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文档简介
1、厌氧-好氧工艺在味精废水处理中的应用味精生产废水的大量排放,对环境造成了严重污染,违背了我国有关环境保护的法律、法规,制约着 企业的持续发展。大多数味精生产厂家采用了不同治理措施,但是对高浓度有机废水的治理仍然没有切实 可行的方法,不能从根本上解决高浓度有机废水的污染问题。某味精企业集团是国内规模较大的味精生产厂家。其味精产量居全国前茅,产品享誉国内外市场。从1992年开始对味精废水的治理进行研究探索,经过8年的努力,研究开发出味精废水综合治理技术,不仅使高浓度有机废水实现了零排放,而且达到废物资源化,使环保治理由投入型转向效益型,具有广泛的推 广应用价值。工程自达标验收至今 ,运行良好,其中
2、生物厌氧一一好氧两种工艺在此工程中得到了良好的运 用和体现。现以集团第一污水厂为例说明两种工艺的运行情况。1、废水水质和水量及排放标准根据味精生产过程中废水所含污染物情况可分成三类:一是高浓度高酸度有机废水即离交尾液;二是 其它中高浓度有机废水;三是不需处理直接外排的冷却降温水。离交尾液是通过离子交换法提取谷氨酸后剩余的“废液”,它既含有丰富的有机质,还含有N P、K等少量无机盐及其它微量元素。这些物质都是农作物所必需的营养物质,如果得不到合理利用,不仅会对 环境造成严重污染,而且使资源白白浪费掉。淀粉废水、制糖废水除了含有一定的有机污染物质外,还有一些悬浮物质;发酵洗灌废水与离交尾液 所含成
3、分基本相同,只是含量较低;精制废水有时呈酸性,有时呈碱性,有机物污染物质含量较高,这五 类废水属中高浓度有机废水,必须经过处理后,才能外排。冷却降温水除温度偏高外,不含任何污染物质,可以直接外排。该厂处理的废水主要为离交尾液;淀粉、制糖中的有机废水,以及车间来的精制废水,洗柱水及其他 杂水。具体水质水量见表 1表1废水污水排放控制一览表单位排放来源排放量(T/d)COD( mg/l)PH排放去向发酵消缸打药100800以上7.0进 UASBk SBR淀粉黄浆水、渣皮水、杂水8001000以上45进 UASBk SBR糖一线洗过滤布水、杂水50500067进 UASBSBR糖二线洗过滤布水、杂水
4、50500067进 UASBSBR上清液100040000以上3.0离洗柱水25010000以上45进生物膜-SBR交冲洗缸、地板、滴漏5010000以上7.0精制洗碳水、杂水60080078进SBR杂水1500607总计4400根据国家和省环保局要求,验收监测执行污水综合排放标准(GB8978- 88)中二级新改扩味精行业及综合排放标准,具体的标准值见表2。表2二级新改扩味精行业及综合排放标准监测项目标准值PH69SS200mg/lCOD350mg/lNH3- N25 mg/lBOD5200 mg/l硫化物1.0 mg/l色度8.02、废水处理工艺流程见图1.图 1 废水处理工艺流程3、工艺
5、浅析针对该厂的水质特点,在处理时采用了采用分类治理综合利用的技术:高浓度高酸度有机废水即离交 尾液通过多效蒸发浓缩、喷浆造粒生产有机无机复混肥,使离交废水实现了“零排放”,又具有良好的经 济效益; 淀粉废水、 制糖废水等其它中高浓度有机废水采用厌氧好氧生物处理技术, 使废水达标排放。 高浓度废水厌氧预处理和好氧联合处理工艺。本工艺运行稳定可靠,处理效果好 ,出水B0D5 COD及其它污染指标(除 NH3-N )均达标排放。污泥 生成量少,污泥脱水也比较容易,便于处理。而且本工艺能够承受水量水质变化的冲击负荷,操作运行灵 活可靠。本工艺主要包括生物厌氧处理和好氧处理两种技术。3.1 厌氧工艺厌氧
6、技术采用厌氧生物膜法及 UASB(上流式厌氧污泥床)两种工艺。3.1.1 生物膜废水处理设施该集团所采用的生物膜废水处理技术对高浓度有机废水(CODcr约20000mg/l,PH约为2)中的CODc、NH3-N SO42-、PH等污染均有显著的处理效果,对味精生产产生的离交尾液处理起到较大的作用。但缺陷是工作环境条件较差,有氨气的无组织排放现象存在。厌氧UASB废水处理设施厌氧处理发酵行业高浓度有机废水在我国发展较快且较为成熟。该集体使用的USAB(上流式厌氧污泥床反应器)是近年来开发生产的一种新型高效的污水处理设备,它改变了原来变通厌氧反应器的传统落后 技术。新的厌氧反应器在进水方式、布水系
7、统、搅拌混合、三相分离器的设计上都有独到之处,是高、中、 低浓度污水处理工程的理想设备。设施运行稳定且回收沼气。UASB具有较高的容积负荷和较短的水力停留时间,属高效新型厌氧装置。该设施处理淀粉,制糖废水,卓有成效。3.2 好氧工艺好氧工艺采用序批式活性污泥(SBR好氧设施,SBR为目前较先进的有机废水处理工艺。国内已有数 座中小型污水处理厂采用处理效果较好,并具有除NH3- N功能。味精行业采用SBR此为首家。就该集团目前运行情况看,其对味精废水中CODc、BOD5有较好的处理效果。但由于实际进水 NH3 N 浓度远高于设计浓度,使 NH3N 的去除率结果未达设计目标。好氧设施 建成后的试运
8、行时间仍较短,因此应对设施的氨氮去除能力应进一步挖掘,使硝化和反硝化过程更充分进 行,提高氨氮去除能力。4、效益分析4.1环境效益单元设施污水治理效益与效果(六日均值)见表 3.表3单元设施污水治理效益与效果单位:mg/l (PH除外)单位设施采样位置第一污水处理厂CODNH3- NSSSO42-BODPH提蛋白离交尾液605001570042400457002.3 3.4生物膜进水27200749023909.5 11.4去除率%55.052.494.3浓缩冷凝水11320.81361787.1 8.8生物膜生物膜出水168076739412707.7 8.9去除率%93.889.783.5
9、厌氧厌氧进水1140017205.0 5.8厌氧岀水5815286.9 8.1去除率%94.969.3好氧进水1610349518563010106.3 8.3好氧好氧岀水1351777170028去除率%91.649.386.487.697.4厂排放口监测结果(六日均值)见表 4表4厂排放口监测结果单位:mg/l ( PH除外)排放口项目CODcrNH3- NSSSO42-BOD色度(倍)S2-P H执行标准值GB8978- 8835025200200801 . 06 9六日均值11910297. 2332138250.637 8超标率%010000004.2技术经济分析(见表 5)表5技术经济分析万元/月消耗项目类别第一污水处理厂菌体蛋白回收29.1浓缩57.0液肥推广生物膜9.3厌氧13.5好氧21.0折旧32.0其它10合计172.1菌体蛋白回收74.2副产品菌体蛋白回收20污泥回收沼气6.5合计100.7实际运行费用71
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