线图
以上2—samplettest结果为P=0.001V0.01,说明甲、乙两班梗丝纯净度数据有极显
著差异,从箱线图可见,乙班均值比甲班小,且明显比甲班数据分散。
从流程图我们看出,甲、乙两班除了分别使用1、2号切梗丝机外,其他设备均相同,同
时乙班的操作工在本岗位工作的时间更长,而且是高级工,经验与能力相对更强些。
因此,通过以上数据分析与流程比较结果,我们推断,乙班使用的2号切梗丝机运行状
况不稳固,是造成甲、乙两班数据存在显著差异的要紧原因;同时FEMA分析显示重点关注
砂轮机构。
2)我们随后对数据展开进一步分析。应技术中心配方设计要求,红中系列制造规格中的
压梗厚度及切梗宽度,均比通常牌号品种要求严格。
&、我们收集06年同期甲班红中系列与通常牌号的梗丝纯净度数据如下:
前期通常牌号前期红中系列
99.799.399.699.57
99.3599.799.5599.65
99.399.399.7299.82
98.999.499.499.7
99.8599.6599.9199.9
99.5599.4599.999.43
99.0599.799.5399.92
9999.0599.899.63
99.4599.199.799.67
98.8599.7599.899.44
99.5599.6599.6299.5
99.2.599.399.7599.6
首先对两组数据进行正态性校验,结果如下:
ProbabilityPlotof前期一般牌号
Normal
99.099.299.499.699.8100.0100.2
前期一般牌号
图11、前期通常牌号梗丝纯净度正态性校验分析图
ProbabilityPlotof前期红中系列
Normal
a
u
a
E
o
d
前期红中系列
图12、前期红中系列梗丝纯净度正态性校验分析图
以上能够看出,P值均大于0.05,两组数据均符合正态性校验。
下列是方差齐次性校验:
TestforEqualVariances:前期通常牌号,前期红中系列
95%Bonferroniconfidenceintervalsforstandarddeviations
LowerStDevUpper
前期通常牌号240.2143350.2854490.421889
前期红中系列240.1175260.1565200.231334
F-Test(normaldistribution)
Teststatistic=3.33,p-value=0.006
Levene'sTest(anycontinuousdistribution)
Teststatistic=8.88,p-value=0.005
TestforEqualVariancesfor前期一般牌号,前期红中系列
F-Test
TestStatistic3.33
前期一般牌号・卜P-Yaluc0.006
Levene'sTest
TestStatistic8.88
P-Value0.005
前期红中系列-卜
0.100.150.200.250.300.350.100.45
95%BonfsrroniConfidenceIntervalsforStDevs
图1R、前期通常牌号与前期红中系列梗丝纯净度方差齐次性校验分析图
从图中可见,F检验P值为0.006,亦即前期通常牌号与前期红中系列梗丝纯净度的方差
有极显著差异。
如下我们选择异方差,进行2—samplettest:
Two-SampleT-TestandCI:前期通常牌号,前期红中系列
Two-sampleTfor前期通常牌号vs前期红中系列
\MeanStDevSEMean
前期通常牌号2499.3810.2850.058
前期红中系列2499.6710.1570.032
Difference=mu(前期通常牌号)-mu(前期红中系列)
Estimatefordifference:-0.290000
95%CIfordifference:(-0.424904,-0.155096)
T-Testofdifference=0(vsnot=):T-Value=-4.36P-Value=0.000DF=35
结果可见,P值远远小于0.01,也就是说前期通常牌号与红中系列的梗丝纯净度的均值
存在有极显著的差异。红中系列梗丝纯净度明显好于通常牌号。这个结论与二者之间工艺标
准的要求不一致是相符合的。
b、我们选择近2月的通常牌号与红中系列梗丝纯净度数据,进行比较。
近期红中系列近期通常牌号
99.899.799.3
99.799.3599.7
99.599.399.3
99.898.999.4
99.599.8599.65
99.2299.5599.45
99.599.0599.7
99.669999.05
99.4999.4599.1
99.2298.8599.75
99.4999.5599.65
99.8199.2599.3
首先进行正态性校验:
ProbabilityPlotof近期一般牌号
Normal
95
a70
u
o60
U
J50
a
d40
30
10
5
1
98.698.899.099.299.499.699.8100.0100.2
近期一般牌号
图13、近期通常牌号梗丝纯净度正态性校验分析图
Probabi1ityPlotof近期红中系列
Normal
99--
95-
90-
80-
70-
60-
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