2000m3高炉铁口损坏原因及处理预防措施.doc_第1页
2000m3高炉铁口损坏原因及处理预防措施.doc_第2页
2000m3高炉铁口损坏原因及处理预防措施.doc_第3页
2000m3高炉铁口损坏原因及处理预防措施.doc_第4页
2000m3高炉铁口损坏原因及处理预防措施.doc_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2000m高炉铁口损坏原因及处理预防措施3牛卫军 李卫东 陈 泉(安阳钢铁股份有限公司 )摘 要 安钢两座2000m高炉铁口近期相继出现烧坏铁口框架,铁口区域炉壳损坏,危及铁口区冷却壁,影响铁口安全和高炉长寿生产。通过分析原因,妥善处理,制定实施预防铁口损坏的措施,效果较好。关键词 高炉 铁口 处理预防措施3CAUSE ANALYSIS AND TREATMENT AND PREVENTION ON THE DAMAGED FRAME OF3IRON NOTCH OF 2000m BF IN ANYANG STEELNiu Wunjun Li Wweidong Chen Quan(Anyang Iron &Steel Srock Co.,Ltd)ABSTRACT The frame of iron notch of the two 2000m BF in ANYANG steel were damaged in recent times one after the other,at the same time ,that caused of the furnace shell burning_out in tap hole area,not only imperiling the cooling wall in tap hole area,but also harming the safty and life on iron notch.According to reason analysis and handling properly,we worked out the measures to protect the frame of iron hole from being damaged. KEY WORDS blast furnace iron notch prevention 30 前言安钢两座2000m级高炉近年来陆续投产,通过三年多的生产,炉前积累了丰富的经验,但在2008年后相继出现了铁口框架烧坏,同时造成铁口区域炉壳及冷却壁的损坏。铁口做为高炉炉前操作维护的重要对象,出现这种严重的损坏不仅对安全生产造成严重的影响,同时也影响铁口区域炉壳、炉衬和冷却设备的寿命,直接危及高炉的正常生产。针对损坏的原因进行分析,妥善处理损坏部位,并制定实施预防铁口损坏的措施,取得了较好的效果。1 铁口的结构组成安钢两座2000m级高炉均设3个出铁口双矩形出铁场,铁口间夹角为81.43、98.57、180,不设渣口。铁口通道采用大块和小块相结合刚玉莫来石组合砖结构以抵抗渣铁侵蚀和冲刷,其铁口结构示意图见图1。主铁沟采用固定半贮铁式“?”型浇注料。 33铁口框架; 铁口砖套; 泥套; 炉壳; 冷却壁; 炉墙砖; 旧泥包; 泥包硬壳; 新泥包; 10铁口通道; 11炉壳图1 铁口结构示意图2 铁口的损坏机理高炉投产后,由于渣、铁的冲刷和化学侵蚀,铁口区的砖衬侵蚀很快,当侵蚀到接进四周的冷却壁时,就会威胁高炉的安全生产,所以要在每次出完铁后用泥炮将炮泥打入炉内一定深度,使其不仅起堵塞孔道1的作用,还要在铁口区被侵蚀处形成泥包,以弥补被侵蚀的砖衬1。在炉外铁水经铁口通道流出后以喷射状落入主沟约1.5m处,在主沟中进行渣铁分层,经撇渣器后渣铁分离。正常生产时,只需对铁口泥套和主沟修补维护,整个铁口寿命同高炉一样,都设计为15年。 铁口损坏的原因分析安钢两座2000m高炉铁口的损坏除了铁口护板、框架和炉壳以外,均在铁口中心线以下约150mm处,还发生该区域冷却壁的损坏。2200m高炉2铁口在修补使用25天后检查,随着铁口框架、炉壳、冷却壁烧坏程度加剧,发现该部位跑煤气日趋严重,冷却壁冷却水管已经裸露在外;2800m高炉3铁口,不仅铁口框、炉壳、冷却壁烧坏,而且造成炉缸2层110、111冷却壁冷却水管烧穿,其具体情况见图2。结合铁口结构和生产运行情况,分析损坏机理如下:1)铁口区域有冷却设备漏水,耐火材料损坏,造成该部位跑煤气日趋严重;2)铁口区域跑煤气逐渐增大,形成了煤气通道,长期温度升高造成耐火材料失效;3)堵口时,二次压炮造成铁口组合砖受到热震冲击,产生裂纹加重了跑煤气;4)主沟制作工艺不合理,主沟前端铁口下方的浇注料未彻底清除干净,长期使用后,强度及致密度下降,使用寿命降低,渣铁侵蚀下渗透,造成铁口框架和炉壳烧坏重要因素;5)主沟的坡度小,修沟时撇渣器各部位尺寸不精确,下渣沙墙过高,出铁时见渣后未及时降低下渣沙墙,致使出铁见渣后撇渣器前渣铁液面一直过高;6)炉前出铁操作过程中,渣铁液面过高,渣铁回流致使泥套、铁口护板、铁口框架直接和高温渣铁接触,是造成铁口框架及炉壳烧坏的主要因素;7)倒铁口制度不合理,倒沟频繁,极冷极热,导致主沟前端热胀冷缩产生纵向裂纹2。上述因素综合作用后,会很快造成铁口框架及炉壳烧坏,迅速危及冷却壁,同时造成铁口部位严重跑煤气,随着时间的推移,致使铁口区域冷却壁烧漏,若任其发展,甚至有可能发生铁口跑铁、炉缸烧穿。必须停沟检修,及时处理。(a) 2200m高炉2铁口 (b) 2800m高炉3铁口 图2 高炉铁口区域损坏情况 处理预防措施4.1补焊铁口和封锁跑煤气为了防止铁口损坏事故扩大化,2009年上半年两座2000m大高炉决定停沟检修处理。首先解体铁口前主沟大约2m,彻底露出残存的铁口框方便施工,炉前用风镐等工具全力清理清除残渣铁侵蚀层。对于烧坏的铁口区域,预先制作加工相同尺寸、材质的钢板,先补焊炉壳,再补焊铁口框架。修补前后对比见图3.接着,在铁口区域使用铁口专用白刚玉料进行空隙的填充,然后在铁口周围、炉缸风口中套下部,均匀焊接灌浆管,自下而上进行碳质耐材压浆,封锁煤气通道。4.2避免漏水和恢复冷却壁功能在检修的同时,对铁口区域的冷却壁进行了处理。在保证不再漏水的前提下,尽量恢复其冷却功能。冷却壁水管烧漏能补焊完整的进行补焊处理,然后通水冷却;无法补焊或补焊后不能保证其漏水的,通足量N2冷却。2800m高炉3铁口2层110、111水管烧穿后,由于空间和时间限制无法补焊,使用N2冷却至今,由于有恢复了冷却壁的冷却功能, 对3铁口仍然能够正常出铁起了很好的保护作用。(a) 修补前 (b) 修补后 图3 2200m高炉2铁口修补前后对比4.3优化出铁操作炉前出铁操作过程中,严格控制好渣铁液面,杜绝渣铁回流,使泥套、铁口护板、铁口框架直接不和高温渣铁接触,彻底切断铁口框架及炉壳烧坏的主要途径。认真贯彻均衡稳定出铁理念,将减少铁量差作为炉前考核的主要指标,避免渣铁出不净,造成高炉憋风现象。同时制定了炉前四班出铁统一操作暂行规定、铁口失常操作预案等制度,要求炉前一次压炮堵铁口,杜绝二次压炮操作,严禁堵铁口跑泥,以确保铁口有稳定的深度,铁口内形成合适的泥包。4.4完善出铁管理改进开口机、液压泥炮工作性能,对炉前液压站实施“岗检、巡检、专业点检”三级点检制度,积极推行全面目视化管理,减少因漏油等设备问题,出现烧铁口、铁口堵不住等事故。成立主沟维修专业组,规定每次进行主沟修补,其前端铁口下方的浇注料必须彻底清除干净;改进主沟浇注料质量,提高使用寿命,每次进行主沟修补时准确测量撇渣器各部位结构尺寸,控制合理渣铁液面,避免铁口框架直接和高温渣铁接触。采用循环倒铁口制度,避免主沟热胀冷缩产生裂纹。5 效果分析修补后的铁口,在补焊、压浆处理后至今未出现跑煤气严重现象;精确测量主沟及撇渣器各部位水平高度,渣铁水平面控制在了铁口中心线20mm以下,铁口框架彻底失去和高温渣铁接触的条件;实行循环倒铁口制度,主沟寿命延长至 28天,通铁量超过8000t;在维修主沟时彻底清理铁口框架周围均未再发现异常侵蚀。2800m高炉3铁口2层110、111冷却壁冷却水管烧漏后,使用N2单独冷却半年多以来,冷却壁出口温度在70左右,满足了冷却的要求。6 结语炉前铁口的操作和管理在高炉生产中应作为重中之重。铁口的操作和管理,应以加强铁口维护修补,避免出现跑煤气和漏水现象,保证铁口结构完整和耐材有效为原则;从平实操作规范出发,进行专业化、科学化、精细化、日常化管理,树立安全长寿意识。生产实践证明:这次安钢两座2000m高炉铁口损坏后,及时发现并采用上述处理

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论