用QC方法提高大直径不锈钢薄壁容器焊接质量_第1页
用QC方法提高大直径不锈钢薄壁容器焊接质量_第2页
用QC方法提高大直径不锈钢薄壁容器焊接质量_第3页
用QC方法提高大直径不锈钢薄壁容器焊接质量_第4页
用QC方法提高大直径不锈钢薄壁容器焊接质量_第5页
已阅读5页,还剩28页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

用QC方法提高大直径不锈钢薄壁容器焊接质量,发布人:XXX 2000年3月,一、工程概况,九九年三月承担施工的聚脂工程两台日料仓,规格 4500*6*14800(具体形状见附图),不锈钢材质sus304, 射线探伤比例20%。 工艺设计对内表面外观质量要求极高,所有内焊道打磨至与母材平齐;筒体内表面要求抛光,精度:Ra=6.3微米。,二.小组简介:,我们QC小组自九三年成立以来,在承担压力容器制造的总装工序中,为了不断提高施工质量,坚持“小,快,活,新”方针,有针对性地开展质量管理活动,取得一定成绩。其中“用QC方法解决结晶器顶接管找正难题”;“用QC方法降低接管角缝泄漏率”;“用QC方法攻克外取热器穿管找正难关”三个课题分获9597年国家级,天津市级优秀QC小组成果奖。,本次课题小组成员表,三、选题理由,1.本次任务是我厂在聚脂工程承揽的首批不锈钢制造任务,直径大厚度小且内表面抛光要求十分苛刻,不能在需抛光板材表面留有任何可视伤痕。 2.进一步开拓聚脂工程市场,谋求高技术含量产品的开发。,四、现状调查,1.九八年六月,我车间承担了沧炼减压塔987501(材质316L, 4000*16)的制造任务。在八月份设备竣工终检过程中,通过对100个外观抽检点的检测发现不合格点68处,合格率仅为32%,达不到质量规定要求。 2、对不锈钢材质的焊接方法主要有埋弧自动焊,手工焊,钨极氩弧焊。,3、对SUS304此类超低碳不锈钢材质,焊接主要选用A022焊条,因其属酸性焊条,一般只适用于平焊位置,立,横焊位置焊接合格率低,成形不好。 4、由于不锈钢设备制造任务少,焊工的操作经验欠缺。,5 、对www施工中出现的外观问题进行原因分析,通过对68处不合格点的归类总结,列表如下:,987501外观检查不合格项目统计表,排列图,100,90,80,70,60,50,40,30 20 10 0,累计频率%,累计频数N=68,五.活动目标:,通过本次活动,较好地解决不锈钢容器制造过程中的焊接变形和板材保护问题,确保料仓的抛光精度需要,整体抛光一次成功。,六.要因分析:,活动目标确定后,我们QC小组成员召开了现状调查及统计结果分析会,对上述几点质量问题进行了原因分析。,1.,责任心差,经验不够,不锈钢特性,M,D,Ws焊接方法不确切,焊接变形大,易卡腰,人员,方法,材料,规范选用大,2.,受热变形大,点焊少长度短,对接焊缝易错口,铆工组对超差,技能不够,责任心不强,人员,方法,材料,3.,规范大,焊机性能不稳,操作手法不当,责任心差,飞溅多,颗粒大,方法,机,人员,以下我们用0,1打分法确定要因,注:得5分以上者为主要 原因,它们是:,焊接方法不确切。 技能不够,经验少。 不锈钢材质焊接变形大。 点焊方法不当。 责任心不强,不涂防飞溅剂。,七.制定对策,找出主要原因后,经小组成员认真讨论,制订如下措施,明确责任人及完成期限。,对策表,八实施阶段 对策措施制定后,我们严格按照暨定措施,对首台料仓的焊接进行了实施,1.3月1日,由车间主任组织各焊工班成员讲解了此次料仓制造任务的重要意义,抛光对母材表面严格的要求,宣布了车间制定的奖惩措施: 1)焊接不涂防飞溅剂者,一次罚款20圆; 2)焊接不按规定规范的,一经发现立即停工,并扣发当天奖金。 要求全部参战人员必须严格遵照执行。 2.99年3月34日,由施工员组织焊工分别制作了自动焊,手工焊和氩弧焊的对接试板各一块,通过焊接效果的对比检验,决定使用氩弧焊工艺进行实际施焊。,3.3月6日,由施工员/小组成员在现场进行了环口组对的演示和交底,铆工组对时必须按实际要求保证错边量,焊工点焊保证点焊密度和长度,经检验合格后方能施焊。 4.焊接采用氩弧焊 ,三人对称施焊。 5.在3月16日的接管角缝焊接时,由主任带队,QC小组成员对焊前接管组对间隙和防飞溅剂涂抹情况进行了检查,并在焊后对焊缝极其周围板材保护情况进行了复验。,九效果检查,在对策实施后,我们对首批焊接的6条纵缝及1条环缝及封头的四个接管角缝的施工和焊接情况进行了效果检查。,通过以上效果检查,可以看出因点焊不当造成的错口及焊接造成的母材损伤等问题已较圆满地得到解决,但焊接变形大所带来的“卡腰”问题依然存在,为此,我们进行了第二次PDCA循环。,十.原因分析及对策制定,经小组讨论认为,虽然采用了氩弧焊的焊接工艺,但由于不锈钢材质的金相结构特殊性,单纯靠氩弧焊依然不能很好地控制变形量。 据此,小组决定: 1.焊接过程中派专人进行边焊边水冷的工作,以期减少变形量: 2.焊后,对焊缝用木锤进行矫形,不得有较明显的锤疤,以免影响抛光。,十一.效果检查,1.通过对整台设备的焊接,共检查焊缝100处,每处长500mm,共发现“卡腰”超差部位6处, “卡腰”现象明显减少,取得理想效果。 2.遗留问题:底裙座与锥段脚缝焊后变形较大 ,影响外观质量。详见附图,十二.原因分析,由图示可看出凹陷深度达56mm。主要原因是前道工序因担心锥体与筒节不好组对,锥体压制大口端走负偏差,由此造成锥体与筒节周长相差较多,组对间隙大,导致焊接量增大,角变形增大。,十三、效益总结,三月份承制的聚脂首批两台日料仓因为注重了焊接过程的控制及板材的保护,抛光效果理想,得到用户的好评,为我厂后继不锈钢料仓的任务承揽奠定了基础。 七月份我车间又承担了与第一批结构,规格类似的三台不锈钢料仓。吸取第一次的经验,通过压制车间努力,保证了锥体与筒节周长差在允差之内,同时在对锥体端口作适当倒角,以利于组对。(详见附图)由此大大缩减

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论