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文档简介

1、二线WU71MNG调试过程总结 2012年9月,2线WU71MNG通过型式检验,参数为:02.005.008.010020049.8第一阶段4000.000.00 05.0750040150000 第二阶段 0001.006.00110580 011第三阶段03.01.001.1510005.022210.5900040090000 第四阶段 03311.0999050065000 第五阶段13.5999060110 03314.0999999130000 第六阶段18.0950999185 0330.3023.0000150001第七阶段1.0058000035.5 0444.0045000

2、000000135.5第八阶段1.00300000000 045 2012年9月迎检时有一个一锤断,断裂原因为轨底板中间存在较大的过烧。 原因:1、焊接前对焊机进行了彻底保养,超过了平时焊机保养的程度,从第一次预热电流看(平时77KA左右迎检81KA左右) 2、工艺规范电流只有下限没有上限,焊接时预热电流比平时高出较多但没有引起重视 3、参数预热电压较大且限制了顶锻量,过烧组织未挤出去。 为保证焊接质量,对参数进行调试,调试思路: 1、延长顶锻保压阶段时间使过热组织被更好的挤出去,消除过烧 2、降低热量消除过烧 3、增加顶锻位移极限,挤出更多过热组织。消除过烧 10月开始对参数进行调试 1、保

3、压力450降到400, 目的:通过降低保压力,增加保压时间,使过烧组织更好的被挤出去。 结果:仍有过烧,且出现超限灰斑。2、顶锻力580降到530再降到500做2组目的:降低合缝时间,使过热组织更好的被挤出去,消除过烧。结果:无过烧但有超限灰斑3、预热电压580降到550,目的:降低热量,消除过烧,观察灰斑。结果:无过烧但有灰斑超限4、预热次数11次变为8次目的:降低热量消除过烧。结果:存在超限灰斑5、基准参数上顶缎位移极限35.5到36.7,目的:使钢轨接头内过热组织被更好的挤出,消除过烧,提高力学性能。结果:仍存在过烧缺陷 6、在5参数顶锻力580变为500,预热电压580到550,保压力

4、450到400, 目的:降低热量,消除过热组织,使顶段保压阶段位移曲线更平滑。顶锻阶段位移曲线得到改善 结果:顶锻阶段位移曲线得到改善,无过烧,灰斑超限。 7、预热电压调回580 目的:增加热量,消除灰斑 结果:无超限灰斑,但保压阶段曲线不够理想,保压时间太短 8 预热次数11次到8次 目的:降低总体热量,改善保压阶段曲线,观察效果 结果:曲线得到改善,无灰斑超限,但断口质量下降9、预热次数为改善断口,预热次数由8次变为9次,目的:改善断口结果:断口得到改善但灰斑超限(2/10) 10重新在迎检参数上进行调试 顶缎位移极限35.5到36.7,预热电压580到560 目的:降低热量,改善顶锻过程

5、,消除过烧。 结果:无过烧,无灰斑超,总体较好 ,但顶锻保压阶段位移曲线仍不够平滑。 11、在10上调整顶锻力,580到600 目的:使接头结合的更紧密 结果:5个里面1个一锤断,灰斑超限 12、预热电压560到550,顶锻力调回580 目的:降低总体热量,改善顶锻保压过程,观察焊接效果 结果:出现5个里断一个的情况。 13、预热电压550到540 目的:降低总体热量,改善顶锻保压过程,观察焊接效果 结果:断口质量变差,灰斑增多 ,10个出现2个超限 14、在13参数上烧化末速 185到195, 目的:使烧化后期更剧烈,消灰斑 结果:15个里有一个灰斑超限, 烧化末速再到200,10个里有1个

6、灰斑超限 15、预热电压540到545, 目的:改善断口,消除灰斑 结果:断口较好,出现10里面一个灰斑超限的情况。 16、预热夹持力110到117,预热分离距离0.3到0.35 目的:使预热过程更稳定,消除预热粘连,消除灰斑 结果:预热曲线得到改善,无明显粘连,但仍有灰斑超限 17、保压力450到365 目的:改善保压过程,使保压阶段位移曲线更平滑,使露头灰斑更好的被挤出去, 结果:保压阶段位移曲线得到改善,过25个。调试完成后参数如下表:02.005.008.010020049.8第一阶段4000.000.00 05.0750040150000 第二阶段 0001.006.00117545

7、 011第三阶段03.01.001.1510005.022210.5900040090000 第四阶段 03311.0999050065000 第五阶段13.5999060110 03314.0999999140000 第六阶段18.0950999200 0330.3023.0275150001第七阶段1.0058027536.7 0444.0036500000000136.7第八阶段1.00300000000 045 12月用不同炉号观察参数,共挑4个炉号,2个炉号较好,2个出现一锤断,灰斑超限。再次进行调试 1、烧化电流05/02/03 050到060,烧化速度05/02/04 065到0

8、70 目的:使烧化更剧烈 消除灰斑 结果:有1个一锤断,灰斑未超限 2、顶锻力580到500 目的:延长顶锻保压时间,使灰斑更好的被挤出去,改善顶锻保压阶段位移曲线结果:曲线得到改善,一个灰斑超限,一锤断 3、闪平电流050到060,快闪时间1.15到1.10 目的:改善闪平过程,防止快闪时接头端面被闪出较大火坑,消除灰斑。 结果:仍有超限灰斑。 3、闪平位移5.0到5.5 目的:调整前闪过程,观察焊接效果 结果:5个里面有一个一锤断,灰斑超限 3、闪平位移调到4.5 ,快闪时间调回1.15 目的:调整前闪过程,观察焊接效果 结果:过25个无灰斑超限调整后参数为:02.005.008.0100

9、20049.8第一阶段4000.000.00 04.5750060150000 第二阶段 0001.006.00117545 011第三阶段03.01.001.1510005.022210.5900040090000 第四阶段 03311.0999060070000 第五阶段13.5999999110 03314.0999999140000 第六阶段18.0950999200 0330.3023.0275150001第七阶段1.0050027536.7 0444.0036500000000136.7第八阶段1.00300000000 045 2013年年4月1日,二线在进行武U71MNG落锤检

10、验时5个里面有2个灰斑超限,断口有下降的趋势 。 思路:改善预热前端面状态,使预热阶段更稳定,消除灰斑。 调试:闪平位移04.5到04.7 结果:过25个无灰斑超限 2013年5月2日,焊机保养后进行武钢U71MNG落锤检验时,试件编号为2的落锤试件一锤断,存在总面积为22.5的灰斑。 原因:焊机保养后的工况可能发生变化,加上气温较前一段时间有明显的上升,接头端面热量较高,爆破过于激烈,造成超限灰斑出现。为了使爆破更稳定,需对烧化末期的速度或电压进行调整。前期调试过程中降低烧化末速对减小灰斑无明显效果,因此决定降低烧化末期电压来减少灰斑的数量和面积。 思路目的:使烧化更稳定,消灰斑 调试:烧化

11、电压06/02/08 950940 结果:过25个无灰斑超限 2013年7月24日,二线在焊机保养标定后进行武钢U71MNG落锤检验时,试件编号为56的落锤试件存在单个面积为18,总面积为27的超限灰斑。 原因:焊机保养后的工况可能发生变化,加上气温较前一段时间有明显的上升,接头端面热量较高,爆破过于激烈造成超限灰斑出现。 思路目的:略微降低焊接过程中的总体热量,使末期烧化过程更稳定,减小灰斑产生的概率 调试:闪平位移02/02/01 04.704.5烧化电压06/02/08 940930 结果:过25个无灰斑超限,断口质量较好 2013年9月7日,二线在焊机保养后进行武钢U71MNG落锤检验

12、时 ,出现2个超限灰斑。 原因:焊机对中臂进行了拆除重装,设备状态发生变化。 顶锻力07/06/02 500510 目的:略微增加顶锻力,使端面能更好的结合,增加接头力学性能,同时能更好的挤出边缘露头灰斑 结果:过25个无灰斑超限。此时参数变为:02.005.008.010020049.8第一阶段4000.000.00 04.5750060150000 第二阶段 0001.006.00117545 011第三阶段03.51.001.1510005.022210.5900040090000 第四阶段 03311.0999050065000 第五阶段13.5999060110 03314.0999

13、999140000 第六阶段18.0930999200 0330.3023.0275150001第七阶段1.0051027536.7 0444.0036500000000136.7第八阶段1.00300000000 045 2013年10月,二线进行2次自检均出现超限灰斑 原因:气温有所下降 ,焊接状态发生了变化 重新对参数进行调试 1、烧化末期电压930到940 目的:使烧化更剧烈,减小灰斑。 结果,仍有灰斑超限。 2、原参数上,闪平位移04.5到04.7 目的:改善预热时端面状态,消除灰斑 结果:有一个接近超限灰斑(2区1.56.5下露头) 3、烧化电压930到940 目的:使烧化更剧烈,

14、减小灰斑。 结果:无灰斑超限,但有面积较大的露头灰斑。 4、原参数上,烧化电压930到925 目的:使烧化更稳定,减小灰斑。 结果:前面2批无灰斑超限。第3批10个有1个一锤断,3个灰斑超限。 原因: 1、钢轨化学成分不稳定,连续3个灰斑超限,钢轨在该部位化学成分分布不平均。 2、参数仍未达到最佳状态。对前期调试过程进行分析,寻找最合适的参数 对4组参数进行列表统计分析:原参数步骤1步骤2步骤3步骤4灰斑总数1434131415灰斑总面积38.765.2534.253329单个灰斑最大面积11149.7574.5从该表可以看出:步骤2(原参数上,闪平位移04.5到04.7 )能较明显的减小灰斑

15、总数和总面积,步骤4 (原参数上,烧化电压930到925)能较明显的减少单个灰斑面积。 5、原参数上顶锻力07/06/02 510500,闪平位移04.504.7,烧化末期电压930925,更换2根同炉号的百米轨进行焊接。 目的:改善预热时端面状态,使烧化更稳定,消除超限灰斑。更换钢轨防止因钢轨化学成分变化较大影响参数调试。烧化末期电压降低后灰斑由轨底边缘变到较中间的位置,因此降低顶锻力使断面质量更好。 结果:过25个无灰斑超限调试完成后参数为:02.005.008.010020049.8第一阶段4000.000.00 04.7750060150000 第二阶段 0001.006.00117545 011第三阶段03.01.001.1510005.022210.5900040090000 第四阶段 03311.0999050065000 第五阶段13.5999060110 03314.0999999140000 第六阶段18.0925999200 0330.3023.0275150001第七阶段1.0050027536.7 0444.0036500000000136.7第八阶段1.00300000000 045总结 1、预

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