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文档简介

安全检查表分析法(SCL)记录表

单位:镒系铁合金公司

装置名称:硅镒车间皮带及布料小车装置编号:1

评价人员:赵建东、郭志强、李金刚、矫辰、郭俊杰、迟义、田继军

审核人员:高日时间:4月10日

未达标准

序检查现有安全控制措改正/控制

标准造成的主LSR

号项目施措施

要后果

皮带皮带启动前要有声卷入或夹有声光报警修订操作

启动(光)警示伤等机械规程

1133

装置伤害

布料仓盖要盖严且符合高处坠落有符合要求的仓修订操作

料仓承重要求,仓口要盖与护杆规程

2133

仓口有护杆且间距不大

于30cm

皮带超出10m长的皮带卷入或夹有紧急开关且灵修订操作

机身输送机要装设紧急伤等机械敏可靠、规程

3开关,开关要灵敏伤害133

可靠,皮带两侧要

有可靠的护栏

滚筒转动部位,皮带两卷入或夹有可靠的护罩或修订操作

侧要有护罩或护伤等机械护网,且网眼直经规程

4133

网,网眼直经不大伤害不大于1cm

于1cm

布料转动部位,皮带两卷入或夹有可靠的护罩或

小车侧要有护罩或护网伤等机械护网,且网眼直经修汇操作

5133

链条伤害不大于1cm

护罩规程

结论:无需采用控制措施,但需保存记录

单位:镒系铁合金分厂装置名称:硅镒、中碳车间单梁吊

装置编号:2

评价人员:贾云力、赵建东、郭志强、高朝、李金刚、矫辰、郭俊杰、

迟义、田继军审核人员:高日时间:4月1。日

未达标掂造

序检查现有安全

标准成的主要后LSR改正/控制措施

号项目控制措施

制动灵敏可靠、无偏磨、吊物脱落启动前测修订操作规程

器开裂、漏油现象试每班检

1133

轨道卡片紧固、端止挡车体坠落每班检查修订操作规程

器、缓冲器齐全,

灵敏可靠,道距符

合设计要求(高低

误差不大于10mm,

2155

左右不大于[2m

量]2mm,全长不

于10mm)。轨道

无破口,接口无错

位、间距不大5nlm。

吊钩有防脱钩器、无裂吊物脱落每班检查修订操作规程

纹或变形、危险断

3133

面磨损不超过原尺

寸的10%

手电手电门绝濠良好吊物冲顶脱使用前测修订操作规程

门(最好用安全电落或相反方试

4压),无破损;操向运动伤人133

作按钮标记与起重

机动作一致。

钢丝钢丝绳不准超负荷吊物脱落使用前检修订操作规程

绳使用,不准用绳芯查

为可燃物质材料的

钢丝绳,磨损断面

(直径磨损)不超

过原直径的10%,

无松捻,压扁,打

5133

结,扭曲,结构破

损,纤维芯挤出,

明显卷缩、聚堆、

腐蚀现象,取物器

放到最低点时,卷

筒上最少有两圈以

上绕绳

结论:无需采用控制措施,但需保存记录。

单位:镒系铁合金分厂装置名称:硅镒车间环形加料机

装置编号:3

评价人员:赵建东、郭志强、李金刚、矫辰、郭俊杰、迟义、田继军

审核人员;高日时间:4月10日

未达标准

序检查现有安全控

标准造成的主LSR改正/控制措施

号项目制措施

要后果

料位显示准确且上煤气泄漏、每班检查数修订操作规程

仪下限设置符合爆炸值显示并与

12510

标准现场料位核

盖板封闭严密无变煤气泄漏、盖板盖严,随修订操作规程

形爆炸时修复变形

2155

轨道无变形、无杂将内部人每班停机检修订操作规程

物员挂住绞查

3I55

结论:建立操作规程、作业指导书并定期检查。

单位:镒系铁合金分厂装置名称:硅镒车间开堵眼机

装置编号:4

评价人员:赵建东、郭志强、李金刚、矫辰、郭俊杰、迟义、田继军

审核人员:高日时间:4月10日

未达标准造

序检查现有安全控

标准成的主要后LSR改正/控制措施

号项目制措施

轨道无松动变形掉道砸伤作每班检查修订操作规程

业人

1133

链条无磨损有完好绞伤、崩开有完好护罩修订操作规程

的护罩伤人并每班检查

2I33

气管连接使用专用崩开伤人连接使用专修订操作规程

卡子或双卡丝用卡子或双

3236

卡丝

阀门能够有效关闭不能有效泄作业前与作修订操作规程

压,误启动业后检查

4155

伤人

油缸无漏油现象火灾使用前检查修订操作规程

5密封情况155

电源绝缘良好、滑触电、火灾划线套管、专修订操作规程

及划轮灵敏用配电箱、使

62510

线用前测试滑

结论:建立操作规程、作业指导书并定期检查。

单位:镒系铁合金分厂装置名称:硅镒车间出炉小车

装置编号:5

评价人员:赵建东、郭志强、李金刚、矫辰、郭俊杰、迟义、田继军

审核人员:高日时间:4月10日

未达标准造

序检查现有安全控

标有成的主要后LSR改正/控制措施

号项目制措施

拉动良好绝缘且挂触电、火灾划线套管、修订操作规程

式划钩完好尽量避免跨

12510

线线拖地

轨道无变形、松动、掉道砸伤、每班检查修订操作规程

明显凹凸、接头铁水洒出烫

22510

无错位且间距伤

不大于5mm

连接接环完好牢固、脱节摆动导使用前检查修订操作规程

销子销子无严重磨致铁水洒出

3236

损且止挡牢固

减速无漏油、电源绝触电、火灾使用前检查修订操作规程

机缘良好

42510

车体无松动开焊处铁水包掉使用前检修订操作规程

落、、爆炸查、避免潮

51510

爆炸湿或积水

车轮密封良好,无变铁水包倾斜使用前检修订操作规程

形、明显磨损或掉落查、避免潮

61510

湿或积水

结论:建立操作规程、作业指导书并定期检查。

单位:镒系铁合金分厂装置名称:硅镒、中碳车间天车

装置编号:6评价人员:贾云利、赵建东、郭志强、高

卿、李金刚、矫辰、郭俊杰、迟义、田继军

审核人员:高日时间:4月10日

未达标准现有安

序检查

标准造成的主全控制LSR改正/控制措施

号项目

要后果措施

大车轮距、轨距符合原设车体坠落、启动前修订操作规程

小车计要求,护栏牢固健吊物脱落测试每

1155

全,大车无啃道现象班检查

制动灵敏可靠、无偏磨、吊物脱落启动前修订操作规程

器开裂、漏油现象测试每

2155

班检查

轨道端止挡器、缓冲器齐车体坠落每班检修订操作规程

全,灵敏可靠,道距查

符合设计要求(高低

误差不大于10mm,

3左右不大于[2m量]I55

2mm,全长不于

10mm)o轨道无破

口,接口无错位、间

距不大5mm。

吊钩有防脱钩器、无裂纹吊物脱落每班检修订操作规程

或变形、危险断面磨

42510

损不超过原尺寸的

10%

钢丝钢丝绳不准超负荷吊物脱落使用前修订操作规程

绳使用,不准用绳芯为检查

可燃物质材料的钢

丝绳,磨根断面(直

径磨损)不超过原直

径的10%,无松捻,

5压扁,打结,扭曲,2510

结构破损,纤维芯挤

出,明显卷缩、聚堆、

腐蚀现象,取物器放

到最低点时,卷筒上

最少有两圈以上绕

链条断面直径磨损超过吊物脱落使用前修订操作规程

及链5%时,须进行试验检查

钩和计算,否则应更

62510

新;无变形、松脱,

发现有裂纹时应更

安全制动器,联锁,过挤伤、触启动前修订操作规程

装置卷扬限制器,缓冲电、吊物脱测试每

器,“0”位保护,落等起重班检查

行程限位器,超负荷伤害

72510

限制器,挡车器,防

脱钩器,抱闸,电铃,

防撞车器等安全装

置完好、灵敏、可靠

结论:建立操作规程、作业指导书并定期检查。

单位:镒系铁合金分厂装置名称:徒镒车间竖井卷扬机

装置编号:7

评价人员:赵建东、郭志强、李金刚、矫辰、郭俊杰、迟义、田继军

审核人员:高日时间:4月10日

未达标准

序检查现有安全控改正/控

标准造成的主LSR

号项目制措施制措施

要后果

钢丝无明显磨损、转动坠落伤人每班检查修订操作

绳滑灵敏、挡片完好有规程

1133

轮效

升降无变形、滑轮无脱坠落伤人操作前检查修订操作

台轨偏离现象规程

2133

护网无变形、破损载物掉落每班检查修订操作

3伤人155规程

钢丝钢丝绳不准超负荷坠落伤人操作前检查

4绳使用,不准用绳芯133

为可燃物质材料的

钢丝绳,磨损断面

(直径磨损)不超

过原直径的10%,

无松捻,压扁,打

结,扭曲,结构破

损,纤维芯挤出,

明显卷缩、聚堆、

腐蚀现象,取物器

放到最低点时,卷

筒上最少有两圈以

上绕绳

门能够有效关闭、门高处坠落操作前检查

5255

限位灵敏有效

减速抱闸灵敏有效、无坠落伤人、操作前、后检

6155

机漏油现象火灾查

轨道无变形、松动现象、坠落伤人每班检查

7133

接头牢固无偏离

停层能够有效活劭、无坠落伤人操作的检查

8133

保护断裂磨损现象

顶架牢固无开裂现象、倒塌、坠落在上限位的

上限位灵敏有效伤人基础上增加

9155

重锤限位与

轴线位

结论:建立操作规程、作业指导书并定期检查。

单位:镒系铁合金分厂装置名称:硅镒、中碳车间出铁及上料除尘

装置编号:8评价人员:贾云利、赵建东、郭志强、高卿、

李金刚、矫辰、郭俊杰、迟义、田继军

审核人员:高日时间:4月10日

未达标准

序检查现有安全控

标准造成的主LSR改正/控制措施

号项目制措施

要后果

楼梯符合制作规高处坠落每日检查修订操作规程

范、无松动、

12510

开焊现象

顶层符合制作规高处坠落每口检查修订操作规程

护栏范、无松动、

22510

开焊现象

除尘无漏气松动现粉尘危害每日检查修订操作规程

管道象及物体打

3155

及舱击伤害

结论:建立操作规程、作业指导书并定期检查。

单位:镒系铁合金分厂装置名称:硅镒车间直排

装置编号:9

评价人员:赵建东、郭志强、李金刚、矫辰、郭俊杰、迟义、田继军

审核人员:高日时间:4月10日

未达标准

序检查现有安全控

标准造成的主LSR改正/控制措施

号项目制措施

要后果

水冷无漏水、断水管道腐蚀、水管双道紧修订操作规程

现象水流入电固并每班检

1251()

炉查

阀门开关、连锁灵无法有效每班检查测修订操作规程

敏有效打开导致试

22510

炉体喷火、

煤气泄漏

管道无明显腐蚀、煤气泄漏、每班检查修订操作规程

松动倒塌

3155

结论:建立操作规程、作业指导书并定期检查。

单位:镒系铁合金分厂装置名称:高低压及变压器室

装置编号:10

评价人员:贾云利、乔海军、曹文强、赵建东、郭志强、高卿、宋志

兵、李贵峰、李金刚、矫辰、郭俊杰、迟义、田继军

审核人员:高日时间:4月10日

未达标准

序检查现有安全控

标准造成的主LSR改正/控制措施

号项目制措施

要后果

地面电近设备1米触电操作点及设修订操作规程

内应铺绝缘备周围铺设

1251()

垫,严禁潮湿绝缘垫

柜体保持干燥、无触电各种送电、按修订操作规程

积灰各种指示钮指示灯完

灯灵敏准确、好,柜体整

2155

接地完好有洁、干燥

效、柜匚处于

关闭状态

操作绝缘完好触电有完好的绝修订操作规程

手柄缘

3155

结论:建立操作规程、作业指导书并定期检查。

单位:镒系铁合金分厂装置名称:硅镒、中碳车间仪表柜

装置编号:11评价人员:贾云利、赵建东、郭志强、

李金刚、矫辰、郭俊杰、迟义、田继军

审核人员:高日时间:4月10日

未达标准

序检查现有安全控

标准造成的主LSR改正/控制措施

号项目制措施

要后果

台面无积尘、水渍,触电、误操每天擦拭并修订操作规程

所有指示灯及作保证按钮标

1155

按钮有标识、识、护罩完好

凸出按钮有罩

柜内无积尘、水渍、触电定期吹扫、检修订操作规程

杂物,有效接查

2155

地,线头无裸

结论:建立操作规程、作业指导书并定期检查。

单位:镒系铁合金分厂装置名称:中碳车间液压系统

装置编号:12

评价人员:贾云利、高卿、郭俊杰、迟义、田继军

审核人员:高日时间:4月10日

未达标准

序检查现有安全控

标准造成的主LSR改正/控制措施

号项目制措施

要后果

液压连接牢固、无漏油导致专用卡子或修订操作规程

油管磨损、严禁明火灾、滑到双卡丝紧固

11510

火外皮磨损要

更换

电机绝缘及散热良触电、火每班检查修订操作规程

2好,有效接地灾、爆炸155

电源有套管保护,触电、火每班检查修订操作规程

3155

绝缘良好灾、爆炸

主体油封完好无漏漏油导致每班检查、发修订操作规程

4油现象、严禁火灾、滑到现渗油立即155

明火清理

结论:建立操作规程、作业指导书并定期检查。

单位:镒系铁合金分厂装置名称:燃气车间气体分析仪

装置编号:13

评价人员:曹文强、宋志兵、郭俊杰、迟义、田继军

审核人员:高日时间:4月10日

未达标准

序检查现有安全控

标准造成的主LSR改正/控制措施

号项目制措施

要后果

排气链接紧固、密煤气中毒排气孔伸出修订操作规程

孔封良好、伸出室外并封堵

12510

室外并隔离墙壁穿孔

日干准确、灵敏、误操作导定期校准修订操作规程

2器清晰致爆炸、中2510

毒等事故

采样链接紧固、密煤气中毒每班检查紧修订操作规程

口封良好固及密封程

3155

结论:建立操作规程、作业指导书并定期检查。

单位:镒系铁合金分厂装置名称:中碳车间窑炉

装置编号:14

评价人员:贾云利、高卿、郭俊杰、迟义、田继军

审核人员:高日时间:4月10日

未达标准造

序检查现有安全

标准成的主要后LSR改正/控制措施

号项目控制措施

钢丝钢丝绳不准超每班检查修订操作规程

绳负荷使用,不准

1川绳芯为可燃236

物质材料的钢铁水洒出

丝绳,磨损断面

(直径磨损)不

超过原直径的

10%,无松捻,

压扁,打结,扭

曲,结构破损,

纤维芯挤出,明

显卷缩、聚堆、

腐蚀现象

卷扬取物器放到最铁水洒出每班检查修订操作规程

机低点时卷筒上

最少有两圈以

2236

上绕绳,双卡固

定钢丝绳、抱闸

灵敏

吊钩有防脱钩器、无铁水洒出每班检查修订操作规程

裂纹或变形、危

3险断面磨损不133

超过原尺寸的

10%

炉壁无脱砖、发红、穿炉每炉检查

4155

开裂现象

配电有效接地、箱内触电作业前检

控制无裸露线头、带查

5155

箱点指示灯有效

支架稳固牢靠、无开倾翻每班检查

裂现象

6155

滑轮无明显磨损、托铁水洒出每班检查

槽现象,上限位

7I33

灵敏有效

结论:建立操作规程、作业指导书并定期检查。

单位:镒系铁合金分厂装置名称:中碳车间出炉、浇筑、跨度平车

装置编号:15

评价人员:贾云利、高卿、郭俊杰、迟义、田继军

审核人员:高日时间:4月10日

未达标准

序检查现有安全控

标准造成的主LSR改正/控制措施

号项目制措施

要后果

车轮车轮牢府、轮掉轨倾翻作业前检查修订操作规程

廓无明显磨损

1133

轨道无变形、松动脱轨倾翻作业前检查修订操作规程

2现象、接头牢133

固无偏离

卷扬卷筒上最少有崩出伤人作业前检查修订操作规程

机两圈以上绕

3绳,双卡固定155

钢丝绳、抱闸

灵敏

钢丝钢丝绳不准超崩出伤人作业前检查修订操作规程

绳负荷使用,不

准用绳芯为可

燃物质材料的

4I55

钢丝绳,磨损

断面(直径磨

损)不超过原

直径的10%,

小车接口完好牢脱车处理作业前检查修订操作规程

链接固、销子无严时容易烫

5122

处重磨损且止挡伤

牢固

滑轮无明显磨损、钢丝绳或上方加护罩,修订操作规程

托槽现象,上滑轮飞出受力方向加

6限位灵敏有伤人挡板I55

效,有可靠地

挡板、罩

结论:建立操作规程、作业指导书并定期检查。

单位:镒系铁合金分厂装置名称:中碳车间、综合车间斜桥上料

小车装置编号:16

评价人员:贾云利、乔海军、高卿、李贵峰、郭俊杰、迟义、田继军

审核人员:高日时间:4月10日

未达标准

序检查现有安全控

标准造成的主LSR改正/控制措施

号项目制措施

要后果

车轮车轮牢府、轮掉轨倾翻作业前检查修订操作规程

廓无明显磨损

1133

轨道无变形、松动脱轨倾翻作业前检查修订操作规程

2现象、接头牢133

固无偏离

卷扬卷筒上最少有崩出伤人作业前检查、修订操作规程

机两圈以上绕卷扬机外围

3绳,双卡固定加装护栏155

钢丝绳、抱闸

灵敏

钢丝钢丝绳不准超崩出伤人作业前检查修订操作规程

绳负荷使用,不

准用绳芯为可

燃物质材料的

4I55

钢丝绳,磨损

断面(直径磨

损)不超过原

直径的10%,

滑轮无明显磨损、钢丝绳或上方加护罩,修订操作规程

托槽现象,上滑轮飞出受力方向加

5限位灵敏有伤人挡板155

效,有可靠地

挡板、罩

结论:建立操作规程、作业指导书并定期检查。

单位:镒系铁合金分厂装置名称:综合车间窑尾除尘器

装置编号:17

评价人员:乔海军、李贵峰、郭俊杰、迟义、田继军

审核人员:高日时间:4月10日

未达标准

序检查现有安全控

标准造成的主L

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