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-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 浅谈#3 锅炉结焦原因综合分析及所 采取措施 产生结焦的先决条件是呈熔融状 态灰颗粒与壁面碰撞。炉内燃烧着的颗 粒随气流运动,气流场决定气流向壁面 的_刷程度,以及与壁面碰撞的机率。 其首先在受热面或其它壁面上形成一层 初始的沉积层,其结果是管壁传热效果 变差,壁面温度升高,熔融灰粒在接近 壁面时的冷却过程减弱,熔融灰粒便不 能快速冷却成固体灰粒,当其接触壁面 时让处于熔融或半熔融状态,最终黏附 到壁面上累积成焦块。 中国论文网 /7/view-12952039.htm 现在#3 炉结焦比较频繁,通过相 关燃烧数据的分析总结并进行了一定的 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 合理化调整,现阶段结焦有所改善,现 就一些措施及执行情况总结如下: 一、与热控配合调整校对有关磨 煤机分离器出口风速,保持前后墙燃烧 器平衡对冲 由于各磨煤机分离器出口一次风 速存在不同程度偏差,如:A 磨 A5 粉 管与 C 磨 C2 粉管做对冲,A 磨 A5 粉 管风速 20m/s,C 磨 C2 粉管风速 28m/s,两者对冲风速不均匀,火焰中 心即会产生偏移。由于各运行磨煤机出 口风速均不同程度存在偏差,经研究并 汇报相关领导对各运行磨煤机部分缩孔 进行了调整。执行情况如下:1. A4,A6,B1,B2,B6 ,C1 ,C2,C3 ,C5 粉管就地开关不跟踪,风速也没 变化,怀疑缩孔门损坏。2. A2 粉管风 速由原来 20m/s 调高至 24m/s,缩孔门 跟踪正常。 二、适当降低磨煤机两侧燃烧器 出力,增强中间燃烧器出力 近期#3 炉结焦主要集中在东西两 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 侧水冷壁,通过上次停炉进入炉膛观察, 发现东西两侧燃尽风夹角处有结焦痕迹, 所以本次又对各运行磨煤机#1,#6 出口 粉管出力进行干预,适当降低此两分管 出力,以期让其它粉管增加出力,尽量 控制火焰在中心部位燃烧,以期减轻侧 墙结焦量。具体执行情况如下:1. A1,A6,C6,B1,B6 ,E6 就地关一 圈,其跟踪不动,风速也无变化,怀疑 缩孔门损坏。2.C1,E1 就地关一圈,其 跟踪灵活,风速轻微变化。 三、根据负荷情况适当调整吹灰 方式 根据负荷及时加强吹灰工作,根 据吹灰器布置分时段分区域吹灰。具体 执行情况:1.会同厂家修订锅炉吹灰 运行管理制度 ,现已严格执行。2.加强 对#3 炉 A 侧空预器吹灰工作,高负荷 期间可适当提高吹灰压力至 2.0Mpa。 四、调整一二次风配风减小两侧 烟温偏差 此前空预器出口二次风 A、B 两 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 侧风量相差 200t/h 左右,出口二次风温 度 A、B 两侧差 10左右,造成炉膛火 焰烟温偏差,炉膛出口烟温两侧偏差大 易造成凝渣管局部结焦。通过一、二次 风配风调整,炉膛左右烟温偏差由原来 偏差 50-100,现减小到 0-30。 (一)煤粉浓度与细度对锅炉结 焦的影响, 浓度高的煤粉,增加燃烧器出口 处热负荷,如果靠近炉墙,就会在炉墙 附近形成还原性气氛,易引起在炉墙上 结焦。粗煤粒从燃烧器出来后容易脱离 主流,导致燃烧的粉粒和煤粒撞击水冷 壁管,造成结焦。煤粉细,使着火点提 前易在喷口处结焦,煤粉粗,着火推迟, 火焰中心上移,炉膛出口温度升高,易 在炉膛出口处结焦。12 月 5 号分别对 A B C E 磨煤机进行取样, A 磨分离器转 速 90%煤粉细度 R90=0.7108 , B、C、E 磨分离器转速 95%,煤粉细度 R90=3.3344、1.4688、0.9432。煤粉细 度过细,但目前判断不是结焦的主因。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 (二)炉底漏风对锅炉结焦的影 响。 炉底漏风会造成炉膛火焰中心上 移,使炉膛出口温度升高。炉膛出口温 度过高,会导致凝渣管工作环境恶化, 无法达到正常凝渣、落渣的效果,容易 在此处产生结焦、堆焦。执行情况:1. 观察完火后及时关闭观察孔,禁止长时 间观察孔开着。2.干渣机人孔门无特殊 情况禁止打开。3.联系检修治理炉底漏 风。4.采用倒塔式配风,开大上层二次 风压、燃尽风,适当减小下层二次风, 以达到降低炉膛出口烟温的目的。 五、制粉系统启停对锅炉结焦的 影响 启动单数制粉系统时,容易发生 对侧(前、后墙)水冷壁结焦,此种情 况可适当开大对侧二次风,防止火焰前 后过度偏移。目前已调整。 另外制粉系统启停对炉膛燃烧扰 动较大,如启停过程操作不当也会加剧 炉膛结焦。因此对磨煤机启停中的注意 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 事项做了一下具体的规定。 (一)启动制粉的注意事项 磨煤机的出口门打开后首先应 建立密封风系统,密封风压在 2000Pa 相当于正常运行带走 2th 的煤粉量, (如筒体里面有余粉) ,此时开启密封 风就对锅炉燃烧就产生了扰动,所以建 立差压时也应缓慢。 缓慢开启热风门及旁路风门对 筒体及输粉管道进行初期预暖,温升速 度快时可适当开启冷风门,预暖阶段出 口风速可保持低点,待出口风温达到启 磨条件时方可适当提高风速并启磨,根 据料位建立速度,出口温度的变化,缓 慢开启容量风门,此时注意调整好过热 度在正常范围内,其二次风门及时做相 应调整。 对冲磨组二次风也应做相应调 整,燃尽风可适时开大。 当各参数运行正常方可投入自 动运行。 要点:密封风压的建立, -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 提前小风量(热风)进行暖磨,开启 风门时应缓慢,禁止直接输入数字开 启,与对冲磨组出力调平,如单台上 层磨可适当减小其出力及时调整其他 参数。 (二)停止制粉的注意事项 手动输入料位指令降低磨料位, 此时给煤机应缓慢减少出力。 待给煤机至最小出力时方可关 闭下煤插板走煤,并解除其自动。 磨煤机抽粉阶段应加强其他各 参数调整。 直至料位抽至 0 时方可停止磨 组。 关闭密封风门时应缓慢,禁止 直接关闭。 根据抽粉过程适当关小二次风 门。 要点:禁止直接输入数字关 闭风门禁止直接关闭给煤机入口插板 门走煤,降料位。尽量把筒体余粉抽 尽,为再次启动创造条件。各参数调 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 整稳定后方可逐个粉管进行吹扫。 运行人虽应经常检查锅炉落渣掉 焦情况,随时分析锅炉运行工况,如减 温水量和炉膛出
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