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文档简介
光岳总厂机加二车间 提高转向节铣下耳提高转向节铣下耳 平面工序质量平面工序质量 发表人:何 2009年4月 一、小组概况 二、人员构成 三、选择课题 四、现状调查 五、目标确立 七、要因确认 八、制定对策 九、对策实施 十、效果验证 十二、巩固措施 六、原因分析 十三、总结及今后打算 目 录 十一、机床的二次改进 一、小组概况 小组名称 机加二 QC小组 成立 时间 2002年6月 格 言立足生产现场 ,解决实际问题 课题名称 提高转向节铣下耳平面工序质量提高转向节铣下耳平面工序质量 小组类型现场型组 长郭 活动日期 08.7.1 08.10.31 课题注册2008-6 小组成员8人QC教育30小时以上 二、人员构成 机加二QC小组全体成员技术职称、专业等具体情况如下: 序 号 姓 名 文化 程度 技术职术职 称职职 务务专业专业 / 特长长 1 郭本科工程师师组组 长长机电电一体化 2 何 本科质质量工程师师副组长组长机电电一体化 3 陈陈本科质质量工程师师成 员员机械制造 4 谭谭本科助理工程师师成 员员机械制造 5 李本科助理工程师师成 员员 电电气控制 6李 中专专高级钳级钳 工工勤协协助人员员工装夹夹具制作 7田中专专高级维级维 修钳钳工 工勤协协助人员员机械加工、维维修 8徐中专专高级电级电 工工勤协协助人员员电电器布线线、维维修 二OO八年四月份以来,统计显示 我车间南生产线PS2051系列转向 节铣下耳平面序产品质量问题明显 增加:因厚度、平面度、粗糙度三 方面超差造成的废品率和返工率持 续较高,且频繁调整工装、维修机 床造成生产效率低下,刀具、配件 等消耗也增加。 QC小组决定针对该序以上问题开 展活动,找出深层次原因,并采取 有力措施予以彻底解决。 效率 消耗 质量 三、选择课题 目前该工序有两台双头立铣机床同时进行加工 目前该工序有两台双头立铣机床同时进行加工 ,通过对该序操作人员进行详细调查了解,两台自,通过对该序操作人员进行详细调查了解,两台自 制机床都已投产制机床都已投产8 8年以上,因长期使用磨损老化严重年以上,因长期使用磨损老化严重 ,近期更是质量问题不断,此外因设计原因该机床,近期更是质量问题不断,此外因设计原因该机床 还存在一些固有缺陷。还存在一些固有缺陷。 1、PS2051节铣下耳平面序频出 质量问题:因工艺尺寸、平面度、 粗糙度达不到要求,46月份平均 废品率高达5.81/10000(其中五 月份高达6.86/10000),平均返 工率13%以上,且成上升趋势; 2、采用焊接刀具每班次需多次人 工磨刀,影响产品质量稳定性、消 耗大; 3、溜板采用梯形丝杠传动,工件 手动夹紧,劳动强度大,生产效率 低下 。 四、现状调查 月 份一月二月三月四月五月六月 4-6月 均值值 废废品率 (万分 之一) 2.072.466.335.81 返工率 (1%) 5.154.617.8912.0912.9514.8613.3 保证 图示 位置 尺寸 要求 技术要求:尺 寸650.20; 平面度0.15 ;粗糙度Ra 6.3 A 、提高产品质量:保证该序尺寸要求 650.20、平面度0.15、粗糙度Ra6.3, 综合废品率稳定在1.210000以下,返 工率3%以下; A 、重复利用其它铣削序废旧刀具,降 低刀具消耗50%以上; A 、降低操作工劳动强度,提高劳动生 产率。 五、目标确立 鱼刺图 铣铣铣铣下耳平面下耳平面 序序质质质质量量问题问题问题问题 量具精度 不够 量具种类 选用不当 量具过期 失准 测 量 丝杠传动 间隙过大 润滑不良 主轴老化 窜动量大 导轨老化 磨损、定 位精度差 设 备 硬度偏高 金相组织 不均匀 混 料 材 料 床身油污 噪音太大 铁屑清理 不及时 环 境 流动性大 责任心差 岗位技能 培训不够 故意捣乱 人 员 六、原因分析 手动丝杠进 给易出刀纹 人工磨刀参 数不稳定 手动夹紧易 松动、疲劳 方 法 已解决已解决 已解决已解决 已解决已解决 已解决已解决 七、要因确认 导轨老化磨损、定位 精度差; 丝杠传动间隙过大; 人工刃磨刀具,参数 不稳定; 手动夹紧工件易疲劳 、易造成松动。 机床溜板、导轨长期使用磨损 老化严重、丝杠传动间隙过大 ,进给不稳定,导致定向定位 精度低,尺寸、平面度、粗糙 度等达不到要求。 人工刃磨,刀具角度等 参数不好掌握,影响产 品加工质量的稳定性, 并加大刀具消耗。 手动操作,工件不易夹紧 ,且劳动强度大。 要想使铣下耳平面序达到既定活动目标,必须解决好 以下几个问题: +因该两台机床已多次维修,底座导轨平面太薄,已无法 再次刨、磨修理,采购新底座成本太高,经研究采用滚动 直线导轨副代替原燕尾槽滑动导轨溜板形式; +仿照购置的铣刀盘自行设计制做,采用精铣里档序铣床 淘汰下来的旧成型刀片加工,不需要操作人刃磨刀具,保 证加工质量的同时大大节约刀具使用数量。 +考虑采用液压装置,液压缸代替原来的梯形丝杠,液压 夹具代替手动夹具,提高机床性能和装夹质量,同时减轻 操作工的劳动量和劳动强度; 八、制定对策 滚动直线导轨副优点 摩擦阻力小; 导向、定位精度高; 刚性和承载能力高; 互换性好; 便于安装、调整; 防尘效果好,便于维护保养。 液压传动优点 进给平稳; 可无级调速; 承载能力大; 体积小、重量轻; 便于实现自动控制。 (制定对策) 经车间QC小组多次论证最后决定 对南线铣下耳平面序两台双头立铣机 床进行彻底大修改造,用三个月左右 的时间通过采用滚动直线导轨副、液 压装置和车间自己设计制作成型铣刀 盘等措施提高工序质量保证能力、降 低消耗、提高劳动生产率 。 对 策 表 序 号 责责任人分工内容完成时间时间验证验证 人备备注 1郭改造方案总设计总设计 、优优化2008.8.31陈陈工程师师 2何 滚动滚动 直线导轨线导轨 副选选型2008.7.10郭 质质 量 工程师师 液压压系统设计统设计2008.7.15 3陈陈自制零部件质质量检验检验随各进进度郭 质质 量 工程师师机床加工件质质量检验检验 4谭谭外购购物资计资计 划申报报2008.7.25郭 助 理 工程师师铣铣刀盘设计盘设计 2008.7.31 5李电电控柜设计设计 、PLC编编程2008.7.23郭 助 理 工程师师 6李 液压压零部件制造2008.8.25陈陈技 师师 液压压装置调试调试2008.8.31 7田自制铣铣刀盘盘制造2008.8.31何 技 师师 直线导轨线导轨 副、液压压等总总装2008.9.30前 8徐电电控柜布线线2008.8.31李技 师师 整机连线连线 、调试调试2008.9.30前 n七月份开始报相关物资采购计划 、按分工抓紧进行液压缸、夹具 、铣头等自制件设计和制造工作 ,并于八月底前全部如期完成且 检验合格。 n根据市场形势,车间趁月7日 至20日厂部安排南线停产检修的 有利时机,加班加点完成了两台 机床改造,取得良好效果。 九、对策实施 (一)滚动直线导轨副情况 HTSD-LGW25HA 直线导轨产品说明 制造厂家:广东凯特精机(HTPM) 产品型号: HTSD-LGW25HA 装配后组合尺寸 高度H 36;H1 :6.5 ;N 23.5 滑块尺寸 幅宽W70 滑块安装孔间隔BC 5745 滑块长L 104.6; L1 76.6; T1 14; H2 8.8;G 12; 安装孔MT M88;H3:7 导轨尺寸 导轨宽WR:23;HR:20;孔距P 60;安装螺栓孔 dDh:7119;E:20 最大长度Lomax:3000 基本额定载荷 动载荷C(kgf):3210; 静载荷Co(kgf):5180 重 量 滑块(kgf):0.86 导轨(kgf/m):3.15 (二)液压系统情况 自制液压夹具 溜 板 驱 动 液 压 缸 自制溜板液压缸简图 油缸内径70mm 行程500mm 双 联 叶 片 泵 TY10F40/40A型 自 制 液 压 站 (三)成型铣刀盘 新旧铣刀盘对比 原用焊接铣刀盘 自制成型铣刀盘 (仿制90铣刀盘,采用416 88/R4 可转位合金刀片) (采用A118A焊接合金刀片) (四) P L C 电 控 柜 欧姆龙 SYSMAC CPM2AH型 PLC PLC 程 序 清 单 序号指令操作数序号指令操作数序号指令操作数序号指令操作数 1LD0321AND0641ANDNOT10761ANDNOT1102 2AND0622LD0942ANDNOT11162ANDNOT111 3LD0823OR100343OUT110163OUT1103 4OR100124ANDNOT0644LD10464LD1101 5ANDNOT0625ORLD 45AND10665ANDNOT1103 6ORLD 26ANDNOT0746LD11066ANDNOT107 7ANDNOT0727ANDNOT100247OR110267ANDNOT106 8ANDNOT01128ANDNOT01148ANDNOT10668OUT1104 9OUT100129OUT100349ORLD 69LD01 10LD0430LD100150ANDNOT10770OR101 11AND0631ANDNOT100351ANDNOT10371LD02 12LD01032ANDNOT0652ANDNOT10972OR07 13OR100233ANDNOT0753OUT110273OR102 14ANDNOT0634OUT100454LD10574OR107 15ORLD 35LD10355AND10675KEEP1000 16ANDNOT0936AND10656LD10976END 17ANDNOT0737LD10857OR110377 18ANDNOT100338OR110758ANDNOT10678 19OUT100239ANDNOT10659ORLD 79 20LD0540ORLD 60ANDNOT10780 1、产品质量:改造后经验收铣下耳平面序产品的厚 度、平面度两项完全符合工艺要求,9月21-27日的废 品率降至0.9410000,但返工率仍达7.07%。 十、效果验证 时时 间间一月份二月份三月份四月份五月份六月份 七月份 八月份 九月份目标值标值 废废品率(1/10000)2.072.466.336.096.760.941.2 返工率(1%)5.154.617.8912.0912.9514.8613.7214.87.073 废品率 (万分之一) 返工率 (百分之一) 2、滚动直线导轨副代替原燕尾槽滑动导轨溜板,液 压缸代替梯形丝杠以后,溜板进给定向、定位精度 大大提高,且运动快速、平稳。 3、显著降低了刀具消耗,经核算两台机床改造的总 成本1.36万元,而通过对精铣里档序废旧可转位合 金刀片(416 88/R4)的重复利用,仅此一项每 季度即可节约资金 1.6 万余元。 4、由于液压夹具代替了手动夹具,成型刀片免去了 人工刃磨,大大降低操作工劳动量和劳动强度, 并提高了生产率 。 (效果验证) 该该序原用的A118A焊焊接合金刀具千只消 耗定额15把,单价16.5元,月产量按 22000只计,季度刀具消耗金额: 16.5151000220003=16335元 返 工 率 现实 7.07% 怎么回 事呢? V S 没有达到预定目 标,需要进行下 一个PDCA循环! (效果验证) 目标 3% 以下 经统计发现造成返工率高的主要质量 问题是粗糙度超差(刀纹大)。通过QC小 组再次仔细分析研究并现场测量,发现两 台机床主轴窜动量都达0.3mm以上,认为经 第一轮PDCA循环,机床其它方面都已得到 较好解决,只有主轴老化未考虑进去,而 刀纹过大很可能就是主轴老化窜动量太大 造成的,是本次PDCA循环的要因,是下一 步应重点改进的对象。 十一、机床的二次改进 1 1、原因再分析、原因再分析鱼刺图 Www wwww www? 小组研究决定由谭同志负责进行两 台机床主轴图纸的测绘,李负责去装备 车间协调四根主轴的制造,田负责轴承 选配和主轴安装,陈负责各个阶段的验 收。 要求全部工作务必于10月10日前完 成。 2 2、制定对策、制定对策 经各个环节的精心准备,主轴制造、 更换的全部工作已于2008年10月8日 前顺利完成 ,并一次验收成功。 实测再次改进后该序加工粗糙度可达 Ra3.2,返工率降到2.6%以下。 3 3、对策实施与效果、对策实施与效果 时时 间间九月份十月份十一月十二月 废废品率(1/10000)0.940.781.120.97 返工率(1%)7.072.562.792.43 改造后废品率改造后废品率9-129-12月月 份平均份平均0.95/10000,0.95/10000,返工率返工率 10101212月份平均月份平均2.59%2.59%,圆,圆 满完成活动目标!满完成活动目标! (第二次效果验证) 终于成 功了! 自 制 主 轴 双头立铣机床 改造完成后的 两台双头立铣机床 F 一个液压站同时带动两台立铣 PLC 电控柜 液压站 1#双头立 铣机床 2#双头
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