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文档简介
1、文件编号:QP-XZ-03-002员工年度工作总结表F=AnO 帕諾迪羞器深圳)有眼公司Panodic Electric (Shen Zhen) Limited共姓名刘文东工号019588部门工程部入厂日期2013-12-9职1务IE工程师填表日期2014-12-26内容:0不知不觉,一年的时间已经过去了,在工作中经历了酸甜苦辣,认识了良师益友,获得了很 多经验教训,感谢领导给了我成长的空间、勇气和信心。在过去的一年时间里,通过自身的 不懈努力,在工作中取得了一定的成就,但是同时也存在着诸多不足之处。回顾过去的一年, 现将工作总结如下::、标准化的制定:第长期以来我司文件标准化执行的不是很好。
2、产线不按 SOP乍业,生产排拉自我随意性。甚至 我们的SOP中也存在着很多的不足之处。如文件描述过于文字化,无相应的图片指导。SOP版本过旧,一直无更新,无法起到指导生产操作。且产能配置表陈旧,没有依据生产实际更 新,无法查看到生产实际生产情况。在实际巡拉中我发现了不少文件的错误之处。如下为几页处典型的案例:1. 机型FTA6500NL(订单号J1400763)。改机型为-S机型,无法带动自动化测试。正确的操作应为手动操作。SOF写明确实我司常用的银视自动化测试。且测试方式为T2机型的测试。SOP与实际有明显的错误;3.-T机型8、9系列,自动化测试为7人,流程中只有5人。无法满足生产实际需求
3、;4.SOP中文件中文字描述简单,无注意事项,无图片说明FTA6500测试工位SOP审i” Im作*捅书ri-n- :i t nf Tl- li -iirHA2.wwiiiI*中讣* rim1-0=1|*rl4Ci!云di t 超5.生产人员不按SOP操作。生产排拉随意性。如DT-3050HD机型,流程中装锁主板工位。第一 次生产工序为1人装主板,1人锁主板。第二次生产更改为装锁主板 2人操作。第三次生产 排拉时又变成1人装主板,1人锁,反复中,没有严谨的按照标准操作。DVB-T2PRO-H机型包装段贴贴纸位置为1工序粘贴贴2张贴纸。标准人力为10人。但生产为1人粘贴1张 贴纸,实际包装人员1
4、6人。以下为生产未按标准化操作,包装人员超过流程编制6人,导致生产平衡率差,人员处于等待状态:综上,需规划标准化文件且需严格要求生产标准化生产6.文件及产能标准化与统计改进实施步骤:阶段实施万式工时测试及汇总结果第1阶段工时测量工序平衡性分析统计实际产能第2阶段流程改进动作分析更改作业手法第3阶段:改善后工时测定流程改进制定新的流程第4阶段现场排拉,指导生产按照新的 流程及作业方式操作产能统计汇总,优化第5阶段修改SOP及更新产能配置表标准化,执行第6阶段核查及矫正矫正生产严格按照SOP乍业标准化操作经过以上阶段的实施,以更新最新的工程文件发放生产。文件规范化。严格监督员工按照 SOP乍业,
5、并检查SOP中的质量。经过一段时间的优化跟进,以重新更新新的工程文件,重新制作与发放。将 版本过低或者有明显错误的工程文件回收。同生产相关人员重新探讨相关流程问题。从而使SOP及相关工程文件符合生产需求,并达到指导员工生产操作的作业,进而达到生产标准化的目标。以下 为更新后SOF图片:同时,考虑的生产过程中产品因结构变化,软件变更,客户要求及其他等因素的变更,需重新更新 相关文件。特制定了工艺流程图:通过与生产、品质共同执行,SOP的问题已完成。能够符合生产实际需求,且产能配置表依据实际 生产变化不断更新。使之达能显示生产实际需求。在新机首次大货时与生产、品质共同讨论,制定 合理的流程。目前,
6、生产以严格按照 SOP作业,无无SOP及SOP明显错误的现象。依据产品结构,并根据样机制作新机型 SOP,及依照产品变更等方面因素更新相关文件。 以下为本年度制作及更新文件统计汇总:月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汇总新制 作158158811112112121220153更新 文件01343145517539完成 率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%其他标准化的设定:1. 电动起子扭力标准的设定:依据生产实际经过验证,规范化电动起子扭力范围如下锁主板扭力值:5 0.5kgf/cm2;塑胶外壳扭力:
7、3 0.5kgf/cm2;五金金属外壳扭力值:5 0.5kgf/ m2特殊螺丝扭力值标准设定如下:PA2*6螺丝:电批力距控制在 1.8+/-0.3kgf/c m ;PA1.4*8螺丝:电批力距控制在 1.8+/-0.3kgf/c m ;2. 总装焊接烙铁温度范围标准值:烙铁温度由之前的320C-390 C修改为380 10C;(无铅锡丝焊接烙铁温度)3. 设定SMT产能核算公式:(板卡点数)SMT产能统计与实际不符合,产能配置表无法显示实际的SMT产能;公式:CHIP点数/16666=单机工时备注:机器工作能力50000点/小时 一条拉3人即每人1小时50000/3=16666个点以下为SM
8、T实际生产产能与统计对比:生产日期板卡名称实际产能(PCS/H)统计产能(PCS/H)差异DGQ300 F 解码板(MC6396-01# )235216193月3号Oriel 790 解码板(MC6454-01#)1631549PCH2862 解码板正面(MC6310-01#)10010223日4号9301 解码板(MC6404-01#)137158213日4号RT0407HD 解码板(MC6387-01#)164152123日 5号T303SD 解码板(MC6352)15214933 月 5号RT0140U 解码板(MC6395-01#)93985以CHIP点数/16666=SMT工时 作为
9、SMT工时导入计算方法可以发现 :产线实际生产的产能与IE制定的产能标准相比产能前后相差不超过20PCS,当机器每小时点数超过 50000时实际产能比IE产能高,反之机器每小时点数低于50000时 实际产能比IE产能低,这是完全合理的。二、改善方案本年度乐视2次生产改善。通过 2次改善在人员减少的情况下产能由150PCS/H提升到目前的250PCS/H乐视产品第1次改善:产能由150PCS/H提升到200PCS/H单机工时由0.186H减低到0.135H,生产效率提升13.77%。装配拉流程调整,改善前后流程对比如下:改善刖改善后序 列工位人 员序 列工位人 员1取上盖,外观检杳11取上盖,外
10、观检杳12装锁刖控板12装wifi天线,插刖控板排线13装wifi天线,插刖控板排线13装锁刖控板14插wifi天线到主板,装主板14插wifi天线到主板,装主板15锁主板螺丝15锁主板螺丝16扣卜盖16扣卜盖,外观检查,装机17外观检查,取机,装机171人员和产量对比-装配段人员:由原来的7人精简为现在的6人产量:由原来的180PCS/H增加到220PCS/H单机工时:由原来的0.038H降低为0.027H效率:提升14.07%测试段改善:wifi测试工站改善前操作步骤:整机连接服务器后按遥控器返回键进入菜单键,选择“ wifi测试检査wifi信号强度不低于50.整机自动进入乐视网页检查码流
11、播放是否顺畅。耗工时 27.12 wifi测试工站改善后操作步骤:机进入菜单选项,选择“网络”,打开 wifi o检查“ dlink ”信号强度是否为满格。消耗工时16.25 USB高清工位和光纤,AV和 USB1T位:改善前操作步骤:开机后进入乐视菜单界面,取遥控器选择“媒体中心-外接存储1”选择视频文件。 耗费工时26.53 改善后操作步骤:设定产测软件,开机后直接进入菜单界面“视频”菜单,选择视频文件。耗费工时 16.42 人员和产量对比一测试段:1. 通过调整,生产平衡率明显提高。流水线无堆积,流水线生产顺畅。同时因为操作步骤简化,员 工作业轻松,提高生产效率;2. 人员:由7人操作减
12、少为6人操作,节约1人力成本;3. 生产产能由原来的150PCS/H提升到200PCS/H;4. 单机工时由0.04H降低到0.03H,效率提高13.33%1. 包装段改善设计方案:增加附件加工为。将装遥控器,电池,HDM线和适配器工序移到线外皮带 拉作业;2. 改进包装结构,使之优化包装操作手法。即将遥控器和电池放置在同一面。减少了动作时间,优 化产能;流程对比(包装段)改善刖改善后序 列工位人 员序 列工位人 员1外观检杳11护彩盒,取彩盒附件*2拆包装,取包装附件12(拆附件彩盒13装电池,遥控器1洛装遥控器,电池丿4装HDM线,适配器14装HDM线适配器_一5贴MA占纸/装快速指南/内
13、卡纸15贴MA占纸/装快速指南/内卡纸16整机入彩盒,套包装上盖16整机入彩盒,套包装上盖17套腰封/贴MA占纸/称重17套腰封/贴MAC贴纸/称重1将红色字体的工序改为线外加工,线外操作,在生产前提前将附件包装好。 附件段加工产能:400CS/H人员和产量对比一包装段:与客户沟通改进包装方式后,装遥控器,电池由2人减少为1人;产能:由150PCS/H提升为200PCS/H;:由0.046H增加到0.02H;效率:提升23%备注:附件加工同时供应2条拉,即人员由8人精简为4人。改善汇总改善刖改善后总装人数3027总装产能150pcs/H200pcs/H单机工时0.2H0.135H提咼效率13.
14、77%每台节约时间0.065H每台节约成本0.714 元/PCS节约成本(每年约65万订单)464100元/年乐视产品NewClS第2次改善:产品改善前1. 装配工段拉平衡率过低;2. 测试工作岗位重复动作,无效动作过多;3. 生产平衡率过低,产线有过多的 MIP,影响生产产能;4. 产能:200PCS/H单机工时:0.15H;产品改善后:1. 生产平衡率提高,产线无堆积的状态;2. 简化作业方式,优化流程,减少生产人员劳力;3. 产能:250PCS/H单机工时:0.12H4. 生产效率提升:20%流程及工时对比(装配段)改善刖改善后序列工位人 员工时(秒1)序 列工位人 员工 时(秒)1取上
15、盖,外观检杳19.871取上盖,外观检杳19.872装锁刖控板110.012装wifi天线,插刖控板排线18.453装wifi天线,插刖控板排线115.863装锁刖控板19.354插wifi天线到主板,装锁主板233.244插wifi天线到主板,装主板110.155扣卜盖,外观检杳,装机112.675锁主板螺丝110.426112.676扣卜盖,外观检杳,装机19.35拉平衡对比-装配段:拉平衡率=(9.87+10.01+15.86+16.62+16.62+12.67 ) / (16.62 X 6) X 100%=81.88%拉平衡率(9.87+8.45+9.35+10.15+10.42+9.
16、35)/(10.42X 6) X 100%=92.11%产量和效率对比-装配段产能:在人员不变的情况下产能由220PCS/H升到300PCS/H 单机工时:由0.027降低为0.02效率提升:26.67%设计方案(测试段)1. 人机结合法,生产工位增加电源插座。作业时整机测试时生产人员将下1PCS整机连接电源线减少开机等待时间和测试时间2.烧录和复位工序等待时间过长。人员长期处于等待状态。针对此现象将该工位分解为2工序操作,即烧录工序和恢复出厂设置工序。优化生产平衡率产测软件改善测试进入菜单界面工作步骤:按遥控器“上下左右+OK按键一进入系统界面一按遥控器“菜单”按键一选择菜单界面测试进入菜单
17、界面工作步骤:整机通电开机后直接按遥控器“设置”按键即可进入菜单界面改善刖改善后序 列工位人 员工时(秒序 列工位人 员工时(秒)1USB1高清测试113.011USB1高清测试113.012光纤,AV USB2M试112.452光纤,AV USB2测试112.453wifi测试116.273wifi测试111.594蓝牙,SD卡测试115.484蓝牙,SD卡测试112.765打印底板贴纸,贴底板 贴纸116.445打印底板贴纸,贴底板贴纸113.846烧录,打印流水号贴纸115.846烧录,打印流水号贴 纸112.687检查软件版本,复位116.667检查软件版本,复位111.858复位检杳
18、116.858复位检杳112.76测试段改善前后工时对比:改善前后对比一测试段 改善刖:产能:200PCS/H改善后:产能:250PCS/H单机工时:0.04单机工时:0.032效率提升:20%设计方案一热缩段 流程对比如下改善前:取彩盒,装热缩膜(1人)热缩热缩膜(2人)热缩膜外观检查(1人)核对流水号(1人)一 装箱,摆板(1)改善后:取彩盒,投彩盒(1人)一核对流水号(1人)一装箱,摆板(1人)导入热缩设备热缩,热缩工位人员由 6人 减少为3人,产能由250PCS/H提升到550PCS/H热缩膜 工段由原先满足1条拉生产提升为满足2条拉生产。改善汇总改善刖改善后总装产能200pcs/H2
19、50pcs/H单机工时0.15H0.12H提咼效率20%每台节约时间0.03H每台节约成本0.45 元/PCS节约成本(每年约65万订单)292500元/年以下为其他机型改善前后效果对比:序号机型改善刖改善后产能人数HPPH产能人数UPPH提升幅度1Opticum AX Lion4503512.865003315.1515.12%2PCH-280B130383.42220405.5037.80%3DVB-934003710.814803712.9716.67%4DVB-904003810.534804012.0012.28%5SD-01130265.00180266.9227.78%6E21134503015.005003016.6710.00%7DCT-280HD130235.65220239.5740.91%8RCG-Mi nili ne-C180306.00220307.3318.18%9SRT8106220425.24220385.799.52%10RT5130HR4303412.655003414.7114.00%11LYHC-HC12071303
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