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文档简介
1、欧阳治影响脱硫石膏品质的常见原时间 2021.03. 10创作:欧阳治烟气中灰尘含高。烟气中的灰尘在脱硫过程会因 洗涤而进入浆液中,浆液中的杂质含量高时,不能 随着脱水而全部排出,使成品石膏中的杂质含增 加,影响石膏品质。烟气中灰尘含量高的原因主要 是煤质差及电除尘效果差所致,当入口烟气中灰尘 含量超标时及时联系锅炉运行检查电除尘运行情 况,适当关小增压风机静叶开度,减少进入脱硫的 烟气量,待电除尘恢复正常后再恢复脱硫系统的正 常运行。也有可能是脱水后废水排放少,使吸收塔 的杂质越积越多。吸收塔浆液中亚硫酸钙含量高。亚硫酸钙含量升 高的主要原因是氧化不充分引起的,正常情况下由 于烟气中含氧量低
2、(4%8%左右),锅炉燃烧后产生的烟气中的硫氧化物主要是二氧化硫,在脱硫过 程中浆液吸收二氧化硫而生成亚硫酸钙,脱硫系统 通过氧化风机向吸收塔补充空气,强制氧化亚硫酸 钙生成硫酸钙,硫酸钙与2个水分子结合生成石膏 分子,当石膏达到一定饱和程度后结晶析出,经脱 水后产生成品石膏。而由于种种原因不能使亚硫酸 钙得到充分氧化时(原因包括氧化空气流量不够; 氧化空气压力达不到要求;吸收塔搅拌器搅拌效果 不佳等),浆液中亚硫酸钙的含量就会升高,最终 使成品石膏品质下降,同时会造成脱水效果差、脱 硫系统脱硫效率差、石灰石消耗量增加等一系列不 良影响。此时要检查氧化风机运行情况(压力、电 流、流量等),氧化
3、空气母管是否有漏气现象,必 要时适当减少进烟量;也可以排出一部分吸收塔浆 液,增加新鲜水,待吸收塔内浆液品质改善后再恢 复正常运行。吸收塔浆液中碳酸钙含量高。碳酸钙作为脱硫的 吸收剂,在脱硫系统运行过程中要不断的补充,为 了保证脱硫效果,吸收塔内要保持一定的PH值, 有时PH值保持较高,这样浆液中的碳酸钙含量就欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编 2021.03.10会较高;也有可能石灰石活性较差,石灰石浆液补 充到吸收塔内后,在短时间内不能充分电离,也就 不能和二氧化硫发生反应,最终会随脱水而进入石 膏中。这两种情况也会影响石膏品质。运行中要适 当控制PH值,兼顾脱率效果和石膏品质,同时
4、要 注意石灰石浆液的补充量,当补充大量石灰石而PH 上升不明显时有可能是石灰石活性差,必须要让石 灰石有充分的时间在吸收塔内电离。滤饼冲洗不充分。滤饼冲洗主要作用是降低石膏 中的氯离子浓度,正常要求成品石膏中氯离子的浓 度小于lOOPPm,通过滤饼冲洗水的冲洗能达到这一 要求,有时由于滤饼冲洗水流量不足,有可能会使 石膏中氯离子浓度超标;也有可能石膏浆液中本身 氯离子浓度较高,最终使石膏中含量也高,这是可 能烟气中氯化氢含量,也有可能是脱水过程中废排 放量少,最终使吸收塔内浆液氯离子浓度不断升高 所致。采取方法是增加滤饼冲洗水流量,同时增加 废水排放量。脱水效果不佳,含水量超标。脱水效果不好的
5、原 因较多,有可能是一级脱水时进入水力旋流器的压 力太低,一级脱水效果不好引起总体脱水效果不 好,但这种影响一般来说影响比较小,可适当提高 压力;脱水真空度不够会引起脱水效果不好,此时 要检查真空泵的运行情况(电流、真空泵密封水、 真空度、真空母管有无堵塞、真空管道有无漏气现 象、滤液水箱液位是否偏低,所以不能保持真 空),检查真空皮带密封水是否正常,滤饼厚度是 否太溥、真空皮带是否有不平现象,真空皮带上滤 饼裂缝是否大引起漏气等。(1) 石膏浆液中杂质过多。杂质主要指飞灰以及石灰 石中带来的杂质等,这些杂质干扰了吸收塔内化学反 应的正常进行,影响了石膏的结晶和大颗粒石膏晶体 的生成;另一方面
6、杂质夹在石膏晶体之间,堵塞了游 离水在石膏晶体之间的通道,使石膏脱水变得困难。(2) 石膏浆液中CaCO3或CaSO3l/2H2O过多。这 是吸收塔内pH值控制不好以及氧化不充分所致。 若pH值过高,则石膏中的ac()3就会增加,一方面 导致浆液品质恶化脱水困难,一方面又不经济。如果欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编 2021.03.10 生成的CaS()3l/2H2()得不到充分的氧化,会导致石 膏中CaS()3l/2H2()含量过高,脱水困难。(3) 废水系统不能正常投用,系统中杂质无法排出。 脱硫系统中排出的废水取自废水旋流器的溢流,主要 为飞灰、石灰石中带来的杂质以及未溶的石灰石
7、。由于这些杂质大多质量相对较轻,当石膏浆液流到皮 带机滤布上时,较轻的杂质漂浮在浆液的上部,并且 颗粒较石膏颗粒细且粘性大,因此石膏饼表面常被一 层呈深褐色物质覆盖,这层物质手感很黏,且很快会 析出水分。如果废水系统不能正常投用,系统中杂质 就会累积,导致石膏脱水越来越困难。(4) 石膏浆液过饱和度控制不好,导致结晶颗粒过细 或出现针状及层状晶体。(5) 煤种硫分偏高导致烟气脱硫装置(FGD)进口烟气中含硫量超标。如果进口烟气中SO2的含量严重 超标,会带来两方面负面影响:一方面导致 CaS()3l/2H2()氧化不充分;另一方面也导致石膏晶 体结晶的时间过短,不能生成大颗粒的石膏晶体,从 而
8、脱水因难。(6) 吸收塔浆液或石膏浆液的含固量达不到要求。吸欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编 2021.03.10 收塔浆液的含固量达不到要求,则直接导致石膏旋流 器底流出来的石膏浆液含固量偏低。而如果石膏浆 液含固量达不到要求,则宜接影响脱水效果。(7) 真空皮带机真空达不到要求。具体原因有真空皮 带机处管道漏真空、气液分离罐到真空泵的管道结 垢堵塞或滤布孔径过小等。如杲真空泵及皮带机的 管道漏真空、气液分离罐到真空泵的管道结垢堵塞, 那么真空泵的抽吸能力就会减弱,就不能将皮带机上 石膏滤饼中的游离水吸出,导致石膏含水率超标。另 外滤布孔径过小则可能被杂质堵住,也会影响脱水效 果。3
9、 石膏含水率高的解决过程 对照石膏含水率高的主要因素并结合扬二厂脱硫系 统的实际情况,对从石灰石至石膏整个生产流程进行 充分分析,找出生产流程中存在的各种问题,尤其发 现石膏中杂质及CaC()3含量偏高、石膏浆液的含固 量偏低、真空皮带机工作参数不正常等影响石膏脱 水的因素,有针对性地采取下列措施。3.1降低系统中杂质含量以提高石膏浆液的纯度(1) 提高静电除尘器各电场的参数,降低电除欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编 2021.03.10 尘 出 口 的 烟 尘 含 量。(2) 提高石灰石的品质,使石灰石CaC()3含量大于 93% ,从而减少吸收塔中杂质,保证石膏晶体的结晶 能正常进
10、行,使晶体颗粒的形状趋于规则化。(3) 对石膏浆液进行抛弃,在经过连续3天的彻底抛弃后石膏浆液的品质得到了大幅度提高,石膏脱水时 滤饼表面看不到深褐色物质覆盖,石膏的颜色也变白 了O(4) 对废水进行改造,实现废水的正常排放。采取以上措施后,系统中的杂质大幅度减少,吸收塔 中浆液的品质得到了提高,这从吸收塔中氯离子的含 量可以看出,以1号炉为例,采取措施前后氯离子含 量见表1。3.2 对 表 计 进 行 校 正 由于表计的准确性时刻影响着整个脱硫系统的正常 运行,影响着石膏的脱水效果,因此对偏差较大的表 计全部进行了校正及整改。(1) 对pH计进行了校正,将偏差范围控制在0.2内, 使pH计能
11、及时准确地反映吸收塔内的真实pH值;(2) 对吸收塔的密度计进行改造,在主管道上加装了欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编 2021.03.10节流孔板,提高了密度计前后的压差。改造之后显示 值和便携式相比误差均在4() kg/m3以内,在线密度 计误差明显减小。pH计及密度计准确性提高后,pH 值大幅波动的情况减少了,运行人员将参数调整在 5.25.7的最佳范围内,不但石膏中6C()3及 CaS()3-l/2H2()的含量大幅减少,石膏的含水率大幅 降低,而且也提高了石膏品质。表计校验前后参数见 表2。3.3 提高吸收塔内浆液的含固量 由于密度计校验后比较准确,通过取样分析,将含固 量和
12、密度对应起来,再根据浆液密度很好地将吸收塔 的含固量保持在 20%左右。3.4提高石膏旋流器底流的含固量 石膏旋流器底流的含固量高低对脱水来说至关重要, 因此提高石膏旋流器底流的含固量也是这次试验一 个重点,从2个方面着手进行了整改。(1) 提高石膏旋流器进口的压力,根据理论研究,旋流 器进口的压力越高分离效果越好,把旋流器的进口压 力从 13() kPa 提高至 ij 150 kPa 。(2) 对石膏旋流器的沉砂嘴尺寸进行了调整,将原来的直径由D2() mm调整到D17.5 mm,提高了旋流器 的 分 离效 果。通过以上两方面的工作,把原来的30%的含固量提 高达到5()%左右,达到了设计要
13、求。以1号炉为例, 具 体 数 据 见 表 3。3.5 对真空皮带机进行检查 通过检查发现皮带机下方的塑料真空管有漏点,全部 更换后真空皮带机的真空达到正常水平。在真空泵 及皮带机运行正常的情况下,真空泵的真空度及电流 是脱水效果好坏的一个重要表征,平常可 以通过真空度和电流大致判断石膏的含水率。3.6 控制石膏的结晶时间 石膏结晶需要一定的时间,如果时间过短,则生成的 石膏颗粒过小,不易脱水,如果结晶时间过长,则生成 针状或者层状的晶体,如果进一步向片状、簇状或花 瓣形发展,其黏性大难以脱水,所以控制石膏的结晶 时间非常关键。针对石膏结晶时间不够、脱水困难 这个问题,采取了以下3个措施。 表
14、1采取措施前后氯离子含量对照 采取措施前:7月3()日10575; 8月1日9756; 8月欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编 2021.03.102日11268O采取措施后:8月16 08681; J3月17日8185;8月1903247O表2表计校验前后参数对照表%校验前校验后B月6日8月7H8月15日8月17日石膏中CaCO32.882.770.250.54石膏中CaSO3»l/2H2O ().080.38().030.43含水率16.3513.639.08 10.07表 3.1改造前后含固t对比> %改造前:8月1日;3月2日8月3日:8月4 0 8月508月60
15、393936393()34改造后:8月16日8月16 0 8月17日8月170 8月1908月190525454585()5()(1) 提高吸收塔内的液位,让浆液达到脱水密度的时 间变长,延长石膏的结晶时间。(2) 提高吸收塔内浆液的密度,这实际上也是变相地 延长石膏的结晶 时间。(3) 在采取上面2个措施未取得明显效果后,又对1号炉的石膏浆液进行了彻底地抛弃,将吸收塔浆液的 密度降到1 ()2()kg/m3。然后让石膏慢慢生长满足其 结晶时间,待达到脱水密度后再进行脱水。满足晶体 生长时间后的晶体从形状来看明显比抛弃之前规则, 见图1、2。从达到脱水密度后的几天取样数据来看, 石膏含水率平均
16、在10%以内,达到了设计要求,具体 数据见表4o对3、4号炉吸收塔浆液的抛弃也取得 了 同 样 理 想 的 效 果。4结论石膏含水率的影响因素较多,各种因素之间又相互影 响,要分析起来非常困难,通过这次试验,找出了一些 对扬二厂来说影响非常大的因素并进行了调整,解决 了石膏含水率超标问题,但要把石膏脱水率长期控制 在10%以下,就必须坚持做到以下几点。(1)尽量减少杂质对石膏结晶及脱水的影响。保证电除尘正常投用,提高电场的参数,控制烟气 中的含尘量在145 mg/m3以下。 提高石灰石的品 质,保证石灰石中CaC()3的含量要大于93%o 废水系统要正常投用,保持整个系统中的杂质及 石膏中的杂质不超标。欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编 2021.03.
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