[QC]提高管架现浇柱梁混凝土外观合格率 [详细]_第1页
[QC]提高管架现浇柱梁混凝土外观合格率 [详细]_第2页
[QC]提高管架现浇柱梁混凝土外观合格率 [详细]_第3页
[QC]提高管架现浇柱梁混凝土外观合格率 [详细]_第4页
[QC]提高管架现浇柱梁混凝土外观合格率 [详细]_第5页
已阅读5页,还剩16页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、提高管架现浇柱梁混凝土外观合格率中交第三航务工程局有限公司宁波分公司大榭中油二期工程管架施工QC小组一、工程概况本项目位于宁波-舟山港大榭港区内,宁波大榭中油燃料油30万吨级油码头工程的北侧,新建5万吨级油品码头一座,使用岸线总长325m,平台长210m,宽22m,码头由1座工作平台、4座系缆墩、4座人行便桥组成,设置1座引桥连接码头和陆域,平面布置采用“一大兼二小”的大平台方案。图1:工程地理位置图其中管架分项工程为现浇混凝土框架柱梁结构,分为引桥和码头两个部分,引桥部分29排架布设在引桥南侧,码头部分27排架设在码头靠岸侧,约共计浇筑700m3混凝土。二、QC小组概况表1QC小组情况简介表

2、小组名称中交三航大榭中油二期工小组登记号SH甬20XX-25程管架施工QC小组课题注册号SH甬20XX-25K课题类型现场型组长郑先野登记日期20XX.7.30建组日期20XX.7.26课题名称提高管架现浇柱梁混凝土外观合格率活动日期20XX年7月26日20XX年12月28日,人均受QC教育时间40小时。小组成员小组职姓名性别年龄文化程职务组内分工务度组长郑先野男30本科项目副总工总策划、负责全组工作副组长徐国彬男44本科项目总工问题分析、组织策划组员张一鸣男27本科施工员技术策划组员李成男23本科施工员测量管理组员冯一哲男25本科安全员现场管理组员聂亚辉男25本科施工员方案实施组员许枫磊男2

3、4本科材料员资料收集、整理组员王惠康男60初中施工员现场混凝土浇筑管理组员戴国夫男53初中砼施工班组长现场实施组员李松尔男48高中现场管理员现场实施制表:李成20XX年7月26日三、选题理由1、为更好地贯彻我公司“关于切实加强工程施工过程质量监控的通知”的相关要求,提高我项目部的全体职工的质量意识,保证项目部的质量体系正常运行,认真做好管架混凝土外观质量的管控。2、码头、引桥管架是日后投产使用的重点,业主对外露结构物的外观质量高度关注,要求极高。3、根据20XX年8月23日对已完成的管架混凝土外观质量进行抽查,混凝土外观质量合格率只有75.0%,而公司要求为90.0%,不符合公司要求,急需改进

4、管架混凝土外观质量。90.0%75.0%图2:现浇柱梁混凝土外观质量分析图制图:张一鸣制图日期:20XX年8月23日四、现状调查20XX年8月23日对已完成的引桥管架编号G23-G29的外观质量进行抽查统计。共检查328处,其中合格246处,合格率75%,根据检查情况和检查点数等填写质量状况统计表。表2主要质量状况统计表序号项目频数(处)频率1气泡、蜂窝5972.0%2模板拼缝1720XX%3倒角漏浆33.6%4泛砂22.5%5松顶11.2%合计82100%制表人:李成制表时间:20XX年8月26日图3:现浇柱梁混凝土外观质量缺陷排列图制图:张一鸣制图日期:20XX年8月27日从上图的统计分析

5、,气泡、蜂窝是影响管架混凝土外观质量的主要问题,将进而影响码头整体外观质量。目标统计分析:如果解决管架混凝土表面气泡、蜂窝这一问题的95.0%,则可将管架现浇柱梁混凝土外观合格率提高至92%(246+57)/ 328 =92.0%)。五、确定目标为保障本工程主体结构外观质量,保证管架混凝土外观质量满足设计要求。本课题目标设定为:管架现浇柱梁混凝土外观合格率提高至92.0%。六、原因分析我们小组采用因果分析图从人、机、料、法、环五个方面对外观质量因素进行分析,详见下图:质量意识不高奖罚措施不明确未制定针对性奖罚制度人Men施工人员操作不规范培训教育不够技术质量交底未到位机振捣不足振捣棒性能未满足

6、要求管架混Machine凝土外观缺陷混凝土砂浆少、碎石多,骨混凝土配合比不合理(气材料混凝土离析料粒径超限、配料偏差大泡、蜂Material窝)混凝土搅拌桩时间不足、拌和不均匀模板表面质量不合格模板施工不规范方法模板铺设拼装不规范模板止浆施工不规范Method混凝土浇筑不规范混凝土未分层浇筑、振捣不规范未明确合理浇筑方案环境天气恶劣下施工未制定合理施工计划Environment图4 :影响现浇柱梁混凝土外观质量因素分析图制图人:李成制图时间:20XX年9月8日七、确定主要原因通过人、机、料、法、环五个方面对影响管架混凝土外观缺陷(气泡、蜂窝)的因素进行调查分析,得出9个末端因素。针对调查分析出

7、的9个末端因素开展了现场调查、分项抽检等活动,进行了要因确定。确认一:未制定针对性奖罚制度验证时间20XX.9.9-验证地点项目部会议确认人许枫磊室20XX.9.10验证方法对现场管理人员进行不定时检查在20XX.9.9-20XX.9.10期间,项目部管理人员不定时共10次对管架结构施工进行验证过程检查,0次发现施工人员工作态度散漫,并且项目部已向管架施工班组签发通知单03(关于“管架柱梁施工质量考核奖罚制度”有关事宜),制定了管架柱梁施工质量考核奖罚制度。结果非要因确认二:技术质量交底未到位验证时间20XX.9.11-20XX.9.13验证地点项目部会议确认人冯一哲室验证方法对现场操作人员进

8、行技术交底在20XX.9.11-20XX.9.13期间,项目部管理人员对于现场操作人员进行了详细的技术质量交底,并对现场操作人员进行了考核,通过率仅有33.3%,得出统计表如下:验证过程表3:施工人员考核统计表等地不合格合格优良总人数人数82212结果要因确认三:振捣棒性能未满足要求验证时间20XX.9.14验证地点施工现场确认人李松尔验证方法对现场使用的振捣棒进行检查在20XX.9.14,小组成员李松尔调查得出结论如下:验证过程 根据相关施工规范的要求,采用直径50mm的振捣棒,作用范围250 mm,满足要求且施工人员对机器长期使用已熟悉机器。结果非要因确认四:混凝土配合比不合理验证时间20

9、XX.9.15-20XX.9.16验证地点实验室确认人李成验证方法对配合比专门进行检测出报告在20XX.9.15-20XX.9.16小组成员对已完成部分的管架混凝土配合比报告,检测均合格。验证过程本报告为推荐配合比报结果非要因确认五:混凝土搅拌时间不足、拌和不均匀验证时间20XX.9.17-20XX.9.18验证地点搅拌站确认人戴国夫验证方法派专门人员去搅拌站现场确认在20XX.9.17-9.18期间,小组成员对搅拌站混凝土从配料到搅拌,装车再到现场浇筑全程跟踪检测,均合格。本合格证依据GB/T14902-验证过程20XX预拌混凝土预拌混凝土出厂合格证对砼搅拌时间及均匀程度合格率抽检统计如下:

10、表4砼出厂合格率统计表合格不合格总计合格率19019100%结果非要因确认六:模板表面质量不合格验证时间 20XX.9.10-20XX.9.17验证地施工现场确认人李松尔点验证方法对施工现场模板外观检查在20XX.9.10-20XX.9.17期间,项目部管理人员对现场施工模板进行调查,总检查50处,存在以下问题:1、部分模板有明显疤痕,不整洁2、模板脱模剂使用粘度较大的油质隔离剂且涂刷过多,振捣不密实容易致气泡未及时排出。验证过程对现场的模板抽查统计如下:表5模板外观问题统计问题不整洁破脱模剂涂刷问题,粘度其他损大次数39354结果要因确认七:模板止浆施工不规范验证时间20XX.9.10-20

11、XX.9.15验证地点现场确认人聂亚辉验证方法现场有无使用弹性止浆条,使用是否规范在此期间,小组成员对现场进行检查,现场使用橡胶止浆条符合施工规范。验证过程模板止浆条结果非要因确认八:未明确合理浇筑方案施工现验证时间20XX.9.10-20XX.9.30验证地点确认人郑先野场验证方法对现场浇筑情况进行观测记录在20XX.9.10-20XX.9.30,小组成员根据现场情况,发现以下几点问题:1、柱梁较难浇筑及混凝土跟进不及时,导致分层明显;2、柱梁交接处钢筋密集,导致浇筑振捣不足,出现蜂窝;验证过程 3、浇筑没有分层浇筑,振捣时间不足、漏振;4、振捣棒对模板表面破坏,底部止浆不严,水泥浆流失;为

12、了解决问题翻阅相关资料,发现管架施工方案中未进行明确。结果要因确认九:未制定合理施工计划验证时间20XX.9.10-20XX.9.30验证地点工程部确认人徐国彬验证方法确认施工计划的有无及实施情况小组成员对本月度,针对现场施工进度及天气情况,详细安排施工的任务,已制定合适的施工计划。施工周计划验证过程结果非要因根据上表确定3个要因: 1.技术质量交底未到位 2.模板外观质量不合格3.未明确合理浇筑方案八、制定对策制定对策与措施(见表6),确保目标达成。表6对策表序要因对策目标措施实施地负责人完成时间号点对每个施1.对施工人工人员进员技术交底加强教育行100%考技术质量、技术人员郑先野培训,认核

13、管理,0现场1交底未到进行跟踪徐国彬20XX.10.2会议室位真落实交次出现不2.检查要求王惠康底制度了解交底实施,进行内容的情考核况安装前对1.表面进行铲除浮浆2.模板严格模板表面保证模板脱模剂采用李成验收,加2质量不合合格率达黏度低的油现场许枫磊20XX.10.7强模板施格到100%质材料3.破戴国夫工质量管损严重处切理割根据现场制定合理1.小组讨论的浇筑方制定浇筑方施工情况案未明合理案,100%聂亚辉3确浇筑方及相关规严格执行2.按照方案现场冯一哲20XX.10.8范要求,案,0次出现采用分层浇李松尔合理制定筑,控制好不规范操浇筑方案振捣工序、作时间制表人:张一鸣制表日期:20XX年10

14、月9日九、实施对策对策一:加强教育培训,认真落实交底制度20XX年10月2日,在QC小组组长的组织下,召开了由业主、现场管理人员、班组管理人员及各种操作人员参加的管架现浇混凝土柱梁技术交底会,大家共同交流学习混凝土结构工程施工验收规范相关章节,结合现场实际情况,探讨分析,最后由QC小组主要人员完成对现场施工人员的交底。图5:技术交底会议负责人:郑先野徐国彬王惠康实施效果:通过组织详细的技术总结,现场考核0人次不了解交底内容,管理施工人员质量意识显著提高,现场质量控制更加精细。表6现场考核统计合格不合格合格率人次120100%对策二:安装前对模板严格验收,控制脱模剂的质量使用方式模板安装是现浇结

15、构施工中的重要环节,模板施工过程中如果处理不当,混凝土施工可能出现光洁度不够,表面不平整、色泽不均匀、线条不顺畅等,经小组人员与现场人员的研讨分析,制度以下对策:1.模板进场后要堆放整齐,不得受外力变形,同时放置处避免不必要的因素对其造成损坏2.模板在使用之前必须清理干净,保证线条顺直,无毛刺,保证模板正反面使用不超过3次,模板安装之前需严格进行验收,验收合格后方可进行下道工序施工。3.对模板部分损坏处进行切割处理,不得使用有破损的模板,模板拆除文明施工,避免人为损坏。4.模板安装完成后,在浇筑之前,对模板进行必要的保护,例如预制构件焊接安装对模板灼烧等。5.模板脱模剂采用黏度低的油质材料。涂

16、刷时,严禁流坠和浮油。图6:模板处理流程图负责人:李成许枫磊戴国夫实施效果:模板在相关措施的改进下,抽检的合格率达100%,达到目标要求,为混凝土外观质量提高提供了必要的前提条件。表7现场模板抽查合格统计合格(块)不合格(块)合格率数量300100%对策三:合理制定浇筑方案根据现场情况,小组成员及施工队伍制定以下相关措施:1.混凝土采取分层浇筑,浇筑过程中严格控制分层高度,最高位置不超过2m,每处分层位置开进料口溜槽下料,开料口避免钢筋密集区,派专门人员负责,一个下料点到位后,再下一个下料点,混凝土布料平整后再进行振捣。混凝土分层下料厚度不超过50cm。2.针对500500的截面尺寸采用50的

17、振捣棒,振捣人员2人,分成2个区域进行振捣,分工合作。振捣时间直到混凝土表面不泛泡为准,一般为20XX30s,振捣棒要快插慢拔,避免过振漏振,先振捣边缘混凝土,再振捣中间混凝土。上下两层交层及柱梁交接处浇筑时,振捣棒要插入下层10-15cm,梁浇筑时振捣棒必须插入柱中,保证两层混凝土良好结合,消除分缝。3.混凝浇筑连续进行。如因客观原因中断,中断时间不得超过混凝土从搅拌至浇筑完成所允许的最大延时,且中断时间不宜超过一小时。4.混凝土浇筑过程由聂亚辉、冯一哲负责检查,对混凝土浇筑方法、时间及振捣次数进行记录,严格把关控制。分层浇筑,两台振捣棒工现场管理监督图7:现场浇筑施工图负责人:聂亚辉冯一哲

18、李松尔实施效果:施工人员及管理人员之间相互配合,优化浇筑方案,较好的控制整个浇筑过程,达到所提出的措施要求,100%执行浇筑方案,0人次出现不规范操作。十、效果检查现浇柱梁外观质量检查20XX年10月31日对已完成的管架引桥部分进行外观质量调查统计,共计检查544点,其中合格点为521点,检查结果如下表:表8现浇混凝土柱梁外观质量统计表序号检查项目总计检查点合格点合格率1表面气泡16515895.76%2蜂窝14113495.04%3颜色差异787494.87%4泛砂373697.30%5麻面989293.87%6倒角漏浆252496.00%7合计54451895.20XX制表人:聂亚辉制表时间:20XX年10月31日92.0%95.2%75.0%图8:混凝土采取措施前后合格率对比图制图人:郑先野制图时间:20XX年10月31日从以上统计表可以看出,管架现浇柱梁的外观质量合格率已从活动前的75.0%提高至95.2%,超过了预期设定的92.0%的目标,活动取得成功。十一、巩固措施经过

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论