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文档简介
1、技术质量部2009年8月8日召开的年度质量分析会将再创辉煌。企业和行业将从主要任务中兴奋起来,质量将更好,第一次生产将更快。你确定吗?加油,加油,加油,2009年最后一次放烟火,12月份整体基材产量,基材合格率,指标线为85%,本月基材合格率为84.97%,低于11月份的85.13%!基板本月的废品率为3.60%,比11月的3.45%还要差!工厂详细信息:缺陷清晰详细。在本月基板的主要缺陷中,模具划伤缺陷明显改善,比上个月降低了0.45%。本月,在基板的主要缺陷中,基板的划痕、痕迹和周边磨损缺陷恶化。本月基板的总划痕缺陷为6.49%,较上月的6.64%下降了0.05%,未能达到目标!12月份整
2、体基材产量,12月份整体空白产量,空白合格率,12月份趋势线,9号合格率低,主要由于色差严重,占24.92%。本月空白合格率为83.12%,低于11月份的85.13%。毛坯废品率为14.50%,比11月份的14.74%略有提高!10号合格率低,主要是色差严重,占18.29%。12月份整体生产情况及成品合格率,趋势线在12月份,本月成品合格率为84.27%,比11月份的86.56%要差!厂房详情:12月成品整体生产情况,缺陷详情,涂层总缺陷率为7.05%。与上月相比,本月成品主要缺陷为3.47%,比上个月高出0.37%。薄膜增白缺陷率为2.46%,比上个月增加了1.46%。双方的差距为1.33%
3、,与上月相比上升了0.27%。本月成品主要缺陷明显改善,较上月下降0.32%。从12月份淬火的整体生产情况来看,本月淬火一次机合格率为87.9%,明显高于10月份的86.19%。与上月相比,本月所有机器都处于稳定状态。本月,6#淬火机合格率为89.57%,主要用于测试1.552胶片。12月,车库整体情况出现历史性突破,达到85.11%,比上个月的83.19%高出1.92%,本月甲、乙两个档次都有所提升。车库订单一次性下船合格率、车库订单延期原因、本月车库订单延期文件总数为56份。延期交货的主要原因是成品返工,主要是成品返工的划痕、亮点和硬点。以上计算方法如下:12月份不良品模具数量/总生产、维
4、修和报废、模具组装和冲压明细,本月不良品模具总退货率比上个月增加0.1%。与上月相比,本月从2#车间退回的模具数量有所增加。12月,仓库库存抽样检查出现问题,1。基材仓库、仓库库存抽样检验于12月2日进行。空白仓库,仓库库存抽样检验于12月3日进行。半成品仓库、仓库库存抽样检验于12月4日进行。乙类货物仓库,虽然本次仓库库存抽样检查中仍存在划痕和划痕,但与前几个月相比有所改善。需要对其进行维护,特别是在镜片检查的后期阶段,以防止镜片被划伤和划伤。与此同时,检查小组中的漏检现象本月也有所改善,但为了实现合格镜片的零缺陷,需要继续努力。要高度重视仓库库存管理,共同维护好库存镜片,确保库存镜片合格率
5、达到100%。12月份退货的总体情况、本月退货的总数量以及参与退货的客户数量都远高于上月。根据复检情况,合格,12月客户投诉,本月客户投诉次数是3次,全部是质量投诉。并两次向客户孙燕平投诉镜片质量问题。一副镜片已经还给公司了。经过检查,其中一个镜头符合检查标准,另一个镜头的附加亮度不足,这是真正的光度不准确。主要原因是目前公司只有一家渐近多焦点模具供应商。员工操作时,考虑到成本浪费的问题,以及目前的模具供应商无法完全达到公司的检验标准,当检验时ADD出现轻微误差时,下方的光圈值会稍微偏移,导致镜片流入顾客手中。鉴于这种不正常的现象,进步电影制片厂的检查员将加大对ADD内部控制标准的严格执行;测
6、量较低光照区域时,较低光照区域的圆不允许偏移。还有一次,客户认为镜头偏心,离轴,镜头被退回。一旦因外贸质量问题购买了胶卷,以便与魏星确认所有费用由他们承担,并且相关问题在镜头归还给公司之前无法处理。客服中心反馈:12月客户投诉,质检中心反馈:本月,质检中心根据客户反馈信息,发布了7份客户反馈分析报告。客户投诉12月1日。针对划伤和划伤异常:加强检验人员和仓储中心人员在搬运镜片时的小心操作。如果在搬运过程中发生强烈碰撞,应重新检查镜片,以确保镜片没有缺陷。同时,包装小组人员在包装镜片时应规范操作,包装组长或工厂检查员应随机抽查。不规范操作的员工将纠正包装的姿态。2.对于底色差和异常裂变:首先,我
7、们不能保证镜头的存放环境和存放周期是否符合要求。此外,我们还应该考虑镜头生产过程是否已经达到最佳点,生产部门和技术质量部门应该重点关注。3.针对漏检的异常现象;质检中心将加强检验员检验标准的培训;同时,应加强出厂检验的抽样检查,防止类似异常现象再次发生,销售人员应带回退货镜片的总结。1.针对错货异常发货,仓储中心应加大对员工日常工作的宣传和指导,增强员工的工作意识,防止类似异常现象再次发生。其次,如果订单得到满足,不能排除客户服务中心输入错误订单的嫌疑。2.鉴于包装错误和异常:首先,无法确定顾客退回的镜片是否与包装一致。如果是的话,包装团队应该注意这个问题,防止顾客因为人为疏忽而退货。3。对于
8、其他质量问题异常:两种可识别的异常是亮点异常,主要是由检验员的漏检造成的。4。销售人员小批量退货存在的问题。大部分退回的镜片都经过抛光。镜片和包装之间有许多差异。例如,包装是渐进的,镜头实际上是绿色薄膜。当售货员这个月把镜片拿回来时,顾客报告说有许多错误的商品。经过核实,他们中的大多数人都有订单,但镜头最终被退回。我们应该如何防止类似的异常情况在未来再次发生?12月,7.05,11.46,1.60,84.97,3.60,2.45,14.50,9.11,5.61。12月份的总涂层缺陷率仅在2天的指标线内。涂层缺陷率的恶化主要是由于薄膜颜色不好造成的!12月中旬,涂装组在每台机器上实施了标准化涂装
9、,但改进效果不明显!此外,从19号开始,膜层中的异物更加严重,并且在一条线上的膜层中存在更多的缺陷。涂层的不良率已经恶化,指标线为5%。与上月相比,米露的不良率1.600系列的亮度很差。与上月相比,本月1.600系列的不良发光率为1.60%,有所改善!同时,1.600近视的不良光度率为0.94%,在1.00%以内。与上月相比,本月1.600系列从-5.00D到-10.00D的不良光度也有所改善,下降了2.77%,有所改善。1.600老花眼承印物边缘厚度为2.45、1.600老花眼承印物合格率低,主要异物和划痕严重。划痕的不良率为11.71%(基板划痕为7.13%,模具划痕为4.58%),本月划
10、痕明显恶化,比上个月高2.96个百分点!虽然生产部门已经提高了1.600的老花镜基板的边缘厚度,但是该品种的合格率一直很低,所以生产部门应该重视!1.600系列刮痕,2009年最后一次烟花,一般来说,烟花已经熄灭,无论好坏,已经成为过去!然而,我们完成所有目标的决心永远不会消失!已经熄灭了!在这里,我将带领大家对2009年的整体情况有一个初步的了解。2009年的好的一面将在2010年继续保持2009年的坏的一面。它将作为一个失败的例子来警告你,防止类似的坏事再次发生!2009年基板的整体生产,2009年坯料的整体生产,2009年一次性机外硬化的合格率,2009年成品的整体生产,2009年车库和
11、退货的整体生产,2009年的成绩远远超过2008年。以下是2009年的一些亮点。请给我们一些优秀成果的建议,这也是对他们2009年努力的肯定!同时,请突出责任部门表达自己的感受!十分钟后回来,是休息的时候了,2009年的年度质量分析会议,休息时间,2009年取得的成绩是值得肯定的,但有好有坏。以下是2009年隐藏黑点的一个例子。请报告2010年责任部门工作的总体改进方向。同时,请在出版后向负责部门喊一声衷心的鼓励!这也是对他们2010年工作的支持!揭示了上面列出的黑点不是你做得不好,而是你可以做得更好!近期需要尽快解决的异常情况,例如,2009年突出的关键问题需要在2010年尽快解决。深灰色存
12、在质量问题:自深灰色产品投放市场以来,普通变色镜片的缺陷一直没有得到解决,导致顾客投诉增多。客户反馈:1 .深灰色镜头的背景颜色为黄色;2.镜头不变色,变色效果差;3.戴上镜片后,它不会褪色;4.近期需要尽快解决的异常情况主要由技术质量部生产部解决,超韧性和抗冲击性不合格:2009年10月13日,生产了654片1.560超韧绿色薄膜和456片1.560超韧黄色绿色超硬薄膜,这种异常情况自10月份以来一直没有得到根本解决。针对这一异常情况,近期采取的措施如下:(1)10月20日,技术中心完成了二次硬化和硬化慢速调整9个方案的测试,抗冲击性不合格。2.测试了两片超级坚韧的单硬化镜片的抗冲击性:一片
13、在一次撞击后破裂,另一片在两次撞击后破裂。3.测试了两块超级坚韧的基板的抗冲击性:一块在30度以下不易碎,另一块在25度以下易碎。12月18日(封板生产试验),验证加膜组一块板的顶部、中部和底部的抗冲击性能。方案一:原1.560超韧绿色镀膜工艺在上、中、下三个圆内共产生16片,共48片,一次通过方案二:离子源轰击时间由原来的180秒减少到140秒,阳极电压为80V,真空室温度为65度。之后,在1月6日进行抗冲击试验时,两块板全部穿透一次,在1月7日(整板生产试验),验证每块板的顶部、中部和底部的抗冲击能力。从每块板的顶部、中部和底部各取2块进行抗冲击性试验。30次未破碎为合格。结果如下:(1)
14、1月6日,生产了2665个超韧系列镜片,1266个耐冲击镜片不合格。异常持续了几个月,改善效果缓慢。请关注生产部和技术质量部,在最短的时间内共同改善异常情况。2010年1月6日,一组模具检验员对清洗后的来料模具进行了检查,发现有划痕异常,其中MCB-500型检查318个,划痕108个,占33.96%。起初,人们怀疑模具供应商的货物存在质量问题。然后,再次选择120个在检查后被确认为未损坏的模具用于模具清洁验证,并且23个模具在检查后被损坏。异常改进措施的具体细节如下:经过两个方案,最终结果还没有达到最佳的理想状态,所以生产部需要进一步制定改进措施,请在一周内解决。如果你想做好工作,你必须记住下
15、面三句话:1。最好的执行是一步到位,不打折扣;2.贬低工作意味着贬低效率;3.如果你做不好,不要指望别人给你更多更好的机会。提示,2010年1月;1.你打算完成哪个索引?你想达到哪个目标?较低的基本挑战?这不是你能否做到的问题,而是你是否准备好了的问题。这取决于你!是总结的时候了!欢迎领导发表意见,2010年1月需要改进的问题,1月实施的改进措施,1月实施的责任整改部技术中心、责任整改部质检中心、责任整改部仓储中心、责任整改部计划调度中心,1月实施的改进措施,1月实施的责任整改部硬化成膜中心、责任整改部基材生产中心,技术质量部。 以下是年度趋势,2009年是车库辉煌的一年,2009年年产量为106025件,一次性下线合格率为70.48%,远远超过2008年。 车库一次性下线合格率的突破,一是确保任务完成,各方面做到尽善尽美,二是以适当的投入取得最大的效果,三是做到尽善尽美,三是落实到位,提高基板合格率。2008年基板总合格率为77.12%,2009年基板总合格率为81.82%,比2008年提高了4.7%。把责任放在第一位,第二位,主动执行,第三位,对工作负责“=”对自己负责,用责任感保证执行的完成,加强一次下机合格率的稳定性。在2009年,一旦离开机器的稳定性是众所周知的
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