版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、1. 350MW超临界机组滑停过程控制分析摘要: 国电宿州热电有限公司#5炉为超临界1150t/h直流炉,在#5机组A修之前滑停。滑停期间汽温出现波动,滑停结束汽温未达到预期要求、甲戊仓未按计划烧空、中压差胀偏大。现对滑停过程中出现的问题进行分析并提出解决办法。关键词: 超临界直流炉 汽温 烧仓滑参数停机就是停机过程中逐渐降低负荷、主再热蒸汽参数,直至达到所要求的参数后停机、停炉。其目的是把机炉侧压力、温度降至较低值从而降低汽轮机转子温度,使缸温尽快降至揭缸值,缩短检修工期,提高机组等效可用系数。滑停一般在机组需要对汽轮机揭缸检修时才进行,由于超临界锅炉的汽温特性较为复杂,同时滑停过程中一般需
2、要烧空煤仓,往往导致滑停过程中顾此失彼,得不到完美的结果。滑停过程中,机侧汽温过热度相对更低,给机组的安全带来巨大威胁。通过对#5机组滑停过程的总结、分析,提出关于机组滑停的控制调节方法和参考意见。一、超临界直流炉汽温控制的主要特点超临界直流炉的汽温特性1.直流炉没有汽包,给水的加热、蒸发、过热是一次性完成的,各段受热面之间没有明显的分界面,随运行工况的不同,蒸发点会发生相应变化。给水、燃烧、汽温相互之间的关系比较密切,通过水煤比对主汽温进行粗调、减温水进行细调是主汽温调节的主要方法;烟道挡板对再热汽温进行粗调、减温水细调是控制再热汽温的主要方法;同时通过整个燃烧风煤比的控制影响汽温。2.直流
3、炉没有汽包,对负荷的适应性较快,同样汽温变化受负荷、燃烧影响也较快,汽温的调整上控制起来也较为困难。二、国电宿州公司机组概况国电宿州热电工程锅炉由东方锅炉股份有限公司设计、制造的,其型号为DG1150/25.4-3,型式为超临界参数变压直流本生锅炉,一次再热,前后墙对冲燃烧,单炉膛,尾部双烟道结构,采用挡板调节再热汽温。过热器采用两级喷水减温:低温过热器至屏式过热器间布置有一级喷水减温器,屏式过热器至高温过热器间布置有二级喷水减温器。每级喷水分两侧喷入,每侧喷水均可单独地控制,通过喷水减温可有效减小左右两侧蒸汽温度偏差。再热器系统调温方式主要采用尾部烟气调节挡板为主、喷水减温为辅。辅助的喷水减
4、温器布置在低温再热器和高温再热器之间的连接管道上。汽轮机是东方汽轮机厂采用美国GE公司的冲动式技术制造的超临界、一次中间再热、单轴、高中压分缸、三缸双排汽、双抽凝汽式汽轮机,型号为:CC350/275-24.2/1.40/0.40/566/566,最大连续出力为391.678MW,额定出力350.014MW。#5,6机组汽轮机一直存在开机过程中,缸胀速度小于转子膨胀速度,导致机组启动过慢的问题。三、汽温调节手段:主蒸汽温度在锅炉湿态运行时主要由一、二级减温水调节,干态运行时由控制煤水比进行粗调,减温水作为细调。再热汽温度正常情况下主要由烟气分配挡板调节,紧急情况下由喷水减温器调节。1.首先应根
5、据负荷、燃料量、燃料性质、过量空气系数、给水温度、给水压力等影响因素进行调整;2.过热汽温通过调节煤水比,控制中间点温度为基本调节手段,喷水减温作为辅助调节手段,中间点温度应保持微过热;3.再热汽温主要由尾部烟道挡板调节,尽量不采用喷水减温调节,以免降低机组循环效率;4.可以通过调整过量空气系数或改变磨组的运行方式调整过、再热汽温,严禁采用破坏燃烧方式调整主、再热汽温;5.机组启停过程中及低负荷时,减温水调节尤须谨慎;6.在主、再热蒸汽温度调整过程中要加强受热面金属温度监视,蒸汽温度的调整要以金属温度不超限为前提进行调整。7.减温水投用注意事项:1).一级减温水用以控制屏式过热器壁温,防止超限
6、,并辅以调节主汽温,二级减温水是对主汽温的最后调整,原则上在20%BMCR负荷以下不允许投用二级减温水,在10%BMCR负荷以下不允许投用一级减温水;2).正常运行时,二级减温水应保持一定的调节余地,但减温水量不宜过大;调节减温水维持汽温,有一定时滞,调节减温水不可猛增、猛减,应根据减温后温度的变化来确定水量的大小;减温后汽温应有20以上过热度;3).负荷低于50%BMCR时,原则上不允许使用再热器减温水;四、#5机组A修滑停实例分析:1、机组滑参数停运参数滑降范围及控制指标要求:过热蒸汽汽温滑降范围:566280;本次滑停通过降低蒸汽温度,最终达到降低缸温至300以下。再热蒸汽汽温滑降范围:
7、566250;过热蒸汽压力滑降范围:24.2MPa1.96MPa;负荷滑降范围:350MW10MW;过热、再热汽温降温速度:1分钟;过热、再热汽压降压速度:0.030.05MPa分钟;负荷下降速度:3MW分钟;汽缸金属温降率:1分钟;调节级后汽温不低于高压内缸法兰内壁金属温度 30;过热、再热蒸汽过热度:50;2、机组滑参数停运前的准备工作:1)本次停运要求把煤仓烧空,值长提前通知辅控值班人员,合理控制各煤仓仓位及煤质。A修前,为了烧空煤仓,通过计算,原煤斗煤位和存煤量的大致对应关系如下:煤仓料位(m)存煤量(t)备注煤仓料位(m)存煤量(t)备注13249275765122166451118
8、352710150419911730128852)降负荷分阶段进行(1)第一阶段(1.52小时)机组负荷从350MW开始滑压减负荷至175MW,汽温降至490。根据煤仓仓位情况,烧空乙仓(或丁仓)。(2)第二阶段(1.5小时)机组负荷从175MW减至119MW,降温至450以下。根据煤仓仓位情况,降负荷停丁(或乙)磨运行。(3)第三阶段(11.5小时)继续减负荷至87.5MW,汽温降至420左右,稳定30min。(4)降负荷第四阶段(5小时)继续滑降负荷,根据负荷仓位情况停用甲或戊制粉系统。主汽压力降至3-4MPa、汽温降至300,高、中缸温降至300且稳定滑停结束。3、实际滑停情况#5机组从
9、2014.9.24 14:00开始滑停,至22:06停机汽温降至主汽温364,再热汽温350,共用时8个小时,汽温未达到滑停要求。滑停开始负荷280MW,AGC投入状态;至17:50负荷170MW,解除AGC手动降负荷。整个过程包括烧空乙丁仓停磨,切换主给水管路,切换减温水,锅炉干态转湿态运行。整个滑停过程参数变化情况:表一:时间负荷磨运行方式一减开度二减开度再减开度屏过壁温缸胀中压差胀14:00280甲乙丁戊5500401.215:00272甲乙丁戊68180401.016:00242甲乙丁戊52380390.1416:06235甲乙戊44450390.0316:22220甲乙戊100550
10、39-0.0717:00220甲乙戊6679039-0.2917:20200甲乙戊10092458738.5-0.3917:30184甲乙戊9692738.5-0.517:48180甲乙戊901001738.5-0.6118:00169甲乙戊7193938.5-0.6118:30143甲戊7353938.50-0.6119:00136甲戊79881538-0.7219:30127甲戊76571036.9-1.0420:00122甲戊8661735.9-1.2621:00103甲戊42661333.5-2.1122:0075甲戊34351730.9-3.022:1270甲戊27311730.4-
11、3.22表二:时间负荷主汽压总煤量主汽温再热汽温水燃比过热度氧量14:0028022.841155665647.3721.773.3215:0027222.2955485369.022.052.8316:0024217.3895235028.810.44.3716:0623516.4895224949.012.34.2116:2222016.4725405099.936.14.0617:0022016.7965175008.611.35.1417:2020015.4805234849.3173.9717:3018414.7725174918.712.35.6517:4818013.372510
12、4808.377.136.6518:0016911.4715004848.916.76.618:301439.8574954857.62.47.8619:001369.5554774607.910.58.4819:301279.1564634567.772.48.3320:001228.8534434358.181.67.721:001037.7493953907.9209.122:00756.1413613479.0011.322:12705.9413633489.2011.6图一:(滑停曲线截图)图二:(滑停曲线截图)由上表及滑停曲线看出,滑停过程中,乙丁仓烧空停磨时,汽温均有较大反复。负
13、荷降至175MW,两台磨运行,主汽温385,再热汽温386,汽温降不下来继续降负荷,转入湿态运行,继续降温、降压,由于负荷低、蒸汽流量小、稳定时间短,降缸温效果不理想。1)降负荷第一阶段,14:0016:00(120分钟)负荷从280MW降至235MW,主汽温从565降至522,再热汽温从565降至500。期间负荷下降速率0.3MW/min,主汽温降率0.3/min,再热器温降率0.5/min。主汽降温速度偏慢,期间采用了先降压后降温的措施,压力偏置由0MPa降至最低-3MPa,减温水量使用偏多。采用调整燃烧降低汽温效果不明显,同时由于压力降得过多,给水压力相应降低,减温水调门开度偏大,降温效
14、果未达到要求。在此阶段,缸胀由40mm降至39mm,而中压差胀由1.2mm降至0.25mm。16:05乙煤仓烧空,甲、丁、戊磨运行,在停乙磨过程中,汽温出现了反复,16:22主汽温由520升至540,再热汽温由500升至510。随后,调整燃烧,降低汽温,负荷200MW,氧量最低降至3.5%,由于低负荷缺氧燃烧,燃烧推迟,致屏过受热面壁温出现超温现象,通过加大燃烧区氧量,进行燃烧倒宝塔配风,汽温小幅下降。17:00继续降燃烧、负荷继续降温、降压。17:40负荷降至180MW,主汽温510,再热汽温485。2)降负荷第二阶段,17:4520:30(165分钟)负荷从175MW降至120MW,主汽温
15、415,再热汽温412。17:49丁煤仓烧空,汽温再次出现小幅反复,至18:15主汽温515,再热汽温490;此时汽机缸胀38mm,中压差胀-0.6mm。由于甲戊磨煤热值较高,水煤比9.5维持左右,减温水基本全开,汽温不能维持继续平稳下降;给水、减温水倒至旁路继续降温。至20:30负荷从120MW,主汽温415,再热汽温412;汽机缸胀35.5mm、中压差胀-1.6mm。这一阶段降温幅度达到要求,但时间过长,使下一阶段时间相对缩短。3)降负荷第三阶段,20:3022:13(73分钟)负荷从120MW降至0MW,主汽温365,再热汽温348。21:15负荷102MW,主汽温395,再热汽温376
16、;锅炉转湿态运行,由减温水控制汽温。负荷从70MW,主汽温365,再热汽温348,汽机缸胀30.4mm、中压差胀-3.4mm;汽机打闸,锅炉熄火。4、滑停过程降汽温存在问题及汽温波动原因分析本次滑停过程是#5机组投产以来第一次真正意义上的滑停,以前#5,6机组停运过程中尽管也有汽温降至较低的情况,但由于滑停时间偏短,看不出降缸温效果。总体来看此次滑停未达到预期要求,滑停过程中汽温出现降不下去及三次反复现象。缸温最终降至390左右,未达到大机提前揭缸缩短检修工期的要求。降负荷初期及后期汽温变化比较平稳,但由于降汽温过程中减温水量使用过大;致使滑停中期两次停磨过程中,汽温出现大幅波动时,没有有效手
17、段维持汽温平稳并缓慢下降,而是出现20左右上涨,使之前的降温工作功亏一篑。由于为了保证停炉安全,甲戊仓上煤热值过高水煤比一度达到10,几台磨煤种不同,停磨后使监盘人员丧失相应的判断依据也是停磨过程中汽温出现反复的原因之一。滑停各个阶段,通过调整风量配比降汽温的效果不理想,致使降汽温的过程可调整手段过少;甚至出现调整风量时,氧量偏低,燃烧延迟,屏过超温及汽温小幅反复的现象。同时由于滑停过程中,减温水量使用过大,喷水雾化效果相应较差,给受热面的安全带来一定隐患。5、锅炉烧仓结果本次停运要求把煤仓全部烧空,丙仓在前一天烧空仓后没有上煤;乙丁仓在滑停过程中,随降负荷过程逐步烧空;甲戊仓由于中压缸差胀大
18、,提前50分钟停机,甲仓剩煤40t左右,戊仓剩煤10t左右。因此,带烧空仓的停机过程必须合理安排上煤,保持低仓位并确保随时补仓;仓位与煤量的对应关系要精确,经过此次停机检验我们计算出来的仓位与煤量的对应关系基本准确。6、滑停降缸温的效果#5,6机组由于夹层加热不能正常投用,一直存在开机过程中,缸胀过慢,中压正差胀过大,致使开机时间过长的问题。降负荷第一阶段,负荷从280MW降至235MW,主汽温从565降至522,再热汽温从565降至500。缸胀由40mm降至39mm,而中压差胀由1.2mm降至0.25mm。第二阶段主汽温415,再热汽温412。此时汽机缸胀38mm,中压差胀-0.6mm。第三阶段随着汽温的降低,中压负差胀也在迅速增大。由滑停曲线可以看出此次滑停存在和开机过程相反的问题,高中压缸的冷却也较慢,停机过程中压负差胀缓慢增大;因此滑停过程如需充分降低缸温也必须有充足的高负荷段降温时间,滑停总时间也要根据情况增加。由于大机差胀大,降负荷第四阶段实际操作时间过短,没有足够的稳定时间。虽然炉侧汽温下降,但机侧的缸温并没有相应下降至对应数值。五、结论1、在超临界机组滑参数停炉过程中,为了保证汽温的平稳下滑,必须尽量保证上煤的质量、各仓煤种尽量单一并接近设计煤种;通过控制一定的水煤比并辅助以一定的减温水就能控制汽温平稳下降。2、带烧仓
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026农业现代化技术应用发展现状前景规划市场研究报告
- 2025新全国中学生物理竞赛核心考点题目及答案
- 2026农业市场潜力行业市场深度调研及发展趋势与投资前景预测研究报告
- 2026中国金属期货技术指标有效性比较研究报告
- 2026中国白银期货市场发展现状及投资潜力分析报告
- 2026-2030中国甲醇行业发展分析及投资风险预警与发展策略研究报告
- 2025年AI情绪调节设备行业市场调研报告数据分析
- 临床股骨颈骨折伴压力性损伤患者的个案查房
- 2026年设备监理师职业资格考试(设备工程质量管理与检验)仿真试题及答案三
- 2026届湖南省湘西土家族苗族自治州古丈县中考猜题历史试卷含解析
- 传承五四精神争做新时代好少年
- 学生违纪处理管理规定细则(2026年新版)
- 职业中学校美发与形象设计专业人才培养方案
- 交管12123驾照学法减分题库500题(含答案)
- 广东佛山市顺德区2024-2025学年八年级物理下册期末试卷(解析版)
- 2026年入团团员知识考试题库100题及答案
- 牛场安全防疫培训课件
- 网络信息茧房的形成机制与破局路径研究毕业答辩
- 消渴目病中医辨证施护体系与临床护理方案
- 化工厂人员定位施工方案
- 2025小学五年级英语阅读理解专项训练50篇
评论
0/150
提交评论