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文档简介

1、2010年 9月12日,山东赫达股份有限公司发生爆燃事故,造成2人重伤,2 人轻伤,直接经济损失约 230 余万元。1事故经过2010年 9月 12日 11时 10分左右,山东赫达股份有限公司化工厂纤维素 醚生产装置一车间南厂房在脱绒作业开始约 1 小时后,脱绒釜罐体下部封 头焊缝处突然幵裂(幵裂长度 120cm,宽度1cm),造成物料(含有易燃 溶剂异丙醇、甲苯、环氧丙烷等)泄漏,车间人员闻到刺鼻异味后立即撤 离并通过电话向生产厂长报告了事故情况,由于泄漏过程中产生静电, 引起车间爆燃。南厂房爆燃物击碎北厂房窗户,落入北厂房东侧可燃物(纤维素醚及其包装物)上引发火灾,北厂房员工迅速撤离并组织

2、救援,10分钟后火势无法控制,救援人员全部撤离北厂房,北厂房东侧发生火灾爆炸, 2 小时后消防车赶到火灾被扑灭。事故造成 2 人重伤, 2 人轻伤。2事故原因( 1 )据调查分析,事故发生的直接原因是:纤维素醚生产装置无正规设 计,脱溶釜罐体选用不锈钢材质,在长期高温环境、酸性条件和氯离子 的作用下发生晶间腐蚀,造成罐体下部封头焊缝强度降低,发生焊缝开 裂,物料喷出,产生静电,引起爆燃。(2)事故发生的间接原因是:企业未对脱绒釜罐体的检验检测做出明确 规定,罐体外包有保温材料,检验检测方法不当,未能及时发现脱绒釜 晶间腐蚀现象,也未能从工艺技术角度分析出不锈钢材质的脱绒釜发生 晶间腐蚀的可能性

3、;生产装置设计图纸不符合国家规定,图纸载明的设 计单位为淄博泰科工程设计有限公司,但无设计公司单位公章,无设计 人员签字,未载明脱绒釜材质要求,存在设计缺陷;脱绒釜操作工在脱 绒过程中升气阀门开度不足,存在超过工艺规程允许范围 ( 0.05Mpa 以下) 的现象,致使釜内压力上升,加速了脱绒釜下部封头焊缝的开裂。安全 现状评价报告中对脱绒工序危险有害分析不到位,未提及脱绒釜存在晶 间腐蚀的危险因素。3防范措施(1)进一步完善建设项目安全许可工作,严格按照 三同时 要求,落实 各项规范要求,设计、施工、试生产等各个阶段应严格按规范执行。(2)严格按照规范、标准要求开展日常设备的监督检验工作,及时发现 设备腐蚀等隐患。3)严格按照技术规范进行操作,严禁超过工

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